胡澤云
【摘要】文章對(duì)4#130t/h鍋爐煤氣燃燒器改造及應(yīng)用過程進(jìn)行了詳細(xì)論述。通過對(duì)鍋爐燃燒器進(jìn)行設(shè)計(jì)、改造,解決了轉(zhuǎn)爐煤氣摻燒過程缺陷,降低了轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器的中心標(biāo)高,實(shí)現(xiàn)高熱值轉(zhuǎn)爐煤氣的安全燃用,提高了轉(zhuǎn)爐煤氣的回收率,有效緩解了冶金行業(yè)中以高爐煤氣為主要燃料的工業(yè)鍋爐在生產(chǎn)調(diào)整過程的局限性,實(shí)現(xiàn)了在不改變鍋爐受熱面的前提下,轉(zhuǎn)爐煤氣高效安全利用。
【關(guān)鍵詞】全燃?xì)忮仩t;燃燒器;摻燒
宣鋼公司目前有四座高爐運(yùn)行,正常生產(chǎn)情況下,高爐煤氣發(fā)生量在3400萬m3/d左右,是公司主要的二次能源。高爐煤氣主要用于高爐的熱風(fēng)爐、動(dòng)力鍋爐和燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火器。由于高爐煤氣的使用情況受季節(jié)影響:夏季使用量少,冬季各單位用量增加,導(dǎo)致作為煤氣調(diào)壓單位的鍋爐機(jī)組冬季負(fù)荷低,不能保證汽輪發(fā)電機(jī)的經(jīng)濟(jì)負(fù)荷運(yùn)行,自發(fā)電量下降。而與此同時(shí)轉(zhuǎn)爐煤氣使用量較小,造成大量放散、回收率低。
4#130t/h鍋爐為公司建設(shè)的第一臺(tái)全燃?xì)忮仩t,設(shè)計(jì)燃料為高、轉(zhuǎn)爐煤氣,焦?fàn)t煤氣作為穩(wěn)定燃燒的輔助燃料。其燃燒器設(shè)計(jì)有五層,其中一至四層為高爐煤氣燃燒器,五層為轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器,同時(shí)在一、二層高爐煤氣燃燒器內(nèi)部布置有焦?fàn)t煤氣噴嘴。鍋爐運(yùn)行過程中,只需開啟三層高爐煤氣燃燒器即可滿足生產(chǎn)要求,需摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣時(shí)開啟五層燃燒器進(jìn)行調(diào)節(jié)。但在運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)該燃燒器設(shè)計(jì)存在缺陷:由于轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器位于整個(gè)聯(lián)合燃燒器的頂端,距離爐膛出口位置近,燃燒轉(zhuǎn)爐煤氣時(shí),鍋爐爐膛火焰中心高度提高,使布置在爐膛出口位置的高溫段過熱器管排溫度迅速上升,長時(shí)間運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致爆管,且使得過熱蒸汽溫度上升,調(diào)節(jié)困難,影響鍋爐的正常運(yùn)行,從而影響整個(gè)后續(xù)生產(chǎn)線的順利運(yùn)行。同時(shí)4#鍋爐燃用轉(zhuǎn)爐煤氣不順利,鍋爐綜合煤氣單耗偏高,經(jīng)濟(jì)性差。鑒于此,借4#鍋爐大修之際,對(duì)其轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器進(jìn)行重新設(shè)計(jì)、安裝,從而提高煤氣能源利用率及鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,有效降低設(shè)備能源單耗。
1、改造總體思路
本次改造決定對(duì)4#鍋爐燃燒器進(jìn)行重新設(shè)計(jì)、安裝。將原五層布置的燃燒器改為四層布置,其中一至三層為高爐煤氣燃燒器,四層設(shè)計(jì)高、轉(zhuǎn)爐煤氣聯(lián)合燃燒器來取代原四層高爐煤氣燃燒器,同時(shí)取消原五層轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器。根據(jù)鍋爐負(fù)荷及燃燒消耗情況,對(duì)各層燃燒器結(jié)構(gòu)、尺寸進(jìn)行重新確定。如此改造后既有效降低轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器的中心標(biāo)高,實(shí)現(xiàn)高熱值轉(zhuǎn)爐煤氣的安全燃用,提高煤氣利用率、降低能耗指標(biāo),又實(shí)現(xiàn)了四層高、轉(zhuǎn)爐煤氣的置換使用,更有效的保證了鍋爐的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
2、技術(shù)方案
本次改造設(shè)計(jì)按照鍋爐受熱面不做改動(dòng)的前提進(jìn)行,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際對(duì)燃燒器進(jìn)行選型、重新設(shè)計(jì)燃燒器結(jié)構(gòu)及尺寸、對(duì)新燃燒器進(jìn)行安裝調(diào)試同時(shí)對(duì)配套閥門控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,從而實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煤氣在鍋爐系統(tǒng)的順利摻燒。
2.1燃燒器的選型
由于4#鍋爐已配備送風(fēng)機(jī),故選用強(qiáng)制鼓風(fēng)燃燒器,從而減少其他配套設(shè)備的改造難度。
在選擇燃燒器噴嘴內(nèi)部結(jié)構(gòu)時(shí),要充分考慮燃料特性、所需火焰長度等要求。由于高爐煤氣屬于熱值較低的燃料,為保證其著火性能穩(wěn)定,負(fù)荷調(diào)節(jié)性能良好,同時(shí)要求其火焰出口噴射速度高,火焰剛性強(qiáng),避免出現(xiàn)脫火或回火現(xiàn)象。鑒于以上要求決定選擇帶旋渦裝置的噴嘴。
2.2燃燒器尺寸、布局設(shè)計(jì)
此次燃燒器的改造難度在于,在保持鍋爐爐膛受熱面不做改動(dòng)的前提下,既要保證燃料入爐量的充足,又要引入轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器,同時(shí)還要求降低燃燒器的中心標(biāo)高。根據(jù)分析鍋爐運(yùn)行情況決定設(shè)計(jì)一層高、轉(zhuǎn)爐煤氣聯(lián)合燃燒器取代原有的四層高爐煤氣燃燒器和五層轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器,從而既滿足鍋爐所需燃料入爐量要求,又有效降低了轉(zhuǎn)爐煤氣的中心標(biāo)高。由于4#鍋爐正常運(yùn)行時(shí)四層高爐煤氣均處于備用狀態(tài),且為防止噴嘴過熱,還需開啟10%熱風(fēng)閥,存在能源浪費(fèi)現(xiàn)象,故將該層與轉(zhuǎn)爐煤氣設(shè)計(jì)布置在一層聯(lián)合燃燒器中對(duì)鍋爐正常運(yùn)行不造成影響,同時(shí)有效降低燃燒器中心標(biāo)高(較改造前降低900mm),實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐煤氣的安全摻燒。
聯(lián)合燃燒器結(jié)構(gòu):聯(lián)合燃燒器布置在燃燒器的最上部,燃燒器燃料流通直徑為273mm,采用套筒式布置。充分考慮高、轉(zhuǎn)爐煤氣的成分、熱值以及燃燒特性等,轉(zhuǎn)爐煤氣噴嘴在聯(lián)合燃燒器中心位置,高爐煤氣噴嘴在轉(zhuǎn)爐煤氣噴嘴外側(cè),兩煤氣通道為獨(dú)立通道,不發(fā)生摻混,高爐煤氣與空氣接觸的截面圓周長增大,能實(shí)現(xiàn)更好的預(yù)混,同時(shí)中心區(qū)域產(chǎn)生回流區(qū),很好對(duì)高爐煤氣進(jìn)行加熱,實(shí)現(xiàn)在降低空燃比的基礎(chǔ)上,有效提高其燃盡率。
為保證轉(zhuǎn)爐煤氣與熱空氣的預(yù)混度,在套筒外側(cè)設(shè)計(jì)四根熱風(fēng)導(dǎo)流管直接引入轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器中心位置,實(shí)現(xiàn)在煤氣和空氣預(yù)混區(qū)的充分混合,又有效保證了轉(zhuǎn)爐煤氣的空氣量需求。
該燃燒器在煤氣和空氣預(yù)混區(qū)域均裝有導(dǎo)向葉片,使煤氣和空氣在入爐前產(chǎn)生漩渦,充分混合。
另外為適應(yīng)現(xiàn)場高、轉(zhuǎn)爐煤氣現(xiàn)有煤氣管道的固有布局特對(duì)聯(lián)合燃燒器高、轉(zhuǎn)爐煤氣噴嘴前連接管道方位、角度進(jìn)行調(diào)整,由原來的兩燃料管道平行接入改為垂直接入。改變角度設(shè)計(jì)的聯(lián)合燃燒器與生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)現(xiàn)了更好匹配,有效降低了改造施工難度。
新燃燒器具體布置情況為:四層布置,其中一、二層為高、焦?fàn)t煤氣聯(lián)合燃燒器,三層為高爐煤氣燃燒器,四層設(shè)計(jì)高、轉(zhuǎn)爐煤氣聯(lián)合燃燒器來取代原四層高爐煤氣燃燒器。一至三層高爐煤氣燃燒器單個(gè)額定燃燒能力為8700Nm3/h,四層轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器單個(gè)額定燃燒能力為3750Nm3/h。
3、實(shí)施效果
該項(xiàng)目改造完成后,運(yùn)行效果良好。通過對(duì)4#鍋爐轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器重新設(shè)計(jì)、安裝,燃燒系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整,在滿足生產(chǎn)需求的同時(shí),有效降低了鍋爐綜合煤氣單耗。高爐煤氣單耗較改造前降低了40.5m3/t,鍋爐綜合煤氣單耗較改造前降低了32.24m3/t,降低了鍋爐成本。改造后燃燒工況明顯改善,燃燒穩(wěn)定,火焰中心降低,排煙溫度降低,,提高了轉(zhuǎn)爐煤氣的調(diào)節(jié)能力,提高鍋爐效率。
4、結(jié)論
通過對(duì)鍋爐燃燒器進(jìn)行設(shè)計(jì)、改造,提高了轉(zhuǎn)爐煤氣的回收率,有效緩解了冶金行業(yè)中以高爐煤氣為主要燃料的工業(yè)鍋爐在生產(chǎn)調(diào)整過程的局限性,實(shí)現(xiàn)了在不改變鍋爐受熱面的前提下,轉(zhuǎn)爐煤氣高效安全利用。既緩解了冬季高爐煤氣供應(yīng)緊張的現(xiàn)狀,又最大可能地挖掘了設(shè)備潛力,為公司節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了保證。