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        簾線盤條拉拔中酸槽爆裂原因分析與改進(jìn)*

        2016-09-23 06:00:36王小忠
        現(xiàn)代冶金 2016年3期
        關(guān)鍵詞:槽體剝殼盤條

        王小忠, 熊 鑫

        (江蘇永鋼集團(tuán)有限公司,江蘇 張家港 215628)

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        簾線盤條拉拔中酸槽爆裂原因分析與改進(jìn)*

        王小忠, 熊鑫

        (江蘇永鋼集團(tuán)有限公司,江蘇 張家港215628)

        通過化學(xué)分析、金相檢驗(yàn)、能譜分析和硬度檢測(cè)等方法,分析了盤條表面缺陷及噴吹槽的成分、組織,找出引起酸洗槽爆裂的原因,并采取有效措施,避免了類似事故的發(fā)生。

        簾線鋼; 酸洗槽; 不銹鋼; 噴吹槽

        引言

        簾線鋼盤條用于生產(chǎn)輪胎子午線,在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中廣泛使用,盤條的規(guī)格一般為Φ5.5 mm,經(jīng)過多道拉拔和變形,最終使用尺寸為Φ0.15~0.38 mm。

        輪胎子午線的生產(chǎn)工藝如下:母材機(jī)械剝殼去皮(4道輪子)→酸洗→硼化→拉拔至Φ2.4~3.2 mm(一般經(jīng)5道拉拔)→二次拉拔至Φ0.8~1.95 mm→鍍銅→熱處理(鉛浴、水浴、沙浴)→拉拔至Φ0.15~0.38 mm→絞股→層繞→包裝[1]。盤條在粗拉前需經(jīng)機(jī)械剝殼和酸洗,在剝殼與酸洗工序之間,盤條需經(jīng)過孔徑約為6 mm的噴吹槽,將剝殼后沾附在盤條表面的細(xì)小鐵屑進(jìn)行清掃,以保證酸洗效果。

        某廠家使用80級(jí)簾線鋼在拉拔過程中出現(xiàn)酸洗槽爆裂的事故;該剝殼、酸洗作業(yè)為連續(xù)的在線生產(chǎn),由于盤條卡死在噴吹槽中,在受力狀態(tài)下盤條斷裂并沖擊后道的酸洗槽,導(dǎo)致其爆裂,造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。

        1 爆裂原因分析

        1.1盤條表面凸起缺陷形貌分析

        從噴吹槽槽孔中取出的盤條表面一側(cè)有連續(xù)分布的凸起缺陷,在圖1中所示位置分別截取橫、縱截面試樣,用ZEISS imager M2m金相顯微鏡對(duì)所取試樣進(jìn)行觀察:

        圖1 橫、縱截面取樣位置

        (1)未腐蝕前,凸起部位與原始母材在顯微鏡下存在明顯色差,可確定是包裹在母材表面的其他異金屬,兩者之間結(jié)合緊密,結(jié)合部位未觀測(cè)到氧化鐵,且發(fā)現(xiàn)樣品表面白亮區(qū)域?qū)嶋H均為異金屬包裹,如圖2,3所示。

        圖2 橫截面凸起部位微觀形貌(50×)

        圖3 縱截面凸起部位微觀形貌(100×)

        (2)使用4%的硝酸酒精腐蝕后觀察,異金屬與母材組織的差異更為明顯,異常物質(zhì)經(jīng)腐蝕后無法觀察到基體組織形貌,在母材基體和異常物質(zhì)接觸區(qū)域存在組織形變,母材基體其他位置組織正常,以索氏體為主,如圖4,5所示。

        根據(jù)觀察到的現(xiàn)象,使用ZEISS SUPRA 55型掃描電鏡和OXFORD AZTEC X-MAX50型能譜儀分析表面異常金屬的成分,確定該物質(zhì)為高Cr和高Ni的不銹鋼材質(zhì),分析結(jié)果如表1和圖6所示。

        圖4 橫截面腐蝕后組織(100×)

        圖5 縱截面腐蝕后組織(100×)

        w(C)w(Si)w(Cr)w(Mn)w(Fe)w(Ni)總量3.360.6717.820.2769.858.04100

        圖6 異常金屬能譜分析結(jié)果

        1.2噴吹槽體組織結(jié)構(gòu)分析

        噴吹槽槽體由兩部分組成,通過螺紋連接。但該事故噴吹槽的螺紋部位已失效,已無法緊密連接(如圖7所示);槽體內(nèi)側(cè)的進(jìn)口部位有多條磨光的溝痕,溝痕深度和尺寸經(jīng)比對(duì)與盤條一致,溝痕內(nèi)顏色白亮,與未磨光部位區(qū)別明顯,其中一條溝痕已磨穿,槽體的端部也有磨損痕跡,如圖8所示。

        圖7 噴吹槽整體

        圖8 槽體內(nèi)側(cè)磨損情況

        在槽體的前、后兩個(gè)部位取樣,使用能譜定性分析,結(jié)果與盤條表面沾附的不銹鋼成分基本一致,為高Cr和高Ni的不銹鋼材質(zhì),分析結(jié)果如表2所示。

        表2 槽體兩部位能譜分析結(jié)果/%

        1.3不銹鋼組織形貌對(duì)比分析

        根據(jù)以上金相和能譜的分析結(jié)果,重新配制Cu2SO4溶液對(duì)噴吹槽和盤條外側(cè)沾附的異金屬進(jìn)行腐蝕[2],并在顯微鏡下觀測(cè)其組織形貌,兩者均為奧氏體,組織形貌一致,如圖9,10所示。在與盤條接觸較為緊密的位置,外側(cè)的不銹鋼形變十分嚴(yán)重,如圖11所示。

        圖9 槽體基體組織形貌(500×)

        圖10 盤條表面附著金屬組織形貌(500×)

        圖11 不銹鋼嚴(yán)重形變(500×)

        1.4盤條與噴吹槽硬度對(duì)比

        使用洛氏硬度計(jì)檢測(cè)槽體和盤條基體橫截面硬度,結(jié)果如圖12, 13所示,盤條硬度為103.8HRB,而槽體的硬度為87.3HRB,盤條硬度明顯高于槽體。

        圖12 盤條基體硬度

        圖13 槽體基體硬度

        2 分析和討論

        1)分布于盤條表面的宏觀缺陷非母材本身自帶,而是沾附了其他金屬,且經(jīng)能譜確認(rèn),沾附的金屬應(yīng)為不銹鋼,其成分與噴吹槽槽體成分基本一致;

        2)在沾附有不銹鋼的盤條表面觀察到明顯的形變組織,該形變組織為低溫下發(fā)生形變時(shí)產(chǎn)生,在盤條干拉過程中因潤滑不良而時(shí)常產(chǎn)生,故盤條與異金屬在接觸過程中受到了類似的摩擦力而形成形變組織,形成溫度較低;

        3)在異金屬與盤條表面分界處未觀察到氧化鐵皮,可知其沾附在盤條表面時(shí),盤條表面并沒有被氧化,故猜測(cè)不銹鋼沾附的位置應(yīng)該是在剝殼后或形成氧化鐵皮前,但如是在形成氧化鐵皮之前沾附,其一,軋制過程中盤條接觸的設(shè)備無不銹鋼材質(zhì);其二,盤條未形成氧化鐵皮前溫度在900 ℃以上,盤條表面無法形成觀察到的形變組織,故不銹鋼沾附的位置應(yīng)是在剝殼之后;

        4)觀察噴吹槽槽體可知,進(jìn)口部位內(nèi)側(cè)有多道溝痕,應(yīng)是在拉拔過程中長期與盤條摩擦所致,其中一條溝痕已磨穿,但還原槽體,進(jìn)口部位應(yīng)是和后側(cè)的槽體通過螺紋相連的,應(yīng)不會(huì)與盤條之間產(chǎn)生接觸,故猜測(cè)進(jìn)口部位的槽體已與后側(cè)脫離,且長期單掛在盤條上與盤條之間摩擦,該槽體長期保持分離

        狀態(tài),未及時(shí)進(jìn)行維修;硬度的檢測(cè)值顯示,槽體的硬度相對(duì)于盤條是偏低的,即使長期處于該狀態(tài)下,也并未對(duì)盤條形成明顯影響;

        5)外側(cè)異金屬變形較小區(qū)域的基體組織與噴吹槽槽體一致,硬度較槽體略高,但從嚴(yán)重變形區(qū)域的硬度分析,這與形變的程度不一有關(guān),而外側(cè)包裹的不銹鋼大部分變形是比較嚴(yán)重的,故在沾附過程中應(yīng)是受到了很大的擠壓和摩擦,這與盤條表面形變組織相對(duì)應(yīng)。

        綜上所述,本次酸洗槽爆裂的事故原因與母材表面缺陷并無聯(lián)系,應(yīng)是由不銹鋼噴吹槽槽體年久失修、損壞嚴(yán)重有關(guān)。

        3 改進(jìn)措施

        根據(jù)檢驗(yàn)分析的結(jié)果,該廠家提出了以下改進(jìn)措施:

        (1)對(duì)現(xiàn)有拉拔生產(chǎn)線的噴吹槽進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)有磨損和失效的立即進(jìn)行更換;

        (2)制定了噴吹槽點(diǎn)檢規(guī)程,定期(每班一次)檢查噴吹槽的運(yùn)行情況。

        措施實(shí)施后未再發(fā)生此類問題。

        4 結(jié)束語

        通過嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、準(zhǔn)確的分析方法,找出事故產(chǎn)生的原因,并采取有效措施,避免類似事件的發(fā)生,對(duì)其他事故的分析有一定的借鑒意義。

        [1]江蘇興達(dá)鋼簾線集團(tuán)有限公司.鋼簾線生產(chǎn)[M].北京:北京科技大學(xué)壓力加工系,1996.

        [2]董加坤.制作奧氏體不銹鋼金相試樣的高效侵蝕劑配方及使用方法[J].金屬學(xué)熱處理,2011,36(5):133—135.

        2016-04-05

        王小忠(1974—),男,高級(jí)工程師。電話:18151139313;E-mail:jyxc1997@126.com

        TG142.1

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