王鵬飛
摘 要: 隨著我國科學技術(shù)不斷的發(fā)展,人民生活水平的提高,燃煤鍋爐技術(shù)也有了很大進步。為了讓更多的人了解該技術(shù),下面就以某電廠的燃煤鍋爐為例,主要分析主汽溫度發(fā)生波動的原因,其影響因素主要有減溫水控制、擺動燃燒器的角度,以及煤層的投用等方面,從得到的結(jié)果中發(fā)現(xiàn),如果使用的煤層不同,擺動燃燒器的角度不同,那么其主汽溫度波動情況就不同。下面就具體進行分析,希望給有關(guān)人士提供一些借鑒。
關(guān)鍵詞:燃煤鍋爐 主汽溫度 波動原因
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1003-9082(2016)06-0282-02
該鍋爐為某廠引進美國的設(shè)備,屬于一次中間加熱,單爐膛,平衡通風的控制循環(huán)汽包鍋爐,據(jù)測算其最大蒸發(fā)量是2080T/H,過熱器出口額定壓力為17.5MPA,在運行過程中產(chǎn)生的蒸汽溫度最高可以達到541攝氏度,該機組的型號是600MW亞臨界,鍋爐屬于懸吊式結(jié)構(gòu),點火使用的燃油屬于輕柴油。下面就分析影響主汽溫度波動的主要原因,從而為該技術(shù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
一、對主機設(shè)備情況的分析
該廠使用的鍋爐循環(huán)系統(tǒng)為CC+,也就是內(nèi)螺紋加低壓頭循環(huán)泵的結(jié)構(gòu),在運行中為了有效控制操作,避免發(fā)生循環(huán)停滯、倒流等,設(shè)置最小的循環(huán)倍率為1.67,利用下降管系統(tǒng),讓下集箱和低壓頭爐循環(huán)泵相互連接,保證鍋爐的正常運行。在負荷比較大的情況下,該型號的爐水循環(huán)泵要兩臺都運行,而另一臺備用,如果一臺出現(xiàn)故障,不致于影響出力。該機組所使用的爐膛也比較先進,其高度為17448mm,寬度達到了18542mm,其總?cè)莘e達到了17537m3,其應(yīng)用了先進的平衡通風系統(tǒng),可以承載的壓力達到了5.98kpa(絕對值),使用可以調(diào)節(jié)的軸流式風機,由于操作的需要,共配備了兩臺。
二、導致主汽溫度波動因素的分析
1.AGC影響因素分析
AGC在實際應(yīng)用中對供電網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定的運行有著很大的作用,但是在工作中,必須頻繁而快速的對其進行控制和調(diào)整,在這種高強度的工作狀態(tài)下,由于其自身還有很大的慣性因素,再加上延遲等作用力,直接導致該制約系統(tǒng)操作力和執(zhí)行力的下降。通過大量的實踐表明,如果操作AGC的頻率多余的時候,其調(diào)節(jié)的效果會呈現(xiàn)直線下降的趨勢,除此之外人員如果增加或減少負荷的幅度過大時,其調(diào)節(jié)的效果也會下降[1]。針對這些問題,如果不能有效予以控制,那么就會導致主汽溫度波動,不利于企業(yè)的安全生產(chǎn)。在使用AGC方式之后,CCS進行指令的接收中,根本目的就是對目標值進行調(diào)節(jié),但是在調(diào)整過程中,當其增加或減少在10%時,其溫度就控制在520到542攝氏度,這還可以滿足要求,但是在具體投入使用后[2],負荷變化也是隨機的,因此必須準確計算出不同工況下的燃料前饋量,導致操作人員的工作強度增加,調(diào)節(jié)的效率和效果都會下降。
2.燃料性質(zhì)對主氣溫產(chǎn)生的影響分析
使用燃料對主汽溫的影響也很大,當其含碳量增加,或者煤粉比普通煤粉粗的時候,燃燒就不會像之前那樣迅速,燃燒過程變慢,這樣就導致爐膛溫度升高,隨之溫度也會增高,當出現(xiàn)這些問題后,應(yīng)該及時增加燃料保證鍋爐蒸發(fā)量不變, 這樣整個設(shè)備才能正常工作,但是這就形成了惡性循環(huán),過熱器的煙氣也隨之增加,氣流的吸熱量增加[3],進而導致主氣溫升高。如果煤粉變細后,火焰中心就會下降,從而出現(xiàn)連鎖反應(yīng),爐膛內(nèi)的出煙溫度就下降,整個的氣溫就會降低。在實踐中煤炭的質(zhì)量不同,而且其特點也都有很大的差距,因此也是導致主氣溫不穩(wěn)定的原因。
3.擺動角度對主氣溫的影響分析
在實際操作中,通過控制噴口內(nèi)上下擺角的角度,就能隨時改變?nèi)紵鹧娴闹行?,從而有很好的調(diào)節(jié)氣溫的作用,對于固定噴口的燃燒器而言,當出現(xiàn)氣溫偏離設(shè)計值問題后,一般會對俯仰角度進行調(diào)整,以此來達到控制氣溫的作用。
三、有效控制燃煤鍋爐主汽溫度波動的策略分析
1.嚴格控制使用煤層的方式
如果使用煤炭的品質(zhì)都相同,那么在使用就主要控制燃燒器的角度,讓其不發(fā)生變化,對使用煤層情況進行有效的改變,據(jù)有關(guān)專家實驗表明,如果向燃燒室投入上層煤層,那么主氣溫度就會上升,該效果是立竿見影的,如果放入下部的煤層,那么其溫度就會降低,發(fā)生這種情況的根本原因就在于在下層使用磨煤機之后[4],爐膛內(nèi)部的火焰中心點就極大的降低了,在輻射區(qū)所吸收的熱量就變多,那么主汽溫升高的就快,其溫度就變高。在氣泡條件下,如果壓力相同其溫度不會發(fā)生任何變化,但是為了確保水和汽的分離點,不能使用過多的煤炭量,但是在對流區(qū)域就不同,在輻射區(qū)會吸收大量的燃燒熱量,致使對流區(qū)沒有大量的熱可以提供吸收,因此其主氣溫就降低。
2.有效調(diào)整燃燒器的角度
當投入的煤層相同時,有關(guān)人員應(yīng)該調(diào)整燃燒器的角度,進而控制主汽溫變化情況。據(jù)有關(guān)人士實驗證明,當把燃燒器角度向下傾斜后,過熱氣溫就會降低,如果將角度向上傾斜時,其溫度就會上升,利用這一原理進行溫度的控制,也是一個有效的途徑。不斷調(diào)整傾斜角度就是控制火焰中心的位置,當其位置上升后,爐膛出口煙氣的溫度也就上升了,從而導致其對流換熱的效率提高,因此主流溫度上升。
3.同時調(diào)整燃燒器角度和煤層的投入情況
在上述的兩種方法中,都是單一的進行煤層投入控制,或者進行燃燒器角度的調(diào)整,這樣主氣溫度就會發(fā)生了很大的變化,但是還可以對這兩種因素進行同時調(diào)整,讓其相互影響,也是調(diào)整主氣溫度的重要途徑。例如如果負荷條件相同時,操作人員在進行多次的試驗操作之后,就能夠得到一個比較固定的燃燒器角度和煤層投入的對應(yīng)關(guān)系,讓二者配合得到了主汽溫度為最佳。在實踐中也充分證實了這一點[5],當投入煤層保持不變后,通過調(diào)整燃燒器的角度,就能夠有效監(jiān)測煤層投入情況。由于煤層的投用而造成的影響,但是該結(jié)果也不是絕對的,如果運行負荷不穩(wěn)定,那么相應(yīng)的對應(yīng)關(guān)系也就發(fā)生了變化,除此之外,如果負荷不穩(wěn)定,變化的非常快,那么二者之間的對應(yīng)關(guān)系也會發(fā)生變化,就應(yīng)該及時作出調(diào)整。
4.處理AGC和CCS的辦法分析
主汽溫度波動的根本原因還是由于負荷的變化,以及控制系統(tǒng)發(fā)生的波動,因此要想徹底解決這一系列問題,就應(yīng)該依靠第一級和第二級減溫水量來調(diào)節(jié)這種汽溫過熱的問題。對于該機組而言,使用了FOXPORO系統(tǒng),主要控制系統(tǒng)為DCS,其根本任務(wù)就是控制好主汽溫度,讓其在標準值范圍內(nèi),誤差不能大于適度,如果出現(xiàn)長期的溫度偏差,那么其溫度不能超過五度。其對主蒸汽的控制系統(tǒng)要求非常高。該系統(tǒng)使用噴水方式進行溫度的調(diào)節(jié),在氣泡位置進行分離,通過三級過熱器,再通過二級減溫后,就會來到汽機,該機組有很大的容量,為了方便控制,將該過熱器分為三級,對其進行分段控制,第一級是進行粗調(diào)節(jié),第二級進行細調(diào)節(jié),以此來控制主汽溫度的穩(wěn)定。
四、結(jié)語
通過以上的分析得知,影響主汽溫度波動的因素主要有AGC系統(tǒng),燃料性質(zhì)情況,以及擺動角度等,為了保證機組正常運行,就必須有針對性的進行處理,通過調(diào)整燃燒器的角度,控制煤層投入,以及二種方法結(jié)合進行處理,保證其工作效率,控制主汽溫度,在以后的發(fā)展中,其一定會有新的技術(shù)突破。
參考文獻
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[3]段松濤,李珊珊.660MW超超臨界機組主汽溫波動原因分析[J].中國電力, 2010,43(10):39-43.
[4]王金龍,李恩家.600MW燃煤電站鍋爐效率和NO_x排放濃度多目標優(yōu)化[J]. 電站系統(tǒng)工程,2015(3):47-48.
[5]鐘禮今,田登峰,張殿平,等.運行氧量對700 MW四角切圓鍋爐低NOx燃燒特性的影響[J].廣東電力, 2014(11):6-10.