亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        高強(qiáng)船板延伸率不合格原因分析與探討*

        2016-09-23 06:02:33王攀峰
        現(xiàn)代冶金 2016年3期
        關(guān)鍵詞:船板延伸率偏析

        王攀峰, 靳 星

        (南京鋼鐵股份有限公司板材事業(yè)部,江蘇 南京 210035)

        ?

        高強(qiáng)船板延伸率不合格原因分析與探討*

        王攀峰, 靳星

        (南京鋼鐵股份有限公司板材事業(yè)部,江蘇 南京210035)

        結(jié)合高強(qiáng)船板冶煉和軋制生產(chǎn)的實(shí)際情況,通過采用金相分析、掃描電鏡微觀分析和低倍檢測(cè)分析等手段,對(duì)高強(qiáng)船板延伸波動(dòng)的主要原因進(jìn)行分析和探討,尋找延伸率不合格與坯料質(zhì)量的對(duì)應(yīng)關(guān)系,并提出工藝優(yōu)化措施,提高船板延伸率。

        高強(qiáng)船板; 延伸率; 內(nèi)部質(zhì)量; 中間裂紋

        引言

        隨著造船業(yè)的發(fā)展,市場(chǎng)對(duì)船板的需求與日俱增,對(duì)船板的強(qiáng)韌性、可焊性和表面質(zhì)量要求也不斷提高,對(duì)材料本身性能的要求也更加嚴(yán)格。延伸率(δ)是描述材料塑性性能的指標(biāo),即試樣拉伸斷裂后標(biāo)距段的總變形ΔL與原標(biāo)距長(zhǎng)度L之比的百分?jǐn)?shù):δ=ΔL/L×100%。延伸率在一定程度上反映了材料塑性變形的承受能力。從強(qiáng)度級(jí)別上看,高強(qiáng)船板的強(qiáng)度等級(jí)高于普通船板,在高強(qiáng)度條件下滿足材料延伸率性能對(duì)材料本身提出了更高的要求,在生產(chǎn)過程中,由于坯料中心偏析、鋼板內(nèi)部質(zhì)量等問題,鋼板延伸率經(jīng)常出現(xiàn)波動(dòng),影響了高強(qiáng)船板的交付和使用。

        許多學(xué)者[1-8]對(duì)鋼板延伸率問題進(jìn)行系統(tǒng)分析,主要從鋼水純凈度、鑄坯中心偏析、夾雜物分布和組織異常等方面開展工作。劉曉美[1]等對(duì)Q235B鋼板延伸率不合格試樣進(jìn)行分析,認(rèn)為內(nèi)部夾雜物特別是硫化物分布不均勻是造成延伸率不合格的主要原因,改進(jìn)措施是提高冶金質(zhì)量,減少夾雜物偏析,盡可能把夾雜物從條帶狀改變?yōu)榉稚⒐铝⒌狞c(diǎn)狀,以減少應(yīng)力集中,從而提高鋼板的延伸率。姚海濱[2]、陸淑娟[3]從鋼材中夾雜物的類型和鋼水純凈度控制方面進(jìn)行分析,認(rèn)為沿軋向分布的條帶狀塑性?shī)A雜物(硫化物、硅酸鹽和點(diǎn)鏈狀氧化物)是造成鋼板延伸率低的主要原因。羅淼[4]分析認(rèn)為鋼材中超標(biāo)帶狀組織、硫化物夾雜和心部高硬度脆性相的存在是造成 Q345R容器板延伸性能不合的主要因素;通過優(yōu)化鈣處理工藝和連鑄冷卻制度,控制硫含量以減少鋼中的夾雜物數(shù)量,改善成分偏析和夾雜物的分布,可以減少鋼中的裂紋源并抑制裂紋的擴(kuò)展,最終提高鋼板的延伸性能。劉洪芝[5]、王艷莉[6]、蘇春昌[7]等從鋼板異常組織、鋼水純凈度、夾雜物等方面對(duì)影響鋼板延伸率的因素進(jìn)行分析,提出優(yōu)化措施,改善厚度方向鋼板性能均勻性。

        1 影響鋼板延伸率的主要因素分析

        1.1化學(xué)成分對(duì)延伸率的影響

        如果僅考慮鋼中晶粒尺寸、珠光體含量及固溶元素對(duì)延伸率的影響,材料斷裂時(shí)的總應(yīng)變可以用下式表示

        0.29×w(Sn)+0.015×d-0.5

        (1)

        從式(1)可以看出,影響材料總應(yīng)變的主要因素有:碳含量、晶粒大小、磷、硫雜質(zhì)含量等,其中由于磷和錫元素容易在晶界析出,影響材料塑性變形;硫含量高容易生成硫化物夾雜,影響材料基體塑性連續(xù)變形能力;Si,Mn為鐵素體固溶元素,除了生成夾雜物影響塑性外,固溶在鐵素體內(nèi)的Si,Mn對(duì)塑性影響不大,相反由于使奧氏體相變溫度下降,有利于細(xì)化鐵素體晶粒。連鑄成分偏析對(duì)帶狀組織的生成影響較大,帶狀組織嚴(yán)重破壞了金屬變形的連續(xù)性,隨著帶狀級(jí)別的加大,延伸率指標(biāo)也呈下降趨勢(shì),尤其是鋼板中心位置的偏析嚴(yán)重時(shí)會(huì)大幅度降低延伸性能。

        1.2材料組織對(duì)延伸率的影響

        由于高強(qiáng)度船板有碳當(dāng)量要求,采用控軋、控冷工藝保證強(qiáng)度要求,組織狀態(tài)以鐵素體+珠光體為主,大部分為鐵素體;由于珠光體是由鐵素體與滲碳體構(gòu)成的,鐵素體為塑性相,滲碳體為脆性相,脆性相不易變形,因此珠光體量的多少及其形態(tài)是影響延伸率性能的主要因素。減少珠光體量可以有效地提高塑、韌性,同時(shí)又要滿足高強(qiáng)船板的強(qiáng)度要求;另外細(xì)化珠光體片層間距可以有效地使?jié)B碳體片變薄,使其易于變形,但同時(shí)會(huì)導(dǎo)致珠光體總量的增加(增加偽珠光體量)。晶粒尺寸越小,材料越容易變形,其延伸率指標(biāo)也越高,但在考慮晶粒對(duì)延伸率影響的同時(shí),晶粒的均勻性也要一并考慮。

        1.3工藝對(duì)材料延伸率的影響

        1)煉鋼工藝方面,主要考慮鋼水純凈度、鑄坯內(nèi)部質(zhì)量、中心偏析的控制等因素對(duì)鋼板延伸性能的影響,原則上鋼水純凈度越高、內(nèi)部質(zhì)量越好、中心偏析較輕均有利于延伸性能的提升。

        2)軋鋼工藝方面,主要考慮加熱溫度、開軋溫度、終軋溫度和軋后冷卻速度等因素對(duì)鋼板延伸性能的影響,較低的加熱溫度、開軋溫度有利于獲得較細(xì)的原始奧氏體晶粒,為最終得到細(xì)小的鐵素體晶粒創(chuàng)造條件,有利于延伸率的提高;適當(dāng)降低終軋溫度,軋制時(shí)晶粒變形帶增多,有利于后續(xù)鐵素體的形核并細(xì)化鐵素體晶粒,對(duì)塑性的提高有利;軋后鋼板冷卻均勻性和終冷溫度也會(huì)影響鋼板延伸性能。

        2 高強(qiáng)船板延伸率不合格原因分析

        2.1延伸率不合格統(tǒng)計(jì)

        在高強(qiáng)船板生產(chǎn)過程中出現(xiàn)了批量性延伸性能波動(dòng)的情況,船級(jí)社規(guī)范要求高強(qiáng)船板A36延伸率≥21%,約有20%比例出現(xiàn)了不同程度的延伸率不合格。

        表1 不同厚度船板的延伸率統(tǒng)計(jì)

        軋制鋼板厚度規(guī)格為8~28 mm,對(duì)比不同厚度鋼板的合格率情況(如表1所示),不合格試樣主要集中在28 mm厚度,合格率僅為51.72%,小于28 mm厚度鋼板延伸合格率較高,數(shù)據(jù)分析表明,高強(qiáng)船板延伸率不合格與軋制鋼板厚度有相關(guān)性。

        2.2拉伸斷口宏觀形貌

        對(duì)不合格試樣的拉伸斷口進(jìn)行觀察,如圖1所示,斷口處無明顯頸縮,均為脆性斷口,表明鋼板塑性變形能力較差。在拉伸試樣斷口處,出現(xiàn)了不同程度的臺(tái)階狀形貌,表明鋼板厚度方向材料塑性變形的連續(xù)性出現(xiàn)問題。

        圖1 不合格試樣斷口形貌

        2.3拉伸斷口掃描電鏡觀察

        圖2 合格和不合格試樣的掃描電鏡觀察

        對(duì)比合格和不合格試樣斷口形貌(如圖2所示),不合格試樣有較多條帶狀形貌,合格試樣也有條帶狀形貌,但是數(shù)量比前者少;對(duì)斷口局部放大觀察,條帶狀部位內(nèi)有大量硫化錳夾雜(如圖3所示)。MnS的大量存在會(huì)導(dǎo)致鋼板塑性變形變差,直接影響鋼板延伸率。

        Spectrumw(S)/%w(Mn)/%w(Fe)/%TotalSpectrum125.0540.5134.45100.00Spectrum232.3856.3411.27100.00Spectrum327.4552.0120.53100.00

        圖3試樣夾雜物分析結(jié)果

        將試樣側(cè)面磨拋腐蝕、觀察,試樣組織均為鐵素體+珠光體,試樣心部均有輕微偏析,如圖4所示。不合格試樣側(cè)面有拉伸孔洞,孔洞附近組織為鐵素體+珠光體,有少量硬相馬氏體組織,如圖5所示。

        圖4 心部組織對(duì)比

        圖5 不合格試樣組織觀察

        2.4氧氮、夾雜分析

        對(duì)延伸合格和不合格試樣進(jìn)行氧氮、夾雜和晶粒度分析。氧氮分析結(jié)果表明,兩種試樣的氧含量均為(11~13)×10-6,不合格試樣氮成分為54×10-6,而合格試樣為35×10-6。夾雜分析結(jié)果如表2所示,不合格試樣存在大顆粒夾雜。兩種試樣的晶粒度和帶狀組織水平相當(dāng),晶粒度為8.5級(jí),帶狀組織為1.5級(jí)。

        表2 不同試樣的夾雜分析結(jié)果

        2.5鑄坯、鋼板低倍和Z向分析

        對(duì)高強(qiáng)船板鑄坯和鋼板的低倍照片進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn):鑄坯存在中間裂紋,位于厚度方向上1/2與1/4之間,裂紋評(píng)級(jí)為中心裂紋1.0,如圖6所示;延伸不合格鋼板的板厚中心存在明顯偏析,在鋼板厚度1/2與1/4之間出現(xiàn)明顯開裂,與鑄坯質(zhì)量存在相關(guān)性,可能與鋼板延伸有關(guān)。

        圖6 延伸不合格鑄坯和鋼板低倍照片

        圖7 延伸不合格試樣Z向拉伸斷口

        通過船板內(nèi)部質(zhì)量剖析,對(duì)延伸不合格試樣進(jìn)行Z向拉伸(如圖7所示)可見,拉伸斷口存在明顯臺(tái)階狀脆性斷裂區(qū),可能與坯料的中間裂紋有關(guān),斷口未發(fā)現(xiàn)白點(diǎn)。

        2.6分析與探討

        上述分析結(jié)果表明,船板延伸率出現(xiàn)波動(dòng)可能與坯料內(nèi)部質(zhì)量有關(guān)。由于坯料內(nèi)部存在中間裂紋,經(jīng)過軋制變形后,當(dāng)軋制壓縮比較大時(shí),部分中間裂紋在高溫加熱、壓縮變形后消除或減弱,未對(duì)性能造成明顯影響;而軋制壓縮比較小時(shí),裂紋在后續(xù)軋制過程中無法消除,在力學(xué)拉伸過程中由于裂紋兩側(cè)材料的均勻性差,對(duì)塑性變形產(chǎn)生較大影響,造成延伸率變差。這一規(guī)律與延伸不合格鋼板的厚度存在對(duì)應(yīng)關(guān)系,延伸不合格的鋼板均為28 mm厚,小于25 mm厚的鋼板受到影響相對(duì)較小。

        3 優(yōu)化措施

        為了改善高強(qiáng)船板的延伸性能,主要考慮采取如下優(yōu)化措施:

        1)對(duì)連鑄機(jī)進(jìn)行檢修,提高輥縫對(duì)弧精度,改善鑄坯內(nèi)部質(zhì)量;

        2) 提高鋼水純凈度,控制w(Mn)/w(S),改善坯料的中心偏析和夾雜物,提高鋼板厚度方向的均勻性。

        采取優(yōu)化措施后,延伸率平均指標(biāo)為24%~27%,延伸性能合格率為100%,高強(qiáng)船板延伸率得到大幅度提升。

        4 結(jié) 論

        (1)低倍分析和Z向拉伸結(jié)果表明,鑄坯和鋼板的低倍檢驗(yàn)均發(fā)現(xiàn)中間裂紋,這與鋼板延伸率性能波動(dòng)存在對(duì)應(yīng)關(guān)系,是影響高強(qiáng)船板延伸率出現(xiàn)波動(dòng)的主要原因。

        (2)掃描電鏡分析結(jié)果表明,鋼板中心偏析和MnS夾雜有待于進(jìn)一步提高,這不是導(dǎo)致鋼板延伸率波動(dòng)的主要原因。

        (3)通過優(yōu)化工藝,提高輥縫對(duì)弧精度,改善鑄坯低倍質(zhì)量;提高鋼水純凈度,改善中心偏析和夾雜物,提高鋼板厚度方向的均勻性,高強(qiáng)船板延伸性能得到了明顯的改善。

        [1]劉曉美,陳曄. Q235B鋼板延伸率不合格的原因分析[J]. 山東冶金,2003, 25(2):45—46.

        [2]姚海濱,付海彬,魏艷龍,等. Q235B 中板延伸率低的原因分析[J]. 河北冶金, 2005,(2):59—61.

        [3]陸淑娟,陳潤(rùn)澤. Q235B中厚鋼板伸長(zhǎng)率不合格原因分析[J]. 山西冶金,2008,(1):14—15.

        [4]羅淼,張鳳武,劉陳新. Q345R容器板延伸率不合的影響因素分析[J]. 寬厚板,2010, 16(5) :11—13.

        [5]劉洪芝,馬為華,范娟,等.船板鋼延伸率影響因素分析[J]. 現(xiàn)代冶金,2012, 40(6) :12—14.

        [6]王艷莉,何明艷. 低合金中厚板延伸率不合的原因分析[J]. 河南冶金,2009, 17(6) :13—14.

        [7]蘇春昌,田慶榮,王雅英. 熱軋中厚板延伸率不合格原因分析[J]. 天津冶金,2009, (4): 26—28.

        [8]孫齊松,王新華,王國(guó)連. 中厚板延伸率不合格試樣斷裂機(jī)理研究[J]. 物理測(cè)試,2007, 25(1): 5—9.

        [9]任學(xué)沖, 王國(guó)珍, 王玉良. 鐵素體—珠光體組織中解理微裂紋形成的細(xì)觀力學(xué)分析[J]. 蘭州理工大學(xué)學(xué)報(bào), 2004, 30 (5) :1—4.

        [10]韓炯,高亮. 高強(qiáng)船板拉伸試驗(yàn)斷口分層的原因分析. 寬厚板,2006, 12(1): 30—32.

        2016-04-08

        王攀峰(1981—),男,工程師。E-mail:wangpanfeng@njsteel.com.cn

        TG142.1

        猜你喜歡
        船板延伸率偏析
        冷軋平整恒軋制力對(duì)SS400力學(xué)性能影響研究
        冷軋鍍鋅光整機(jī)延伸率控制模式的解析與優(yōu)化
        連退線平整機(jī)延伸率控制技術(shù)應(yīng)用
        山西冶金(2019年3期)2019-09-21 03:11:12
        A32高強(qiáng)船板鋼生產(chǎn)工藝優(yōu)化控制
        山東冶金(2019年2期)2019-05-11 09:12:06
        改善60Si2MnA彈簧鋼小方坯中心碳偏析的研究
        上海金屬(2016年4期)2016-11-23 05:39:12
        F40船板鋼高溫鍛壓溫度場(chǎng)及組織演變模擬
        上海金屬(2016年2期)2016-11-23 05:34:33
        原鋁旋轉(zhuǎn)偏析法凈化工藝
        改善82B 小方坯碳偏析的連鑄工藝研究
        新疆鋼鐵(2015年1期)2015-11-07 03:11:03
        基于壓力張力調(diào)節(jié)的平整機(jī)延伸率控制
        船板鋼軋制過程模擬及組織性能預(yù)測(cè)
        上海金屬(2014年2期)2014-12-18 06:52:49
        亚洲精品欧美精品日韩精品| 国产av乳头久久一区| 手机av在线播放网站| 天天躁夜夜躁狠狠是什么心态| 亚洲伊人成综合网| 亚洲欧美日韩国产一区二区精品| 久久久99精品国产片| 人妻精品视频一区二区三区| 老少配老妇老熟女中文普通话| 好吊妞人成免费视频观看| 亚洲免费人成网站在线观看| 精品亚洲一区二区三区四区五| 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 欧美日韩亚洲成人| 91青青草免费在线视频| 日本一区二区三区视频国产| 香港三级精品三级在线专区| 久久免费大片| 日韩精品资源在线观看免费| 五月色婷婷丁香无码三级| 国产精品人妻一码二码尿失禁| 亚洲国产欧美另类va在线观看| 偷拍偷窥在线精品视频| 在线观看特色大片免费视频 | 日本熟妇人妻xxxxx视频| 中日韩欧美成人免费播放 | 小蜜被两老头吸奶头在线观看| 国产人成精品免费视频| 日本黑人人妻一区二区水多多| av高清在线不卡直播| 免费观看黄网站在线播放| 国产国拍亚洲精品福利| 一区二区人妻乳中文字幕| 国产精品久久久久精品一区二区| 精品无码久久久久久久动漫| 综合激情中文字幕一区二区| 男女裸体做爰视频高清| 四川少妇大战4黑人| 亚洲午夜无码视频在线播放| 亚洲视频专区一区二区三区| 国产女人水真多18毛片18精品|