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        燃煤機(jī)組脫硝改造后預(yù)熱器防堵研究

        2016-10-29 16:11:02
        山東工業(yè)技術(shù) 2016年19期
        關(guān)鍵詞:民權(quán)吹灰預(yù)熱器

        陶 冶

        (國(guó)電民權(quán)發(fā)電有限公司運(yùn)行部,河南 商丘 476821)

        燃煤機(jī)組脫硝改造后預(yù)熱器防堵研究

        陶 冶

        (國(guó)電民權(quán)發(fā)電有限公司運(yùn)行部,河南 商丘 476821)

        針對(duì)燃煤機(jī)組脫硝改造后易發(fā)生空氣預(yù)熱器堵塞這一問(wèn)題,深入分析預(yù)熱器堵塞原因,探索一系列預(yù)防手段,結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況,總結(jié)了一套行之有效的運(yùn)行維護(hù)管理辦法,取得了良好效果,有效避免了空預(yù)器的堵塞。

        脫硝改造;空氣預(yù)熱器;防堵

        國(guó)電民權(quán)發(fā)電有限公司現(xiàn)役2×600MW機(jī)組三大主機(jī)均為東方電氣有限公司制造。其中鍋爐為DG1970/25.4-Ⅱ1型,單爐膛,一次中間再熱,尾部雙煙道結(jié)構(gòu)。鍋爐為固態(tài)排渣,全鋼構(gòu)架,全懸吊結(jié)構(gòu),露天布置。為保證鍋爐排放煙氣滿足環(huán)保要求, 2014年5月進(jìn)行了SCR脫硝改造。通過(guò)對(duì)脫硝改造機(jī)組發(fā)生堵塞的原因進(jìn)行深入分析,結(jié)合實(shí)際探索了一些了防止預(yù)熱器堵塞的手段。

        1 SCR煙氣脫硝裝置原理

        SCR煙氣脫硝裝置原理:氨氣被噴入高溫?zé)煔饷撓跹b置中,在催化劑的作用下將煙氣中NOx 分解成為N2和H2O。反應(yīng)公式如下:4NO +4NH3+O2→4N2+6H2O或者NO +NO2+2NH3→2N2+3H2O通過(guò)使用適當(dāng)?shù)拇呋瘎?,上述反?yīng)可以在200 ℃~450 ℃的溫度范圍內(nèi)有效進(jìn)行, 在NH3/NO= 1的情況下,可以達(dá)到80~90%的脫硝效率。

        2 投入脫硝后預(yù)熱器容易堵塞的原因

        SCR煙氣脫硝裝置對(duì)空氣預(yù)熱器的運(yùn)行主要有以下不利影響:

        (1)煙氣中由SO2向SO3的轉(zhuǎn)化率增加,即煙氣中的SO3量增加,煙氣酸露點(diǎn)溫度增加,由此加重空氣預(yù)熱器的酸腐蝕和堵灰。

        (2)SCR煙氣脫硝裝置中的逸出氨與煙氣中的SO3和水蒸汽生成硫酸氫銨(NH3+SO3+H2O →NH4H SO4)。NH4H SO4水溶液呈中度酸性且具有很大的粘性,易粘附在空氣預(yù)熱器的換熱元件表面上,再次加劇氣預(yù)熱器的酸腐蝕和堵灰。硫酸氫銨在一定溫度內(nèi)會(huì)形成嚴(yán)重堵塞現(xiàn)象,溫度段處于預(yù)熱器的中低溫度段。

        不論是固態(tài)的還是液態(tài)的硫酸氫銨都極易溶于水且腐蝕性強(qiáng),所以預(yù)熱器防堵一般要從提高預(yù)熱器冷端溫度(提高預(yù)熱器冷端露點(diǎn))、提高吹灰溫度(讓預(yù)熱器冷端的硫酸氫銨呈現(xiàn)液態(tài)以利于吹走)和減少氨逃逸三個(gè)方面下功夫。

        3 影響脫硝效率的主要因素

        (1)催化劑。不同的催化劑有不同的結(jié)構(gòu)、表面積、活性和物理性能。催化劑表面積越大, 活性越高,氨氣與煙氣中的NOx反應(yīng)越劇烈。在一定結(jié)構(gòu)反應(yīng)器中采用的還原劑(氨)的劑量越少,即n(NH3)/n(NOx)比值就越??;同樣,在相同的n(NH3)/n(NOx)比值下,采用活化性高的催化劑有利于小尺寸反應(yīng)器的運(yùn)行??偟膩?lái)說(shuō),在n(NH3)/n(NOx)比值、反應(yīng)器尺寸一定的條件下,催化劑活性越大,降低NOx生成量的可能性就越大。

        (2)反應(yīng)溫度。反應(yīng)溫度在一定程度上決定著還原劑(氨)與煙氣中NOx的反應(yīng)速率,同時(shí)也影響催化劑的活性。一般來(lái)說(shuō),反應(yīng)溫度越高,越有利于SCR系統(tǒng)的運(yùn)行,但是,考慮綜合效率問(wèn)題(主要是煙氣加熱),并不是采用設(shè)備的極限溫度,而是在一定工況下采用最佳的反應(yīng)溫度,溫度范圍視SCR反應(yīng)器在鍋爐尾部的布置位置而定。

        (3)煙氣在催化劑容積內(nèi)滯留時(shí)間。煙氣在催化劑容積內(nèi)滯留時(shí)間的尺度取決于催化劑的結(jié)構(gòu)。

        (4)煙氣流型。煙氣流型在一定程度上取決于催化劑的結(jié)構(gòu),合理的煙氣流型有利于催化劑的充分利用,也有利于還原劑與煙氣中NOx的反應(yīng),進(jìn)而使得SCR系統(tǒng)有較高的脫硝效率。

        (5)煙氣溫度。煙氣中的NOx 濃度通常是低的,但是煙氣的體積相對(duì)很大,因此用在SCR裝置的催化劑一定 是高性能。因此用在這種條件下的催化劑一定滿足燃煤鍋爐高可靠性運(yùn)行的要求。

        4 氨逃逸導(dǎo)致預(yù)熱器堵塞的現(xiàn)狀以及主要對(duì)策

        (1)選擇合適的催化劑。SO2向SO3的轉(zhuǎn)化率一般應(yīng)控制在1%以?xún)?nèi)。有些催化劑雖然還原效率很高,減少了催化劑用量,但SO2向SO3的轉(zhuǎn)化率也高,選擇合適的催化劑很關(guān)鍵。(2)控制氨逃逸,一般在3ppmv以下。(3)控制省煤器入口煙溫。合適的省煤器煙溫能促進(jìn)氮氧化物與氨氣的反應(yīng)速度,一般在380℃左右比較合適。(4)加強(qiáng)預(yù)熱器吹灰。(5)進(jìn)行低氮燃燒器改造,減少?lài)姲绷俊#?)安裝暖風(fēng)器,提高鍋爐排煙溫度。(7)降低鍋爐燃煤含硫量。(8)利用停機(jī)機(jī)會(huì)進(jìn)行清洗。

        5 國(guó)電民權(quán)公司預(yù)防預(yù)熱器堵塞的主要對(duì)策

        (1)合理控制反應(yīng)溫度。在一定溫度范圍內(nèi),隨反應(yīng)溫度提高,NOx 脫除率急劇增加,脫硝率達(dá)到最大值時(shí),溫度繼續(xù)升高會(huì)使NH3氧化而使脫硝率下降; 反應(yīng)溫度過(guò)低,煙氣脫硝反應(yīng)不充分,易產(chǎn)生NH3的逃逸。 我公司由于設(shè)置了用于調(diào)節(jié)再熱氣溫的分隔擋板,關(guān)鍵時(shí)可用來(lái)調(diào)整脫硝系統(tǒng)入口溫度減少氨逃逸。(2)加強(qiáng)集控人員培訓(xùn),提高意識(shí),特別是利用大修期間加大培訓(xùn),在保證NOx不超標(biāo)的情況下,降低NH3的逃逸。(3)對(duì)預(yù)熱器吹灰蒸汽管路進(jìn)行改造,吹灰蒸汽管路加粗。根據(jù)其它電廠經(jīng)驗(yàn),引入預(yù)熱器主蒸汽吹灰,將預(yù)熱器吹灰壓力提高到1.5—1.8MPa之間。保證吹灰溫度在280℃以上。(4)預(yù)熱器吹灰設(shè)置底上兩層吹灰器,減少積灰。(5)防止噴氨量過(guò)多。目前噴氨系統(tǒng)單側(cè)設(shè)計(jì)100%流量調(diào)節(jié)閥,建議將其改為70%流量主調(diào)閥和30%流量副調(diào)閥,提高噴氨的準(zhǔn)確性。(6)選擇流量調(diào)節(jié)特性較好的氨流量調(diào)節(jié)閥。(7)熱工控制環(huán)節(jié)中,引入負(fù)荷、煙氣流量等前饋信號(hào),將開(kāi)環(huán)控制改為閉環(huán)控制,減少氨流量調(diào)節(jié)的遲緩率。(8)加裝送風(fēng)機(jī)暖風(fēng)器以提高冬季時(shí)的排煙溫度。(9)采用雙層預(yù)熱器,預(yù)熱器改為搪瓷材料,且采用封閉式板型?;剞D(zhuǎn)式預(yù)熱器冷端采用封閉直信道大波紋組件,能保持吹灰氣流能量集中、耗散慢,吹灰氣流能清理傳熱組件的深度大大提高。(10)受熱面間隙適當(dāng)加大。對(duì)容易出現(xiàn)預(yù)熱器熱端堵灰的回轉(zhuǎn)式預(yù)熱器,熱端和中溫段換熱組件片可以采用松排列方式,換熱組件片之間在設(shè)計(jì)時(shí)留有0.2-0.6mm的間隙,一方面加大了通流通道寬度,另一方面在運(yùn)行時(shí),氣流沖擊使得傳熱組件片可以處在抖動(dòng)狀態(tài),便于將灰粒排出預(yù)熱器。此外,盡量減少阻擋吹灰氣流進(jìn)入傳熱組件的構(gòu)件,能有效減少吹灰死角。

        6 運(yùn)行效果

        國(guó)電民權(quán)發(fā)電有限公司兩臺(tái)600MW機(jī)組自2014年脫硝改造以來(lái),空預(yù)器未發(fā)生堵塞,一次風(fēng)側(cè)、二次風(fēng)側(cè)、煙氣側(cè)差壓幾乎沒(méi)有變化。

        [1]李俊華.煙氣催化脫硝關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用[J].科學(xué)出版社,2015.

        [2]王宗文.火電廠煙氣脫硫及脫硝實(shí)用技術(shù)[J].中國(guó)水利水電出版社,2010.

        10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.19.024

        陶冶(1983-),男,工程師,國(guó)電民權(quán)發(fā)電有限公司運(yùn)行部副主任。

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