陳飛
[摘 要]為配合煉油廠調整產品結構,增加重質潤滑油產量,石蠟溶劑脫油裝置組織對增加減三線酮苯蠟料的生產。裝置工藝參數隨生產蠟料品種及時調整,進料溫度、各點溶劑稀釋比和冷洗比隨之調整,保證石蠟產品達到質量要求。
[關鍵詞]脫油 熔點 蠟料 收率 能耗
中圖分類號:TE626.3 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)15-0234-01
1 前言
大慶石化公司煉油廠蠟脫油裝置主要工藝原理是利用丁酮-甲苯二元混合溶劑溶解油而不溶解蠟的性質,在酮苯裝置經過溶劑回收系統后的蠟膏(溫度70-80℃)中加入一定量的溶劑,經過套管降溫,使得蠟膏中的蠟結晶析出,再經過過濾,得到含油合格的蠟。
現加工原料為酮苯減二線和減三線蠟膏混合原料,大多數情況生產減二線蠟膏HVI200(占80%)減三線蠟膏HVI400(占20%),由于煉油廠優(yōu)化產品結構,增加附加值較高的重質潤滑油產量,上游酮苯脫蠟輕油裝置加工減三線HVI400量增大,導致生產的HVI400蠟料比例增加,最高達50%,如果裝置繼續(xù)加工原來的混合蠟料,會導致多余的HVI400蠟料無法加工,為保證石蠟產量,經過對工藝參數調整,石蠟產品質量合格,裝置的能耗和收率達到最佳。
2 原料對比
酮苯脫蠟生產的HVI200-400混合蠟料,重料混對比不同則原料性質差異較大。HVI200-400(1:1)蠟料與HVI200-400(4:1)蠟料相比密度大,含油偏高,熔點高,黏度大,餾程溫度高。兩種料加工數據進行分析,表-1和表-2是兩種不同原料分析數據,由表中可以看出HVI200-400(1:1)料比HVI200-400(4:1)料平均密度高4.2Kg/m3,含油高0.33%,凝點高1.4℃,黏度大0.603mm2/s,各點餾程溫度提高5.5℃左右,原料餾程窄,分子結構以及性質比較相似,易于找到適宜的操作條件,有利于原料結晶,降低石蠟含油。
3 生產工藝參數調整
裝置采用的是重結晶工藝脫油,即將酮苯脫蠟后的蠟料重新結晶過濾進行脫油,為降低溶劑比,結晶過程中加入的一次、二次、三次、四次稀釋溶劑和一段冷洗溶劑使用一段洗液、二段濾液和二段洗液,一次漿化、二次漿化和二段冷洗使用新鮮溶劑。
HVI200-400(1:1)混合蠟料原料重,含油高,過濾蠟餅裂紋大真空度降低,為保證蠟含油合格,對結晶工藝參數進行較大調整。一次稀釋溶劑溫度由30℃提高到50℃,同時加大了各點的稀釋溶劑比,一段冷洗改用新鮮溶劑,所以總新鮮溶劑比升高,裝置能耗增加。
4 產品分析
表3和表4是加工兩種混合料生產方案產品的分析和收率統計,對兩個表格進行對比可以看出,由于加工HVI200-400(1:1)混合蠟料重,脫油后的石蠟熔點高,平均熔點達到61.03℃,較加工HVI200-400(4:1)混合蠟料的熔點提高了1.82℃。加工HVI200-400(1:1)混合蠟料時,溶劑比加大,致使溶解在溶劑中的低熔點蠟增加,降低了石蠟收率,石蠟收率由76.17%降到67.29%,降低了8.88%。加工蠟料越重生產出的石蠟顏色發(fā)深,色度降低,石蠟含油越高,裝置能耗也會有所升高。因重料越多,為保證產品質量,所需要的溶劑相應提高,能耗隨溶劑比的增加而加大,因為溶劑是在回收系統回收并循環(huán)利用,溶劑比越高回收系統消耗的蒸汽越多,因此能耗也越高。
5 結論
原料餾分越窄,蠟的性質越相近,蠟結晶越好,HVI200-400(4:1)混合蠟料較HVI200-400(1:1)混合蠟料,重料兌比低,原料性質差別不大,粘度較小,更易于操作控制,形成的結晶狀態(tài)較一致,且蠟收率較高。裝置加工HVI200-400(1:1)混合蠟料,石蠟含油達到質量要求,但由于原料較重,生產出的石蠟熔點高,這些高熔點石蠟可以和酮苯脫蠟重油裝置加工出的56℃、58℃石蠟進行調和,加工各種標號的石蠟。裝置工藝參數需大幅調整,石蠟收率降低,裝置能耗升高。但對于煉油廠整體而言,產品結構做了大幅調整,價格較高的重質潤滑油產量大幅增加,提高了煉油的盈利水平。
參考文獻
[1] 繆春祥.提高酮苯去蠟油收率的途徑[J],黑龍江石油化工,1997,(3):27~30.
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