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        脫氫尾氣增壓機(jī)對(duì)乙苯脫氫單元的影響

        2016-09-05 12:35:36
        山東化工 2016年8期
        關(guān)鍵詞:分液乙苯苯乙烯

        胡 剛

        (海南實(shí)華嘉盛化工有限公司 ,海南 洋浦 578001)

        脫氫尾氣增壓機(jī)對(duì)乙苯脫氫單元的影響

        胡 剛

        (海南實(shí)華嘉盛化工有限公司 ,海南 洋浦 578001)

        介紹了增設(shè)脫氫尾氣增壓機(jī)前后乙苯脫氫單元裝置工藝流程的變化,簡(jiǎn)述了苯乙烯裝置脫氫尾氣增壓機(jī)對(duì)苯乙烯脫氫單元的影響,對(duì)增設(shè)脫氫尾氣增壓機(jī)前后乙苯脫氫單元系統(tǒng)壓力、尾氣壓縮機(jī)出口壓力等數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析對(duì)比,提出了增設(shè)尾氣增壓機(jī)入口分液罐、更換脫氫尾氣增壓機(jī)機(jī)封、脫氫系統(tǒng)增加深冷器以及增壓機(jī)入口增設(shè)聯(lián)鎖閥等改造建議。同時(shí)分析了尾氣增壓機(jī)對(duì)乙苯脫氫系統(tǒng)能耗的影響,單位產(chǎn)品綜合能耗可增加3.99kg標(biāo)油/t苯乙烯,進(jìn)一步說(shuō)明了改造的必要性。

        乙苯脫氫; 尾氣壓縮機(jī); 尾氣增壓機(jī); 改造措施; 能耗

        海南實(shí)華嘉盛化工有限公司8萬(wàn)噸/年乙苯/苯乙烯裝置采用第三代干氣法制乙苯技術(shù)與乙苯負(fù)壓絕熱脫氫技術(shù)。乙苯脫氫裝置每小時(shí)產(chǎn)生約600kg/h的高含氫尾氣(氫氣體積分?jǐn)?shù)87%-88%),全部供給脫氫單元蒸汽過(guò)熱爐作為燃料,不足部分由乙苯單元干氣提供。為了有效利用氫資源,海南煉化新建了VPSA裝置將煉廠干氣、乙苯裝置烴化尾氣以及脫氫尾氣中的氫氣進(jìn)行提純,回收利用。由于脫氫尾氣壓力低,需用尾氣增壓機(jī)將脫氫尾氣增壓至0.6MPa后才能并入VPSA進(jìn)料總管。增設(shè)尾氣增壓機(jī)回收了尾氣中高附加值的氫氣,達(dá)到了全廠氫氣平衡的目的,但另一方面也給苯乙烯裝置乙苯脫氫單元帶來(lái)了各方面的問(wèn)題。本文將重點(diǎn)介紹增設(shè)尾氣增壓機(jī)給脫氫單元所帶來(lái)的影響以及改造建議。

        1 乙苯脫氫系統(tǒng)流程變化簡(jiǎn)介

        乙苯脫氫后產(chǎn)生的尾氣經(jīng)過(guò)后卻器(E306)冷卻后進(jìn)入尾氣壓縮機(jī)(K301)被加壓到160kPaA,再經(jīng)過(guò)分液、冷卻后,進(jìn)入尾氣吸收塔,將尾氣中攜帶的乙苯、苯乙烯等重組分吸收下來(lái),吸收后的尾氣進(jìn)入蒸汽過(guò)熱爐作為燃料氣。裝置增設(shè)尾氣增壓機(jī)是在原有流程基礎(chǔ)上,將吸收后的脫氫尾氣引至尾氣增壓機(jī)(K101)入口,經(jīng)過(guò)增壓后送至VPSA裝置,原有的燃料氣流程保留,以防K101故障,導(dǎo)致脫氫尾氣壓縮機(jī)出口憋壓。

        ①尾氣壓縮機(jī)(K301)②尾氣壓縮機(jī)分液罐(D309)③尾氣后冷器(E310)④尾氣壓縮機(jī)排出罐(D310)⑤脫氫尾氣吸收塔(C302)⑥燃料氣分液罐(D311)⑦尾氣增壓機(jī)(K101)⑧油水分離罐(D305)

        圖1 改造后脫氫尾氣流程示意圖

        如圖1所示,虛線框內(nèi)即為新增設(shè)尾氣增壓機(jī)的流程,脫氫尾氣正常情況下不再進(jìn)入蒸汽加熱爐燃料氣系統(tǒng)作為燃料,而是通過(guò)尾氣增壓機(jī)增壓送到VPSA,作為制氫的原料。只有在尾氣增壓機(jī)停機(jī)的情況下,脫氫尾氣才進(jìn)入蒸汽加熱爐作為燃料。尾氣增壓機(jī)自帶分液罐以及機(jī)體排凝均排至油水分離罐D(zhuǎn)305,出入口管線的凝液均排至苯乙烯地下排污罐D(zhuǎn)602。

        2 尾氣增壓機(jī)對(duì)脫氫單元的影響

        2.1 尾氣壓縮機(jī)出、入口壓力升高,影響乙苯脫氫的轉(zhuǎn)化率

        圖2 尾氣壓縮機(jī)入口壓力對(duì)比圖

        圖3 尾氣壓縮機(jī)出口壓力對(duì)比圖

        通過(guò)圖2和圖3可以看出,在脫氫系統(tǒng)負(fù)荷不變的情況下,增設(shè)尾氣增壓機(jī)后尾氣壓縮機(jī)入口壓力平均上升了2~3 kPa,出口壓力上升幅度比入口更為明顯,最高壓力差甚至能達(dá)到15 kPa,對(duì)尾氣壓縮機(jī)的正常運(yùn)行造成了不利影響。由于乙苯脫氫反應(yīng)為增分子反應(yīng),尾氣壓縮機(jī)的入口壓力和出口壓力升高,脫氫系統(tǒng)的反應(yīng)壓力必然隨之升高,脫氫系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化率就會(huì)相應(yīng)下降。

        2.2 尾氣壓縮機(jī)出口溫度升高

        如圖4所示,增設(shè)尾氣增壓機(jī)之后尾氣壓縮機(jī)出口溫度有明顯上升。由于尾氣壓縮機(jī)出口溫度上升,壓縮機(jī)入口噴淋水的用量也會(huì)增加,最高時(shí)能達(dá)到4200kg/h[2],裝置的能耗增加。同時(shí),尾氣壓縮機(jī)出口溫度升高會(huì)導(dǎo)致尾氣中的苯乙烯聚合,造成管路的堵塞,不利于壓縮機(jī)的運(yùn)行,聚合物集聚由水帶入到油水分離罐后甚至?xí)绊懨摎湟汗薜木酆衔锖?,從而影響苯乙烯精餾單元的操作。

        圖4 尾氣壓縮機(jī)出口溫度對(duì)比圖

        2.3 脫氫尾氣增壓機(jī)檢修后入口壓力升高,能耗增加

        裝置于2015年1月對(duì)脫氫尾氣增壓機(jī)進(jìn)行了停機(jī)檢修,對(duì)比檢修前后脫氫尾氣增壓機(jī)入口壓力發(fā)現(xiàn)有明顯上升,如圖5所示。

        圖5 檢修前后K101入口壓力對(duì)比圖

        由圖5可以看出,脫氫尾氣增壓機(jī)入口壓力有10~15 kPa的上升,為避免脫氫尾氣壓縮機(jī)入口隨之上升,保證脫氫系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化率,提高了汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速,脫氫尾氣壓縮機(jī)蒸汽用量增加,為了控制尾氣壓縮機(jī)出口溫度,噴淋水用量也將隨之增加,裝置的能耗增加。蒸汽用量變化如圖6所示。

        圖6 K101檢修前后K301蒸汽用量對(duì)比圖

        2.4 脫氫系統(tǒng)聚合物升高

        裝置增設(shè)尾氣增壓機(jī)后,脫氫尾氣壓縮機(jī)出口溫度、壓力都有不同程度的上升,導(dǎo)致尾氣壓縮機(jī)分液罐聚合物上升,D309至D305管線過(guò)濾器時(shí)常堵塞,E310管線堵塞。脫氫尾氣增壓機(jī)出入口不同程度帶液,出入口管線排液至苯乙烯地下污油罐,最終排入脫氫液罐回收。由圖1可知脫氫尾氣增壓機(jī)機(jī)體排凝以及分液罐排凝排至油水分離罐最終也送至脫氫液罐當(dāng)中。對(duì)脫氫尾氣增壓機(jī)分液罐內(nèi)凝液進(jìn)行聚合物分析,聚合物為287×10-6,遠(yuǎn)大于油水分離器中油相聚合物數(shù)值,因此脫氫液罐聚合物比增設(shè)尾氣增壓機(jī)之前升高。這將會(huì)影響苯乙烯精餾單元操作,增加阻聚劑的用量,增加苯乙烯裝置的運(yùn)行成本。

        2.5 尾氣增壓機(jī)跳停易引起尾氣壓縮機(jī)聯(lián)鎖停車

        2015年5月13日,尾氣增壓機(jī)K101循環(huán)閥故障跳停,造成尾氣壓縮機(jī)K301出口憋壓,達(dá)到200kPaA,聯(lián)鎖停機(jī),給苯乙烯裝置的安全生產(chǎn)帶來(lái)極大隱患。

        3 原因分析及改進(jìn)建議

        3.1 尾氣增壓機(jī)出入口存在U型管

        在增設(shè)尾氣增壓機(jī)時(shí)因考慮到現(xiàn)場(chǎng)人員操作方便,尾氣增壓機(jī)出入口各有2個(gè)U型彎,U型彎積液對(duì)氣體輸送非常不利,使得尾氣增壓機(jī)出入口阻力較大,且入口沒(méi)有分液罐,在正常操作條件下,U型彎處脫液頻繁,建議入口增設(shè)分液罐及管線改造消除U型彎。

        3.2 尾氣增壓機(jī)檢修后轉(zhuǎn)子間隙大,效率降低

        在對(duì)尾氣增壓機(jī)進(jìn)行檢修后,尾氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子間隙增大,有效功率降低,造成尾氣增壓機(jī)入口壓力上升,增加了尾氣壓縮機(jī)負(fù)荷,對(duì)脫氫系統(tǒng)產(chǎn)率以及物耗能耗造成不利影響。建議尾氣增壓機(jī)更換不同型號(hào)的機(jī)封,減小轉(zhuǎn)子間隙,以達(dá)到工藝使用要求。

        3.3 增設(shè)乙苯脫氫系統(tǒng)深冷器

        尾氣壓縮機(jī)入口壓力增加,會(huì)導(dǎo)致空冷器出口溫度上升,脫氫尾氣中攜帶苯乙烯等重組分的可能性增大,容易造成壓縮機(jī)等后系統(tǒng)內(nèi)聚合堵塞,帶來(lái)聯(lián)鎖停車風(fēng)險(xiǎn)。因此,建議在脫氫系統(tǒng)后冷器后增設(shè)深冷器,降低脫氫尾氣中苯乙烯等重組分含量,減少尾氣流量,降低尾氣壓縮機(jī)負(fù)荷,以達(dá)到降低脫氫尾氣壓縮機(jī)能耗的目的。

        3.4 增加尾氣增壓機(jī)聯(lián)鎖系統(tǒng)

        建議在尾氣增壓機(jī)入口增加聯(lián)鎖閥門,在增壓機(jī)K101緊急停機(jī)時(shí),迅速打開聯(lián)鎖閥,將尾氣壓縮機(jī)K301出口尾氣排放至火炬系統(tǒng),以避免K101跳停影響乙苯脫氫系統(tǒng)的正常操作。

        4 能耗分析

        如表1所示,通過(guò)對(duì)增設(shè)尾氣增壓機(jī)前后乙苯脫氫單元蒸汽以及脫鹽水用量對(duì)比分析,可以看出在增設(shè)尾氣增壓機(jī)后,乙苯脫氫單元蒸汽用量增加0.4t/h,脫鹽水用量增加1.2t/h,根據(jù)蒸汽和脫鹽水的折標(biāo)系數(shù)以9.5t/h苯乙烯產(chǎn)量來(lái)計(jì)算,可以得出單位產(chǎn)品綜合能耗增加了3.99 kg標(biāo)油/t苯乙烯。

        表1 增設(shè)尾氣增壓機(jī)前后蒸汽、脫鹽水用量對(duì)比

        5 結(jié)論

        裝置增加尾氣增壓機(jī)可為下游裝置增加氫氣約2000Nm3/h,提高了脫氫尾氣的附加值,更有助于海南煉化的氫氣平衡。但是尾氣增壓機(jī)為乙苯脫氫系統(tǒng)帶來(lái)了諸多不利因素,不僅使得脫氫液中聚合物增加,增加了阻聚劑的消耗量,提高了苯乙烯的生產(chǎn)成本,而且使裝置能耗上升,增大了節(jié)能壓力。更為關(guān)鍵的是,尾氣增壓機(jī)給脫氫系統(tǒng)帶來(lái)的聯(lián)鎖停車風(fēng)險(xiǎn),將直接影響裝置的安全生產(chǎn)。因此,必須采取有效措施,消除尾氣增壓機(jī)帶來(lái)的不利因素,保障裝置的正常運(yùn)行。

        [1] 敬德斌. 脫氫尾氣增壓機(jī)能耗與效益分析[J].山東化工,2014, 43(5):119-121.

        [2] 王春曉. 脫氫尾氣壓縮機(jī)存在的問(wèn)題分析及改造[J]. 廣州化工, 2013, 41(3):112-113.

        (本文文獻(xiàn)格式:胡 剛.脫氫尾氣增壓機(jī)對(duì)乙苯脫氫單元的影響[J].山東化工,2016,45(08):73-74,78.)

        2016-03-08

        胡 剛(1982—),湖南岳陽(yáng)人,從事苯乙烯裝置技術(shù)操作及管理。

        TQ241.1

        B

        1008-021X(2016)08-0073-02

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