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        緊水灘電廠5號機接力器的改進

        2016-11-02 08:04:38李德紅陸建峰
        水電站機電技術(shù) 2016年2期

        李德紅,陸建峰

        (浙江省電力公司緊水灘水力發(fā)電廠,浙江麗水323000)

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        緊水灘電廠5號機接力器的改進

        李德紅,陸建峰

        (浙江省電力公司緊水灘水力發(fā)電廠,浙江麗水323000)

        介紹水輪機接力器改進。在緊水灘電站5號機組增容改造中,接力器的設計行程不符合改造要求;我們通過對原接力器做少量改進,縮短了接力器行程,使其滿足了水輪機增容改造要求。同時對接力器的緩沖口進行了處理,解決了控制環(huán)跳動問題。

        接力器;接力器行程;緩沖;控制環(huán)跳動

        1 設備概況

        緊水灘電站為6臺單機容量為50MW的立式水輪發(fā)電機組,發(fā)電機型號為SF-K50-30/6400,水輪機型號為HL220-LJ-300,調(diào)速器型號為WT-150型。每臺機組有2只接力器,布置在水車室內(nèi)上游側(cè),通過推拉桿與控制環(huán)兩側(cè)相連,其中一只接力器帶鎖錠裝置。該接力器為典型的雙導管直缸式結(jié)構(gòu),包括缸體、端蓋、活塞、導管、推拉桿、連接銷等組成,如圖1所示。接力器為調(diào)速系統(tǒng)重要的控制部件,來自調(diào)速器的控制油壓進出2只接力器前后腔,使一只接力器活塞向前移動,另一只向后移動,操作控制環(huán)轉(zhuǎn)動,控制環(huán)通過雙聯(lián)臂和拐臂帶動導葉轉(zhuǎn)動,進行水輪機流量調(diào)節(jié),實現(xiàn)開停機與負荷調(diào)節(jié)。

        圖1 接力器結(jié)構(gòu)原理

        接力器活塞前后各有2個“U”形緩沖口,與接力器缸體前后的進出油口對齊,接力器開、關時起緩沖作用。當接力器活塞接近全開或全關時,首先是進出油口逐漸被活塞封堵,進、出油口面積逐漸減小,只留下活塞“U”形緩沖口對著進出油口通油,油只能通過活塞“U”形緩沖口流出接力器?;钊^續(xù)移動,“U”形緩沖口也逐漸通過進出油口。在這一過程中,“U”形緩沖口與進出油口搭疊面積逐漸減小,過流面積就逐漸減小,進出接力器的流量逐漸減小,接力器活塞移動速度也逐漸變慢,從而起到緩沖作用,減小活塞對端蓋的撞擊。

        2 接力器改造原因

        2005年對緊水灘水電站5號機進行增容改造,在不改變發(fā)電機情況下,更換新的轉(zhuǎn)輪、導葉、拐臂和接力器,實現(xiàn)機組容量增加至55MW。新接力器由于制造質(zhì)量問題不能使用,再生產(chǎn)新接力器已趕不上機組增容改造工程進度,考慮到新接力器與原接力器結(jié)構(gòu)原理基本相同,且控制環(huán)也未更換,因此決定仍使用原接力器。新接力器設計行程為315 mm,而原接力器設計行程為336mm,原接力器行程大21mm。為避免機組增容改造后導葉開度過大而使機組過負荷,或在高水頭下機組發(fā)生飛逸時可能超過設計飛逸轉(zhuǎn)速,對機組發(fā)電機造成很大傷害,因此對原接力器進行改造,使原接力器行程縮短至設計值。

        3 接力器改造方案確定

        要縮短接力器的行程就要減少活塞在缸體內(nèi)的有效移動距離,簡單的方法就是在接力器內(nèi)加墊圈來減小行程。在接力器內(nèi)加墊圈有2個部位,一個是活塞,一個是在端蓋。活塞是來回運動的,墊圈若加在活塞上,經(jīng)常來回運動,且與缸體摩擦,可能使墊圈松動脫落,影響接力器活塞正常移動,損壞缸體。端蓋是不動的,若加在端蓋上,相對來說不容易松動脫落,所以加在端蓋上更好。每只接力器都有前后2只端蓋,機組運行時接力器很少開到全開位置,因此活塞很少接觸接力器開啟側(cè)的缸蓋,而關側(cè)的缸蓋每次關機都要碰到。所以墊圈加在接力器開側(cè)的端蓋上,將大大減少墊圈撞擊松動脫落的機會。再則,即使機組運行出現(xiàn)墊圈脫落,也是脫落在接力器開啟側(cè)的腔體內(nèi),只影響接力器開啟,而不影響關閉,機組仍能正常停機。因此,墊圈加在接力器開啟側(cè)的端蓋上(帶鎖錠接力器為前腔端蓋,不帶鎖錠接力器為后腔端蓋)。

        在接力器開啟方向的端蓋上加墊圈,減少了接力器活塞“U”形緩沖口的緩沖行程,活塞到全開位置時,活塞“U”形緩沖口部分被封堵,還存在較大出油面積,接力器活塞移動速度仍較快,活塞與端蓋會撞擊,起不到緩沖作用。所以還必須減少活塞“U”形緩沖口的長度,使活塞到全開位置時出油面積很小,減小活塞移動速度,因此決定在活塞“U”形緩沖口底部增加“U”形擋塊。

        4 措施的制定與實施

        墊圈寬度根據(jù)接力器實際行程確定,接力器解體后,實測缸體的長度,活塞的長度,前后端蓋止口的高度,計算接力器的行程,帶鎖錠接力器計算行程為336.02mm,不帶鎖錠接力器計算行程為336.2mm,2只接力器全行程相差很小,確定擋圈寬度都為21.0mm,擋圈外、內(nèi)徑與端蓋止口外、內(nèi)徑相同。墊圈通過8只沉頭內(nèi)六角螺釘固定在接力器缸蓋上,結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        由于2接力器活塞“U”形緩沖口尺寸不同,“U”形擋塊需根據(jù)實際尺寸現(xiàn)場實配,為防止“U”形擋塊脫落,采用3個沉頭螺釘固定在活塞上,1只在“U”形緩沖口底部,2只在側(cè)面,結(jié)構(gòu)如圖2所示?!癠”形擋塊材料采用黃銅,避免磨損缸體,也容易加工?!癠”形擋塊先在銑床上加工出毛胚,在現(xiàn)場根據(jù)活塞“U”形緩沖口尺寸進行手工修磨實配,保證“U”形擋塊與活塞接觸良好,便于安裝牢固。“U”形擋塊加工完成后,再鉆活塞上螺栓孔,“U”形擋塊安裝完畢后,檢查“U”形擋塊不要超過活塞的外表面。

        圖2 墊圈與“U”形擋塊

        5 預裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)新問題

        5.1發(fā)現(xiàn)新問題

        接力器安裝后加入到導水機構(gòu)預裝調(diào)試中,在導水機構(gòu)調(diào)試時,發(fā)現(xiàn)關閉導葉過程中,當接力器接近全關位置時,控制環(huán)出現(xiàn)嚴重跳動現(xiàn)象,即控制環(huán)一端明顯抬起后又下落,好像控制環(huán)存在很大的憋勁。在開啟導葉過程中,當接力器離開全關位置瞬間,也同樣出現(xiàn)控制環(huán)跳動現(xiàn)象。除全關位置附近以外其它任何位置,包括全開位置附近,接力器動作平穩(wěn),控制環(huán)無跳動現(xiàn)象。當緩慢操作接力器移動時,控制環(huán)跳動現(xiàn)象明顯減輕。

        5.2分析原因

        由于控制環(huán)跳動現(xiàn)象只出現(xiàn)在全關位置,而墊圈和“U”形擋塊是安裝在接力器開啟側(cè)的腔體(帶鎖錠接力器為前腔,不帶鎖錠接力器為后腔),應該與墊圈和“U”形擋塊無關。測量接力器壓緊行程,帶鎖錠接力器為4.5mm,不帶鎖錠接力器為4.8mm,符合設計要求。由于水輪機導葉、拐臂、雙聯(lián)臂都是新的,我們對這些部件及安裝情況進行了檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;為徹底排除這些部件,將雙聯(lián)臂與控制環(huán)脫開,讓接力器只帶動控制環(huán)操作,發(fā)現(xiàn)控制環(huán)跳動現(xiàn)象仍然存在,可以確定與新導葉、拐臂、雙聯(lián)臂無關。測量接力器水平符合技術(shù)要求,2接力器的高程差符合技術(shù)要求。

        圖3接力器關閉位置進出油口尺寸

        所示。所以當2接力器移動到離全關位置后有3.9mm時,不帶鎖錠接力器的“U”形緩沖口全被遮擋,油只能通過活塞與缸體間隙進出油;而帶鎖錠接力器的“U”形緩沖口還有長15.2 mm的通油口,造成2只接力器進出油相差很大,帶鎖錠接力器移動快,不帶鎖錠接力器移動慢,帶鎖錠接力器通過控制環(huán)拉著帶鎖錠接力器運動,控制環(huán)受力不平衡就造成單邊抬起的跳動。

        5.3緩沖口處理

        根據(jù)上面分析,對接力器活塞關閉側(cè)的“U”形緩沖口進行處理,減小全關位置時進出油口偏差。接力器全關時帶鎖錠接力器的“U”形緩沖口還有11.3mm長進出油口,若加擋塊比較困難,不作處理。對不帶鎖錠接力器的“U”形緩沖口,用半圓銼削8mm,增加“U”形緩沖口長度,使活塞在全關位置時,“U”形緩沖口的通油口有4.1mm。銼削處理后對活塞表面進行了檢查,以保證活塞的弧度和光滑。

        6 改造后效果

        水輪機和調(diào)速器各部件安裝完畢后,調(diào)速系統(tǒng)恢復油壓,按要求調(diào)整壓緊行程,進行了一系列試驗:接力器全行程試驗,快速關閉與開啟導葉試驗,手動和自動開停機試驗。試驗中檢查接力器和控制環(huán)動作平穩(wěn),未出現(xiàn)控制環(huán)跳動;在全關位置和全開位置,接力器緩沖效果明顯,沒有活塞撞擊端蓋現(xiàn)象;測量2接力器全行程分別為316.1mm和315.7mm,符合設計要求;測量接力器快速全關時間為5.75 s,全開時間為10.67 s,符合設計要求。機組開停機和帶負荷試驗接力器和控制環(huán)動作平穩(wěn),機組運行正常。接力器改造后機組已運行2年多,接力器與控制環(huán)工作正常,滿足機組增容改造運行要求。

        [1]陳造奎.水力機組安裝與檢修[M].北京:中國水利水電出版社,1995.

        TV734

        B

        1672-5387(2016)02-0015-03

        10.13599/j.cnki.11-5130.2016.02.005

        2015-11-02

        李德紅(1976-),男,高級工程師,從事水電機械技術(shù)管理工作。

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