王京國(guó)
摘要:通過(guò)對(duì)600MW機(jī)組用循環(huán)水泵振動(dòng)大故障的解體檢修及分析,找出了導(dǎo)致振動(dòng)大的根本原因,對(duì)循環(huán)水泵的檢修工藝及泵組結(jié)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的改造,較好地解決了循環(huán)水泵振動(dòng)大、運(yùn)行時(shí)間短的問(wèn)題,確保了機(jī)組的安全運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:循環(huán)水泵;振動(dòng);基礎(chǔ)沉降;改造
中圖分類號(hào)TM7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼A 文章編號(hào)2095-6363(2016)06-0154-01
1.設(shè)備概況
華潤(rùn)電力(常熟)有限公司3×650MW機(jī)組配套有6臺(tái)由長(zhǎng)沙水泵廠有限公司提供的88LKXA 19.5型循環(huán)水泵,該型泵為立式、單級(jí)單吸、轉(zhuǎn)子可抽出式斜流泵,泵在聯(lián)軸器以下,轉(zhuǎn)子裝有3個(gè)賽龍軸承,以承受徑向力和保證泵的正常運(yùn)行,賽龍軸承由泵本身輸送水進(jìn)行潤(rùn)滑,泵的重量通過(guò)聯(lián)軸器傳遞到電機(jī)的推力軸承承受,電機(jī)推力軸承為白位式蝶閥支撐。
泵組的參數(shù)如表1所列。
2.泵組運(yùn)行及故障檢修情況
6臺(tái)循環(huán)水泵組于2005年3月相繼投入運(yùn)行,2005年8月21日,發(fā)現(xiàn)循環(huán)水泵2B電機(jī)振大,振幅達(dá)0.15mm,泵組緊急停運(yùn)搶修,檢查調(diào)整電機(jī)導(dǎo)瓦間隙后試運(yùn),振動(dòng)達(dá)0.25mm,拆除對(duì)輪連接螺栓,單試電機(jī),振動(dòng)0.01mm,隨后進(jìn)行了電機(jī)上機(jī)架解體,中心復(fù)查調(diào)整至合格后試轉(zhuǎn),振動(dòng)南北向達(dá)0.35mm,于是決定對(duì)循環(huán)水泵進(jìn)行解體檢修,解體后發(fā)現(xiàn)中間導(dǎo)軸承支架斷裂(圖1),中間軸套及下軸套半周偏磨嚴(yán)重(圖2),中間軸套磨損量3.87mm,下軸套磨損量達(dá)5.45mm,中間導(dǎo)軸承及下軸承全周均有磨損,葉輪與葉輪室有輕微摩擦痕跡,更換了中間導(dǎo)軸承、下導(dǎo)軸承、中間軸套、下軸套、兩個(gè)套筒聯(lián)軸器,中間支架補(bǔ)焊,葉輪返廠做動(dòng)平衡(消除了不平衡量1.2kg),裝復(fù)后試泵,電機(jī)上機(jī)架南北向振動(dòng)0.05mm,東西向0.04mm,電流248A,出口壓力0.2MPa,泵組恢復(fù)正常。
2005年12月20日,2006年1月8日,2006年2月26日,循泵3B,2B,3A電機(jī)振動(dòng)增大,對(duì)循泵3B,2B,3A解體,發(fā)現(xiàn)情況與循泵2B情況基本相同。
各循泵運(yùn)行時(shí)間如表2所示。
3.振動(dòng)原因分析及改造方案
由于循泵房中心線以西的循泵頻繁出現(xiàn)振動(dòng)超差現(xiàn)象,修復(fù)后其運(yùn)行時(shí)間較短,基本在2~3個(gè)月之間,在檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn),泵組臺(tái)板水平偏差較大,均超出廠家要求的0.05mm/m的要求。
為分析泵組振動(dòng)產(chǎn)生的原因,對(duì)循泵房的基礎(chǔ)沉降進(jìn)行了分析,循泵房沉降觀測(cè)點(diǎn)布置點(diǎn)如圖5所示,沉降數(shù)據(jù)如表3所列,從2005年9月-2006年4月,泵房沉降較快,2006年4月-2006年9月,泵房沉降較少,基礎(chǔ)趨于穩(wěn)定,從沉降趨勢(shì)來(lái)看,北側(cè)比南側(cè)沉降要稍大,這與泵組臺(tái)板水平南側(cè)高的現(xiàn)象也相吻合。
經(jīng)分析認(rèn)為泵產(chǎn)生振動(dòng)的原因有以下幾個(gè):
1)由于泵房沉降不均,造成泵支撐板的水平度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,導(dǎo)致泵轉(zhuǎn)子3個(gè)軸承不鉛垂,而電機(jī)由于推力軸承由蝶簧支撐,泵組臺(tái)板水平變化時(shí)電機(jī)轉(zhuǎn)子保持鉛垂,相當(dāng)于整個(gè)軸系彎曲,引起泵組轉(zhuǎn)子部件傾斜運(yùn)行(葉輪處傾斜達(dá)8mm左右),使導(dǎo)軸承、軸套偏磨。
2)賽龍軸承由于硬度較大,又采用白供水潤(rùn)滑,長(zhǎng)江水含沙量大,導(dǎo)致軸套與軸承磨損過(guò)快,間隙變大后泵轉(zhuǎn)子的傾斜度加大,導(dǎo)致葉輪與葉輪室嚴(yán)重碰磨,振動(dòng)加劇,導(dǎo)致中間軸承支架斷裂,泵組振動(dòng)嚴(yán)重超限,不能運(yùn)行。針對(duì)上述原因分析,經(jīng)與泵廠研究協(xié)商,采取了以下的改造方案:(1)將離泵出口法蘭約300mm處的管路割斷,將泵支撐臺(tái)板頂起,在臺(tái)板下部加墊調(diào)整,采用吊鋼絲的方法,將泵組3個(gè)軸承位置找鉛垂,并與臺(tái)板水平相對(duì)照;(2)將賽龍軸承換為橡膠軸承,增加軸承潤(rùn)滑水系統(tǒng),更換:填料函體,上、中、下軸承為橡膠導(dǎo)軸承,增加內(nèi)接管a,內(nèi)接管b,內(nèi)接管c,從電機(jī)冷卻水管路上引接工業(yè)水做為軸承冷卻水;(3)回裝水泵,將割斷的約300mm的管段與原管路焊好(采用包焊)。
4.結(jié)論
經(jīng)過(guò)上述改造,循泵2B,3A,3B至今運(yùn)行情況良好,未再發(fā)生振動(dòng)超限導(dǎo)至泵組不能正常運(yùn)行的事故,最早改造的循泵2B于2006年2月13日改造完成投入運(yùn)行,運(yùn)行至今,現(xiàn)在運(yùn)行情況良好,電機(jī)上機(jī)架振動(dòng)水平維持在0.05mm,證明此項(xiàng)改造取得了成功,確保了循泵組的安全運(yùn)行。在后來(lái)的循泵組1A,1B,2A的檢修中我們也發(fā)現(xiàn)了與循泵2B類似的情況,只是磨損情況較循泵2B輕微,同樣按照上述方案對(duì)循泵1A,1B,2A進(jìn)行了改造,改造后泵組也運(yùn)行良好。