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        抽油泵保護裝置的研制及現(xiàn)場應(yīng)用

        2016-09-12 07:59:30陳剛孫建勇崔霞
        決策與信息·下旬刊 2016年7期
        關(guān)鍵詞:抽油泵雜物

        陳剛 孫建勇 崔霞

        【摘要】抽油泵保護裝置主要由上接頭、外管、內(nèi)管、橡膠帽和下接頭等組成。其主要作用是將抽油井生產(chǎn)中、停井或作業(yè)時抽油泵上的銹、垢、泥砂等各類雜物都收集到一個容器內(nèi),防止其進入泵筒危害抽油泵,從而提高泵效、延長檢泵周期。

        【關(guān)鍵詞】抽油泵保護裝置;雜物;抽油泵;檢泵周期

        一、前言

        濱南采油廠采油二礦位于東營和濱州兩市交界處,管理著560口油井和270口水井。隨著油田開發(fā)的不斷深入,目前在有桿抽油泵開采石油過程中,生產(chǎn)周期60天至150天的油井約占20%,維護工作量主要來源于這部分油井。有桿抽油泵是石油開采中的精密部件,工作環(huán)境惡劣,如油層產(chǎn)出的泥沙,抽油桿偏磨產(chǎn)生的鐵屑,油管、抽油桿因腐蝕產(chǎn)生的水銹、水垢及修井過程中油管、抽油桿帶的泥沙、雜物等,在液柱壓力的作用下進入泵筒,輕者使泵磨損,降低泵效,縮短生產(chǎn)周期;重者使活塞卡泵,抽油桿拉斷,造成油井停產(chǎn)。所以針對這一情況,研制出了“抽油泵保護裝置”。該裝置的應(yīng)用,有效提高了抽油井的泵效,延長了檢泵周期,取得了好的經(jīng)濟效益和社會效益。

        二、檢泵周期短的原因分析

        2013年,濱南采油廠采油二礦油井的檢泵周期縮短為107天,造成維護作業(yè)大幅增加,嚴(yán)重地影響了抽油井的管理水平和采油礦的開發(fā)效果。通過對全礦作業(yè)井原因的分類調(diào)查顯示,開采環(huán)境惡劣是影響抽油泵正常工作的主要因素,其中包括:一)開采時地層產(chǎn)出的泥沙進入泵上油管內(nèi); 二)油管、抽油桿會因地層液腐蝕生銹、結(jié)垢;三)油管、抽油桿因偏磨產(chǎn)生鐵屑;四)修井過程中油管、桿帶的泥沙等雜物。這些因素會造成抽油泵工作時,雜物落在抽油泵活塞上端,在井內(nèi)液柱壓力作用下進入活塞與泵筒之間,影響泵的正常工作,出現(xiàn)泵漏、卡泵、抽油桿拉斷等情況,造成油井減產(chǎn)甚至停產(chǎn)從而縮短生產(chǎn)周期。

        三、抽油泵保護裝置的提出

        為了能較好的解決如上問題,改善油井的生產(chǎn)狀況,提出了研制抽油泵保護裝置。具體方案是由內(nèi)、外管組成一個環(huán)形容器,將抽油井生產(chǎn)中、停井或作業(yè)時抽油泵上的銹、垢、泥砂等各類雜物都收集到容器內(nèi),防止其進入泵筒危害抽油泵。

        四、抽油泵保護裝置的工作原理及結(jié)構(gòu)圖

        (一)工作原理:該裝置是采用雙筒環(huán)形空間沉積原理,利用內(nèi)管上的橡膠帽將油井生產(chǎn)過程中或中途停抽時抽油泵上的銹、垢、泥砂等各類雜物收集到一個內(nèi)外管環(huán)行空間內(nèi),防止其進入泵筒影響抽油泵正常生產(chǎn)。

        (二)結(jié)構(gòu)原理:該裝置主要由上接頭、外管、內(nèi)管、橡膠帽和下接頭等組成。其結(jié)構(gòu)為一個雙層鋼管,內(nèi)外管間隙是儲存沉積雜物的空間,內(nèi)管上端裝有橡膠做成的錐形帽,錐形帽頂端開口為抽油桿通道,上部割縫是活塞和油流通道。油井生產(chǎn)時雜質(zhì)落在錐形帽上落入由內(nèi)外管形成的環(huán)形空間并儲存。

        五、抽油泵保護裝置的試驗驗證

        根據(jù)結(jié)構(gòu)圖,捕集器加工好后,進行了現(xiàn)場試驗:

        通過實驗可以看出,下入捕集器后油井的檢泵周期延長了,但是還有個別油井檢泵周期較短,如濱156井,檢泵周期只有89天。通過對作業(yè)起出的抽油泵和捕集器檢查和分析研究,發(fā)現(xiàn)主要原因在于捕集器的橡膠帽是用普通橡膠材料制成的,時間長了容易壞,再就是橡膠帽頂端有一個20mm的孔,在作業(yè)時少量雜物還可落入泵內(nèi),對泵造成危害。針對以上調(diào)查分析出的問題,對內(nèi)管上端的錐形橡膠帽進行了改進,橡膠帽改造前有20mm的孔;改造后全封閉,由下至上厚度越來越薄。

        六、抽油泵保護裝置的使用效果

        (一)應(yīng)用情況:該裝置自2013年3月開始在全礦推廣應(yīng)用,至2015年3月共使用54井次, 減少作業(yè)26井次,檢泵周期平均由107天延長至268天,提高了2.5倍。

        (二)經(jīng)濟效益核算:1、一年共實施54口井,單井平均日產(chǎn)油為3.1t/d,減少作業(yè)26井次,平均每次作業(yè)時間為3d,則累計增產(chǎn)原油為:242t累計增油量*噸油價格=242*(1000-570)=10.4(萬元);2、減少作業(yè)26井次,平均每次作業(yè)費用為3萬元,則共節(jié)約作業(yè)費用78萬元;3、單套裝置費用為0.3萬元,共投資16.2萬元;4、年創(chuàng)經(jīng)濟效益為:10.4+78-16.2=72.2(萬元)

        七、結(jié)論

        抽油泵保護裝置裝置經(jīng)應(yīng)用后說明,達(dá)到了設(shè)計要求,延長了檢泵周期,提高了泵效,取得了非常好的經(jīng)濟效益和社會效益。具有以下特點:一)結(jié)構(gòu)簡單,取材方便,推廣性極強。二)錐形橡膠帽使用壽命長,成本低。三)采用雙筒環(huán)形空間沉積原理,能有效的收集銹、垢、砂等各類雜物。

        參考文獻

        [1]機械工程師手冊編寫組.機械工程師手冊.北京:機械工業(yè)出版社.2002.01.

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