陳 俊
(河鋼宣鋼煉鐵廠,河北 張家口 075100)
宣鋼3#2000m3高爐中修開爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐
陳 俊
(河鋼宣鋼煉鐵廠,河北 張家口 075100)
對(duì)宣鋼3#高爐中修開爐進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)。在開爐過程中,通過快速調(diào)整裝料制度、快速降爐溫、快速捅風(fēng)口用風(fēng),使3#高爐中修開爐順利,并實(shí)現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效。
高爐;中修;開爐;達(dá)產(chǎn)
宣鋼3#2000m3高爐自2011年6月10日投產(chǎn)以來,第3段、第5段和第9段冷卻壁部分水管漏水;爐皮燒紅、跑煤氣、變形嚴(yán)重;南北鐵口區(qū)碳磚溫度2015年元月以后升高異常;三座熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口溫度高,局部出現(xiàn)嚴(yán)重?zé)t跑風(fēng)現(xiàn)象。2015年10月16日至2016年3 月1日,3#高爐停爐中修,對(duì)三座熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口進(jìn)行了徹底修補(bǔ),更換爐體5段、9段和10段冷卻壁,風(fēng)口組合磚重新砌筑,南北兩個(gè)鐵口區(qū)域陶瓷杯拆除后澆筑。
1.1 爐缸
南北鐵口區(qū)域侵蝕比較嚴(yán)重,該區(qū)域600mm厚的陶瓷杯被侵蝕減薄至100~200mm。清理掉北鐵口區(qū)域陶瓷杯后,裸露碳磚表面面侵蝕較嚴(yán)重,約有200mm厚度已被氧化,硬度和強(qiáng)度嚴(yán)重不足。北鐵口區(qū)域陶瓷杯和碳磚之間縫隙大,達(dá)到160~200mm(原設(shè)計(jì)縫隙60mm,用填充料填充),且有明顯滲鐵現(xiàn)象。
為消除隱患,將鐵口區(qū)域(以鐵口為中心,寬4.0m,風(fēng)口組合磚以下至陶瓷杯墊之間高約4.8m)陶瓷杯全部清除,對(duì)氧化侵蝕碳磚表面進(jìn)行清理。2016年2月1日至6日,美固美特對(duì)南北兩個(gè)鐵口進(jìn)行澆注,澆筑鐵口泥套及泥包,鐵口深度直接澆筑2.8m,修復(fù)鐵口區(qū)域損壞的碳磚。
1.2 爐身
9、10段位于爐身下部,停爐后進(jìn)入爐內(nèi)查看兩段冷卻壁破損非常嚴(yán)重,尤其9段冷卻壁決大部分水管外露、燒損。9段和10段冷卻壁部位多處爐皮燒紅、變形,甚至開裂跑煤氣,此次中修將該部位爐殼進(jìn)行部分更換。
1.3 熱風(fēng)爐
停爐前,三座熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口接連出現(xiàn)燒紅、跑風(fēng)現(xiàn)象,造成高爐減風(fēng)、降風(fēng)溫,甚至休風(fēng)。高爐停爐后,熱風(fēng)爐涼爐打開人孔,發(fā)現(xiàn)三座熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口都嚴(yán)重變形,熱風(fēng)出口上方大墻擠壓下陷,部分硅磚脫落。施工單位將三座熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口破損和變形磚全部拆除,下半環(huán)重新砌磚,上半環(huán)支模具后分兩次澆筑,第一次澆筑陶瓷纖維,第二次澆筑剛玉莫來石,熱風(fēng)爐開爐投用后效果良好。
2.1 高爐烘爐
烘爐導(dǎo)管安裝:每間隔一個(gè)風(fēng)口安裝一個(gè)烘爐導(dǎo)管,總計(jì)安裝13個(gè)烘爐導(dǎo)管,烘爐導(dǎo)管管徑?108mm,按風(fēng)口單雙#交錯(cuò)間隔安裝。烘爐導(dǎo)管水平管插入風(fēng)口小套,導(dǎo)管水平方向長(zhǎng)度分為5.0m、3.5m、1.5m,向下豎管長(zhǎng)度4.1m,烘爐時(shí)間總計(jì)98小時(shí)。
2.2 試壓檢漏
試壓檢漏是在高爐烘爐過程中進(jìn)行的,高爐憋壓時(shí),爐頂三個(gè)放散關(guān)閉,重力除塵器250mm放散和400mm放散關(guān)閉,放風(fēng)閥留有40%的開度;干除塵荒煤氣進(jìn)口A閥和凈煤氣出口B閥(防止高溫空氣進(jìn)入箱體燒布袋),排風(fēng)閥始終保持20%~30%開度。2月25日-28日進(jìn)行了四次試壓檢漏,28日16∶40烘爐結(jié)束進(jìn)入涼爐階段。
2.3 爐體灌漿
2月26日至28日,分別給風(fēng)口帶(第5段)和第9、10段灌漿。
2.4 爐內(nèi)裝木材
此次3#高爐采用1/2填柴法開爐,風(fēng)口中心線以下裝木材。木材150m3,180mm×180mm見方, 其中長(zhǎng)度為1.5m、2.0m、3.0m,3.0m要大于20m3。
2.5 開爐料
采用爐缸風(fēng)口中心線以下填充枕木,從下往上依次是凈焦、空焦和負(fù)荷料。正常料結(jié)構(gòu):燒結(jié)礦75%+球團(tuán)礦17%+螢石1.0t+硅石1.0t+錳礦1.0t。焦批12.2t(干熄焦),正常料礦批28t每批空焦加3.0t白云石。開爐料:凈焦34批,空焦30批,正常負(fù)荷料24批。
2.6 送風(fēng)風(fēng)口及送風(fēng)面積選擇
21個(gè)120mm及6個(gè)110mm風(fēng)口,全開風(fēng)口面積0.2945m2,堵4#、6#、8#、18#、20#、22#、27#7個(gè)風(fēng)口,送風(fēng)面積∑S=0.2190m2。
3.1 送風(fēng)
經(jīng)過對(duì)各系統(tǒng)多次檢查確認(rèn)無(wú)誤,確定高爐具備點(diǎn)火送風(fēng)條件后,于2016年3月1日21:16點(diǎn)火送風(fēng),定風(fēng)壓80kpa,風(fēng)量1000m3/ min, 混風(fēng)全關(guān)。至22:00各送風(fēng)風(fēng)口相繼明亮用風(fēng)量至1600m3/ min。22:20鐵口開始噴吹。23:00用風(fēng)量至1900m3/min。
由于木材填充密集,加之水份高,木材得不到充分燃燒,下部沒有空間,至3月2日22:55料動(dòng)。伴隨壓量關(guān)系走穩(wěn),爐內(nèi)在補(bǔ)料線的基礎(chǔ)上,逐步加重焦炭負(fù)荷。
3.2 出第一次鐵
3日1:58打開南鐵口出第一次鐵,歷時(shí)27分鐘,鐵量約為35噸,下渣10分鐘。從渣、鐵樣分析看:實(shí)際爐渣二元堿度與理論計(jì)算相符,爐渣成分與理論計(jì)算偏差不大。
表2 3#高爐開爐初期主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
3月7日產(chǎn)量突破4000t,圓滿實(shí)現(xiàn)五天達(dá)產(chǎn)目標(biāo)。13日產(chǎn)量達(dá)到4600t以上,13日至30日平均日產(chǎn)4730.05t;開爐后焦比和燃料比降低幅度大,7日燃料比降至560kg/t以下,9日焦比降至400kg/t以下。中旬平均焦比和燃料比分別為370kg/t和538kg/t,下旬平均焦比和燃料比分別為358kg/t和530kg/t;8日煤氣CO2含量升高至19.0%以上,中旬和下旬其平均值均在19.5%以上。
1)開爐前的準(zhǔn)備工作做的比較充分,設(shè)備多次聯(lián)動(dòng)試車,系統(tǒng)多次試壓檢漏,保證了開爐后設(shè)備正常運(yùn)行,沒有因外圍事故而休風(fēng),為按期達(dá)產(chǎn)提供了外圍保證。2)開爐配料計(jì)算合理,各料段安排合理,渣鐵流動(dòng)性良好,為加風(fēng)、開風(fēng)口創(chuàng)造了條件。3)南北鐵口修補(bǔ)效果明顯,開爐后,一是鐵口區(qū)域不再竄煤氣,二是鐵口深度易保證。4)此次開爐采用南鐵口向爐內(nèi)鼓風(fēng),北鐵口空吹的方式,出第一爐鐵時(shí)停止南鐵口鼓風(fēng)后鐵水順利流出。5)開爐前期初期由于下部爐料(木材、凈焦)燃燒較慢,上部爐料沒有足夠的下降空間,造成料動(dòng)時(shí)間較晚,延緩了爐況發(fā)展進(jìn)度,所以后續(xù)類似開爐可考慮適當(dāng)提高爐缸所填木材的孔隙度,加快下部爐料的燃燒速度,使料尺盡快動(dòng)作。6)此次開爐采用礦、焦同角的裝料制度,從效果上看有所欠佳。分析認(rèn)為可采用適當(dāng)抑制邊緣,保證中心氣流的制度,使?fàn)t內(nèi)盡快建立起主氣流,在確保爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,在進(jìn)一步調(diào)整操作制度,提高煤氣利用率、降低焦比,實(shí)現(xiàn)較快達(dá)產(chǎn)達(dá)效的目標(biāo)。7)3月8日連續(xù)出現(xiàn)了三爐次的低鐵溫,爐內(nèi)采取措施提熱,一定程度上影響了高爐強(qiáng)化進(jìn)程,故在今后開爐過程中一定要樹立鐵溫必保的“紅線”意識(shí),防止?fàn)t況出現(xiàn)大幅波動(dòng)。
宣鋼3#高爐此次中修開爐,實(shí)現(xiàn)了安全、快速、環(huán)保開爐,做到了經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境保護(hù)的兼顧,為以后類似開爐檢修提供了參考范本。
10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.20.035