齊翼龍
(長沙有色冶金設(shè)計研究院有限公司,湖南 長沙 410001)
富氧在煙化爐吹煉工藝中的應(yīng)用
齊翼龍
(長沙有色冶金設(shè)計研究院有限公司,湖南 長沙 410001)
采用煙化爐技術(shù)煙化揮發(fā)有價金屬是一種廣泛用于貧化爐渣和處理低品位礦的方法。煙化爐煙化法的發(fā)展主要是富氧鼓風(fēng)強化煙化吹煉過程,以提高煙化爐的生產(chǎn)能力和金屬回收率。采用富氧鼓風(fēng)技術(shù)能有效降低生產(chǎn)能耗,改善作業(yè)環(huán)境,降低生產(chǎn)成本,具有廣闊的市場前景和推廣價值。
煙化爐; 發(fā)展方向;富氧吹煉; 節(jié)能降耗 ;回收率
煙化爐在鉛、鋅、錫等有色金屬冶煉過程中廣泛使用,其主要作用是對含金屬高的熔渣進一步處理,綜合回收渣中的有價金屬。目前,大多數(shù)煙化爐工藝采用將空氣和粉煤混合后吹入到高溫熔池中燃燒放熱,產(chǎn)生大量的熱量和CO氣體,熱量用來維持整個系統(tǒng)的熱量平衡和熔池穩(wěn)定,CO氣體在高溫下將金屬氧化物還原呈各種形式揮發(fā),在煙塵中富集,從而實現(xiàn)了金屬物質(zhì)的綜合回收。其主要特點是設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,工藝成熟、流程短、金屬回收率高等。隨著現(xiàn)代冶金技術(shù)的發(fā)展和企業(yè)對經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)的重視,煙化爐吹煉技術(shù)也在不斷的發(fā)展和革新。富氧熔煉技術(shù)越來越多地使用在冶金提取過程中,其主要優(yōu)點是生產(chǎn)效率高,反應(yīng)速度快,煙氣量少,能耗低等[1]。
若在煙化爐生產(chǎn)工藝中鼓入富氧空氣,會引起爐內(nèi)反應(yīng)過程及氣氛發(fā)生較大的改變,對爐內(nèi)粉煤的充分燃燒、冶煉溫度的控制、升溫速度的調(diào)節(jié)、爐內(nèi)氣氛的控制、爐況的改善、吹煉時間的長短、冶煉效率等方面影響很大[2]。采用富氧熔煉會有利于煙化爐生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)提高、能源節(jié)約和環(huán)境保護[3]。
煙化爐主要從有色冶金爐渣中揮發(fā)鉛、鋅等金屬,其煙化揮發(fā)的實質(zhì)是將空氣和粉煤的混合物通過風(fēng)嘴噴入到高溫熔渣中進行還原吹煉,粉煤既是燃料又是還原劑。熔渣中的金屬氧化物遇到熱態(tài)碳或者未完全燃燒產(chǎn)生的CO被還原成金屬,并以氣態(tài)的形式進入到高溫?zé)煔庵?,后又被氧化成金屬氧化物,以氧化物的形式被捕集于收塵設(shè)備中[4-5]。
其過程中主要發(fā)生的反應(yīng)如下:
熔池反應(yīng)(還原)
ZnO + CO = Zn + CO2
ZnO + C = Zn + CO
PbO + CO = Pb + CO2
PbO + C = Pb + CO
空間反應(yīng)(氧化)
2Zn + O2= 2ZnO
2Pb + O2= 2PbO
煙化爐生產(chǎn)過程可以分為四個階段[6],若按每2h生產(chǎn)1爐的生產(chǎn)周期,其各階段的參數(shù):
(1)進料階段:將上段工序放出的熱態(tài)渣加入到煙化爐內(nèi),爐內(nèi)溫度會從1200℃降到900℃左右,進料時間為15min,此時空氣過剩系數(shù)為0.65~0.85。
(2)升溫階段:爐溫從800℃升到1250℃左右,此階段應(yīng)盡快提高爐內(nèi)溫度,縮短提溫時間,保證爐內(nèi)熔渣的溫度維持在一個較高的水平。提溫時間30min,此時空氣過剩系數(shù)為0.8~0.85。
(3)吹煉階段:爐溫達到1300℃左右,此時爐內(nèi)應(yīng)控制在強還原氣氛,CO含量較高,有利于金屬元素的還原,此階段吹煉時間為60min,空氣過剩系數(shù)為0.65~0.75。
(4)放渣階段:此時應(yīng)盡量提高爐溫,以便順利放渣,放渣時間為15min,空氣過剩系數(shù)0.65~0.75。
從煙化爐生產(chǎn)周期的四個階段來看,可以在進料、升溫和放渣三個階段從二次風(fēng)管中鼓入富氧空氣進行吹煉,富氧濃度控制在21%~25%,以快速提高爐膛內(nèi)的溫度,強化熔池反應(yīng),縮短反應(yīng)時間,減少煙氣量,提高生產(chǎn)效率。此技術(shù)只是提高鼓入的二次風(fēng)氧氣的濃度,其它操作過程與現(xiàn)行的冶煉過程相同,工藝上不會作很大的變動,生產(chǎn)工藝上是可行的。
3.1 工藝管道設(shè)計
在原有二次風(fēng)空氣管路上開通1個支管與經(jīng)過變壓、穩(wěn)壓、計量后氧氣管道相連接,在需要鼓入富氧空氣時,打開氧氣管道上的控制閥,以提升二次風(fēng)管中的氧氣的濃度。為精確控制二次風(fēng)管中氧氣的濃度,氧氣管路上安裝遠程控制系統(tǒng),接入中控室,實現(xiàn)DCS聯(lián)機自動控制。管道連接圖見圖1。
圖1 富氧空氣管道連接圖
富氧空氣的濃度要嚴(yán)格控制在21%~25%,一般設(shè)定值為23%左右。濃度不能太低,也不能控制過高。若富氧空氣的濃度太低,則達不到快速提溫,強化熔煉,節(jié)約能源的目的;濃度太高則會因風(fēng)口區(qū)燃燒劇烈,風(fēng)口區(qū)的溫度過高,導(dǎo)致燒嘴和水套的壽命縮短,反而會降低爐子的作業(yè)率和生產(chǎn)效率。因此,在整個生產(chǎn)過程中,要對混合后的富氧空氣濃度實現(xiàn)在線監(jiān)測,自動調(diào)節(jié)給氧量,保證富氧空氣的濃度始終維持在設(shè)定值。
假定富氧空氣的濃度設(shè)定值為n,需要的氧氣量Vo2:
Vo2=(n1-n)*Vk/(n-n2)
式中:Vo2—需要的氧氣量,Nm3/h;n—富氧空氣的濃度;n1—空氣中氧氣濃度;n2—氧氣濃度;VK—鼓風(fēng)量,Nm3/h;
根據(jù)供風(fēng)量的大小和富氧空氣的濃度調(diào)整氧氣的流量。氧氣管道內(nèi)的壓力要經(jīng)過調(diào)壓,降到與二次風(fēng)壓相同,二次風(fēng)壓力一般設(shè)定在0.06~0.08MPa。通過流量調(diào)節(jié)閥的控制在進料、提溫和放渣三個階段開啟切斷閥,與鼓入的二次風(fēng)混合成需要的富氧空氣,鼓入到煙化爐熔渣內(nèi)強化燃燒。富氧濃度控制在25%以下,冷料和處理量大,氧濃取高值。
3.2 參數(shù)控制
根據(jù)煙化爐各個階段的工藝要求不同,富氧空氣濃度的調(diào)節(jié)要與工藝生產(chǎn)要求相一致。具體參數(shù)設(shè)置見表1。
富氧空氣在進料、提溫和放渣階段開啟,以強化爐內(nèi)燃燒,增加粉煤的燃燒效果,增強爐內(nèi)反應(yīng)溫度,使?fàn)t溫維持在較高的溫度內(nèi),保證所加入的冷料快速熔化、反應(yīng),縮短反應(yīng)時間,提高生產(chǎn)效率。鼓入富氧空氣對加入冷料的煙化爐熔煉效果尤為明顯。若向煙化爐內(nèi)加入冷料時,爐內(nèi)溫度會劇烈下降,影響爐況的正常運行,冶金渣粘度增高,導(dǎo)致傳質(zhì)、傳熱效果降低,爐況惡化。因此,冷渣入爐后首先要有一個熔化過程,繼而物料中的氧化物才能被還原;而熔化的速度和還原的程度取決于爐內(nèi)溫度,燃燒放出的熱量和給煤量。在加冷料階段,若鼓入富氧空氣,可加快給煤的燃燒速度,能在短時間內(nèi)放出大量的熱,迅速提高爐內(nèi)溫度,加快冷料的熔化速度,單位時間內(nèi)能降低煤耗。因為燃料在富氧中能夠燃燒較為充分,大大提高了燃料的燃燒速度和燃盡率,而且富氧燃燒產(chǎn)物的熱輻射會迅速增強,可顯著提高爐內(nèi)的傳熱效率。對同等發(fā)熱值的煤炭來說,富氧空氣中的氧濃度越高,燃燒所需的富氧空氣量就會越少,燃燒產(chǎn)生的煙氣量就會減少,燃燒溫度就會越高,熱損失就會越少,煤炭的節(jié)約率也就越高。
表1 各階段富氧濃度調(diào)節(jié)
因此,在加料、提溫階段,當(dāng)爐內(nèi)熔渣高度高于風(fēng)口時,開啟氧氣管道的切斷閥,鼓入富氧空氣強化燃燒,提高爐溫,能保證爐內(nèi)溫度維持在較高水平,對加速冷料的熔化具有顯著作用,符合冶煉工藝要求。
吹煉階段在吹煉后40min后必須將氧氣管道閥門切斷,使鼓入熔池內(nèi)的富氧空氣全部轉(zhuǎn)換成空氣,保證爐內(nèi)有足夠的CO濃度,控制爐內(nèi)還原性氣氛,使熔渣內(nèi)的鉛、鋅最大限度還原,將熔融渣內(nèi)的金屬氧化物盡可能還原揮發(fā)分離出來,確保渣內(nèi)鉛、鋅含量達到棄渣標(biāo)準(zhǔn)要求。
在放渣前10min打開氧氣管道的切斷閥,按設(shè)定的濃度調(diào)節(jié)供氧量,向爐內(nèi)鼓入富氧空氣,加快還原階段殘煤的燃燒,提高渣溫,降低熔渣粘度,保證放渣時的流暢性,縮短放渣時間。
對煙化爐熔煉采用富氧強化熔煉,能滿足現(xiàn)有工藝的要求,具有技術(shù)上的可行性和顯著優(yōu)勢,主要表現(xiàn)在以下方面:
(1)增加鼓風(fēng)氧濃,能增大可燃物質(zhì)與氧氣接觸的幾率,提高燃煤的燃燒效率和燃盡速度,可以將爐溫迅速提高至熔煉需要的溫度,縮短吹煉時間,使?fàn)t內(nèi)爐渣的傳質(zhì)和傳熱效果得到加強。
(2)富氧吹煉可以減少煙氣量,降低高溫?zé)煔鈳ё叩臒釗p失??諝庵醒鯕獾暮空?0.9%,而不助燃的氮氣占78.097%,在燃燒過程中,煙氣帶走了大量熱能,采用富氧燃燒可減少進風(fēng)量5%~15%,即減少了熱量的流失;因高溫?zé)煔鈳ё叩臒崃繙p少,可以降低粉煤消耗,節(jié)約能源。
(3)噴入熔池內(nèi)的燃料在富氧條件下能充分燃燒,爐內(nèi)溫度快速升高,溫度場分布更趨于均勻,碳粒燃燒更充分,在加速熔池內(nèi)氧化鋅的還原與鋅蒸氣的揮發(fā)的同時,減少了煤粒的揮發(fā),有利于產(chǎn)品質(zhì)量提高。
以處理熱態(tài)鉛鋅渣為例,處理量20t/h,通過理論計算及實際生產(chǎn)情況,列出改造前后的相關(guān)參數(shù)、數(shù)據(jù),見表2。
從表2看出,在處理相同的熱渣情況下,粉煤的使用量有所降低,煤率由原來的14.4%下降到14.2%,而渣含鋅由原來的2%下降到1.8%。在煙化爐吹煉過程中鼓入富氧進行強化熔煉,粉煤能在短時間內(nèi)燃燒放出大量的熱,快速提升熔池內(nèi)反應(yīng)溫度,提高金屬的還原速度,加快鋅蒸汽從熔渣中的揮發(fā)速率,使還原出來的金屬更容易進入到煙氣中。因此,煙化爐熔池熔煉采用富氧吹煉不僅能降低煤耗,而且還有助于技術(shù)指標(biāo)的優(yōu)化和提升。富氧吹煉在短時間內(nèi)提高爐溫有巨大影響,對熱渣中搭配冷料熔化有顯著的作用,能縮短熔化時間,所以在吹煉階段將富氧濃度提高到一定程度,提高冷料量的投入比例也完全可以取得較好的技術(shù)指標(biāo)和理想結(jié)果。
表2 技術(shù)參數(shù)表
富氧技術(shù)在煙化爐還原熔煉工藝中完全是可行的,不僅能強化煙化過程和提高鋅的揮發(fā),而且還可以降低送風(fēng)量、減少高溫?zé)煔鈳ё叩臒崃?,?jié)約生產(chǎn)成本,降低燃料消耗,減少有毒氣體的產(chǎn)生與排放,環(huán)保效果突出,為落實節(jié)能減排政策、增產(chǎn)提效的目標(biāo)提供了一條新思路。
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The Application of Oxygen Enriched in Fuming Furnace Blowing
QI Yi-long
(Changsha Engineering and Research Institute Ltd. of Nonferrous Metallurgy, Changsha, 410001, Hunan, China )
The process of fuming the valuable metals in the fuming furnace is widely applied for the slag dilution and low-grade ore treatment. The development of the fuming process of fuming furnace is a typical of a process of fuming and blowing intensified by oxygenenriched air blasting to improve the capacity and metal recovery rate of the fuming furnace. The use of the oxygen-enriched air blasting technology can effectively reduce the production energy consumption, improve the operating environment and reduce the operating cost,thus it has wide market prospect to popularize.
fuming furnace;development direction;oxygen-enriched blow;saving energy and reducing consumption;recovery rate
TF806
A
1009-3842(2016)04-0069-03
2016-03-22
齊翼龍(1983-),男,湖南長沙人,工程師,主要從事有色冶金、余熱利用設(shè)計和咨詢工作。E-mail: 251451087@qq.com