楊愛靜
(國家電投集團西安太陽能電力有限公司,陜西 西安 710100)
洗磷刻蝕滾輪技術升級研究報告
楊愛靜
(國家電投集團西安太陽能電力有限公司,陜西 西安 710100)
本文通過酸腐蝕織構法進行背面濕法刻蝕。在濕法刻蝕工序中,通過優(yōu)化和改進了刻蝕滾輪表面結構,達到了減少酸消耗量,節(jié)約經濟成本,減少廢水排放的目的。
背面濕法刻蝕;刻蝕滾輪;酸消耗
激烈的市場競爭下降低生產成本是提高生存競爭力的主要途徑。在濕法刻蝕工序中,酸的消耗占工藝運行成本的大部分。為節(jié)約成本,考慮到對刻蝕設備中的滾輪結構進行優(yōu)化以達到顯著降低化學品消耗的目的,從而有效的降低生產成本。
1.1新式滾輪(圖2)和常規(guī)滾輪(圖1)構造對比
圖1 常規(guī)滾輪表面形貌示意圖
圖2 新式滾輪表面形貌示意圖
1.2技術改造原理
我們將更換濕法刻蝕機臺刻蝕模組原有常規(guī)刻蝕滾輪,使用新式刻蝕滾輪。新式刻蝕滾輪可提高刻蝕效率并改善刻蝕均勻性,在保證工藝效果的情況下減少酸的消耗量。
本實驗使用的刻蝕機臺工作原理:刻蝕滾輪將酸液帶到硅片底部,實現(xiàn)對硅片背面及邊緣的刻蝕,如圖3。
圖3 刻蝕機臺原理圖
改進后的新式滾輪的表面結構不同于常規(guī)滾輪,新式滾輪的帶酸液效果更好,滾輪與硅片接觸面積增大,相鄰凸起之間的反應活性增大。在酸液濃度相同的情況下,新式滾輪令硅片與酸液反應更加強烈。當使用新式滾輪時,我們降低酸的濃度也不會影響工藝效果,進而達到降低酸耗的目的。
1.3具體方案介紹
改進后的新式滾輪在原先均勻一致的溝槽中間隔增加凸起,從而實現(xiàn)了以下功能的優(yōu)化:(1)滾輪帶液能力增強;(2)滾輪與硅片接觸面積增大;(3)相鄰凸起之間的反應活性增大等功能。
從而使得刻蝕效果得到以下提升:(1)更低刻蝕量即可滿足工藝要求;(2)初始配槽濃度降低,補液量減少,工藝耗酸量可顯著降低;(3)工藝穩(wěn)定性提高,電池電性能分布更加集中。
2.1使用常規(guī)滾輪和新式滾輪的耗酸單耗統(tǒng)計(表1)更換新式滾輪后,HNO3的單耗比優(yōu)化前減少了29%;HF的單耗比優(yōu)化前減少了20%,KOH的單耗基本不變。
表1 常規(guī)滾輪和新式滾輪的耗酸單耗
2.2 電性能評估(表2)
表2 常規(guī)滾輪和新式滾輪的電性能對比
在現(xiàn)有基礎上進行改造,改造后對工藝進行調試,如果保證調試前后的腐蝕量不變,那么電性能參數(shù)基本一致。
2.3 經濟評估
如果按照每升硝酸的價格為7.6923元/L,氫氟酸的價格是4.70085元/L,每年工作315天,每天工作21 h,單臺設備的實際產能為2 400片/h,設備的開工率時間為95%。
則一年單臺SCHMID刻蝕機臺可節(jié)省的成本為:315×21×2 400×95%×0.002779×7.6923+315×21× 2 400×95%×0.001248×4.70085,約為41萬元。
工藝過程中酸濃度的降低也有效降低了廢水中酸的濃度,從而間接節(jié)省了廢水處理成本。新式刻蝕滾輪可提高刻蝕的均勻性及穩(wěn)定性,降低電池異常漏電比例,提高產品良率。
更換新式滾輪后,HNO3的單耗比優(yōu)化前減少了29%;HF的單耗比優(yōu)化前減少了20%,KOH的單耗基本不變;在現(xiàn)有基礎上進行改造,改造后對工藝進行調試,如果保證調試前后的腐蝕量不變,那么電性能參數(shù)基本一致;一年單臺SCHMID刻蝕機臺可節(jié)省的成本約為41萬元;工藝過程中酸濃度的降低也有效降低了廢水中酸的濃度,從而間接節(jié)省了廢水處理成本。新式刻蝕滾輪可提高刻蝕的均勻性及穩(wěn)定性,降低電池異常漏電比例,提高產品良率。
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1671-0711(2016)09(上)-0100-02