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        燃煤鍋爐刮板式撈渣機(jī)內(nèi)導(dǎo)輪在線更換方法

        2016-10-19 00:43:57陳國華
        電力工程技術(shù) 2016年5期
        關(guān)鍵詞:導(dǎo)輪預(yù)器水封

        陳國華

        (江蘇新海發(fā)電有限公司,江蘇連云港222023)

        燃煤鍋爐刮板式撈渣機(jī)內(nèi)導(dǎo)輪在線更換方法

        陳國華

        (江蘇新海發(fā)電有限公司,江蘇連云港222023)

        江蘇新海發(fā)電有限公司1號機(jī)組撈渣機(jī)尾部西側(cè)內(nèi)導(dǎo)輪運(yùn)行中脫落,專業(yè)人員研究決定降低機(jī)組負(fù)荷,隔離部分渣船水封在線更換內(nèi)導(dǎo)輪總成,不得已時短時破壞爐底水封進(jìn)行處理。為了確保搶修過程中人身和設(shè)備的安全,經(jīng)過前期充分計劃與準(zhǔn)備,制定了運(yùn)行、檢修技術(shù)方案,實(shí)施過程中運(yùn)行參數(shù)控制良好,搶修工作順利完成,為其他采用同類排渣方式的燃煤鍋爐制定搶修方案提供了參考。

        燃煤鍋爐;刮板撈渣機(jī);爐底水封;內(nèi)導(dǎo)輪;檢修

        撈渣機(jī)是燃煤鍋爐的一個重要輔助設(shè)備,因撈渣機(jī)故障造成鍋爐停運(yùn)的事故時有發(fā)生。江蘇新海發(fā)電有限公司1號發(fā)電機(jī)組鍋爐為上海鍋爐廠有限責(zé)任公司設(shè)計制造的超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行、燃煤直流塔式鍋爐,采用一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、露天布置,煙氣經(jīng)濕法脫硫吸收塔排入煙囪。鍋爐額定蒸發(fā)量為3049 t/h,額定壓力28.25MPa,額定主蒸汽溫度605℃、再熱蒸汽溫度603℃,機(jī)組額定功率1000MW。爐膛全高117.95m,爐膛壓力測點(diǎn)安裝在70m標(biāo)高處,正常工作壓力為-150 Pa。鍋爐底渣采用水浸式刮板撈渣機(jī)連續(xù)除渣的機(jī)械輸送系統(tǒng),南北方向布置。

        2015年11月12日,1號鍋爐撈渣機(jī)尾部西側(cè)內(nèi)導(dǎo)輪脫落,隨時可能發(fā)生跳閘,在線更換內(nèi)導(dǎo)輪總成必需放盡渣船內(nèi)的密封水,檢修工作的難度和操作風(fēng)險都很高。為了避免水封破壞時發(fā)生高溫?zé)煔鈧耸鹿?,技術(shù)人員針對各種可能發(fā)生的危險源進(jìn)行了辨識,制定并實(shí)施了在線更換內(nèi)導(dǎo)輪的運(yùn)行和檢修技術(shù)方案,避免了鍋爐事故停運(yùn)。

        1 撈渣機(jī)工作流程

        撈渣機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示。鍋爐運(yùn)行中,撈渣機(jī)船體內(nèi)始終充滿密封冷卻水,少量溢流,保持爐膛與外界隔絕。渣井下來的高溫爐渣落入撈渣機(jī)殼體內(nèi),通過殼體內(nèi)冷卻水對高溫爐渣進(jìn)行冷卻,溢流水回收至渣水冷卻系統(tǒng)冷卻后重復(fù)利用,冷卻后的爐渣由撈渣機(jī)連續(xù)輸送到外部渣倉,定期由汽車送至灰場或綜合利用用戶。撈渣機(jī)設(shè)有自動補(bǔ)水門,用以補(bǔ)充渣水損耗和防止渣船內(nèi)溫度過高。撈渣機(jī)刮板鏈條由頭部液壓馬達(dá)驅(qū)動,帶動刮板、圓環(huán)鏈運(yùn)動,尾部設(shè)有漲緊輪適時調(diào)整鏈條漲緊力合適,使鏈條始終處于轉(zhuǎn)向部位的導(dǎo)向輪輪體導(dǎo)槽內(nèi),保持傳動靈活。位于撈渣機(jī)船體內(nèi)部的可側(cè)翻式內(nèi)導(dǎo)輪,由于軸承長期浸于灰水中,運(yùn)行環(huán)境較惡劣,有可能發(fā)生內(nèi)導(dǎo)輪脫落、卡澀等故障并停運(yùn)。撈渣機(jī)停轉(zhuǎn)后,鍋爐仍可以滿負(fù)荷運(yùn)行4 h。

        圖1 撈渣機(jī)結(jié)構(gòu)

        2 撈渣機(jī)內(nèi)導(dǎo)輪脫落

        2015年11月12日,1號鍋爐運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)撈渣機(jī)尾部西側(cè)刮板向上傾斜嚴(yán)重,利用探棒在水下無法探到西側(cè)內(nèi)導(dǎo)輪,分析該內(nèi)導(dǎo)輪已脫落且去向不明,刮板鏈條掛在軸頸上,隨時可能發(fā)生跳閘。該內(nèi)導(dǎo)輪為可側(cè)翻式,更換操作簡單,但是必須先將渣船內(nèi)的水放盡后才能作業(yè)。如圖1所示,爐膛落渣口與外界連通,在不停爐的情況下,緊鄰高溫?zé)煔飧鼡Q內(nèi)導(dǎo)輪,檢修難度和操作風(fēng)險很高,為了確保檢修期間人身和設(shè)備安全可控,技術(shù)人員制定了在線更換撈渣機(jī)內(nèi)導(dǎo)輪的運(yùn)行和檢修技術(shù)方案,辨識檢修過程中存在的危險源,采取相應(yīng)控制措施。

        3 主要危險源辨識及控制措施

        3.1高溫?zé)煔鈧?/p>

        3.1.1危險源

        水封破壞后,爐膛落渣口與外界連通,爐內(nèi)一旦發(fā)生大于+800Pa的正壓[1],高溫?zé)煔獗銜倪B通處冒出,威脅工作人員生命安全。

        3.1.2控制措施

        (1)制作雙層臨時閘板,撈渣機(jī)停運(yùn)后,將閘板懸吊安置在撈渣機(jī)距尾部約2m處,中間填充泥袋堵塞縫隙,用潛水泵將隔離點(diǎn)的水抽至水封處。若隔離點(diǎn)設(shè)置成功,則爐底水封不必破壞即可進(jìn)行檢修。若隔離點(diǎn)設(shè)置不成功,水封被破壞,臨時閘板能較大程度遮擋高溫?zé)煔狻?/p>

        (2)在工作地點(diǎn)搭設(shè)棚架,撈渣機(jī)尾部敞口及棚架上用帆布覆蓋嚴(yán)密,規(guī)劃好逃生通道,保障工作人員安全。

        (3)控制爐膛壓力在+200~+300Pa。鍋爐提前入爐低結(jié)渣性燃煤,工作開始前完成爐膛全面吹灰,避免掉大焦引起爐膛正壓。工作期間,停止一切定期工作,投入4只大油槍助燃,維持爐內(nèi)著火穩(wěn)定。

        (4)檢查關(guān)閉爐膛所有看火孔,工作期間禁止打開看火孔,設(shè)專人遠(yuǎn)距離巡查爐膛不嚴(yán)密處電纜或易燃設(shè)備。

        (5)工作人員著高溫防護(hù)服參加檢修,在撈渣機(jī)周圍設(shè)置安全圍欄,禁止無關(guān)人員進(jìn)入。

        3.2鍋爐金屬超溫或設(shè)備損壞

        3.2.1危險源

        (1)水封破壞后,鍋爐底部漏入大量冷風(fēng),抬高火焰中心,煙氣流速和溫度都將升高,可能會造成過、再熱器金屬超溫[2]。

        (2)大量冷風(fēng)未經(jīng)過空預(yù)器吸熱直接進(jìn)入爐膛,空預(yù)器會因換熱失衡而變形,引起動靜摩擦,甚至導(dǎo)致空預(yù)器“抱死”跳閘。

        (3)排煙溫度大幅升高[3],有可能造成脫硫MFT保護(hù)動作。

        3.2.2控制措施

        (1)工作開始前,將機(jī)組負(fù)荷降至600MW左右,保留中間4臺磨運(yùn)行,總煤量減至200 t/h左右。

        (2)將2臺空預(yù)器漏風(fēng)控制裝置(LCS)各扇形板提升至“完全回復(fù)”位置。

        (3)采用倒寶塔式[4]的二次風(fēng)配風(fēng)方式,燃燒器擺角提前調(diào)至水平位,防止主、再熱汽溫上升過快。

        (4)將引風(fēng)機(jī)切手動調(diào)整,保持爐膛出口正壓,減少爐內(nèi)與外部壓差,控制爐底漏入的空氣量。

        (5)提前試驗(yàn)脫硫吸收塔事故噴淋閥開關(guān)正常,吸收塔入口煙氣溫度上升過快時,可提前噴淋降溫。

        (6)做好繼續(xù)停運(yùn)上層磨的準(zhǔn)備。

        3.3搶修過程超時

        3.3.1危險源

        撈渣機(jī)停運(yùn)時間長,由于渣船內(nèi)爐渣積聚過多,即使撈渣機(jī)已修復(fù)也將因?yàn)橥蟿幼枇^大而無法啟動,鍋爐面臨被迫停運(yùn)。

        3.3.2控制措施

        (1)做好搶修的前期準(zhǔn)備工作,工具、機(jī)械、人員全部到位后再停止撈渣機(jī)。

        (2)控制入爐煤灰分小于20%,提前降低機(jī)組負(fù)荷,減少鍋爐落渣量。

        (3)水封破壞后,打開渣船人孔門,用高壓消防水連續(xù)沖洗積渣向外流出,減少船體內(nèi)爐渣積存。

        4 搶修過程參數(shù)控制

        4.1爐膛壓力控制

        從圖2可以看出,當(dāng)送、引風(fēng)機(jī)切手動后,隨著鍋爐底部水封逐漸破壞,爐膛壓力上升,引風(fēng)機(jī)電流從260 A最高調(diào)整至286 A,爐膛壓力最高上升至+403 Pa,基本保持在+350Pa左右?,F(xiàn)場檢查爐底無正壓,燃燒器看火孔處也未發(fā)現(xiàn)冒煙冒火現(xiàn)象。整個搶修過程爐膛壓力一直較為平穩(wěn),沒有出現(xiàn)大幅波動。

        圖2 爐膛壓力與風(fēng)機(jī)電流變化曲線

        4.2主再熱蒸汽溫度變化

        如圖3所示,水封破壞前,主汽溫提前降至546℃,再熱汽溫降至515℃,水冷壁出口過熱度16℃。

        圖3 鍋爐汽水參數(shù)變化曲線

        水封破壞后,由于火焰中心升高以及煙氣體積增加,主、再熱蒸汽溫度均有不同幅度上升。主汽溫最高上升至570℃,共上升24℃,平均上升0.65℃/m in;再熱汽溫最高上升至542℃,共上升27℃,平均上升0.73℃/m in;水冷壁出口過熱度最低降至7.4℃,共下降9℃。

        水封恢復(fù)前,水冷壁出口過熱度先降低至14℃左右,水封恢復(fù)后,最高上升至24.85℃。水冷壁出口溫度最大值從380℃上升至409℃,后來進(jìn)一步上升至443℃,水冷壁出口溫度偏差最高達(dá)到85℃。從總體上看,汽溫及水冷壁出口過熱度等參數(shù)變化平穩(wěn)。

        4.3排煙溫度變化

        空預(yù)器進(jìn)出口煙氣溫度變化如圖4所示,水封破壞前,甲乙側(cè)排煙溫度99/98℃,甲乙側(cè)空預(yù)器入口溫度308/307℃。

        水封破壞后,甲乙側(cè)排煙溫度最高上升至119/118℃,共上升20℃;甲乙側(cè)空預(yù)器入口煙氣溫度最高上升至315/315℃,共上升7℃。

        總體看,水封破壞后,排煙溫度被控制在了120℃以內(nèi),主要得益于爐壓控制較高,且長時間穩(wěn)定,減少了爐底漏風(fēng)量。

        4.4機(jī)組負(fù)荷煤量控制

        該次操作,計劃是將負(fù)荷降至550MW,實(shí)際降至544MW,由于投油等操作,負(fù)荷略有波動,最高上升至579MW,汽機(jī)跟隨模式(TF)對于機(jī)爐間的能量平衡還是非常有利的。

        燃煤量控制在190~195 t/h左右,鍋爐熱負(fù)荷控制平穩(wěn)。從排煙溫度的控制情況來看,今后若遇到水封緊急破壞的事故,首先要利用引風(fēng)機(jī)控制合適的爐膛壓力,另外也要迅速將總煤量減至200 t/h左右,抑制排煙溫度上升。

        圖4 空預(yù)器進(jìn)出口煙氣溫度變化曲線

        圖5 機(jī)組負(fù)荷與燃燒參數(shù)變化曲線

        5 存在的問題

        5.1臨時閘板未能起到隔離水封作用

        因撈渣機(jī)實(shí)際尺寸存在偏差,臨時閘板制作困難,夾層內(nèi)填充物不嚴(yán)密等問題,造成臨時閘板未能真正起到隔離水封作用。計劃機(jī)組停機(jī)后,在尾部合適位置按尺寸定做一道水閘,預(yù)留好閘槽,以備應(yīng)急使用,能夠起到不破壞水封在線處理撈渣機(jī)內(nèi)導(dǎo)輪的作用。

        5.2未聯(lián)系醫(yī)護(hù)人員到達(dá)現(xiàn)場

        爐底水封破壞后,一旦爐內(nèi)工況不穩(wěn)定,如發(fā)生跳風(fēng)機(jī)、跳磨等事故,爐底很有可能會有高溫?zé)煔鉀_出,傷及現(xiàn)場工作人員。若醫(yī)護(hù)人員提前到達(dá)現(xiàn)場,當(dāng)發(fā)生受傷事件時能夠得到及時救治。

        6 結(jié)束語

        破壞爐底水封在線更換撈渣機(jī)內(nèi)導(dǎo)輪是一項(xiàng)高風(fēng)險工作,需要技術(shù)人員提前辨識好危險點(diǎn),制定全面可靠的風(fēng)險預(yù)控措施,按計劃逐步實(shí)施,才能保障人身和設(shè)備的安全。從這次搶修過程來看,控制合適的爐膛壓力,盡量減少爐底漏風(fēng)量,避免發(fā)生掉焦正壓工況,是該次搶修工作得以順利進(jìn)行的關(guān)鍵,避免了一次機(jī)組故障停運(yùn),為撈渣機(jī)同類型在線檢修工作提供借鑒。

        [1]賈健鵬.爐膛煙氣壓力分布以及對鍋爐運(yùn)行的影響[J].電力標(biāo)準(zhǔn)化與計量,2001(4):16-17.

        [2]閆仕軍.防止超超臨界鍋爐受熱面超溫的技術(shù)措施分析[J].江蘇電機(jī)工程,2014,33(3):75-77.

        [3]李青.火力發(fā)電廠節(jié)能技術(shù)及其應(yīng)用[M].北京:中國電力出版社,2007:255.

        [4]劉滋奇.1000MW超超臨界塔式鍋爐運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整[C]//2014年江蘇省電機(jī)工程學(xué)會鍋爐專委會論文集.南京:江蘇省電機(jī)工程學(xué)會,2014,102.

        The Method of Inside Guide W heel Rep lacement Online in Coal Boiler Slag Conveyor

        CHENGuohua
        (Jiangsu X inhaiPower Generation Co.Ltd.,Lianyungang 222023,China)

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        TK223.2

        B

        1009-0665(2016)05-0097-04

        陳國華(1976),男,江蘇連云港人,工程師,從事火力發(fā)電廠設(shè)備運(yùn)行管理工作。

        2016-04-08;

        2016-07-04

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