亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        洼腦水電站渠道垮塌事故分析及治理

        2016-08-23 10:20:02李洪強
        廣西水利水電 2016年4期
        關鍵詞:引水渠擋墻底板

        李洪強

        (中國電建成都勘測設計研究院有限公司,成都 610072)

        洼腦水電站渠道垮塌事故分析及治理

        李洪強

        (中國電建成都勘測設計研究院有限公司,成都 610072)

        通過對洼腦電站引水渠道突發(fā)垮塌事故調查和物探勘查,查明其破壞原因為:地基不均勻沉降,拉裂混凝土渠道,形成滲漏通道,帶走細顆粒,產(chǎn)生管涌,地基失去承載力,加之護坦的護土被洪水帶走,形成臨空面,建筑物沿軟弱面滑出破壞。采取的治理措施為:對垮塌段,基礎進行碾壓,并用混凝土覆蓋,然后建基礎,并擴大基礎,增加基礎穩(wěn)定性,渠道墻為重力墻,內襯鋼筋混凝土,并對地基進行小壓力灌漿;對影響段主要進行無壓灌漿和裂縫修補。治理后,經(jīng)1年多的運行,渠道監(jiān)測安全可靠。

        渠道;破壞特征;管涌;灌漿

        洼腦電站是西昌市境內安寧河干流規(guī)劃的最末一級水電站,洼垴水電站2010年5月3臺機組相繼投入運行,2014年6月,洼垴水電站樞紐工程通過竣工安全鑒定。2014年12月17日下午4點左右,引水渠道黃水灣段發(fā)生垮塌事故。針對渠道變形破壞特征、工程地質條件及破壞成因進行了研究后,采取了因地制宜的治理措施,取得了良好效果,其經(jīng)驗可供類似工程參考。

        1 渠道的變形破壞特征

        電站正常蓄水位為1 464.00m,裝機3臺,引用流量155.64m3/s,裝機容量33 MW。引水系統(tǒng)布置于安寧河左岸,由引水梯形、矩形明渠、壓力前池、壓力管道等建筑物組成。引水渠道全長約3 558.252m,主要由梯形明渠、下穿成昆鐵路框架暗涵、黃水溝倒虹管和矩形明渠組成。其中梯形明渠長1 466.293m,渠底寬6.0m(鐵路交叉建筑物之前為底寬9m),渠道邊坡采用1∶1.25,渠道縱坡i=1/1 340~1/4 000。渠道施工斷面矩形,側墻埋石混凝土重力式側墻,底板分離式底板,為C10素混凝土,厚度15~20cm,底板與側墻間為通縫,采用橡膠止水??逅囊罉短?+401.60~1+509.60m(長度108m)右側混凝土重力式擋墻,共9個混凝土擋墻段,每段長12m。影響段長約樁號1+57.60~1+401.60m,長約110m;樁號1+509.60~1+569.60m(共5段),長度約60m(見圖1)。

        圖1 垮塌段外側

        經(jīng)現(xiàn)場勘查,渠道破壞具有如下特征:

        (1)影響段:渠道樁號1+257.60~1+401.60m段(共12段)外觀可見右側擋墻與底板間縱縫部分張開、輕微錯位,張開約5~10mm,錯位約2~4mm;部分止水破壞,渠道內水向縫內灌入,擋墻與護坦間變形縫張開、錯位,張開約3~8mm,錯位約4~6mm,且有返砂現(xiàn)象??逅蜗掠尉匦味?,樁號1+509.60m~1+569.60m(共5段)外觀可見右側擋墻與底板間縱縫寬度加大1~5mm;

        (2)垮塌段:渠道樁號1+437.60~1+449.60m(長12m)擋墻段。擋墻垮塌,渠道上、下游擋墻及底板基礎受到水流淘刷破壞。擋墻向渠道內側方向傾倒;擋墻墻體基本完整,各段擋墻間、擋墻與底板間橡膠止水帶拉斷。底板沖毀約1/3,底板下地基1/2沖毀。

        2 渠道工程地質條件

        2.1 區(qū)域地質

        洼腦電站位于安寧河斷裂帶中南段,該段東支晚更新世中期以來沒有明顯活動的跡象,西支屬早第四紀活動性斷裂。工程區(qū)本身不具備發(fā)生強烈地震的構造條件,歷史上也沒有發(fā)生過M≥4.7級破壞性地震。對工程區(qū)地震威脅主要來自外圍活動性斷裂的強震活動,尤以安寧河斷裂帶中段(西昌~冕寧)及則木河斷裂帶上的強震對工程區(qū)的影響最大,其地震效應主要受外圍強震和近場中、強地震波及影響。以工程區(qū)為中心5km范圍內無中小地震記載,歷史地震調查資料表明,對工程區(qū)的地震影響度未超過7度。工程區(qū)地震動峰值加速度為0.20g,相應的地震基本烈度為8度。工程區(qū)屬“區(qū)域構造穩(wěn)定性較差”的區(qū)域。

        2.2 地形地貌

        渠道事故段處于安寧河左岸寬闊的河谷地段,為沖洪積堆積階地地貌。河段的Ⅰ級階地的階面高程1 445~1 461m,Ⅱ級階地的階面高程1 483~1 491m,階面前緣平坦,階地后緣多被洪坡積物覆蓋成緩坡地形。

        2.3 地層巖性

        渠道事故段未見基巖,出露地層為第四系沖洪積物及回填土。巖性為褐黃色漂卵石夾砂層,稍密、稍濕~濕,局部飽和。其影響段(上游12段、下游4段)外側部分為回填土;垮塌段地基為砂卵石地基,其中,垮塌段K1~K3渠基以下,高程1 452m左右連續(xù)分布有粘土層,厚大于30cm,產(chǎn)狀:N5°W/SW8°。

        2.4 水文地質

        渠道事故段地下水為河床松散堆積層孔隙水潛水。層孔隙潛水賦存于河床松散砂卵礫石層中,渠道谷坡下部地下水位一般略高于河水位,表明地下水與河水存在較強的水力聯(lián)系,渠道地基砂卵礫石層地下水主要游河水補給。

        3 渠道破壞原因分析[1、2]

        3.1 初步分析

        2012年,安寧河發(fā)生約10年一遇洪水,據(jù)黃水水文站實測資料,洪水流量為1 920m3/s。因黃水灣末端岸坡受彎道水流的沖擊,發(fā)生較大沖刷,岸坡邊緣退后,造成引水渠道樁號1+499.60m以后非溢流段擋墻22m長度范圍基礎暴露,并發(fā)生淘刷,掏空長度22m,深度0~1m。由于渠道地基條件改變,外側無護坦保護,內水外滲,滲徑縮短,長期滲透,砂卵石地基土遭到了管涌破壞,最終渠道擋墻變形滑移。樁號1+57.60~1+401.60m擋墻出現(xiàn)了變形傾斜,護坦與擋墻之間出現(xiàn)了裂縫,護坦上積存管涌破壞大量的砂也是更好的說明。

        3.2 物探監(jiān)測分析

        洼垴水電站引水渠垮塌后的修復期間,對混凝土護坦、垮塌段和影響段混凝土底板進行了相關物探檢測。檢測方法包括地質雷達法、鉆孔全景圖像法和垂直反射法。

        事故段渠道側墻和護坦地基埋石架空現(xiàn)象比較普遍,部分測段架空現(xiàn)象較嚴重,護坦混凝土與下覆基礎之間存在脫空現(xiàn)象。架空深度一般在0.6~1.7m,空腔一般15~30cm。局部底板已經(jīng)托空,最大托空高度約30cm。

        事故段渠道底板未見托空和架空現(xiàn)象。

        綜上分析認為事故段渠道垮塌原因,施工期未對原始地基砂卵礫石層進行碾壓密實,并在原始地基上覆蓋了一層棄土,渠道建成后,地基產(chǎn)生不均勻沉降,拉裂底板與側墻止水,產(chǎn)生內水外滲,加之沿河側護坦護土被河流帶走,形成細顆粒流失通道,帶走細顆粒,局部渠道反生管涌,致使地基承載力喪失,最終導致渠道側墻沿軟弱面發(fā)生滑移傾倒破壞。

        4 渠道治理措施[1-3]

        4.1 垮塌段

        (1)用C20混凝土對垮塌段回填地基至原底板地基高程,并預留灌漿孔,后期對地基進行灌漿處理;

        (2)渠道原斷面尺寸,寬14m,高8.46m,考慮到時間緊,并在節(jié)約投資的情況下,對原破壞的混凝土擋墻不進行拆除,充分利用原擋墻作為新?lián)鯄ι淼囊徊糠?。將原垮塌混凝土擋墻全部埋置在新混凝土擋墻內,修復后引水渠道寬約11.65m,高8.46m,擋墻頂寬約3.547m,外側斜坡為1∶0.6,擋墻基礎寬約10.347m,墻體采用C20混凝土。新老混凝土之間需進行鑿毛處理,設置插筋Φ20,間排距1.0m,擋墻迎水面設置Φ20鋼筋網(wǎng),間排距20cm。擋墻外側坡腳基礎沿線新澆筑2m寬混凝土,外鍘接混凝土護坦,護坦厚1.0m,坡度為1∶1;

        (3)對混凝土護坦坡腳用大塊石回填,在大塊石上面用C20混凝土防護蓋板壓坡,大塊石坡腳護坑深度4m,頂寬9m,底寬1m;

        (4)對垮塌段底板半幅新鋪設一層30cm厚,C25混凝土,在破壞底板新澆混凝土部分,設置面層鋼筋,直徑Φ12mm,間排距20cm;

        (5)對垮塌段已經(jīng)破壞的變形縫止水進行加強處理。已經(jīng)發(fā)生破壞的底板變形縫全部鑿除,重新埋設新的止水后全部修復。

        4.2 影響段

        4.2.1 上游影響段

        垮塌段上游影響段樁號1 257.60~1 401.60m范圍內擋墻與底板之間的裂縫較大,需進行新的接縫處理。底板與邊墻之間的縱縫采用橡膠止水,新澆混凝土寬度為2.0m,橫縫采用膨脹止水條嵌縫,上覆20cm厚、150cm寬混凝土。同時在擋墻和護坦之間設置多排固結灌漿孔,封閉其下脫空區(qū)域。為降低揚壓力,在擋墻與護坦之間設置排水孔,排水孔出露高程為1 456.00m,高于河道20年一遇洪水位1 455.65m,排水孔底高程約1 453.50m。

        4.2.2 下游影響段

        垮塌段下游影響樁號1 509.60~1 569.60m該范圍內擋墻與底板之間需進行新的接縫處理。底板與邊墻之間的縱縫采用橡膠止水,新澆混凝土寬度為2.0m,橫縫采用膨脹止水條嵌縫,上覆20cm厚、150cm寬混凝土。

        4.3 監(jiān)測措施

        對垮塌段主要間隔2m設置測壓管和滲壓計,共布置測壓管10個,滲壓計4支。并在渠道定設置地表監(jiān)測。

        對影響段加強巡視為主,巡視項目:相鄰擋墻段間有無錯動、止水的工作狀況、排水孔的工作狀況和護坦的沖刷情況。

        5 結語

        洼腦電站引水渠道突發(fā)垮塌事故在工程修復在時間緊,汛期難度大的情況下,順利完成,經(jīng)1年多的運行,渠道監(jiān)測安全可靠。其經(jīng)驗對類似工程勘察、設計和治理具有一定借鑒意義。

        [1] 周建中,馬大思.鴛鴦橋電站渠道變形破壞成因與整治措施[J].四川水利,2003(1):25-26.

        [2] 李 海.引水式電站渠道滲漏垮塌事故分析及防治[J].中國農(nóng)村水電及電氣化,2005(8):40-43.

        [3] 申克勤.多架山水電站渠道倒塌施工處理[J].小水電,2002(5):19-20.

        (責任編輯:周 群)

        Analysis and repair of channel collapse for Wanao Hydropower Station

        LI Hong-qiang
        (Chengdu Engineering Corporation Limited of POWERCHINA,Chengdu 610072,China)

        Collapse had occurred at the diversion channel of Wanao Hydropower Station.Investigation and geophysical exploration were conducted to ascertain the causes.Non-uniform foundation settlement led to cracks of concrete channel;leakage passage formed;fine grain was carried off and piping occurred;foundation lost bearing capacity;soil on protection-apron was taken away by flood;air face formed and structures slid along weak surface.The repairing measures include that the collapsed section was rolled and compacted,covered with concrete before the foundation was constructed and expanded to improve the stability;the channel wall was constructed as gravity wall with reinforced concrete lining;small pressure grouting was conducted for foundation;pressure-free grouting and crack repairing was conducted for the affected section.The channel has operated for more than one year with safe and reliable monitoring data after the repair.

        Channel;failure feature;piping;grouting

        TV698.24

        B

        1003-1510(2016)04-0088-03

        2016-05-19

        李洪強(1981-),男,重慶大足人,中國電建成都勘測設計研究院有限公司工程師,學士,主要從事水電工程地質,環(huán)境地質,水文地質,巖土工程方面的研究工作。

        猜你喜歡
        引水渠擋墻底板
        塞戈維亞引水渠的啟示
        閑置比忙碌更危險
        中外文摘(2020年19期)2020-10-31 12:51:14
        河道生態(tài)擋墻的計算分析及實際應用
        《古羅馬的供水》
        看歷史(2016年4期)2016-04-16 15:10:20
        軟土地基上超長底板節(jié)制閘沉降及應力分析
        底板巷一巷兩用的回采工作面防火實踐
        底板隔水層破壞的力學模型及破壞判據(jù)
        底板瓦斯抽放巷防誤揭煤快速探測方法探析
        河南科技(2014年4期)2014-02-27 14:07:01
        漿砌石擋墻排水體的具體運用
        河南科技(2014年1期)2014-02-27 14:04:16
        現(xiàn)澆泡沫輕質土在渠道擋墻中的應用
        国产午夜精品av一区二区三| 亚洲狠狠婷婷综合久久| 夜夜爽无码一区二区三区| 毛片av中文字幕一区二区| 人妖一区二区三区在线| 乱子伦一区二区三区| 亚洲综合一区无码精品| 高潮社区51视频在线观看| 极品夫妻一区二区三区| 人成午夜免费视频无码| 久久久久久久女国产乱让韩| 亚洲中文字幕女同一区二区三区| 国产乱淫h侵犯在线观看| 99久久99久久精品免费看蜜桃| 亚洲不卡av不卡一区二区| AV无码人妻一区二区三区牛牛| 亚洲av乱码一区二区三区人人| av狠狠色丁香婷婷综合久久 | av潮喷大喷水系列无码| 久久福利青草精品资源| 开心五月激动心情五月| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久| 国产精品jizz视频| 国产精品亚洲综合色区韩国| 91九色极品探花内射| 国产精品久久久久久一区二区三区| 狠狠久久亚洲欧美专区| 国产毛片三区二区一区| 中文字幕一区二区精品视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片 | 热久久亚洲| 亚洲自偷自拍另类第一页| 亚洲2022国产成人精品无码区| 最近中文字幕mv在线资源| 久久精品美女久久| 在线成人影院国产av| 国产精品久久久久乳精品爆| 999国产精品视频| 少妇一区二区三区精选| 久久精品国产亚洲av麻豆色欲| 亚洲的天堂av无码|