嚴(yán)錦玉,王幼民,徐彬雪,馬飛紅,萬(wàn) 鵬(安徽工程大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院,安徽蕪湖 241000)
基于STM32的脫硫除塵工藝水酸堿度控制研究
嚴(yán)錦玉,王幼民?,徐彬雪,馬飛紅,萬(wàn)鵬
(安徽工程大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院,安徽蕪湖241000)
在石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)中,吸收塔工藝水(循環(huán)漿液)的酸堿度(p H值)控制是通過(guò)人工調(diào)節(jié)石灰石漿液流量來(lái)控制.針對(duì)這種控制工藝水p H值的缺陷,設(shè)計(jì)了一種基于STM32控制器的脫硫除塵工藝水p H值自動(dòng)控制方案.首先分析了石灰石漿液流量與吸收塔循環(huán)漿液p H值的大小關(guān)系,提出了p H值控制方案.然后設(shè)計(jì)了整個(gè)p H值控制系統(tǒng)的硬件方案,選定了控制芯片STM32F103RCT6和開(kāi)發(fā)板,又基于Keil MDK和ST固件函數(shù)庫(kù)對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行程序設(shè)計(jì).最后采用了一套模擬酸堿中和反應(yīng)過(guò)程的試驗(yàn)裝置,驗(yàn)證該脫硫除塵工藝水酸堿度控制系統(tǒng).基于STM32F103RCT6控制的p H值控制系統(tǒng)能夠很好地維持吸收塔漿液p H值穩(wěn)定,且自動(dòng)化程度高,對(duì)石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)有著重要的研究?jī)r(jià)值.
石灰石-石膏濕法煙氣脫硫;漿液p H值控制;石灰石漿液流量;STM32;自動(dòng)控制方案
在眾多的煙氣脫硫技術(shù)中,濕法脫硫裝置占85%左右,而其中占絕對(duì)統(tǒng)治地位的石灰石-石膏法從目前來(lái)看技術(shù)最成熟,且實(shí)用率達(dá)到90%以上[1].吸收塔工藝水(循環(huán)漿液)的p H值對(duì)石灰石-石膏濕法煙氣脫硫有著至關(guān)重要的影響,不但影響SO2的吸收速度及系統(tǒng)的脫硫效率,而且對(duì)系統(tǒng)設(shè)備的結(jié)垢、石灰石的溶解及產(chǎn)物的析出也有很大影響.因此,維持吸收塔漿液的p H值在合適范圍內(nèi)顯得尤為重要.
吸收塔漿液p H值控制系統(tǒng)是通過(guò)調(diào)節(jié)流入吸收塔內(nèi)石灰石漿液的流量來(lái)保證p H值.目前,吸收塔漿液的p H值控制方案是將石灰石漿液p H測(cè)量值送到控制器后,與設(shè)定值比較,通過(guò)人工調(diào)節(jié)石灰石漿液調(diào)節(jié)閥門的開(kāi)度,使吸收塔內(nèi)漿液p H值等于設(shè)定值.這種調(diào)節(jié)流量大小的方式具有隨機(jī)性和較低的可靠性,且調(diào)節(jié)閥有時(shí)會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)和噪聲,長(zhǎng)期在腐蝕環(huán)境下工作容易損壞,給正常工作帶來(lái)隱患.
設(shè)計(jì)一種新型的p H值自動(dòng)控制方案,當(dāng)吸收塔漿液p H值發(fā)生變化時(shí),p H計(jì)將檢測(cè)值反饋給系統(tǒng)控制器,與設(shè)定的理想p H值比較后,控制器輸出脈沖命令給伺服驅(qū)動(dòng)器,調(diào)節(jié)伺服電機(jī)速度,使得進(jìn)入吸收塔中的石灰石漿液流量發(fā)生變化,從而調(diào)節(jié)了吸收塔漿液工藝水的p H值,保證其p H值恒定.
引起吸收塔漿液p H值變化的主要因素包括進(jìn)入吸收塔中的煙氣流量、SO2的濃度及與其進(jìn)行中和反應(yīng)的石灰石漿液的流量.由于燃煤的含硫量變化不是很大,所以煙氣中SO2濃度變化通常也不大.當(dāng)煙氣流量增大時(shí),進(jìn)入吸收塔的SO2變多,使得p H值降低,反之則增大.通常煙氣量浮動(dòng)較大,可作為外界干擾因素.而對(duì)于石灰石漿液吸收SO2這個(gè)酸堿中和反應(yīng)來(lái)說(shuō),石灰石漿液流量的變化將是影響循環(huán)漿液p H值變化最主要的因素[2].因此,石灰石漿液的濃度和供給量的變化是引起吸收塔循環(huán)漿液p H值變化的主要因素.
利用物理化學(xué)方法,對(duì)25℃下的石灰石濕法煙氣脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了分析[3-4]:
SO2被吸收反應(yīng):
由電荷平衡關(guān)系有:
吸收劑溶解和中和反應(yīng):
這里煙氣中的CO體積分?jǐn)?shù)為15%,分壓P(CO2)為1.5×104Pa,有關(guān)常數(shù)如下:
由電荷平衡關(guān)系有:
所以總的離子反應(yīng)式為:
根據(jù)上面敘述的各個(gè)階段的離子反應(yīng),可以得到石灰石漿液流量與吸收塔漿液p H值的關(guān)系式為:
代入以上數(shù)據(jù)可以得到:
Ca的相對(duì)原子質(zhì)量為40,離子濃度的單位是mol/L,參考文獻(xiàn)[1]設(shè)定石灰石的密度為1 120 kg/m3.石灰石漿液流量用Q表示,單位為m3/h,由式(1)便可以建立起p H值與石灰石流量的關(guān)系為:
由式(2)可知,吸收塔循環(huán)漿液的p H值是隨著石灰石漿液流量的變化而變化的,因此,采用調(diào)節(jié)石灰石漿液流量來(lái)控制循環(huán)漿液p H值的方法是可行的.
2.1脫硫除塵工藝水酸堿度控制系統(tǒng)硬件方案設(shè)計(jì)
脫硫除塵工藝水酸堿度控制系統(tǒng)如圖1所示.由圖1可知,系統(tǒng)通過(guò)控制調(diào)節(jié)石灰石漿液的流量來(lái)控制工藝水的p H值,從而達(dá)到控制酸堿中和反應(yīng)的速度,最終達(dá)到工藝水的排放要求[6].
圖1 脫硫除塵工藝水酸堿度控制系統(tǒng)硬件方案框圖
設(shè)計(jì)的脫硫除塵工藝水酸堿度控制系統(tǒng)是一種以STM32F103RCT6為核心芯片的控制系統(tǒng).STM32F103RCT6的主頻是72 M Hz,采用LQFP64封裝,片內(nèi)FLASH容量為256 K,SRAM容量為48 K.可采用2.0~3.6 V電壓供電,擁有3個(gè)12位AD,1 us轉(zhuǎn)換時(shí)間,多達(dá)21個(gè)輸入通道,轉(zhuǎn)換范圍為0~3.6 V.112個(gè)多功能雙向的I/O口,所有I/O口可以影像到16個(gè)外部中斷,幾乎所有端口均可容忍5 V信號(hào).多達(dá)4個(gè)16位定時(shí)器,每個(gè)定時(shí)器有多達(dá)4個(gè)用于輸入捕獲/輸出比較/PWM或者脈沖計(jì)數(shù)的通道和增量編碼器輸入.同時(shí)接口豐富,有USART、SPI接口,CAN接口,USB 2.0全速接口等.調(diào)試模式有串行單線調(diào)試、JTAG接口、Cortex-M3內(nèi)嵌跟蹤模塊.
脫硫除塵工藝水酸堿度控制系統(tǒng)包括以STM32F103RCT6微控制器為核心的硬件控制電路、伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)以及離心泵.硬件控制電路向伺服驅(qū)動(dòng)器發(fā)送脈沖指令,伺服驅(qū)動(dòng)器則根據(jù)接收到的指令驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)與電機(jī)軸聯(lián)接的離心泵一起旋轉(zhuǎn)起來(lái).其中,硬件控制電路包括電源電路、USB電路、晶振電路、復(fù)位電路、JTAG電路和反饋采樣電路[7].由于p H計(jì)輸出的信號(hào)是4~20 m A電流信號(hào),因此需要設(shè)計(jì)一個(gè)處理電路,并將其運(yùn)用在控制器開(kāi)發(fā)板上,用來(lái)接收p H計(jì)的實(shí)時(shí)反饋信號(hào).這種反饋采樣電路圖如圖2所示.由圖2可知,p H值采樣反饋電路可以將輸入4~20 m A電流信號(hào)轉(zhuǎn)換為輸出0.66~3.3 V電壓信號(hào),該電路由一階RC濾波電路和電壓跟隨電路構(gòu)成,R5A為165Ω電阻,C3A為100 u F的極性電容,起到隔離和濾波的作用.LM358為運(yùn)算放大器,這個(gè)輸出的電壓信號(hào)就可以作為STM32芯片ADC模塊的模擬輸入信號(hào)[8].
2.2脫硫除塵工藝水酸堿度控制系統(tǒng)軟件方案設(shè)計(jì)
脫硫除塵工藝水酸堿度控制系統(tǒng)選用的是STM32F103RCT6控制芯片,采用Keil MDK作為程序開(kāi)發(fā)環(huán)境.為了軟件開(kāi)發(fā)方便,使用ST公司的固件函數(shù)庫(kù)輔助編程.同時(shí)使用了ST公司的ST-LINK作為仿真器和燒寫(xiě)工具,實(shí)現(xiàn)程序在開(kāi)發(fā)板上的調(diào)試與下載功能.
圖2 反饋采樣電路圖
脫硫除塵工藝水酸堿度控制系統(tǒng)所要達(dá)到的控制效果是能夠?qū)⑽账袧{液的酸堿度值維持在一個(gè)理想水平值.由于吸收塔中化學(xué)反應(yīng)不斷進(jìn)行,使得吸收塔中的p H值處在一個(gè)時(shí)變的過(guò)程中,所以加入吸收塔中的石灰石漿液也要跟隨這個(gè)過(guò)程.因此,采用STM32控制伺服電機(jī)的速度來(lái)調(diào)節(jié)進(jìn)入吸收塔內(nèi)部的石灰石漿液的流量.使用STM32的定時(shí)器3的PWM模式,使得通道1發(fā)出脈沖系列到GPIOA的 PA6口,進(jìn)入伺服驅(qū)動(dòng)器的脈沖接口來(lái)控制伺服電機(jī)的速度,其程序流程圖如圖3所示.由圖3可知,系統(tǒng)初始化程序包括定時(shí)器TIM的配置、GPIO口的配置、ADC的配置、中斷優(yōu)先級(jí)的配置、延時(shí)函數(shù)的配置、通信口的配置等.中斷服務(wù)程序就是定時(shí)采樣ADC程序,實(shí)時(shí)檢測(cè)p H值的大小,根據(jù)p H值的判斷值來(lái)改變PWM的輸出脈沖系列.當(dāng)p H值比理想值小時(shí),增大PWM頻率,增加伺服電機(jī)的速度;當(dāng)p H值比理想值大時(shí),減小PWM頻率,減少伺服電機(jī)的速度;當(dāng)p H值與理想值相同時(shí),則保持PWM頻率不變,進(jìn)而返回主程序繼續(xù)執(zhí)行.
采用模塊化編程的方法進(jìn)行系統(tǒng)的程序設(shè)計(jì),這些模塊化程序包括主程序、PWM輸出程序、中斷服務(wù)程序、延時(shí)程序和編碼器速度反饋程序,其中,中斷服務(wù)程序又包括ADC定時(shí)采樣程序及p H值判斷程序[9].
圖3 基于STM32的脫硫除塵工藝水酸堿度控制系統(tǒng)軟件流程圖
驗(yàn)證脫硫除塵工藝水酸堿度控制系統(tǒng)過(guò)程中,試驗(yàn)裝置系統(tǒng)模擬酸堿中和的反應(yīng)過(guò)程,需要實(shí)現(xiàn)的功能包括:進(jìn)入反應(yīng)容器中的堿性液體的流量是可控的;反應(yīng)容器中酸性液體與堿性液體發(fā)生化學(xué)反應(yīng)后排出管道中的液體p H值是可測(cè)可調(diào)節(jié)的.
3.1試驗(yàn)臺(tái)的搭建與試驗(yàn)運(yùn)行
根據(jù)要求選擇型號(hào)為TSB13302C-3NT3C的交流伺服電機(jī),伺服驅(qū)動(dòng)器要與伺服電機(jī)配套使用,其型號(hào)為TSTA75C,開(kāi)關(guān)電源的型號(hào)為XWT S-400-24.伺服系統(tǒng)控制模式采用外部位置命令模式.p H計(jì)型號(hào)為BHZY品牌的PHG-6500型插入式p H計(jì).首先將系統(tǒng)所需元器件按照要求連接好,反復(fù)檢查以確保硬件電路連接是正確的.試驗(yàn)中,在酸堿度反應(yīng)容器排出管道的測(cè)量支路管道上安裝了1臺(tái)插入式p H計(jì),用來(lái)測(cè)量反應(yīng)容器中溶液的p H值.在搭建試驗(yàn)臺(tái)時(shí),首先將STM32開(kāi)發(fā)板、伺服驅(qū)動(dòng)器、開(kāi)關(guān)電源等元器件按照前文所述的方式連接好放在控制柜中,同時(shí)將p H計(jì)的電流信號(hào)輸出與STM32中GPIO的PA1口連接,PA1口用來(lái)采集外部模擬輸入信號(hào).將伺服控制系統(tǒng)中的伺服電機(jī)輸出軸用聯(lián)軸器與型號(hào)為宙斯牌40UHB-UF-15-25的離心泵1輸入端連接,離心泵1由220 V ADC電源供電.其中,酸性液體的供給是由交流異步電機(jī)2和離心泵2來(lái)輸送的.交流異步電機(jī)2選擇,型號(hào)為皖達(dá)牌Y2-100L-2,其額定功率為3 KW,額定轉(zhuǎn)速為2 870 r/min.離心泵2型號(hào)為宙斯牌40UHB-UF-15-25.反應(yīng)液體的排出也是由交流異步電機(jī)3和離心泵3來(lái)輸送的,其型號(hào)與酸性液體的供給回路是一樣的.交流異步電機(jī)3型號(hào)選擇皖達(dá)牌Y2-100 L-2,離心泵3型號(hào)為宙斯牌40UHB-UF-15-25.整個(gè)試驗(yàn)臺(tái)的硬件連線如圖4所示[10].
設(shè)計(jì)的脫硫除塵工藝水酸堿度控制系統(tǒng)中,將各個(gè)元器件插上電源,并設(shè)定好初始參數(shù).在控制系統(tǒng)軟件Keil MDK中設(shè)置理想p H值參數(shù)為5.5,同時(shí)設(shè)置STM32的定時(shí)器自動(dòng)重裝值為719,分頻系數(shù)為49,將Keil MDK編程軟件中的程序向STM32開(kāi)發(fā)板中燒錄進(jìn)去,使用STM32的GPIOA的PA6口發(fā)送控制脈沖到伺服驅(qū)動(dòng)器,外部模擬采樣信號(hào)即為p H值電流信號(hào)通過(guò)STM32的GPIOA中PA1口進(jìn)入STM32控制芯片,由此整個(gè)系統(tǒng)可以按照Keil MDK中設(shè)定的程序運(yùn)行.
3.2試驗(yàn)結(jié)果分析
利用脫硫除塵工藝水酸堿度控制系統(tǒng)試驗(yàn)平臺(tái),每隔1 min對(duì)p H計(jì)上顯示的p H數(shù)值進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,與此同時(shí),實(shí)時(shí)觀察控制軟件Keil MDK中的軟件參數(shù)PSC,這樣可以建立p H值與時(shí)間t的對(duì)應(yīng)關(guān)系,同時(shí)與理想p H值建立比對(duì)關(guān)系,其數(shù)據(jù)圖形如圖5所示.由圖5可知,在時(shí)間為0~1 min內(nèi),系統(tǒng)中由于只有酸性液體回路運(yùn)行,且反應(yīng)液體的排出回路關(guān)閉,所以p H計(jì)采集數(shù)據(jù)為0.當(dāng)1 min過(guò)后,反應(yīng)液體的排出回路和堿性液體供給回路開(kāi)啟,p H值開(kāi)始上升,到2 min時(shí),p H值上升至7左右,這時(shí)在STM32控制器的程序處理下,一旦檢測(cè)的p H值與理想p H值5.5不同時(shí),隨即改變定時(shí)器的分頻系數(shù),調(diào)節(jié)伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速和離心泵輸出流量,使得重新檢測(cè)的p H值與理想p H值一致,因此,圖5中1 min過(guò)后會(huì)出現(xiàn)波動(dòng),但在5 min左右,檢測(cè)到的p H值維持在5.5上,系統(tǒng)趨于穩(wěn)定.該脫硫除塵控制系統(tǒng)在沒(méi)有干擾的情況下能有效地達(dá)到p H值穩(wěn)定的效果.
圖4 試驗(yàn)臺(tái)硬件接線圖
圖5 系統(tǒng)p H值與時(shí)間t的關(guān)系圖
設(shè)計(jì)了基于STM32的脫硫除塵工藝水p H值自動(dòng)控制方案,分析了石灰石漿液流量與吸收塔循環(huán)漿液p H值的大小關(guān)系,并建立了數(shù)學(xué)模型.然后基于控制芯片STM32F103RCT6對(duì)整個(gè)p H值控制系統(tǒng)進(jìn)行了硬件及軟件程序設(shè)計(jì).最后采用了一套模擬酸堿中和反應(yīng)過(guò)程的試驗(yàn)裝置,驗(yàn)證了脫硫除塵工藝水酸堿度控制系統(tǒng).基于STM32F103RCT6控制的p H值控制系統(tǒng),通過(guò)實(shí)時(shí)檢測(cè)p H值,將信號(hào)反饋給上位機(jī)控制器,與設(shè)定值比較后,上位機(jī)控制器發(fā)出控制指令以調(diào)節(jié)伺服電機(jī)的速度,從而調(diào)節(jié)石灰石漿液的流量來(lái)控制工藝水漿液的p H變化,能夠很好地維持吸收塔p H值恒定,對(duì)石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)有著重要研究?jī)r(jià)值.該p H值控制系統(tǒng)能夠改善由儀器檢測(cè)p H值及由人工手動(dòng)調(diào)節(jié)石灰石漿液流量的繁瑣,有效地節(jié)省了成本,提高了自動(dòng)化程度,且具有顯著的節(jié)能效果,在石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中有著重要的工程應(yīng)用價(jià)值.
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Control on Process Water p H Value of Desulphurization and Dust Removal Based on STM32
YAN Jin-yu,WANG You-ming?,XU Bin-xue,MA Fei-hong,WAN Peng
(College of Mechanical and Automotive Engineering,Anhui Polytechnic University,Wuhu 241000,China)
In the technical process of limestone-gypsum wet flue gas desulphurization(WFGD)technology,the slurry p H value in absorber tower was controlled through manual adjustment of the flow rate of limestone slurry.On account of the defect of slurry p H value control,the automatic control project of process water p H value of desulphurization and dust removal based on STM32 was designed in this paper.Starting from limestone-gypsum wet flue gas desulphurization technical process,the relationship between the flow rate of limestone slurry and recirculation slurry p H value in absorber tower was emphatically analyzed,meanwhile,the p H value control plan was proposed.In the flowing,this paper presented the hardware solution of entire p H value control system,including the control chip(STM32F103RCT6)and development board.After that,the entire program of control system was developed based on Keil MDK and ST firmware library.Finally,a set of simulated test of acid-base neutralization reaction device was adopted to verify the control project of process water p H value of desulphurization and dust removal.This system can maintain slurry p H value in absorber tower stability well,which demonstrates higher level of automation,has great research value to the limestone-gypsum wet flue gas desulphurization system.
limestone-gypsum wet flue gas desulphurization;slurry p H value control;flow rate of limestone slurry;STM32;automatic control project
TP273
A
1672-2477(2016)04-0047-05
2016-04-27
安徽省科技攻關(guān)基金資助項(xiàng)目(12010402105)
嚴(yán)錦玉(1989-),男,安徽安慶人,碩士研究生.
王幼民(1964-),男,湖北孝感人,教授,碩導(dǎo).