李彥清 上海鐵路局電務(wù)處
信號(hào)檢測中軌道電路感應(yīng)電壓過低的分析與處理
李彥清 上海鐵路局電務(wù)處
針對(duì)信號(hào)動(dòng)態(tài)檢測中的軌道電路感應(yīng)電壓過低的問題,通過對(duì)現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行檢查測試,對(duì)存在的問題進(jìn)行分析處理,提出解決方案。
信號(hào)檢測;軌道電路;感應(yīng)電壓 分析
在總公司綜合檢測列車、總公司和路局電務(wù)檢測車動(dòng)態(tài)檢測過程發(fā)現(xiàn)的問題中,軌道電路感應(yīng)電壓過低是較常見的問題,2014年和2015年共發(fā)現(xiàn)10處。軌道電路感應(yīng)電壓過低有可能導(dǎo)致機(jī)車信號(hào)掉碼,影響行車安全和運(yùn)輸效率。軌道電路感應(yīng)電壓過低是現(xiàn)場處理難度較大的問題,主要是由于問題很難現(xiàn)場模擬、現(xiàn)場設(shè)備檢查測試發(fā)現(xiàn)不了問題和車間班組業(yè)務(wù)水平不高等問題所導(dǎo)致,下面就如何分析查找軌道電路感應(yīng)電壓過低進(jìn)行分析總結(jié)。
2014年和2015年動(dòng)態(tài)檢測發(fā)現(xiàn)的軌道電路問題感應(yīng)電壓過低問題如表1。
表1 軌道電路感應(yīng)電壓過低問題匯總表
經(jīng)分析主要分為四個(gè)原因,分別為鋼軌對(duì)地絕緣不良、岔區(qū)缺少跳線(塞釘松動(dòng))、電容不良和發(fā)碼繼電器不良。
2.1鋼軌對(duì)地絕緣不良
2014年3月6日檢測合武線發(fā)現(xiàn)某站SIV出站第三道岔區(qū)段軌道電路感應(yīng)電壓過低(如圖1)。
圖1 某站SIV出站第三道岔區(qū)段軌道電路感應(yīng)電壓過低
現(xiàn)場檢查該區(qū)段為某站1-5DG,為ZPW-2000A/K區(qū)段。該區(qū)段有5處地錨樁,測試絕緣均大于100 Ω,部分地錨樁缺少兩端絕緣;有一處工務(wù)電磁枕無扣件絕緣,檢查和測試未發(fā)現(xiàn)其它異常。通過聯(lián)系工務(wù)安裝缺少的電磁枕扣件絕緣和地錨樁兩端絕緣,后續(xù)檢測此區(qū)段時(shí)軌道電路感應(yīng)電壓符合要求。
2.2岔區(qū)缺少跳線
2015年2月13日,總公司檢測車CRH380AJ-0203檢測合蚌高鐵上行線,某站進(jìn)站接車進(jìn)6股道,道岔區(qū)段軌道電路感應(yīng)電壓臨界(如圖2)。
圖2 某站道岔區(qū)段感應(yīng)電壓臨界
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)某站S進(jìn)站至6道需經(jīng)過36#道岔定位,36#道岔直股岔跟后 12.5 m是超限絕緣,曲股安裝的ZPW2000A設(shè)備,岔區(qū)跳線(如圖3)設(shè)置情況存在不合理問題,當(dāng)列車從36#差前運(yùn)行至岔后時(shí),移頻信號(hào)被列車輪對(duì)短路而導(dǎo)致機(jī)車信號(hào)收不到地面移頻信號(hào),造成軌道電路感應(yīng)電壓臨界過低。
圖3 道岔區(qū)段跳線設(shè)置不合理
現(xiàn)場聯(lián)系工務(wù)進(jìn)行鋼軌鉆孔,在36#岔后絕緣處安裝一體化分支連接線(如圖4),解決了檢測此區(qū)段軌道電路感應(yīng)電壓過低的問題。
圖4 道岔區(qū)段增加跳線
2.3電容不良
2015年4月14日,總公司檢測車(CIT001)對(duì)京滬線上行進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢測,發(fā)現(xiàn)某站站內(nèi)內(nèi)方軌道電路感應(yīng)電壓低于200 mV(如圖5)。
圖5 某站站內(nèi)內(nèi)方軌道電路感應(yīng)電壓低于200 mV
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)此問題現(xiàn)場對(duì)應(yīng)6-10WG,對(duì)此區(qū)段的電容及出、入口進(jìn)行測試,數(shù)據(jù)如表2。
表2 處理前的軌道電路測試數(shù)據(jù)
從測試數(shù)據(jù)可以看出:入口電流偏?。?biāo)準(zhǔn)為大于0.5 A),并且發(fā)現(xiàn)C3、C5、C6融值為0,分析原因?yàn)殡娙菔н^多導(dǎo)致入口電流偏小,現(xiàn)場對(duì)電容進(jìn)行更換后測試數(shù)據(jù)如表3。
表3 處理后的軌道電路測試數(shù)據(jù)
通過更換不良補(bǔ)償電容后,軌道區(qū)段入口電流達(dá)標(biāo),后續(xù)檢測此區(qū)段時(shí)軌道電路感應(yīng)電壓符合要求。
2.4發(fā)碼電路繼電器不良
2015年10月18日綜合檢測車檢測京滬上行線,發(fā)現(xiàn)某站SLII出站岔區(qū)軌道電路傳輸曲線不連續(xù)(如圖6)
圖6 某站SLII出站岔區(qū)軌道電路傳輸曲線不連續(xù)
經(jīng)分析確定接碼不連續(xù)的區(qū)段為某站I-IIBG,該區(qū)段為預(yù)疊加發(fā)碼電路,兩站之間為場聯(lián)電路。正常情況下當(dāng)排列兩站相連的進(jìn)路時(shí),機(jī)車壓入205DG時(shí),205DGJ↓通過場聯(lián)電路使IIAGJF1(鄰)↓→I-IIBGSCJ↑溝通預(yù)發(fā)碼電路。通過分析I-IIBG沒有預(yù)發(fā)碼,機(jī)車壓入I-IIBG才發(fā)碼,經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn)IIAGJF(鄰)31-33接點(diǎn)接觸電阻偏大,存在壓差,導(dǎo)致IIIBGSCJ在機(jī)車壓入205DG時(shí)沒有可靠吸起,起不到預(yù)發(fā)碼的效果(如圖7)。當(dāng)即更換該繼電器,后續(xù)試驗(yàn)良好,IIIBGSCJ電路工作正常。
圖7 I-IIBGSCJ電路圖
對(duì)于信號(hào)檢測中的軌道電路感應(yīng)電壓過低的問題,可以從以下三個(gè)方面進(jìn)行分析處理:
(1)檢查現(xiàn)場區(qū)段分支連接線的設(shè)置是否合理,是否存在列車運(yùn)行時(shí)機(jī)車收不到地面信號(hào)的問題,分支連接線是否存在斷線、連接螺絲松動(dòng)等情況。
(2)對(duì)于發(fā)碼電路進(jìn)行分析核對(duì),現(xiàn)場測試鋼軌上發(fā)碼是否正常,特別是預(yù)發(fā)碼區(qū)段要模擬列車運(yùn)行每個(gè)區(qū)段依次測試。
(3)測試相關(guān)軌道區(qū)段的入口和出口電流、補(bǔ)償電容、單根鋼軌對(duì)地電壓、分支連接線及等阻線電流、各部絕緣。
通過上述三個(gè)方面的分析處理,能解決大量信號(hào)檢測中軌道電路感應(yīng)過低的問題,提高信號(hào)設(shè)備的運(yùn)用質(zhì)量,確保運(yùn)輸安全。
責(zé)任編輯:宋飛 竇國棟
來稿時(shí)間:2016-05-06