許同國(guó) , 王金波 , 馮軼奇,成植軍
(正和集團(tuán)股份有限公司,山東 東營(yíng) 257300)
丙烯酸反應(yīng)器導(dǎo)熱油系統(tǒng)保護(hù)
許同國(guó) , 王金波 , 馮軼奇,成植軍
(正和集團(tuán)股份有限公司,山東 東營(yíng) 257300)
為了有效解決丙烯酸反應(yīng)器導(dǎo)熱油系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)熱油易氧化、使用周期短等問(wèn)題,本文介紹了通過(guò)在反應(yīng)器本體上增加一套導(dǎo)熱油保護(hù)裝置,達(dá)到延緩導(dǎo)熱油氧化,減少導(dǎo)熱油損失,增加使用年限,從而延長(zhǎng)使用周期,間接的降低了導(dǎo)熱油使用單位的使用成本。
導(dǎo)熱油 ; 保護(hù)裝置; 氧化; 運(yùn)行周期
近年來(lái),由于丙烯酸行業(yè)發(fā)展迅速,國(guó)內(nèi)大部分廠家使用的固定床反應(yīng)器中換熱介質(zhì)使用了導(dǎo)熱油進(jìn)行換熱,由此而引發(fā)了導(dǎo)熱油防護(hù)措施效果不好,從而使導(dǎo)熱油在高溫下分解、變質(zhì),縮短了使用壽命,而且增加了不安全因素和廠家的生產(chǎn)成本。正和集團(tuán)股份有限公司丙烯酸裝置氧化反應(yīng)器換熱介質(zhì)亦是使用導(dǎo)熱油進(jìn)行換熱,在初期使用過(guò)程中,使用周期約2年時(shí)間,經(jīng)檢測(cè),已經(jīng)不符合繼續(xù)使用條件,被迫采取更換新導(dǎo)熱油。我單位及時(shí)采用此保護(hù)裝置后,裝置運(yùn)行近4年多的時(shí)間,至今導(dǎo)熱油運(yùn)行狀況良好。
原有工藝流程簡(jiǎn)圖簡(jiǎn)述,見(jiàn)圖1。
圖1 工藝流程簡(jiǎn)圖
如圖1所示,為使反應(yīng)器R102內(nèi)導(dǎo)熱油溫度均勻,采用立式軸流泵P103A/B強(qiáng)制導(dǎo)熱油在反應(yīng)器管間循環(huán)。為移出反應(yīng)熱,反應(yīng)器R102設(shè)置導(dǎo)熱油外循環(huán)系統(tǒng),它包括T103A/B(導(dǎo)熱油電加熱器)、E105A/B(反應(yīng)器導(dǎo)熱油冷卻器),即循環(huán)的導(dǎo)熱油從反應(yīng)器R102上環(huán)道溢流入P103A/B,使導(dǎo)熱油在反應(yīng)器R102導(dǎo)熱油軸流泵P103A/B的作用下經(jīng)TV-1061和TV-1062進(jìn)入E105A/B。導(dǎo)熱油加熱鍋爐水產(chǎn)生蒸汽進(jìn)蒸汽管網(wǎng),導(dǎo)熱油被冷卻到既定溫度后再返回反應(yīng)器R102進(jìn)行換熱。裝置運(yùn)行兩年后,出現(xiàn)反應(yīng)器床層溫度不均勻,導(dǎo)熱效果不好,造成催化劑床層溫度升高,熱量傳導(dǎo)較慢,被迫進(jìn)行緊急停工處理,經(jīng)過(guò)分析對(duì)導(dǎo)熱油進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)導(dǎo)熱油指標(biāo)超過(guò)正常指標(biāo),已經(jīng)不具備繼續(xù)使用的條件。
經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析后,得出以下結(jié)論:
首先,反應(yīng)釜內(nèi)部屬于油浴式結(jié)構(gòu),在其上層存在部分空腔(空腔面積最多可達(dá)18m2)及管徑200的排氣管、管徑80溢流管,目前在此部分是使用氮?dú)夥忾],但由于氮?dú)獾膲毫ζ?,無(wú)法形成正壓。在此情況下,高溫導(dǎo)熱油(約為220~250℃)會(huì)不可避免的接觸到空氣及空氣中的氧氣,此時(shí)的導(dǎo)熱油在高溫下化學(xué)性質(zhì)非常活躍,一旦與空氣中的氧氣接觸,會(huì)迅速生成氧化物并分布在油內(nèi)。這是目前導(dǎo)熱油變質(zhì)的最主要的原因。
其次,由于該裝置的泵送系統(tǒng)是采用的軸流式渦輪,所以造成系統(tǒng)內(nèi)的導(dǎo)熱油流速較慢。在此情況下,流經(jīng)反應(yīng)管路的導(dǎo)熱油的油膜部分會(huì)發(fā)生層流現(xiàn)象,即越貼近管路的導(dǎo)熱油流動(dòng)的越慢,造成導(dǎo)熱油膜的過(guò)熱分解。
最后,由于目前的儲(chǔ)油槽下部沒(méi)有設(shè)計(jì)排污閥,造成部分系統(tǒng)內(nèi)的分解水、冷凝水及可能泄露進(jìn)系統(tǒng)的水份無(wú)法通過(guò)儲(chǔ)油槽定期排出。這樣在正常使用時(shí),如遇到系統(tǒng)缺油,注油泵會(huì)將儲(chǔ)油槽內(nèi)的導(dǎo)熱油、輕組分、水份一起抽出,注入循環(huán)系統(tǒng),而當(dāng)這部分中的水份接觸高溫導(dǎo)熱油,機(jī)會(huì)造成瞬間汽化,引起噴油。
針對(duì)以上原因,公司決定對(duì)反應(yīng)器進(jìn)行導(dǎo)熱油保護(hù)裝置改造,消除以上弊端,確保導(dǎo)熱油長(zhǎng)期運(yùn)行。為此提出以下改造方案:降低與空氣接觸部分的導(dǎo)熱油溫度到70℃以下。增加油封改進(jìn)氮封,有效隔離空氣與導(dǎo)熱油的接觸。增加系統(tǒng)高位槽油封和膨脹管,強(qiáng)制排氣管線.這樣可以大大延長(zhǎng)導(dǎo)熱油的使用壽命,縮短每次開(kāi)車(chē)時(shí)間(正常10h內(nèi),升溫速度30℃/h)減少噴油現(xiàn)象的發(fā)生,并且能及時(shí)判斷和發(fā)現(xiàn)油系統(tǒng)發(fā)生泄漏。做出正確的決策減少損失。以下是經(jīng)過(guò)改造后的工藝流程圖,見(jiàn)圖2。
圖2 改造后的工藝流程圖
如圖2所示,本工藝不破壞原有設(shè)計(jì),反應(yīng)器上環(huán)道連接有膨脹槽導(dǎo)熱管,經(jīng)位于反應(yīng)器上方導(dǎo)熱油緩沖罐與高位槽相連,反應(yīng)器下部導(dǎo)熱油軸流泵出口處連接有至高位槽頂部的排氣管,在不改變導(dǎo)熱油系統(tǒng)各項(xiàng)功能的前提下,增加高位槽降溫和排氣系統(tǒng),有效避免高溫導(dǎo)熱油與空氣接觸,通過(guò)導(dǎo)熱油緩沖罐將導(dǎo)熱油逐級(jí)保存,既保證了高位槽不易變熱,避免導(dǎo)熱油高溫氧化,又減少了導(dǎo)熱油的揮發(fā)量,排氣管的設(shè)置確保在系統(tǒng)升溫時(shí)能將導(dǎo)熱油中微量水分及輕組分排出系統(tǒng)之外。這樣整個(gè)導(dǎo)熱油系統(tǒng)形成一個(gè)微正壓的氮?dú)獗Wo(hù)系統(tǒng),避免了導(dǎo)熱油和空氣的接觸,進(jìn)而起到保護(hù)導(dǎo)熱油的作用,運(yùn)行4年多來(lái),導(dǎo)熱油指標(biāo)正常運(yùn)行。
下面是運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比:新進(jìn)導(dǎo)熱油樣指標(biāo)與改造前后油樣分析數(shù)據(jù)對(duì)比,見(jiàn)表1。
表1 新進(jìn)導(dǎo)熱油樣指標(biāo)與改造前后油樣分析數(shù)據(jù)對(duì)比
通過(guò)裝置改造,增加了導(dǎo)熱油保護(hù)系統(tǒng),在實(shí)際運(yùn)行一段周期后進(jìn)行的油樣分析后得出,此系統(tǒng)能有效保護(hù)導(dǎo)熱油,避免高溫導(dǎo)熱油氧化,增加導(dǎo)熱油運(yùn)行周期,節(jié)約生產(chǎn)成本。
(本文文獻(xiàn)格式:許同國(guó) , 王金波 , 馮軼奇.丙烯酸反應(yīng)器導(dǎo)熱油系統(tǒng)保護(hù)[J].山東化工,2016,45(14):72-73.)
2016-06-23
許同國(guó)(1972—),工程師,現(xiàn)從事石油精細(xì)化工生產(chǎn)及技術(shù)研發(fā)工作。
TQ051.5
A
1008-021X(2016)14-0072-02