趙少波
(晉城煤業(yè)集團寺河礦)
基于U型通風系統(tǒng)的瓦斯治理試驗研究
趙少波
(晉城煤業(yè)集團寺河礦)
為完善綜采工作面通風瓦斯治理技術(shù)方案,在寺河礦5302工作面現(xiàn)有通風方式基礎(chǔ)上進行U型通風系統(tǒng)試驗,提出改造優(yōu)化方案。通過采取高位鉆孔、中位鉆孔、穿透鉆孔及閉墻預埋φ400 mm瓦斯管等措施對采空區(qū)高濃度瓦斯進行攔截抽放,監(jiān)測、分析綜采面風流流場分布、53024巷巷口瓦斯?jié)舛?、風排瓦斯量及采空區(qū)瓦斯抽采量變化情況。結(jié)果表明,新型U型通風系統(tǒng)可使風排瓦斯量下降31%,采空區(qū)抽采量提高150%,53024巷巷口瓦斯?jié)舛认陆?3%,并節(jié)約了大量成本。試驗結(jié)果論證了新型U型通風系統(tǒng)的優(yōu)越性,可為類似煤礦瓦斯治理提供借鑒。
綜采工作面 瓦斯治理 U型通風系統(tǒng) 瓦斯流場 瓦斯?jié)舛?/p>
近年來,隨著礦井集中化生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展,礦井生產(chǎn)效率大幅度提高。然而礦井大采高綜采工作面多采用“三進兩回”、“三進一回”、“四進兩回”、“兩進一回”等偏Y型多巷通風系統(tǒng),此類通風系統(tǒng)工作面風流一部分經(jīng)采空區(qū)流入尾巷橫川,將大量采空區(qū)瓦斯帶出,使工作面區(qū)域風排瓦斯涌出量顯著增加,由于上隅角附近風流容易出現(xiàn)渦旋,工作面風流和采空區(qū)風流的傳質(zhì)過程較弱,造成工作面上隅角瓦斯?jié)舛瘸轠1-3],配風量增大,存在采空區(qū)通風隱患。與此同時,尾巷橫川內(nèi)瓦斯?jié)舛绕毡檩^高,且不易控制。據(jù)統(tǒng)計,采空區(qū)瓦斯涌出量占工作面瓦斯總量50%~60%,是工作面瓦斯的主要來源之一[4],嚴重威脅著綜采工作面的生產(chǎn)安全。采空區(qū)流場是系統(tǒng)研究采空區(qū)內(nèi)部遺煤自燃、瓦斯涌出及其災害發(fā)生規(guī)律和現(xiàn)代通風安全理論的重要組成部分[5],對礦井的安全生產(chǎn)有著重要意義。
據(jù)前人研究結(jié)果, 治理采空區(qū)上隅角瓦斯可以從2個方面著手,即增加漏風匯和減少采空區(qū)漏風[6]。迄今為止,國內(nèi)外對綜采工作面U型通風上隅角瓦斯治理的具體方法主要有以下幾種:①綜采工作面上隅角設(shè)置導風障;②增大綜采工作面過風量;③設(shè)置采空區(qū)風障或采空區(qū)噴漿;④綜采工作面下隅角垛煤袋或設(shè)置風障;⑤安設(shè)專用抽出式風機;⑥安設(shè)移動瓦斯抽放泵站;⑦上隅角、下隅角放頂或充填,減少上隅角、下隅角面積;⑧保證工作面進風側(cè)過風斷面,減小采空區(qū)漏風;⑨綜采工作面上隅角安設(shè)風水引射器[7]。雖然方法眾多,但由于綜采工作面的生產(chǎn)條件千變?nèi)f化,極易出現(xiàn)風障掛扯、上隅角頂板大面積懸頂、通風斷面變小等情況,從而導致上隅角瓦斯超限斷電,甚至瓦斯爆炸等事故。本文針對寺河礦5302工作面進行了U型通風系統(tǒng)試驗,為工作面瓦斯治理提供新的途徑。
本次U型通風系統(tǒng)試驗分為3個階段:
第一階段在53022/23巷20#~21#橫川試驗。對53022/23巷20#~21#橫川煤柱施工5個中位鉆孔、9個穿透孔,在53022/23巷21#橫川閉墻上預埋2趟φ400 mm瓦斯管路,用φ193 mm鉆頭將53022/23巷16#橫川1#、2#、3#高位鉆孔擴大孔徑,分別試驗“2趟φ400 mm瓦斯管”、“穿透及中位鉆孔+高位鉆孔”、“穿透及中位鉆孔+高位鉆孔+2趟φ400 mm瓦斯管”的瓦斯治理效果。
第二階段在53022/23巷18#~20#橫川試驗。此階段試驗分2種情況:①對53022/23巷19#~20#橫川煤柱施工5個中位鉆孔、10個穿透孔,并對穿透孔及中位鉆孔進行擴孔及下套管;②在53022/23巷20#橫川閉墻上預埋2趟φ400 mm瓦斯管路。對2種情形分別試驗“取消上隅角打木垛”的瓦斯治理效果。
第三階段在53022/23巷15#~18#橫川試驗。此階段試驗分2種情況:①對53022/23巷18#~19#橫川煤柱施工5個中位鉆孔、10個穿透孔,并對穿透孔及中位鉆孔進行擴孔及下套管;②在53022/23巷18#橫川閉墻上預埋一趟φ400 mm瓦斯管路。對2種情形分別采用以下手段進行瓦斯治理效果的試驗:①長距離穿透及中位鉆孔+高位鉆孔+一趟φ400 mm瓦斯管;②封閉位置由原來的支架尾梁推過橫川里幫2 m改為與橫川外幫齊平;③減小工作面過風量,改變上隅角流場;④上隅角支架尾梁處掛風障形成封閉抽放空間;⑤閉墻φ400 mm瓦斯管預埋位置由原來的伸入閉墻以里2~3 m改為伸入閉墻以里25~30 m。
試驗前,大采高工作面存在2個通風橫川,試驗后,大采高工作面只存在一個通風橫川,試驗前后通風系統(tǒng)見圖1。
圖1 試驗前后5302工作面U型通風系統(tǒng)示意
為降低瓦斯災害,保證安全生產(chǎn),此次新型U型通風系統(tǒng)改造以降低上隅角、53024巷巷口等處瓦斯?jié)舛葹樵瓌t,經(jīng)現(xiàn)場實踐,一階段“穿透及中位鉆孔+高位鉆孔+2趟φ400 mm瓦斯管”措施、二階段情形①的“取消上隅角打木垛”措施和三階段情況①結(jié)合效果最優(yōu)。在最優(yōu)組合前提下,分析新型U型通風系統(tǒng)改造效果。
2.1 5302工作面瓦斯流場分布
試驗前后5302工作面瓦斯流場分布見圖2??梢钥闯?,試驗前,5302工作面采用“三進兩回”通風系統(tǒng),主進風側(cè)一部分風流由下隅角進入,經(jīng)采空區(qū)后流向尾巷,從而使上隅角處負壓點向采空區(qū)移動,解決上隅角瓦斯積聚問題。5302工作面試驗新型U型通風系統(tǒng)后,采空區(qū)流場與“三進兩回”通風系統(tǒng)基本保持一致,但是由于沒有尾巷作為出口,新型U型通風系統(tǒng)上隅角只能作為采空區(qū)風流出口,若不能有效控制上隅角以里采空區(qū)的過風量,則極易造成上隅角風流紊亂,從而出現(xiàn)上隅角瓦斯超限斷電事故。
圖2 5302工作面尾巷封閉前后瓦斯流場
2.2 風排瓦斯及抽放瓦斯量
53024巷口瓦斯?jié)舛群?302工作面試驗前后風排瓦斯及抽放瓦斯量變化曲線見圖3??梢钥闯?,10月4日中班5302工作面進行新型U型通風系統(tǒng)試驗后,53024巷巷口瓦斯?jié)舛扔行》仙?,上升?.52%后,下降至0.4%左右,下降幅度達23%;5302工作面采空區(qū)抽放量由原來的12 m3/min左右增大至30 m3/min左右,采空區(qū)抽放量增加18 m3/min,抽放率提高150%;5302工作面風排瓦斯量由原來最大值50.75 m3/min減少至平均值35 m3/min,下降幅度達31%。由此可知,采用新型U型通風系統(tǒng),能顯著減小風排瓦斯量。
(1)采用新型U型通風系統(tǒng),每個橫川可節(jié)約30~35個木垛,每個木垛的成本為0.7萬元左右,每年綜采工作面回采推進4 000 m,約60個橫川,合計可節(jié)約木垛費用1 500萬元。
圖3 5302工作面試驗前后風排及抽放瓦斯變化曲線
(2)采用新型U型通風系統(tǒng),綜采工作面上隅角不再施工木垛,可簡化綜采工作面施工工藝,節(jié)省端頭支護工。寺河礦東、西井區(qū)共2個綜采工作面,每個綜采工作面每班節(jié)省2~3個端頭支護工,每天寺河礦可節(jié)省勞力12~18人,每年可節(jié)省勞務費320~480萬元。
(3)采用新型U型通風系統(tǒng),取消尾巷通風橫川,密閉工的作業(yè)環(huán)境得到極大改善。試驗前,密閉工封閉尾巷橫川時需要在高濃度瓦斯區(qū)域作業(yè),作業(yè)環(huán)境安全系數(shù)低,作業(yè)環(huán)境差;試驗后,密閉工封閉通風橫川,作業(yè)環(huán)境瓦斯?jié)舛纫话銥?.45%左右,安全系數(shù)大大提高。
采用新型U型通風系統(tǒng),大大提高了綜采工作面采空區(qū)瓦斯抽放量,采空區(qū)抽放量由原來的12 m3/min增加至30 m3/min;顯著減小風排瓦斯量,降幅可高達31%;綜采面巷口瓦斯?jié)舛认陆?3%;同時,減少巷道施工工程量,簡化綜采工作面施工工藝,改善作業(yè)環(huán)境,節(jié)約成本,提高作業(yè)安全系數(shù)。本方法可在高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井直接應用,在全國類似條件礦井具有推廣應用前景。
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2016-10-21)
趙少波(1981—),男,工程師,048205 山西省晉城市沁水縣嘉峰鎮(zhèn)。