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        SNCR+SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)在煤粉爐的應用

        2016-11-11 02:55:13仇云霞王一東
        中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2016年10期
        關(guān)鍵詞:還原法省煤器噴槍

        仇云霞,王一東

        (江蘇科行環(huán)??萍加邢薰荆K 鹽城 224051)

        SNCR+SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)在煤粉爐的應用

        仇云霞,王一東

        (江蘇科行環(huán)??萍加邢薰?,江蘇鹽城224051)

        SNCR+SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)是結(jié)合選擇性非催化還原法(SNCR)技術(shù)投資低、選擇性催化還原法(SCR)技術(shù)效率高的優(yōu)點,有效避免選擇性非催化還原法(SNCR)技術(shù)效率低、選擇性催化還原法(SCR)技術(shù)投資高等缺點而發(fā)展起來的一種脫硝工藝技術(shù)。通過某廠410t/h高溫高壓煤粉鍋爐脫硝項目案例,介紹了SNCR+SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)。其中SNCR技術(shù)的工藝設計包括用于確定噴射方案的計算流體動力模擬技術(shù)(Computational Fluid Dynamics,簡稱CFD)。

        脫硝;選擇性非催化還原法;選擇性催化還原法;煤粉鍋爐;流體動力模擬技術(shù)

        為滿足《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)的排放標準,中國石油吉林石化公司要求在鍋爐裝置的60%~100%鍋爐負荷工況范圍內(nèi),入口NOx的濃度不高于350mg/Nm3(6%含氧量,干基標態(tài))的情況下,出口煙氣NOx的濃度不高于90mg/Nm3(6%含氧量,干基標態(tài)),且氨逃逸不大于5ppm(6%含氧量,干基標態(tài))。

        1 鍋爐概況

        吉林石化公司動力二廠配備的鍋爐型號為HG-410/9.8-YM15,該鍋爐采用四角切圓的燃燒方式、鋼球磨中儲倉干燥劑送粉的制粉方式、螺旋撈渣機固態(tài)排渣方式,燃燒的煤質(zhì)為煙煤。SNCR+SCR聯(lián)合脫硝工藝具有兩個反應區(qū),第一個反應區(qū)位于爐膛上方28~33m之間(屏式過熱器中下部高度位置),此區(qū)間溫度為960℃左右(100%BMCR),完全滿足SNCR脫硝850℃~1100℃的溫度要求;第二個反應區(qū)位于上級省煤器下方,此區(qū)間溫度為410℃左右(100%BMCR),也完全滿足SCR脫硝320℃~420℃的溫度要求。由于該鍋爐上級省煤器與上級空氣預熱器之間有4.5米的凈空間,完全可以通過改造和擴展煙道來布置反應所需的催化劑。

        2 SNCR+SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)機理

        2.1聯(lián)合脫硝技術(shù)的原理

        SNCR+SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)不是將SNCR技術(shù)和SCR技術(shù)進行簡單的疊加,而是一種結(jié)合SNCR投資省、SCR脫硝效率高技術(shù)特點的工藝。

        SNCR+SCR聯(lián)合脫硝工藝具有兩個反應區(qū),第一個反應區(qū)間是通過布置在鍋爐爐墻上的噴射系統(tǒng)將氨水噴入爐膛,在高溫下,氨水與煙氣中的NOx在沒有催化劑參與的情況下發(fā)生還原反應,實現(xiàn)初步脫硝,然后未反應的氨和下游通過噴氨格柵補噴的氨進入第二個反應區(qū)間,在有催化劑的情況下,將煙氣中的NOx轉(zhuǎn)化為氮氣和水。其主要反應方程式為:

        2.2聯(lián)合脫硝技術(shù)的工藝流程(如圖1)

        圖1 氨流程圖

        1)將業(yè)主原有純度為99.6%的液氨通過管路輸送氨水制備器中配置成20%的氨水,通過裝置自身壓力,氨水進入到氨水儲罐,當儲罐達到指定液位時,制備裝置停止制備工作;2)氨水儲罐的氨水,經(jīng)高流量循環(huán)系統(tǒng)(HFD)送至爐前的稀釋計量模塊,回流的溶液經(jīng)過背壓閥組后自動返回儲罐;3)稀釋計量模塊分為兩個功用區(qū)域:第一個功用區(qū)域?qū)?0%的氨水,在調(diào)節(jié)閥和流量計的作用下自動控制第一反應區(qū)所需的氨水用量,通過變頻泵將稀釋水輸送到靜態(tài)混合器與20%氨水混合,混合后的5%的氨水輸送到分配模塊,經(jīng)分配模塊調(diào)節(jié)后送入噴射器;第二個功用區(qū)域?qū)?0%的氨水,在調(diào)節(jié)閥和流量計的作用下自動控制第二反應區(qū)所需的氨水用量,通過噴槍噴入蒸發(fā)器,蒸發(fā)后的氨氣和水蒸汽進入噴氨格柵。

        2.3噴槍布置原則

        (1)設計思路

        1)選取鍋爐為計算對象,采用CFD計算軟件前置處理器Gambit對鍋爐進行1︰1大小的三維建模和網(wǎng)格劃分;2)結(jié)合熱力匯總數(shù)據(jù)及爐型尺寸,在CFD計算軟件Fluent中合理設計模型及邊界條件,湍流模型采用標準k-ε雙方程模型,燃燒模型采用Non-premixed combustion模型,采用P1輻射模型來計算輻射換熱量,得到爐內(nèi)流場溫度場結(jié)果將作為SNCR反應的基礎(chǔ)環(huán)境;3)采用Discrete Phase Model離散形模型,將氨水設置為離散相;4)采用與實際噴槍霧化效果最為接近的空氣輔助霧化模型(Air-blast-atomizer)作為噴射方式,保證噴氨總量不變的條件下,通過調(diào)整噴射速度、霧化角度、霧化粒徑等參數(shù)對氨氣的混合效果進行分析,得到最優(yōu)的噴射方案。

        (2)模擬試驗數(shù)據(jù)

        爐內(nèi)煙氣速度分布見圖2,煙氣溫度分布見圖3,煙氣運動軌跡見圖4。

        圖2 爐內(nèi)煙氣速度分布

        圖3 爐內(nèi)煙氣溫度分布

        圖4 爐內(nèi)煙氣運動軌跡

        由圖2~圖4的模擬圖片可以看出爐內(nèi)煙氣流動的大致范圍(3~7m/s)和運動軌跡,由于四角切圓燃燒方式的特殊性,會造成下游煙氣在上部爐膛成大范圍旋轉(zhuǎn)流動,這種流場將對噴入爐膛的氨水的運動軌跡造成影響。

        下層噴槍噴射效果見圖5,上層噴槍噴射效果見圖6,兩層噴槍全開時噴射效果見圖7。

        圖5 下層噴槍噴射效果

        圖6 上層噴槍噴射效果

        圖7 兩層噴槍全開時噴射效果(俯視圖)

        由圖5~圖7的圖片可以看出氨水霧化的效果,圖中顏色(即氨水溶液)表示離散相運行至當前位置所經(jīng)歷的時間,氨水噴入后將在0.5s內(nèi)全部蒸發(fā)完。從運動軌跡上看,氨水蒸發(fā)前受到切圓燃燒產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)煙氣攜帶,兩層噴槍互補,將爐內(nèi)截面完全覆蓋。

        (3)聯(lián)合脫硝技術(shù)特點

        1)催化劑用量少,空間布置簡單。該項目通過對鍋爐資料收集和現(xiàn)場實際情況的分析,直接將催化劑置于上級省煤器與上級空氣預熱器之間的煙道內(nèi),僅僅將煙道做了些修改就能滿足設計要求,降低投資成本。2)SO2轉(zhuǎn)化率低,引起的腐蝕和ABS阻塞問題小。隨著催化劑用量的減少,SO2轉(zhuǎn)化為SO3的副反應也減少。煙氣中SO3的含量較少,使得煙氣在酸露點形成的硫酸霧減少,對下游設備的腐蝕減少;同時形成NH4HSO4的量也減少,即堵塞的問題也變小。3)系統(tǒng)阻力小,引風機無需改造。由于在尾部煙道內(nèi)只增加了一層催化劑,增加的阻力小于400Pa,無需對引風機進行改造,減少投資,縮短工期。

        3 存在的問題及對策

        (1)氨分布不均勻

        在熱態(tài)調(diào)試的過程中發(fā)現(xiàn),鍋爐蒸發(fā)量低時(246~300t/h),脫硝效率為35%~40%,尾部豎井氨逃逸取樣點的濃度都低于3.5ppm,滿足預期效果;當鍋爐蒸發(fā)量高時(250~410t/h),脫硝效率為35%~40%,尾部豎井后側(cè)氨逃逸取樣點的濃度低于3.5ppm,而尾部豎井前側(cè)氨逃逸取樣點的濃度達到30ppm,氨逃逸嚴重超標。

        解決措施:降低SNCR噴氨總量,在上級省煤器上方加裝噴氨格柵進行補噴氨,優(yōu)化氨在尾部煙道的分布,提高脫硝效率,降低氨逃逸。

        (2)噴射量的調(diào)整響應滯后

        在168h試運行期間,由于采用前饋串級控制方式(兼顧脫硝效率與NOx出口濃度控制方式),出口NOx濃度波動大,噴氨量與NOx濃度波動響應延遲接近3分鐘,導致出現(xiàn)出口NOx濃度短時間超標的現(xiàn)象。

        解決措施:采用動態(tài)RBF神經(jīng)網(wǎng)絡控制,將入口煙氣NOx含量、出口煙氣NOx含量、煙氣入口溫度、入口煙氣氨氮摩爾比、出口煙氣NOx設定值寫入SA-RBF預測控制器,原PID控制作為干擾量,進行干擾補償以提高對噴氨量的精確控制。

        4 結(jié)語

        SNCR+SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)是一種適合發(fā)展中國家治理NOx的技術(shù),無論是初期建設費用還是后期運行費用,都與發(fā)展中國家經(jīng)濟實力薄弱這一特性相適應。由于投資相對低廉、脫硝效率能滿足環(huán)保要求等特點,已被越來越多的客戶所接受;另外,由于SCR技術(shù)中SO2轉(zhuǎn)化而引起的下游設備腐蝕和ABS堵塞等問題隨著時間的推移正在被放大,所以SNCR+SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)將是未來一個備受關(guān)注的亮點技術(shù)。

        Application of SNCR & SCR Combined Denitration Technology in Pulverized Coal Boiler

        QIU Yun-xia,WANG Yi-dong

        X701

        A

        1006-5377(2016)10-0063-03

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