吳國維
(科盛環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆K南京 211500)
焦化廢水優(yōu)化處理組合工藝
吳國維
(科盛環(huán)??萍脊煞萦邢薰?,江蘇南京 211500)
介紹一種焦化廢水優(yōu)化處理工藝,先經過隔油、氣浮預處理過程去除焦化廢水中的油,降低氨氮、COD指標,然后配水使其達到生化處理標準,再經過1#好氧池、一沉池、厭氧池、2#好氧池、二沉池、混凝沉淀池以及深度處理池一系列處理之后,使出水水質達到排放標準;本工藝工藝路線短,處理效率高,效果穩(wěn)定,節(jié)能降耗,經濟效益和社會效益顯著。
焦化廢水;組合工藝;優(yōu)化處理
焦化廢水產生于煉焦、制氣過程及化工產品回收過程,其水質復雜、產生量較大、毒性大,污染嚴重。污水中除含有氨氮、硫氰化物、硫化物、氰化物等無機化合物以外,還含有如酚、萘、吡啶、喹啉等主要以單環(huán)或多環(huán)芳香族化合物及含氮、硫、氧的雜環(huán)有機污染物,是難處理的工業(yè)污水之一。
目前,國內外對于焦化污水處理的技術主要采用A/O或A2/O工藝,脫氮機理為全程硝化反硝化,但上述工藝存在著許多弊端,主要表現(xiàn)在:①脫氮率受硝化液回流比限制,原水受C/N比限制;因此,需要大比例硝化液回流至反硝化池脫氮,動力消耗大,實際的污水水力停留時間短;②由于焦化污水C/N比低,需外加碳源來維持反硝化脫氮;③工藝流程長,構筑物大,基建投資高,占地面積大;④處理費用高。
針對以上問題,提出了一套優(yōu)化組合工藝,具體工藝流程見圖1。
圖1 工藝流程圖
工藝流程方法介紹:
1)來自煉焦、煤氣凈化以及化工產品精制等工藝過程的焦化廢水,水質為:COD5 000~7 000mg/L,氨氮500-1 200mg/L,揮發(fā)酚300~500mg/L,氰10~30mg/L;經過蒸氨后氨氮降為200~500mg/L;先在隔油池中停留1.5~2h,去除焦化廢水中的輕油和重油,再經氣浮處理降低焦化廢水中的氨氮,經隔油、氣浮處理后的焦化廢水水質為:COD<4 000mg/L,氨氮<300mg/L,油<30mg/L,SS<10mg/L,酚<100mg/L,氰<20mg/L。
2)將經過隔油、氣浮處理的焦化廢水進入調節(jié)池按(1~1.2)∶1的比例與生活廢水等低指標水進行配水,配水后的焦化廢水COD<2 000mg/L,氨氮<150mg/L,pH值為6~9;其中70%焦化廢水進入到1#好氧池中,剩余30%焦化廢水直接進入厭氧池的前端進水口;焦化廢水在1#好氧池中HRT為40~45h,在一沉池中HRT為4~5h,在厭氧池中HRT為40~43h,在2#好氧池中HRT為30~32h,在二沉池中HRT為4~5h。
3)從二沉池出來的焦化廢水進入混凝沉淀池,按0.1~0.2g/t加入PAM陰離子型絮凝劑,按1~2g/t加入PAC絮凝劑,進一步降低廢水中的氨氮和COD指標;然后進入深度處理池采用臭氧對焦化廢水進行脫色處理;經過以上步驟處理后,最終焦化廢水出水水質為COD<80mg/L,氨氮<10mg/ L,揮發(fā)酚<0.3mg/L,氰<0.2mg/L,油和懸浮物基本去除,水質指標達到排放標準。
其中:一沉池污泥回流至1#好氧池,其污泥回流比為100%;二沉池污泥分別回流至1#好氧池、厭氧池和2#好氧池,其污泥回流比為100%~200%;1#好氧池采用活性污泥法,2#好氧池采用生物填料法;1#好氧池和2#好氧池池底均設旋混曝氣器,采用鼓風曝氣方式。
1)進入到生化處理段的廢水按比例分別進入到1#好氧池和厭氧池中,與傳統(tǒng)的將所有廢水都進入到好氧池中的做法相比,可明顯降低對好氧池的沖擊負荷,更有利于活性污泥中微生物的生長;同時,少量的廢水進入到厭氧池中,可有效地補充厭氧池中所需的碳源,更有利于反硝化反應的進行。
2)一沉池的污泥回流到1#好氧池中,更有利于硝化菌種的培養(yǎng),同時也增加了1#好氧池的污泥濃度,進而增加1#好氧池COD的降解能力,從而減輕2#好氧池的負荷以及保證其硝化菌的正常生長;同時1#好氧池也具備AB工藝A段特性,負荷高,微生物時代時間短,活性高,產泥量率高,活性污泥以細菌為主,微生物吸附性強。
3)生化處理過程將各反應階段有機整合在一起,各生物菌群相對獨立,在專屬微生物的作用下,焦化廢水中COD、NH3-N、酚和氰化物等污染物分別完成酸化、水解、脫氮、除碳等生化反應過程,處理效率高,效果穩(wěn)定。
4)2#好氧池采用彈性填料,活性污泥不會發(fā)生污泥膨脹,出水效果好,SS較低,使后續(xù)處理的成本降低,并且該段有機負荷較低,適合硝化菌種生長,提高氨氮處理效果。
5)處理后的出水COD、氨氮、酚、氰、油等指標均可達到國家規(guī)定的排放標準,且工藝路線短,投資成本低,節(jié)能降耗,經濟效益和社會效益顯著。
Optimization of Coking Wastewater Treatment Process
Wu Guo-wei
In this paper,an optimized process of coking wastewater treatment is introduced.The oil in the coking wastewater is removed by oil-separating and air-fl oat pretreatment,then the ammonia nitrogen and COD are reduced,then the water is treated to the biochemical treatment standard.A sedimentation tank,anaerobic tank,2 # aerobic tank,secondary sedimentation tank,coagulation sedimentation tank and a series of treatment of the depth of treatment,the effl uent quality to discharge standards;Stability,energy saving,economic and social benefi ts signifi cantly.
coking wastewater;combined process;optimal treatment
TQ520.9
A
1003-6490(2016)07-0157-01
2016-07-11
吳國維(1986—),男,江蘇揚州人,助理工程師,主要研究方向為環(huán)境工程。