鄧朝紅(中國石油廣西石化公司動力部,廣西 欽州 535008)
循環(huán)水系統(tǒng)物料泄漏分析與應(yīng)急措施
鄧朝紅
(中國石油廣西石化公司動力部,廣西 欽州 535008)
分析了循環(huán)水系統(tǒng)發(fā)生泄漏的原因和危害,提出了判斷物料泄漏及查找漏源的方法,并提出了物料泄漏期間的應(yīng)急處理措施。
循環(huán)水;泄漏;對策
循環(huán)水系統(tǒng)發(fā)生泄漏,一般均為從微量泄漏到泄漏量增大的過程。當(dāng)出現(xiàn)物料微量泄漏時,循環(huán)水系統(tǒng)余氯下降、總鐵上升、濁度上升,當(dāng)漏點增大時COD及油含量會有明顯上升。泄漏期間必然會引起循環(huán)水水質(zhì)指標(biāo)發(fā)生變化,水冷卻器腐蝕加劇,循環(huán)水腐蝕速率上升。隨著泄漏時間延長,微生物隨之滋生,若使用磷系配方藥劑的水系統(tǒng)由于微生物消耗大量磷鹽,總磷會明顯下降,泄漏時間長,殺菌失敗后還會出現(xiàn)大量的微生物黏泥,水體顏色也會發(fā)生變化。以下是某石化公司循環(huán)水系統(tǒng)發(fā)生物料泄漏后幾個關(guān)鍵指標(biāo)的變化情況。
1.1通過循環(huán)水余氯判斷
余氯是控制微生物的主要手段,在正常水體情況下加藥量不變時余氯的控制會相對比較穩(wěn)定,但當(dāng)水體中微生物的營養(yǎng)源突然增加會大量消耗余氯,導(dǎo)致測不出余氯。
某石化公司水質(zhì)正常的情況下,投加次氯酸鈉的泵的沖程一般保持在7%~15%之間,而檢測出來的余氯在0.3mg·L-1左右。而出現(xiàn)異常情況后,投加次氯酸鈉的泵的沖程調(diào)高至18%~30%,所投加的次氯酸鈉幾乎是正常情況下的1倍,但是所檢測出的余氯卻一直低于0.1mg·L-1。
1.2通過循環(huán)水正磷判斷
循環(huán)水中投加緩蝕阻垢劑的主要作用是控制系統(tǒng)的腐蝕與結(jié)垢,而水中正磷是控制系統(tǒng)腐蝕的主要成分。出現(xiàn)異常情況尤其是泄漏發(fā)生時,藥劑量消耗增大,正磷明顯降低。圖1顯示出異常情況前后的正磷及藥劑量變化。
圖1 水質(zhì)異常前后的正磷及緩蝕阻垢劑投加量變化情況
從圖1可見,在循環(huán)水水質(zhì)異常變化之前緩蝕阻垢劑日均投加量為0.15t左右,水中正磷含量大于3mg·L-1,而在水質(zhì)發(fā)生異常后,即10月下旬開始,緩蝕阻垢劑日均投加量提高至0.2t左右,但是在相應(yīng)的時間檢測出水中的正磷含量卻小于1mg·L-1。
由圖1可知,某石化公司在10月下旬循環(huán)水水質(zhì)出現(xiàn)異常后,雖然緩蝕阻垢劑的投加量大大增加了,但是正磷的含量卻依然提不上來,一直處在較低的水平,究其原因,微生物生長繁殖所需的營養(yǎng)源主要為碳源和磷源,當(dāng)物料泄漏時,有機物作為微生物生長的碳源,正磷成為微生物生長的磷源被消耗,導(dǎo)致水中的微生物滋生較為嚴(yán)重。此外,微生物形成的黏泥也會吸附部分正磷,導(dǎo)致正磷值低于正常值。正磷偏低也是有機物進入循環(huán)水系統(tǒng)的一個常見現(xiàn)象。
1.3通過循環(huán)水總鐵判斷
大多數(shù)微生物對金屬產(chǎn)生腐蝕,硫酸鹽還原菌會對金屬(鐵)產(chǎn)生較大的腐蝕,被腐蝕下來的鐵離子在氧氣作用下氧化生成氫氧化鐵沉淀物。氫氧化鐵為黃色或褐色沉淀物,會造成循環(huán)水顏色加深,導(dǎo)致濁度開高。出現(xiàn)異常情況尤其是泄漏發(fā)生時,循環(huán)水系統(tǒng)的總鐵變化較為明顯,圖2顯示出異常情況前后的變化。
圖2 水質(zhì)異常時總鐵的變化
由圖2可見,某石化公司隨著水質(zhì)異常變化時間的持續(xù),系統(tǒng)的總鐵有變化。如從11月16日開始,在循環(huán)水系統(tǒng)持續(xù)進行較大量排污的情況下,尤其是11月29日至12月2日期間進行大量的排污置換(排污量約為200t·h-1),而之后調(diào)小排污量后(排污量依然有約40t·h-1),系統(tǒng)水質(zhì)總鐵濃度出現(xiàn)上升的趨勢,也從側(cè)面說明了系統(tǒng)有物料泄漏。
1.4通過循環(huán)水微生物黏泥判斷
循環(huán)水系統(tǒng)細(xì)菌總數(shù)控制在1×105個·mL-1以下,黏泥量控制在3mL·m-3。當(dāng)發(fā)生物料泄漏時,微生物指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出指標(biāo)值,在某石化公司發(fā)生物料泄漏期間微生物黏泥大量滋生,黏泥量最高達到50mL·m-3,塔底水池格柵堵塞嚴(yán)重。
1.5通過水體顏色判斷
當(dāng)有機物泄漏至循環(huán)水中,微生物大量繁殖,水就變得腥臭,顏色變成黃褐色或深褐色,且可以觀察到水中漂浮著許多絮狀或鵝毛片狀漂浮物。
循環(huán)水系統(tǒng)出現(xiàn)泄漏后,通過水質(zhì)變化可以判斷出裝置出現(xiàn)泄漏,下面介紹在無在線監(jiān)測儀表的情況下通過人工如何準(zhǔn)確查找漏源。
2.1氣體泄漏查漏方法
當(dāng)發(fā)生氣體泄漏時,通過化驗分析水質(zhì)難以判斷泄漏裝置,可以通過兩種辦法來實現(xiàn)漏源的查找。
通過對各裝置界區(qū)采樣的方式,在界區(qū)采樣點排水,如果存在氣體泄漏會有較大的氣體噴出,從而判斷該裝置發(fā)生泄漏,進一步排查該裝置內(nèi)部換熱器回水采樣點水質(zhì)情況,可判斷出精確的漏源。
當(dāng)裝置界區(qū)無采樣點時,為了降低每臺換熱器排查的大工作量,可以通過收集循環(huán)水回水,制作一套氣水分離裝置,將循環(huán)水回水中的氣態(tài)成分進行分離,通過氣相色譜分析混合氣體中各組分的含量可判斷漏源。
2.2液態(tài)物料泄漏查漏方法
液態(tài)物料泄漏查找方法主要通過對各裝置界區(qū)供、回水采樣點的余氯、水中油、濁度、COD進行監(jiān)測。對供、回水進行對比,對異常的裝置內(nèi)部換熱器進行排查確認(rèn)漏點。
由于碳?xì)浠衔锸俏⑸锏淖罴咽澄飦碓粗?,因此在溫度適宜的高油污染冷卻水環(huán)境下,由于次氯酸鈉被系統(tǒng)內(nèi)泄漏物料消耗,難以保證系統(tǒng)內(nèi)殘留余氯,微生物將會大量繁殖,產(chǎn)生大量生物黏泥,嚴(yán)重堵塞裝置換熱器管束及冷卻塔填料,造成換熱器換熱效果下降,長期不處理會造成換熱器垢下腐蝕嚴(yán)重,冷卻塔冷卻效果下降。為了減低冷卻水系統(tǒng)所發(fā)生的種種問題,避免其不良影響導(dǎo)致的非計劃停工,冷卻水在油污染期間必需進行特別污染處理。
當(dāng)冷卻水系統(tǒng)遭受油污染時,將產(chǎn)生以下問題。當(dāng)金屬表面附著一層油膜,影響熱傳效果。油污染凝系住懸浮物質(zhì),造成沉積。油脂為碳?xì)浠衔铮峁┪⑸锏臓I氧來源,加速繁殖,造成微生物障礙。促使厭氧菌生長,造成點蝕。
干擾腐蝕抑制劑可在金屬表面形成保護膜,增加氧化性殺菌劑的需求量,并需改為非氧化性殺菌劑,來處理以上種種問題。物料泄漏到循環(huán)水后,造成常用殺菌劑失效,而后微生物繁殖失控,生物黏泥大幅度增加,連帶導(dǎo)致碳鋼類水冷器和管線嚴(yán)重腐蝕。不僅縮短設(shè)備的使用壽命,也給生產(chǎn)裝置長周期運行帶來嚴(yán)重隱患。
依據(jù)系統(tǒng)污染的情況,有以下幾種處理方案:嚴(yán)重大量連續(xù)泄漏處理方案、連續(xù)泄漏處理方案及泄漏后深度除油滅菌剝離方案。
3.1嚴(yán)重大量連續(xù)泄漏處理
1)盡快找出泄漏源,將漏源切出系統(tǒng),防止泄漏物料持續(xù)污染冷卻水系統(tǒng)。
2)關(guān)閉旁濾,防止油污污染旁濾器濾料。
3)循環(huán)水系統(tǒng)進行大排大補,將泄漏物料盡快置換出循環(huán)水系統(tǒng)。大排大補期間需要特別注意,由于大排大補期間循環(huán)水的pH值會隨著補充水的大量補充而下降,無磷配方的藥劑(一般含鋅),其pH適用范圍較窄,容易在大排大補期間發(fā)生緩蝕性能下降、鐵離子持續(xù)上升的可能,因此在使用無磷配方時,在大排大補期間需要根據(jù)pH值添加碳酸鈉,并添加部分磷酸鹽,以提高系統(tǒng)的緩蝕性能。某石化公司通過添加磷酸三鈉,在大排大補期間保證了腐蝕速率受控,鐵離子穩(wěn)定。
4)啟動多臺循環(huán)冷水泵,保證循環(huán)量達到設(shè)計最大值,防止泄漏物料沉積在換熱器管束或封頭。
5)連續(xù)大量投加次氯酸鈉溶液,保持系統(tǒng)回水余氯在0.5×10-6~1.6×10-6,當(dāng)泄漏量過大,無法控制回水余氯時,需要增加臨時管線加次氯酸鈉至冷卻塔配水系統(tǒng),保證冷卻塔填料能夠充分殺菌,防止微生物污堵。某石化公司由于泄漏量過大,回水余氯難以保證,造成冷卻塔填料堵塞,供水溫度無法達到設(shè)計要求,后采用該方式冷卻塔性能得以恢復(fù)。
6)持續(xù)監(jiān)控水中COD值,待COD下降至穩(wěn)定數(shù)值,根據(jù)冷水池保有水量,投入足夠量的油脂分散劑、非氧化性殺菌劑及黏泥剝離劑。運行24h后開啟最大量排放至濁度平穩(wěn)。此操作在大量泄漏減少前每2周一次。水池中有浮油,以溢流方式排出或用吸油棉吸附油脂。每周注意觀察試片腐蝕情況,及時調(diào)整藥劑量的投入。持續(xù)以上操作直至泄漏源切除或減輕。
3.2小量連續(xù)泄漏處理
1)盡快找出泄漏源將其切出循環(huán)水系統(tǒng),防止泄漏物料持續(xù)污染冷卻水系統(tǒng)。
2)開啟適量補水量及排放量,避免泄漏物質(zhì)持續(xù)濃縮。提高循環(huán)水量至設(shè)計最大值。
3)連續(xù)加大次氯酸鈉投入,保持回水余氯控制在0.5×10-6~1×10-6。持續(xù)監(jiān)控水中COD值,觀測泄漏情況。關(guān)閉排污,保持高流速運行,根據(jù)保有水量投入足夠量的油脂分散劑、非氧化性殺菌劑及黏泥剝離劑。運行8h后開啟最大量排放至濁度平穩(wěn)。此操作在泄漏堵住或徹底隔離前每月1次。
4)水池中有浮油,以溢流方式排出或用吸油棉吸附油脂。每周注意觀察試片腐蝕情況,及時調(diào)整緩蝕劑的投入。持續(xù)以上操作直至泄漏源徹底切出系統(tǒng)。
3.3泄漏切除后深度處理
將系統(tǒng)循環(huán)量提高至設(shè)計最大值。加大次氯酸鈉投入量,保持回水余氯控制在0.5×10-6~1×10-6。關(guān)閉排污,投入足夠量的油脂分散劑、非氧化性殺菌劑及黏泥剝離劑,根據(jù)情況適當(dāng)投加消泡劑。運行清洗1d后進行大排大補,直至濁度小于10NTU,進行一次在線補膜,再轉(zhuǎn)入正常運行。
水冷器是循環(huán)水系統(tǒng)的重要組成部分,水冷器泄漏會直接導(dǎo)致循環(huán)水水質(zhì)嚴(yán)重惡化,從而威脅企業(yè)的安全生產(chǎn)。因此,我們必須重視循環(huán)水系統(tǒng)的日常管理,包括循環(huán)水處理加藥管理、循環(huán)水管網(wǎng)管理及裝置換熱器的監(jiān)控。
[1] 周本省.工業(yè)水處理技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1997.
Material Leakage Analysis of Circulating Water System and Emergency Measures
DENG Zhao-hong
(Guangxi Petrochemical Company,CNPC, Qinzhou 535008, China)
TQ 085
B
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鄧朝紅,女,工程師,電話:15907773362,E-mail: 25493135@qq.com
2016-06-20