汪泳吉,王 勝,陳欣毅,李 洋,喬軍委
(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第四采氣廠,內(nèi)蒙古烏審旗 017300)
復(fù)合排水采氣在蘇10區(qū)塊應(yīng)用探究
汪泳吉,王勝,陳欣毅,李洋,喬軍委
(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第四采氣廠,內(nèi)蒙古烏審旗017300)
蘇10區(qū)塊目前主要排水采氣工藝為泡沫排水采氣和氮?dú)?壓縮機(jī)氣舉,同時(shí)結(jié)合蘇10區(qū)塊自身地面工藝特點(diǎn),創(chuàng)新對(duì)部分氣井開(kāi)展降低井口壓力排液措施。由于該區(qū)塊是典型的三低氣田,采取單一的排水采氣工藝無(wú)法使氣井持續(xù)攜液,連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)。本文通過(guò)對(duì)蘇10區(qū)塊常用的三種排水采氣措施進(jìn)行分析對(duì)比,在結(jié)合各類排水采氣優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,提出了復(fù)合排水采氣的組合方式,從理論上分析了可行性,并開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),效果顯著。
排水采氣;復(fù)合;降低井口壓力
蘇10區(qū)塊地處蘇里格氣田北部,屬于典型的“三低氣田”,于2006年進(jìn)行開(kāi)發(fā),截至2016年3月31日,擁有集氣站3座,壓縮機(jī)12臺(tái),生產(chǎn)氣井451口,閥室9座,日產(chǎn)井口天然氣185×104m3。目前蘇10區(qū)塊常年均啟動(dòng)壓縮機(jī)進(jìn)行生產(chǎn),井口至站間系統(tǒng)壓力在0.4 MPa~0.5 MPa范圍內(nèi)。
隨著開(kāi)發(fā)時(shí)間的延長(zhǎng),蘇10區(qū)塊積液井越來(lái)越多,達(dá)286口,占總井?dāng)?shù)的63.4%,精細(xì)化管理難度較大,穩(wěn)產(chǎn)面臨挑戰(zhàn)[1-3]。此類井在生產(chǎn)過(guò)程中需采取排水采氣工藝措施才可持續(xù)生產(chǎn)(見(jiàn)表1)。
表1 蘇10區(qū)塊生產(chǎn)規(guī)模表
表2 蘇10區(qū)塊氮?dú)狻嚎s機(jī)氣舉選井條件表
1.1適用于蘇10區(qū)塊的排水采氣工藝
蘇10區(qū)塊目前主要排水采氣工藝為泡沫排水采氣和氮?dú)鈿馀e。另外,結(jié)合蘇10區(qū)塊自身地面工藝特點(diǎn),創(chuàng)新對(duì)部分氣井開(kāi)展降低井口壓力排液措施。
1.1.1泡沫排水采氣通過(guò)在井筒中加入泡排劑或泡排棒等表面活性劑,在氣流攪動(dòng)下形成具有一定穩(wěn)定性的泡沫,降低帶液流體的相對(duì)密度,進(jìn)而降低臨界攜液流量,提升氣井?dāng)y液能力。
由于蘇10區(qū)塊為低壓氣井,因此有效泡沫排水采氣臨界攜液流速為:
與臨界攜液流速相對(duì)應(yīng)的臨界攜液流量為:
根據(jù)蘇10區(qū)塊實(shí)際情況,取表面張力為0.06 N/m,井口壓力為0.5 MPa,油管內(nèi)徑為62 mm,偏差因子為0.93,溫度為295 K。經(jīng)計(jì)算,泡排后的氣井臨界攜液流量為2 164 m3/d,即在蘇10區(qū)塊對(duì)日產(chǎn)0.22×104m3以上的積液井采取泡沫排水采氣工藝能取得一定的效果。
1.1.2氮?dú)?、壓縮機(jī)氣舉通過(guò)將氮?dú)饣蛲獠刻烊粴庾⑷刖?,降低井筒液柱密度,同時(shí)利用外部氣體的攜液能力把管柱內(nèi)液體通過(guò)油管帶出井筒,達(dá)到降低管柱內(nèi)液柱壓力的目的,使積液停產(chǎn)井恢復(fù)產(chǎn)能。
蘇10區(qū)塊適用于氮?dú)?、壓縮機(jī)氣舉的氣井條件(見(jiàn)表2)。
1.1.3降低井口壓力排液蘇10區(qū)塊部分氣井生產(chǎn)流程為直接進(jìn)站生產(chǎn)(見(jiàn)圖1),通過(guò)將此類井生產(chǎn)流程在站內(nèi)放空,導(dǎo)致此類井生產(chǎn)攜液過(guò)程中井口壓力大大降低,進(jìn)而降低臨界攜液流量,提升氣井?dāng)y液能力。
圖1 蘇10區(qū)塊單井直接進(jìn)站流程圖
根據(jù)蘇10區(qū)塊實(shí)際情況,正常生產(chǎn)的氣井臨界攜液流速為:
正常生產(chǎn)的氣井臨界攜液流量為4 298 m3/d。當(dāng)開(kāi)展降低井口壓力攜液生產(chǎn)時(shí),井口壓力由0.5 MPa降低至0.1 MPa,由公式可得,開(kāi)展降低井口壓力攜液生產(chǎn)后的臨界攜液流量為860 m3/d,即在蘇10區(qū)塊,對(duì)部分直接進(jìn)站生產(chǎn)的氣井開(kāi)展降低井口壓力攜液生產(chǎn)時(shí),當(dāng)氣井日產(chǎn)為0.09×104m3以上能取得一定的效果。該方法特別適用于無(wú)法開(kāi)展氣舉的單井(如油套不連通、節(jié)流器生產(chǎn)等)。
1.2復(fù)合排水采氣設(shè)計(jì)
蘇10區(qū)塊屬于典型的蘇里格三低氣田,采用單一的排水采氣方式無(wú)法達(dá)到最佳的排液效果并保證產(chǎn)液井的連續(xù)排液生產(chǎn)。因此,對(duì)于采用了單種工藝效果不明顯的氣井,可結(jié)合各類排水采氣優(yōu)點(diǎn),采取多種排水采氣復(fù)合排液的辦法,將氣井成功復(fù)產(chǎn)并保證連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)。
1.2.1各類排水采氣優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比根據(jù)各種排水采氣措施在蘇10區(qū)塊的應(yīng)用效果,做出對(duì)比(見(jiàn)表3)。
表3 蘇10區(qū)塊各類排水采氣措施對(duì)比表
1.2.2復(fù)合排水采氣設(shè)計(jì)開(kāi)展復(fù)合排水采氣時(shí)應(yīng)有以下原則:(1)措施氣井應(yīng)同時(shí)滿足各類排水采氣工藝要求;(2)各類排水采氣工藝同時(shí)開(kāi)展時(shí)應(yīng)互相彌補(bǔ)單獨(dú)工藝的缺點(diǎn),將復(fù)合效果最大化;(3)開(kāi)展復(fù)合排水采氣后的回報(bào)應(yīng)大于成本。根據(jù)以上原則,得出復(fù)合式排水采氣方式(見(jiàn)表4)。
2.1復(fù)合I型應(yīng)用效果
蘇10-53-33于2006年9月投產(chǎn),目前無(wú)阻生產(chǎn),生產(chǎn)流程為直接進(jìn)蘇10-1站。該井在生產(chǎn)過(guò)程中緩慢積液,單純采取泡沫排水采氣措施效果不佳(見(jiàn)圖2上),平均日產(chǎn)僅為0.01×104m3,后期幾乎無(wú)產(chǎn)能。2014 年5月16日,對(duì)該井開(kāi)展氮?dú)鈿馀e(見(jiàn)圖2中),該井平均日產(chǎn)達(dá)到2.91×104m3,但隨著生產(chǎn)時(shí)間的延長(zhǎng),該井平均日產(chǎn)逐漸由于緩慢積液降至0。
2014年9月11日,在對(duì)該井再次開(kāi)展氮?dú)鈿馀e前,在井筒中投入泡排棒6根,并在氮?dú)鈿馀e過(guò)程中將該井進(jìn)站生產(chǎn)流程導(dǎo)為放空流程,即整體開(kāi)展復(fù)合I型排水采氣措施(見(jiàn)圖2下),措施結(jié)束后,該井平均日產(chǎn)達(dá)到3.62×104m3,后期輔以泡沫排水措施(2天/次,1 次3根),該井平均日產(chǎn)穩(wěn)定在0.46×104m3,復(fù)產(chǎn)成功。
表4 蘇10區(qū)塊復(fù)合排水采氣可行性分析表
圖2 蘇10-53-33采氣曲線圖
2.2復(fù)合II型應(yīng)用效果
蘇10-34-24于2006年10月投產(chǎn),目前無(wú)阻生產(chǎn)。該井在生產(chǎn)過(guò)程中緩慢積液,單純采取泡沫排水采氣措施效果不佳(見(jiàn)圖3上),平均日產(chǎn)為0.34×104m3。2014年4月15日,對(duì)該井開(kāi)展氮?dú)鈿馀e(見(jiàn)圖3中),該井平均日產(chǎn)達(dá)到1.48×104m3,但隨著生產(chǎn)時(shí)間的延長(zhǎng),該井平均日產(chǎn)逐漸由于緩慢積液降至0。
2014年6月30日,在對(duì)該井再次開(kāi)展氮?dú)鈿馀e前,在井筒中投入泡排棒6根,即整體開(kāi)展復(fù)合II型排水采氣措施(見(jiàn)圖3下),措施結(jié)束后,該井平均日產(chǎn)達(dá)到3.39×104m3,后期輔以泡沫排水措施(2天/次,1次3根),該井平均日產(chǎn)穩(wěn)定在0.65×104m3,效果明顯。
2.3復(fù)合III型應(yīng)用效果
蘇10-31-48H于2009年6月投產(chǎn),由于采用裸眼封隔器,該井油套不連通。2014年3月5日,該井由于水淹嚴(yán)重停產(chǎn)。由于該井無(wú)法采用氮?dú)?壓縮機(jī)氣舉工藝,因此嘗試泡沫排水采氣(見(jiàn)圖4上)及降低井口壓力排液(見(jiàn)圖4中),但效果仍然較差,復(fù)產(chǎn)失敗。
2014年11月9日,對(duì)該井井筒內(nèi)投入泡排棒6根,2 h以后將該井進(jìn)站生產(chǎn)流程導(dǎo)為放空流程,即開(kāi)展復(fù)合III型排水采氣措施(見(jiàn)圖4下),該井平均日產(chǎn)隨即達(dá)到2.95×104m3,后期輔以泡沫排水措施(3天/次,1次3根),該井平均日產(chǎn)穩(wěn)定在0.95×104m3,復(fù)產(chǎn)成功。
圖4 蘇10-31-48H采氣曲線圖
(1)單一的排水采氣措施不能保證使蘇10區(qū)塊等典型三低氣田氣井持續(xù)攜液,連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)。
(2)蘇10區(qū)塊日產(chǎn)為0.09×104m3以上直接進(jìn)站生產(chǎn)的氣井,開(kāi)展降低井口壓力攜液生產(chǎn)時(shí),能取得一定的效果,該方法特別適用于無(wú)法開(kāi)展氣舉的單井(如油套不連通、節(jié)流器生產(chǎn)等)。
(3)復(fù)合排水采氣工藝能夠使各類單一的排水采氣工藝進(jìn)行互補(bǔ),對(duì)于采用了單種工藝效果不明顯的氣井,可結(jié)合各類排水采氣優(yōu)點(diǎn),采取多種排水采氣復(fù)合排液的辦法,將氣井成功復(fù)產(chǎn)并保證連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)。
(4)針對(duì)蘇10區(qū)塊進(jìn)閥室的氣井,由于未直接進(jìn)站,出于安全及環(huán)保的考慮,無(wú)法開(kāi)展降低井口壓力排液,建議對(duì)蘇10區(qū)塊9座閥室進(jìn)行技改,增加閃蒸分液罐,升級(jí)放空火炬,使其可以開(kāi)展降低井口壓力排液工藝措施。
[1] 李世倫.天然氣工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008.
[2] 楊川東.采氣工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,1997.
[3] 趙明,等.蘇里格氣田東區(qū)組合式排水采氣應(yīng)用淺析[J].石油化工應(yīng)用,2014,33(11):43-46.
TE377
A
1673-5285(2016)05-0056-05
10.3969/j.issn.1673-5285.2016.05.015
2016-04-07
汪泳吉,男(1989-),助理工程師,現(xiàn)主要從事天然氣開(kāi)發(fā)工作。