曹紹良
(江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司,江西樂平333311)
全鹽酸縮合工藝在ADC發(fā)泡劑生產(chǎn)中的應(yīng)用
曹紹良
(江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司,江西樂平333311)
介紹了用鹽酸全部替代98%濃硫酸縮合工藝原理、流程和操作,對(duì)ADC發(fā)泡劑清潔生產(chǎn)和綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)起到關(guān)鍵作用。
鹽酸;縮合;ADC發(fā)泡劑;清潔生產(chǎn);循環(huán)經(jīng)濟(jì)
ADC發(fā)泡劑縮合工藝分為2種,即無酸縮合和酸性縮合,酸性縮合工藝被國內(nèi)尿素法生產(chǎn)粗水合肼的ADC發(fā)泡劑公司廣泛使用,其優(yōu)點(diǎn)是縮合時(shí)間短,設(shè)備利用率高。采用酸性縮合工藝企業(yè)大多以98%濃硫酸為主。然而,98%濃硫酸具有超強(qiáng)的腐蝕性和氧化性,使用過程中危險(xiǎn)性大。加上聯(lián)二脲氧化工序生產(chǎn)過程中產(chǎn)生稀鹽酸需要回收利用,因此,本文主要介紹采用鹽酸全部替代98%濃硫酸縮合高效回收利用氧化稀鹽酸工藝方法,以提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)ADC發(fā)泡劑清潔生產(chǎn)和綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)。
尿素法生產(chǎn)ADC發(fā)泡劑硫酸的消耗約為1.5 t/t,加酸過程難掌握,加上超強(qiáng)的腐蝕性和氧化性,使用過程中存在以下問題。
(1)硫酸運(yùn)輸、卸車、貯存及輸送等設(shè)備及輸送管道故障檢修要求難度大,危險(xiǎn)性高。
(2)縮合加酸過程中經(jīng)常出現(xiàn)酸泥堵管問題,疏通困難且危險(xiǎn)性大,不利于縮合反應(yīng)過程中pH值穩(wěn)定控制,影響收率。
(3)縮合高氨氮廢水中含有大量的硫酸根離子,回收治理難度大,回收裝置連續(xù)化生產(chǎn)周期短,系統(tǒng)結(jié)垢,堵塞嚴(yán)重,清理相當(dāng)困難。
(1)尿素法鹽酸縮合工藝AC發(fā)泡劑生產(chǎn)原理:
(2)工藝流程
本文闡述的全鹽酸縮合工藝生產(chǎn)ADC發(fā)泡劑,不是簡單的鹽酸替代硫酸縮合,而是有一套系統(tǒng)的回收利用ADC氧化工序生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的稀鹽酸的工藝和方法,工藝流程圖見圖1。
圖1 鹽酸縮合工藝流程圖
全鹽酸縮合工序操作程序及工藝條件為:將除鹽后水合肼與尿素按一定的比例配制好氧化液,氧化液泵入帶攪拌的縮合釜內(nèi),先加入鹽酸進(jìn)行酸堿中和反應(yīng)到pH值為3~4,然后打開蒸汽升溫,當(dāng)溫度升至100℃左右,關(guān)小蒸汽閥門,再加鹽酸進(jìn)行縮合反應(yīng),反應(yīng)過程控制料液的pH值為4~5,反應(yīng)溫度為(110±5)℃,到殘肼量達(dá)到1 g/L以下視為縮合反應(yīng)終點(diǎn),縮合反應(yīng)整個(gè)過程約在9~11 h。
(1)外來鹽酸的不確定因素對(duì)設(shè)備造成的腐蝕及解決方法
全鹽酸縮合試驗(yàn)階段,除回收氧化稀鹽酸外,不足部分鹽酸量不多,均為江西世龍科技園區(qū)內(nèi)企業(yè)提供,質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定可靠。隨著全面采用后,需用的鹽酸數(shù)量較大,涉及副產(chǎn)鹽酸企業(yè)較多,因鹽酸貯槽貯量沒有及時(shí)跟上,不能分開貯存,加上分析方法不到位,使用過程對(duì)縮合釜產(chǎn)生了輕微的腐蝕。
針對(duì)上述情況,通過試驗(yàn)對(duì)比,找到了解決以上問題的方法:把鹽酸進(jìn)行分類使用,存在輕微腐蝕的鹽酸與無腐蝕的鹽酸分開,在縮合加酸不同階段使用不同的鹽酸,禁用有嚴(yán)重腐蝕的鹽酸。
(2)稀鹽酸提濃技術(shù)進(jìn)一步探索
全鹽酸縮合工藝技術(shù)應(yīng)用,再通過成品洗滌工序優(yōu)化改造,氧化稀鹽酸得到充分回收利用,還有極少部分稀鹽酸在提濃試驗(yàn)過程中遇到了問題,氧化稀鹽酸中含有微量的AC成份,在吸收提濃試驗(yàn)過程中系統(tǒng)易結(jié)垢,效率低下。為此,對(duì)稀鹽酸提濃技術(shù)需進(jìn)一步探索,下一步著手采用合理有效的過濾技術(shù),把稀鹽酸中AC等成份過濾后再進(jìn)行循環(huán)吸收提濃。
(1)采用全鹽酸縮合工藝,一方面回收了氧化工序稀鹽酸,節(jié)約原料,減少廢水處理量,鹽酸不足的部分利用副產(chǎn)鹽酸,價(jià)格相對(duì)低廉,與硫酸縮合對(duì)比,經(jīng)濟(jì)效益顯著,安全可靠。
鹽酸與硫酸縮合反應(yīng)數(shù)據(jù)對(duì)比見表1。
表1 鹽酸與硫酸縮合數(shù)據(jù)對(duì)比表
(2)公司自主研發(fā)的“高氨氮”廢水環(huán)保綜合治理回收液氨裝置按期投運(yùn),全鹽酸縮合母液 “高氨氮”廢水得到了高效治理,與治理原98%濃硫酸縮合母液比較,液氨回收裝置結(jié)垢堵塞問題得到解決,系統(tǒng)連續(xù)化運(yùn)行時(shí)間長,氨回收率提高了8%以上。
江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司自2012年以來研究開發(fā)用鹽酸全部替代98%濃硫酸縮合工藝生產(chǎn)ADC發(fā)泡劑,2013年10月進(jìn)入中試階段,該項(xiàng)研發(fā)試驗(yàn)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,并逐步推廣使用。到發(fā)稿為止,公司ADC發(fā)泡劑縮合工序全部采用鹽酸生產(chǎn),取得顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
綜上所述,全鹽酸縮合工藝的應(yīng)用,氧化稀鹽酸得到充分回收利用,降低了ADC生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)了ADC發(fā)泡劑清潔生產(chǎn)和綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)。
Full hydrochloric acid condensation technology used in the production of ADC foaming agent
CAO Shao-liang
(Jiangxi Selon Industrial Co.,Ltd.,Leping 333311,China)
This paper introduces the total replacement of 98%hydrochloric acid and concentrated sulfuric acid condensation process principles,processes and operations of ADC foaming agent cleaner production and green circular economy played a key role.
hydrochloric acid;condensation;ADC foaming agent;cleaner production;recycling economy
TQ225.26+1
B
1009-1785(2016)07-0027-02
2016-04-12