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        尿素合成塔泄漏失效案例分析

        2016-09-29 02:46:30陳玲孔令雷化學(xué)工業(yè)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心
        化工管理 2016年19期
        關(guān)鍵詞:合成塔襯里補(bǔ)焊

        陳玲 孔令雷(化學(xué)工業(yè)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心)

        尿素合成塔泄漏失效案例分析

        陳玲 孔令雷(化學(xué)工業(yè)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心)

        針對(duì)一起尿素合成塔襯里泄漏事故,制定了檢驗(yàn)方案,按方案實(shí)施檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)缺陷和泄漏原因;并對(duì)缺陷產(chǎn)生原因進(jìn)行了分析。尿素級(jí)不銹鋼中的夾雜物部位發(fā)生孔蝕,是本次泄漏的根本原因。

        尿素合成塔;襯里;泄漏;夾雜物;孔蝕

        0 引言

        某化工有限責(zé)任公司尿素合成裝置(水溶液循環(huán)法)所屬2#尿素合成塔在2013年4月開車期間,巡檢人員發(fā)現(xiàn)上數(shù)第三筒節(jié)檢漏管口有大量物料噴出,尿塔襯里發(fā)生泄漏,隨即緊急停車。由公司設(shè)備管理部門委托我中心進(jìn)行查漏并進(jìn)行定期檢驗(yàn)。以下結(jié)合查漏、檢驗(yàn)過程對(duì)本次泄漏事故進(jìn)行案例分析。

        1 尿素合成塔技術(shù)資料

        尿素合成塔是尿素生產(chǎn)裝置的關(guān)鍵設(shè)備,水溶液全循環(huán)型工藝中的尿素合成塔的化學(xué)反應(yīng)主要分兩步,第一步是二氧化碳和液氨自下封頭進(jìn)入塔內(nèi),在自下向上流動(dòng)的過程中反應(yīng)生成甲銨,反應(yīng)式為:2NH3(液)+CO2(氣)==NH4COONH2+ Q ,該反應(yīng)為可逆、放熱反應(yīng);第二步是甲銨在自下向上流動(dòng)的過程脫水生成尿素,反應(yīng)式為:

        NH4COONH2== CO(NH2)2+H2O-Q ,該 反 應(yīng) 為 可 逆、吸熱反應(yīng)。該臺(tái)尿素合成塔的主要技術(shù)資料如下:

        設(shè)計(jì)單位:南京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司化工機(jī)械廠

        設(shè)計(jì)規(guī)范:GB9842-88、JO306(IV)、GB150-1998、《容規(guī)》

        制造單位:南京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司化工機(jī)械廠

        制造規(guī)范:GB9842-88、JO306(IV)、GB150-1998、《容規(guī)》

        容器內(nèi)徑:Φ1400mm 容積:48.2m3

        封頭型式:球形 支座型式:裙座

        主體材質(zhì):筒體—Q235A(盲層板)+16MnR(多層層板)

        封頭—19Mn6

        主體厚度:筒體—12+6×1+8×10(層) mm(由內(nèi)到外)

        封頭—110mm

        內(nèi) 襯:X2CrNiMo18.14.3 mod (筒體 襯 里) 25-22-2LMn(帶極堆焊層)

        內(nèi)襯厚度:8mm

        設(shè)計(jì)壓力:21.57MPa實(shí)際操作壓力:20.0MPa

        設(shè)計(jì)溫度:195℃ 實(shí)際操作溫度:180±2℃

        工作介質(zhì):尿液、氨基甲酸液(甲銨) 投用日期:2006年8月

        2 查漏及檢驗(yàn)方案

        內(nèi)部檢驗(yàn)主要內(nèi)容:宏觀腐蝕檢驗(yàn)、襯里壁厚測(cè)定、內(nèi)件壁厚測(cè)定、宏觀異常部位鐵素體測(cè)定、接管角焊縫滲透檢測(cè)等;外部檢驗(yàn)主要內(nèi)容:壁厚測(cè)定、磁粉檢測(cè)等;查漏方案:初次查漏時(shí),檢漏系統(tǒng)通入0.1MPa壓縮空氣,內(nèi)部焊縫及襯里母材刷涂肥皂水檢查漏點(diǎn)??紤]到漏點(diǎn)大小不明,不推薦氨滲漏,否則影響檢驗(yàn)檢測(cè)、作業(yè)人員的安全;漏點(diǎn)查明,返修后,檢漏系統(tǒng)通入0.05MPa氣氨,內(nèi)部焊縫粘貼試紙,噴涂酚酞試劑查漏。

        3 內(nèi)、外部檢驗(yàn)結(jié)果

        (1)宏觀腐蝕檢驗(yàn)主要發(fā)現(xiàn)以下缺陷:

        A.筒體襯里母材存在多處腐蝕缺陷,主要為制造時(shí)襯里點(diǎn)補(bǔ)焊處腐蝕發(fā)黑,補(bǔ)焊焊肉腐蝕,補(bǔ)焊收弧腐蝕針孔等。(見圖1、圖2)

        圖1 襯里母材腐蝕坑, ?28×6mm深(不是漏點(diǎn))

        圖2 襯里母材補(bǔ)焊點(diǎn)腐蝕發(fā)黑、疏松

        B.襯里環(huán)、縱焊縫存在刀口腐蝕(局部形成蝕坑)、局部腐蝕針孔(包括塔盤座耳角焊縫)等。(見圖3、圖4)

        (2)滲透檢測(cè):下封頭液氨管內(nèi)壁存在18條裂紋,長(zhǎng)5.0~10mm。(見圖5)

        (3)鐵素體測(cè)定:襯里補(bǔ)焊點(diǎn)發(fā)黑部位及蝕坑部位鐵素體含量≥0.6% ,遠(yuǎn)大于正常部位(≤0.2%)。

        (4)漏點(diǎn)檢查:經(jīng)氣密檢查,發(fā)現(xiàn)上數(shù)第三筒節(jié)襯里距環(huán)焊縫200mm處一微型針孔泄漏,此部位宏觀無異常,也不是補(bǔ)焊部位,針孔直徑很小,幾乎不可見,只在氣密刷涂肥皂水時(shí)有氣泡產(chǎn)生。

        圖3 襯里環(huán)焊縫腐蝕針孔

        圖4 塔盤座耳角焊縫腐蝕針孔

        圖5 液氨進(jìn)口管內(nèi)壁裂紋

        (5) 其他檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目:襯里均勻腐蝕速率正常,減薄量在0.15mm/年左右;其他均未見異常。

        4 主要缺陷產(chǎn)生原因分析

        (1)襯里母材腐蝕缺陷:主要是由于襯里板在運(yùn)輸、吊裝、儲(chǔ)運(yùn)、卷制、組對(duì)、焊接過程中由于保護(hù)措施不利,造成襯里表面劃傷、碰傷、焊接飛濺損傷,制造單位對(duì)表面劃傷、碰傷、飛濺損傷進(jìn)行焊接修復(fù),由于未能嚴(yán)格執(zhí)行控制焊接工藝,甚至于焊接材料錯(cuò)用,造成補(bǔ)焊點(diǎn)焊縫金屬鐵素體超標(biāo),在腐蝕性極強(qiáng)的氨基甲酸銨溶液中,補(bǔ)焊部位耐蝕性顯著下降。以?28×6mm深的腐蝕坑為例,鐵素體測(cè)定最高達(dá)到5%左右,大大超過了0.6%的合格標(biāo)準(zhǔn),此處制造時(shí)焊接修復(fù)采用的焊材很可能是用來焊接過渡層的焊接材料,屬于焊接材料誤用;其他處腐蝕發(fā)黑疏松、腐蝕坑部位鐵素體基本上也超過0.6%的合格標(biāo)準(zhǔn),屬于未嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝。 這些缺陷說明制造單位在制造過程中對(duì)于一些細(xì)節(jié)問題處理不當(dāng)。

        (2)液氨進(jìn)口管內(nèi)壁裂紋:塔內(nèi)部液氨管端部與下封頭帶極堆焊層表面基本持平,相關(guān)研究資料表明,這種結(jié)構(gòu)存在較大的焊接應(yīng)力,另外,溫度較低的液氨自液氨管進(jìn)入后與溫度較高的物料相混合,液氨管角焊縫溫差較大,存在較大的溫差應(yīng)力。在多種應(yīng)力的共同作用及液氨流體的沖刷作用下,造成液氨管內(nèi)壁裂紋?,F(xiàn)行設(shè)計(jì)對(duì)此處結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),液氨管深入容器內(nèi)的部分不再與封頭內(nèi)表面平齊,而是高出封頭內(nèi)表面20~30mm,這樣使得焊接應(yīng)力與溫差應(yīng)力部位錯(cuò)開,這種結(jié)構(gòu)的液氨管在檢測(cè)時(shí)未發(fā)現(xiàn)過裂紋。

        (3) 針孔腐蝕及漏點(diǎn):孔蝕是尿素合成塔腐蝕缺陷中危害較嚴(yán)重的缺陷,一般發(fā)生在焊接金屬部位,如襯里環(huán)縱焊縫、帶極堆焊層、焊接飛濺等部位??孜g直徑可以從零點(diǎn)幾毫米到數(shù)毫米,有的孔蝕一旦形成,發(fā)展速度很快,可以在較短時(shí)間內(nèi)造成腐蝕穿孔泄漏??孜g的腐蝕機(jī)理是:介質(zhì)中含有硫化物或氯離子,尿液中的氨基甲酸根離子,吸附在滯留區(qū)的金屬鈍化膜表面,取代表面吸附的氧,產(chǎn)生可溶性金屬化合物,破壞了鈍化膜。孔蝕的發(fā)生部位一般在:

        A. 不銹鋼中的夾雜物和析出相部位;

        B. 焊縫表面和近表面氣孔(皮下氣孔)。

        對(duì)于表面氣孔,一般在出廠時(shí)可以基本上檢出并處理,而對(duì)于近表面氣孔,一般不易檢出。在使用過程中,隨著焊縫金屬表面鈍化膜的腐蝕消耗,此類氣孔逐步暴露在腐蝕介質(zhì)中,形成微電池腐蝕;對(duì)于一些孔蝕,由于氯離子、硫化物、氨基甲酸根離子在氣孔尖端富集,孔蝕可以加速發(fā)展,短時(shí)間內(nèi)造成腐蝕穿孔泄漏。

        本臺(tái)尿素合成塔漏點(diǎn)應(yīng)是產(chǎn)生在襯里板材的夾雜物部位。雖然尿素級(jí)不銹鋼板材制造要求極高,但也無法杜絕夾雜物的形成,近表面夾雜物部位很容易成為孔蝕產(chǎn)生的根源。

        5 缺陷修復(fù)

        對(duì)于漏點(diǎn)部位:切除部分板材,檢查碳鋼盲層板的腐蝕情況。由于漏點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、處理及時(shí),盲層板腐蝕情況不嚴(yán)重,不需修復(fù);原部位用新板材焊接修復(fù)。對(duì)泄漏的檢漏空間內(nèi)殘余的物料進(jìn)行沖洗。其他缺陷打磨消除,檢測(cè)合格后采用氬弧焊進(jìn)行修復(fù)。

        [1]強(qiáng)天鵬.壓力容器腐蝕[J].壓力容器檢驗(yàn),2015.

        [2]水溶液全循環(huán)法尿素合成塔維護(hù)檢修規(guī)程[P],SHS05026-2004.

        陳玲(1968- ),女 ,工程師,主要從事壓力容器、壓力管道定期檢驗(yàn),無損檢測(cè)工作。

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