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        回轉(zhuǎn)窯托輪軸承瓦溫超高的處理

        2016-09-22 03:14:23藍(lán)日臣廣西華宏水泥股份有限公司廣西南寧530200
        關(guān)鍵詞:窯體輪帶鉛絲

        藍(lán)日臣廣西華宏水泥股份有限公司,廣西 南寧 530200

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        回轉(zhuǎn)窯托輪軸承瓦溫超高的處理

        藍(lán)日臣
        廣西華宏水泥股份有限公司,廣西 南寧 530200

        從2015年4月起,回轉(zhuǎn)窯Ⅱ檔8號(hào)托輪軸承瓦溫超過110 ℃。采用后鉛絲法對(duì)托輪偏斜進(jìn)行分析,還檢查了軸承瓦高端面間隙、窯筒體變形、冷態(tài)輪帶間隙和檔圈間隙。對(duì)檢測(cè)結(jié)果分析后采取相應(yīng)措施,效果明顯:各軸瓦溫度均在40 ℃左右。

        托軸軸承瓦溫度 超高處理

        0 引言

        我公司現(xiàn)有一條設(shè)計(jì)能力1 000 t/d熟料Φ3.2 m×50 m預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)線,1996年1月建成投產(chǎn),實(shí)際生產(chǎn)熟料僅為900 t/d,經(jīng)多次改造后,現(xiàn)在已達(dá)到1 350 t/d左右,能耗大幅下降,但回轉(zhuǎn)窯一直沒改變。從2015年4月起,回轉(zhuǎn)窯Ⅱ檔8號(hào)托輪軸承瓦溫急劇上升,用手執(zhí)測(cè)溫儀測(cè)已超過110 ℃,通過更換新潤滑油、降低窯速、減少投料量、微調(diào)托輪等辦法來維持回轉(zhuǎn)窯運(yùn)行。在此以后,托輪軸承的瓦溫時(shí)高時(shí)低,反反復(fù)復(fù)。為了確保回轉(zhuǎn)窯能夠長期安全穩(wěn)定運(yùn)行,需消除8號(hào)托輪軸承瓦溫經(jīng)常超高的隱患。2015年6月底,利用生料磨滾動(dòng)軸承故障停窯時(shí)間,對(duì)回轉(zhuǎn)窯進(jìn)行了徹底檢查和處理。此后,回轉(zhuǎn)窯一直正常運(yùn)轉(zhuǎn)至今,再?zèng)]有發(fā)生瓦溫超高現(xiàn)象。本文對(duì)此次處理進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

        1 對(duì)回轉(zhuǎn)窯的排查

        這條回轉(zhuǎn)窯采用三檔支承,共有6個(gè)托輪,12個(gè)軸承,沒有液壓擋輪,從窯頭向窯尾觀察,窯筒體轉(zhuǎn)向?yàn)轫槙r(shí)針,如圖1所示。在停窯前,通過壓鉛絲和軸瓦端面間隙檢查各檔托輪受力、竄動(dòng)情況和空間方位;通過檢查窯筒體的變形、輪帶間隙和輪帶擋圈間隙來確認(rèn)軸瓦的受力情況。

        1.1壓鉛絲檢查

        通過對(duì)三檔六個(gè)托輪的壓鉛絲檢查,獲得了鉛絲平均形狀和尺寸,示于圖2中。由圖2中的鉛絲形狀和尺寸,可以看出以下問題。

        (1)Ⅰ檔兩個(gè)托輪的中心線與窯筒體的中心線基本平行,鉛絲寬度尺寸基本相等,左托輪三點(diǎn)平均為21.67 mm,右托輪三點(diǎn)平均為22.0 mm,表明對(duì)窯體不產(chǎn)生上下推力。

        圖1 回轉(zhuǎn)窯兩個(gè)托輪中心線的偏斜情況

        圖2 三檔六個(gè)托輪所壓鉛絲形狀及每個(gè)鉛絲三點(diǎn)寬度測(cè)量尺寸

        (2)Ⅱ檔兩個(gè)托輪的中心線與窯體中心線都存在偏斜,且呈“小八字”形,兩個(gè)托輪低端都遠(yuǎn)離窯體中心線,兩個(gè)托輪的窯尾高端都靠近窯體中心線,鉛絲寬度平均尺寸基本相等,左托輪為25.0 mm,右托輪為24.3 mm。表明兩個(gè)托輪表面中點(diǎn)到窯體中心線的投影距離基本相等,兩個(gè)托輪的受力也基本相同,相差為2.8%。根據(jù)仰手律判別法可知,左托輪對(duì)窯體產(chǎn)生向上的推力,右托輪對(duì)窯體產(chǎn)生向下的推力[1],因?yàn)閮蓚€(gè)托輪中心線與窯體中心線為正斜角度基本相同,對(duì)窯體上下竄動(dòng)的作用基本抵消或者說不起作用。

        (3)Ⅲ檔兩個(gè)托輪中心線都有歪斜,而且方向一致,鉛絲寬度和尺寸大小基本相同,平均寬度也基本接近,左托輪為21.67 mm,右托輪為22.67 mm,表明兩托輪的受力情況基本相近,右托輪稍大。從對(duì)窯體產(chǎn)生的推力看,其方向都是推動(dòng)窯體向上。

        1.2軸承瓦高端面間隙的檢查

        因這條窯沒有液壓擋輪,窯體的上下竄動(dòng)全部由托輪的歪斜產(chǎn)生。為此,我們對(duì)所有托輪軸承瓦高端面間隙進(jìn)行了檢查。結(jié)果是I檔兩個(gè)托輪高端推力瓦存在間隙,沒有接觸;II檔7號(hào)托輪高端推力瓦沒有間隙,但接觸良好,但8號(hào)托輪推力瓦推力過大,瓦面已有凹痕;III檔兩個(gè)托輪高端推力瓦沒有間隙,但接觸良好。

        1.3窯筒體變形的檢查

        我們這條窯于2006年7月更換了一節(jié)燒成帶的筒體后,至今又運(yùn)轉(zhuǎn)了9年。如果從投產(chǎn)算起,現(xiàn)在已運(yùn)轉(zhuǎn)了19年之多。為了徹底地解決問題,消除隱患,我們外請(qǐng)專業(yè)檢測(cè)單位對(duì)窯筒體的變形于2015年5月進(jìn)行了檢測(cè)。檢測(cè)部位取在每檔托輪兩側(cè)窯筒體的過渡鋼板處,共有6組數(shù)據(jù),每組數(shù)據(jù)取為窯筒體圓周相隔120度的A、B、C三點(diǎn),在窯筒體縱向上對(duì)應(yīng),如圖3、圖4所示。筒體檢測(cè)變形圖形如圖5所示。

        圖3 各檔處窯筒體結(jié)構(gòu)

        圖4 停窯前回轉(zhuǎn)窯橢圓度測(cè)量值

        1.4冷態(tài)輪帶間隙和檔圈間隙的檢測(cè)

        為了更準(zhǔn)確地掌握這條窯的運(yùn)行狀態(tài),我們對(duì)其在冷態(tài)下的各檔輪帶間隙進(jìn)行了測(cè)定,測(cè)定時(shí)的條件、測(cè)定時(shí)的平均值和設(shè)計(jì)值列在表1中。

        2 對(duì)檢測(cè)和測(cè)定結(jié)果的分析

        (1)通過壓鉛絲檢查和軸承瓦高端端面間隙的檢查,可以判定Ⅱ檔托輪8號(hào)軸承瓦瓦溫超高是由于軸承瓦高端端面吃力過大所造成的。

        (2)從壓鉛絲檢查,六個(gè)托輪的鉛絲寬度中間Ⅱ檔最大,頭尾的Ⅰ檔和Ⅱ檔基本相同,表明Ⅱ檔的負(fù)荷最大,這符合設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),參見文獻(xiàn)[1]中的表1-4。每檔左右托輪的鉛絲寬度基本相同,表明窯體中心線在水平方向基本呈一直線,每檔兩側(cè)的托輪負(fù)荷也基本相同。從六個(gè)托輪中心線的偏斜方向可以看出:Ⅰ檔左右兩托輪的中心線與窯體中心線基本平行,不產(chǎn)生推動(dòng)窯體向上竄動(dòng)的推力。Ⅱ檔左右兩個(gè)托輪的中心線呈小八字形,左托輪產(chǎn)生推動(dòng)窯體向下的竄動(dòng)力,所以8號(hào)軸瓦高端端面受力較大。Ⅲ檔左右兩個(gè)托輪中心線的偏斜為同一方向,根據(jù)仰手律判別法可知,兩個(gè)托輪都產(chǎn)生向窯尾高端推動(dòng)窯體向上竄動(dòng)的力。

        (3)通過對(duì)窯筒體變形或者橢圓度的檢測(cè)結(jié)果可以看出,中間的Ⅱ檔輪帶兩側(cè)筒體橢圓度最大,Ⅰ檔次之,Ⅲ檔最小。這由輪帶間隙冷態(tài)測(cè)量數(shù)值的圖3和表1均可得到有力證明。另外,也可看出,窯體中心線在垂直方向上不是一條直線,這也造成8號(hào)軸瓦經(jīng)常出現(xiàn)高溫的另一個(gè)較為重要的因素。

        圖5 橢圓度測(cè)點(diǎn)分布圖

        3 采取的處理措施

        3.1軸瓦刮研

        由于8號(hào)軸瓦發(fā)熱,造成瓦面和軸瓦高端端面已不甚規(guī)矩,為消除隱患,所以對(duì)Ⅱ檔左托輪的6號(hào)和8號(hào)軸瓦進(jìn)行了刮瓦,使其滿足要求,其它軸瓦均未進(jìn)行處理。

        表1 各檔輪式帶間隙和擋圈間隙測(cè)定平均值

        3.2重新調(diào)整托輪

        為解決原來窯體上竄力不足和8號(hào)軸瓦經(jīng)常超溫的問題,對(duì)托輪進(jìn)行了重新調(diào)整。首先消除Ⅱ檔兩個(gè)托輪呈小八字形的狀態(tài),使其產(chǎn)生推動(dòng)窯體的竄動(dòng)力方向均指向窯尾。為增大窯體的上竄力,對(duì)Ⅰ檔兩托輪均進(jìn)行了調(diào)整,使其中心線均向左偏移相同角度,給窯體產(chǎn)生向高端相同的竄動(dòng)力,使窯體向窯尾高端的竄動(dòng)力基本均分在三檔的六個(gè)托輪上。調(diào)整后六個(gè)托輪線的偏斜情況示于圖6。

        3.3調(diào)整三檔輪帶間隙

        墊板和輪帶內(nèi)圓表面都有磨損,造成了輪帶間隙過大,使熱態(tài)時(shí)窯體中心線在垂直面上已不是直線。為此,對(duì)三檔輪帶間隙均進(jìn)行了調(diào)整,使其恢復(fù)到設(shè)計(jì)值。

        3.4更換潤滑油

        由于窯多年運(yùn)轉(zhuǎn),原用的潤滑油不僅很臟且有些變質(zhì),所以決定更換新的潤滑油。為確保安全,在每個(gè)軸瓦上都加裝了測(cè)溫和超溫報(bào)警系統(tǒng),其溫度變化都能夠在中控室顯示,超溫時(shí)立即報(bào)警。

        圖6 調(diào)整后三檔六個(gè)托輪中心線的偏斜情況

        4 處理后效果

        經(jīng)過采取以上處理措施后,開機(jī)運(yùn)行并跟蹤觀察一個(gè)月,各軸瓦溫度均在40 ℃左右。窯體上下竄動(dòng)的調(diào)節(jié)靈活輕便,運(yùn)行平穩(wěn)。窯的產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步提高,回轉(zhuǎn)窯又恢復(fù)到安全穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)。

        [1] 江旭昌.回轉(zhuǎn)窯托輪調(diào)整[M].北京:中國建材工業(yè)出版社,2012.

        TQ172.622.26

        B

        1008-0473(2016)03-0074-03DOI編碼:10.16008/j.cnki.1008-0473.2016.03.014

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