林紅
摘 ?要:在火力發(fā)電企業(yè)中,撈渣機(jī)作為鍋爐的重要輔機(jī),其承擔(dān)著將鍋爐燃燒后產(chǎn)生的灰渣及時(shí)排走的艱巨任務(wù),撈渣機(jī)是否能可靠運(yùn)行直接關(guān)系到機(jī)組能否長期安全可靠運(yùn)行。文章針對撈渣機(jī)常見的鏈條斷裂原因進(jìn)行分析及如何在線更換進(jìn)行簡要介紹。
關(guān)鍵詞:撈渣機(jī);鏈條;在線更換
1 設(shè)備概況
貴港電廠一期工程(2×630MW)超臨界機(jī)組鍋爐除渣系統(tǒng)包括鍋爐的過渡渣井一套、液壓關(guān)斷門一套、加長型刮板撈渣機(jī)一臺(tái)、鋼渣倉二座、渣倉頂部的切換皮帶一套。撈渣機(jī)為青島四洲公司生產(chǎn)的GBL20D型水浸式刮板撈渣機(jī),正常出力12t/h,最大出力48t/h,采用液壓變頻驅(qū)動(dòng)方式,鏈條速度小于0.8m/min,最大速度3.5m/min。鏈條采用德國路德公司生產(chǎn)的規(guī)格34×126mm,材質(zhì)為40C-G/S3,單側(cè)鏈條長度110米,刮板107塊。每臺(tái)鍋爐排出的熱渣經(jīng)過鍋爐所帶的過渡渣井后落入布置在爐底刮板撈渣機(jī)的水浸槽中,并在其中激冷淬化。冷卻淬化后的渣由刮板撈渣機(jī)連續(xù)地從水浸槽中撈出至布置于鍋爐房外鋼渣倉中暫存。
2 鏈條使用情況簡述
貴港電廠兩臺(tái)撈渣機(jī)自2007年投產(chǎn),2011年前主要燃用貴州煙煤,該煤種硫分高、灰份大,較高時(shí)灰份可達(dá)45%,鍋爐容易結(jié)焦,灰渣比較堅(jiān)硬。在負(fù)荷較高的時(shí)候,撈渣機(jī)長期處于高負(fù)載運(yùn)行,缺陷頻發(fā)。先后發(fā)生過內(nèi)導(dǎo)輪脫落5次,張緊輪損壞5次,鏈條脫軌5次,主驅(qū)動(dòng)輪齒崩裂3次,刮板斷裂7次,鏈條斷裂4次。其它小缺陷更是不少,出現(xiàn)過4次因上述缺陷引起機(jī)組降負(fù)荷運(yùn)行,給機(jī)組和電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來很大威脅,檢修維護(hù)人員壓力巨大。
3 鏈條斷裂分析
通過對斷裂的鏈條斷口分析外觀及金相分析,斷口表面平整,鏈條受力面滲碳減薄嚴(yán)重,鏈環(huán)與鏈環(huán)之間的接觸部位磨損量超過鏈條直徑的15%,金相和掃描電鏡分析結(jié)果未發(fā)現(xiàn)冶金缺陷。根據(jù)撈渣機(jī)運(yùn)行工況和日常發(fā)生缺陷綜合分析,造成鏈條斷裂的原因主要有以下幾個(gè)方面:(1)長期高負(fù)荷運(yùn)行,鍋爐渣量較大,撈渣機(jī)運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)過載荷現(xiàn)象。由于煤質(zhì)較差,為了提高鍋爐穩(wěn)燃性,在2008年小修期間對鍋爐燃燒器區(qū)域加裝衛(wèi)燃帶,在鍋爐運(yùn)行中觀察發(fā)現(xiàn)衛(wèi)燃帶上容易結(jié)焦。另外鍋爐安裝時(shí)未對鍋爐正上方的分隔屏過熱器、后屏過熱器加裝蒸汽吹灰器,運(yùn)行中該區(qū)域容易結(jié)焦,大量堅(jiān)硬巨大的焦塊不定期下落,焦塊夾在內(nèi)導(dǎo)輪和鏈條之間,對撈渣機(jī)造成強(qiáng)大的沖擊,鏈條過負(fù)載運(yùn)行,鏈環(huán)拉伸變形,從而降低了鏈條的壽命。(2)內(nèi)導(dǎo)輪損壞失效,內(nèi)導(dǎo)輪作為改變鏈條運(yùn)行方向的重要部件,它長期浸泡在撈渣機(jī)水槽內(nèi),主要靠油脂保持潤滑,由密封水密封,保證帶渣的水與軸承之間有效隔離。由于在實(shí)際運(yùn)行中,內(nèi)導(dǎo)輪的密封水管因結(jié)垢很容易堵塞,造成密封水壓不足,導(dǎo)致內(nèi)導(dǎo)輪軸承進(jìn)水,破壞軸承潤滑環(huán)境,加速軸承失效損壞,最終造成內(nèi)導(dǎo)輪脫落,鏈條失去約束,鏈條脫鏈,撈渣機(jī)兩側(cè)鏈條受力不均偏斜,如果力矩保護(hù)不能正常動(dòng)作就會(huì)引起鏈條斷裂。(3)刮板與鏈條靠銷子鉸鏈?zhǔn)竭B接,撈渣機(jī)上船體與下船體采用玄武巖鑄石板敷設(shè),該材料硬度高,運(yùn)行中刮板的耐磨條不斷減薄,刮板強(qiáng)度下降變形,在經(jīng)過主驅(qū)動(dòng)輪和張緊輪時(shí)會(huì)出現(xiàn)不同步或者歪斜現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)有一側(cè)刮板不能及時(shí)從主鏈輪上分離造成鏈條過負(fù)載。刮板兩端的鉸鏈因長期與內(nèi)外導(dǎo)輪、張緊輪接觸,磨損減薄,強(qiáng)度下降,容易斷裂,刮板不受鏈條約束,若不及時(shí)發(fā)現(xiàn)該斷裂的刮板會(huì)在撈渣機(jī)頭部或者張緊輪、內(nèi)導(dǎo)輪處卡住,引起鏈條拉伸變形和斷裂。(4)張緊裝置運(yùn)行不正常造成鏈條受力不均變形甚至斷裂。撈渣機(jī)鏈條運(yùn)行時(shí)若能保持適度的松緊度,可以減少對鏈環(huán)的沖擊,鏈條過緊,對內(nèi)導(dǎo)輪、主驅(qū)動(dòng)輪都有很大影響;若鏈條過松,鏈條和刮板將會(huì)在回程段堆積,在外導(dǎo)輪處卡住,造成鏈條過力矩?cái)嗔?。液壓自?dòng)張緊裝置運(yùn)行不正常,常常會(huì)引起張緊過度或者不到位。另外,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,張緊裝置導(dǎo)軌承力面會(huì)磨損,引起張緊裝置滑塊不能自由上下活動(dòng),容易造成張緊一邊高一邊低的現(xiàn)象,長時(shí)間運(yùn)行后兩側(cè)鏈條長短不一,刮板在過主鏈輪和張緊輪時(shí)刮板歪斜不同步,引起鏈條受力加大。此外,張緊裝置油缸內(nèi)漏也會(huì)造成鏈條兩側(cè)張緊不一致造成鏈條長短不一。
4 防范措施
(1)改變摻配摻燒方式,適當(dāng)改變煤種結(jié)構(gòu),細(xì)化運(yùn)行調(diào)整,降低衛(wèi)燃帶的結(jié)焦,在分隔屏、后屏過熱器加裝蒸汽吹灰器,科學(xué)調(diào)整吹灰間隔,減少大焦塊的形成,另外還可以使用除焦劑,使煤粉燃燒產(chǎn)生的焦酥松便于吹除。(2)對內(nèi)導(dǎo)輪的密封水質(zhì)進(jìn)行控制,更換為更加干凈的工業(yè)水,同時(shí)將密封水管道改為不銹鋼材質(zhì),更換更加靈敏的壓力表,日常運(yùn)行加大對密封水的巡檢,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。維護(hù)應(yīng)定期對內(nèi)導(dǎo)輪進(jìn)行補(bǔ)充油脂,對有異常的內(nèi)導(dǎo)輪應(yīng)及時(shí)更換。(3)將三角形刮板更換為五邊形刮板,提高刮板自身強(qiáng)度,日常運(yùn)行中加大對主鏈輪的檢查,發(fā)現(xiàn)輪齒磨損大或刮板開口銷磨損松脫的及時(shí)更換。(4)加強(qiáng)對張緊裝置的維護(hù)和保養(yǎng),保證張緊能正常投入,鏈條松緊適中,對磨損較大的導(dǎo)軌應(yīng)及時(shí)更換。
5 鏈條在線更換
當(dāng)發(fā)現(xiàn)鏈條磨損變形超標(biāo)后,在機(jī)組不能停機(jī)的情況下只能進(jìn)行在線更換。首先要做好準(zhǔn)備工作,要選擇負(fù)荷較低的時(shí)段,提前上揮發(fā)分高、灰份低的煤種,保證更換過程中燃燒穩(wěn)定及減少撈渣機(jī)的灰量。對爐底液壓關(guān)斷門進(jìn)行檢查維護(hù)并試驗(yàn)開關(guān)正常,做好現(xiàn)場布置。
在鍋爐零米合適位置的鋼柱處布置一臺(tái)5t卷揚(yáng)機(jī),在撈渣機(jī)尾部兩根鋼梁處掛一根鋼絲繩,鋼絲繩的高度與保證與刮板水平略高,在鋼絲繩中間掛一個(gè)滑輪,加工兩個(gè)鉤子,用夾環(huán)將兩個(gè)鉤子連在一起,用卷揚(yáng)機(jī)直接拉動(dòng),用于拖出撈渣機(jī)底部舊的鏈條和刮板。
將新的鏈條理順擺放在撈渣機(jī)尾部兩側(cè),用Ф30的圓鋼加工兩把鉤子,恰好能勾到刮板兩側(cè)鏈環(huán)即可,鉤子尾部做成圓環(huán)狀,需焊接牢固可靠,保證能拉動(dòng)底部的刮板和鏈條。
打開撈渣機(jī)尾部檢修蓋板,用割刀將撈渣機(jī)尾部外導(dǎo)輪處的端頭弧段割掉,割掉的高度與刮板底部水平面一致就可以,確保刮板能夠順利拖出。
打開舊鏈條上的接鏈環(huán),將兩側(cè)鏈條都打開,把新鏈條接在舊鏈條上端頭,間斷轉(zhuǎn)動(dòng)撈渣機(jī)利用舊鏈條牽引新鏈條進(jìn)入正確軌道。每走7環(huán)加裝一塊新刮板(注:必須將新鏈條理順,避免出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)、打結(jié)現(xiàn)象。相鄰二塊刮板之間圓環(huán)鏈個(gè)數(shù)為7個(gè),距離約為1m;刮板總數(shù)為107塊。)。
同時(shí)利用卷揚(yáng)機(jī)拉出回程段舊鏈條撈渣機(jī)外面(驅(qū)動(dòng)馬達(dá)同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)),每拉出一段(7米)鏈條用火焊割斷,利用叉車運(yùn)到現(xiàn)場檢修區(qū)后統(tǒng)一堆放。如此依次將新鏈條和刮板裝上。
根據(jù)上煤情況,做好渣量估算,開始更換前先不用關(guān)液壓關(guān)斷門,待撈渣機(jī)差不多滿渣時(shí)再關(guān)閉,一般15%灰份的煤,撈渣機(jī)可以在3小時(shí)內(nèi)不運(yùn)行也不會(huì)造成撈渣機(jī)滿渣,另外,關(guān)閉液壓關(guān)斷門后鍋爐也可繼續(xù)運(yùn)行1.5個(gè)小時(shí)不用將渣放到撈渣機(jī)內(nèi)。值得注意的是,在關(guān)閉爐底關(guān)斷門前應(yīng)讓運(yùn)行人員做好燃燒調(diào)整,必要時(shí)可投入油槍進(jìn)行穩(wěn)燃。如在更換過程中撈渣機(jī)滿渣,關(guān)斷門上方也無法繼續(xù)裝更多的爐渣時(shí),可考慮將撈渣機(jī)放水,通過水力將撈渣機(jī)內(nèi)部的渣排出,然后再關(guān)上撈渣機(jī)人孔門注水,放下液壓關(guān)斷門,如此反復(fù),直到更換工作結(jié)束。當(dāng)然也可以在更換部分新鏈條后將新舊鏈條接上,提高撈渣機(jī)運(yùn)行速度,待撈渣機(jī)內(nèi)部的渣刮走一部分,新鏈條尾部轉(zhuǎn)到撈渣機(jī)尾部時(shí),再次解開鏈條,繼續(xù)進(jìn)行更換。
參考文獻(xiàn)
[1]GBL20D型水浸式刮板撈渣機(jī)使用說明書[Z].