孟慶剛(寧夏慶華煤化集團有限公司,寧夏吳忠 751100)
加氫觸媒化學清洗方法
孟慶剛
(寧夏慶華煤化集團有限公司,寧夏吳忠 751100)
由于焦化廠煤種的變化、化產(chǎn)運行的不正常等因素往往導致焦爐氣中夾帶較多的苯、焦油、萘等物質(zhì),隨著運行時間的延長,活性炭就會達到飽和,不能很好的起到過濾作用,這些雜質(zhì)進入預加氫觸媒床層,使觸媒結(jié)塊,阻力增加,活性下降,直至失效。根據(jù)焦油溶于堿等特性,技術(shù)人員提出了加氫觸媒堿液清洗的方法。清洗后的觸媒可正常使用2個月后再行清洗,清洗3次后觸媒才完全失效,失去活性,按此方案一槽觸媒清洗3次,可以延長6個月的使用壽命,為公司的安全生產(chǎn)及生產(chǎn)成本的控制都有著相當大的作用。
加氫觸媒 觸媒結(jié)塊 堿液清洗 活性恢復
從化產(chǎn)工段來的焦爐氣攜帶有大量的苯、焦油、奈等雜質(zhì),經(jīng)過濾器除去雜質(zhì)后進入轉(zhuǎn)化工段的冷熱交換器、原料第一預熱器、原料第二預熱器預熱后進入脫硫系統(tǒng)的預加氫和加氫槽,在觸媒的作用下將焦爐氣中的有機硫大部分轉(zhuǎn)化成無機硫,然后進入鐵錳脫硫槽將絕大部分硫脫除。再進入二級加氫槽進一步加氫轉(zhuǎn)化,最后經(jīng)氧化鋅脫硫槽脫硫,使焦爐氣中硫<0.1ppm,送至轉(zhuǎn)化工段。
因煤化公司原煤配比的調(diào)整,送往我公司的焦爐氣成分各項指標明顯上升,期間的焦油、萘等頑固性成分通過我公司活性炭過濾器進行處理后,仍部分進入精脫硫鐵鉬預加氫槽,使焦油包裹于觸媒表面,也就是我們所說的結(jié)碳現(xiàn)象,長時間運行,使得鐵鉬預加氫槽的阻力上升,使觸媒喪失應有的活性,一段時間后除阻力上漲外,進出口硫化氫幾乎不變,并且從冷熱交換器到原料氣第二預熱器后這段流程的阻力增加,最高壓差達了0.4MPa以上。停車開槽檢查發(fā)現(xiàn)槽里的觸媒大量結(jié)塊,而且觸媒比裝填時高出了50cm,瓷球已經(jīng)頂?shù)搅藲怏w分布器。卸出觸媒發(fā)現(xiàn)觸媒顆粒間填滿了碳末和雜質(zhì),整槽觸媒結(jié)碳高度已超過總高度的四分之三,只有最底下60—70cm范圍觸媒無粘聯(lián),仍顆粒分明。
我們對扒出的加氫觸媒進行分析后,發(fā)現(xiàn)他仍存在活性,遺棄實為可惜,加氫觸媒的使用壽命設計指標為0.5年,然而,我公司現(xiàn)有的工況只能維持3個月的生產(chǎn)鐵鉬預加氫的觸媒就失去了活性,針對該問題,我們認為如果能去除觸媒表面附著的焦油等雜質(zhì),也許會恢復一點觸媒的活性,因此為公司節(jié)約生產(chǎn)成本。
根據(jù)該問題,以及焦油溶于堿等特性,我們提出了加氫觸媒堿液清洗的方法。
(1)正常情況下,鐵鉬預加氫槽為1開1備,因此我們的方案可以在線實施,不影響正常的系統(tǒng)生產(chǎn)。待需清洗觸媒槽切除系統(tǒng)后,進行置換,安全扒出觸媒。
(2)清洗觸媒需事先準備80×160×100的水槽2個,加入脫鹽水和純堿,配成濃度為5%的堿液,然后通入蒸汽將堿液加熱后加入結(jié)碳的觸媒,浸泡10分鐘后攪拌撈出,攤平晾干,以此類推將結(jié)碳觸媒全部清洗晾干。
(3)晾干后的觸媒需要除去掉落的雜質(zhì),就需要過篩篩去粉塵。
(4)重裝觸媒,并需用二硫化碳重新硫化。
(5)并入系統(tǒng)運行。
3.1加氫觸媒清洗流程如圖1所示
3.2加氫觸媒清洗要點
(1)堿液的制備。要求配堿濃度為5%,每槽清洗完就需重新配堿,直至所有觸媒清洗結(jié)束。
(2)清洗容器的選擇。我們采用800×1600×1000的兩個槽同時清洗,速度快,且易于操作。
(3)清洗地點的選擇。清洗地點可選擇離水源較近,且排水比較方便的開闊地帶。
(4)清洗時的溫度控制。高溫有易于頑固性成分的溶解,因此在堿液中通入蒸汽,提高堿液溫度,是本方案操作的關(guān)鍵,它易于附著物的有效脫落。
(5)清洗過程中的攪拌。該操作不僅能使觸媒充分與堿液接觸,而且攪拌還有利用脫除觸媒表面大顆粒成分。
(6)清洗后的干燥。該觸媒屬易氧化觸媒,清洗結(jié)束后最好選擇自然干燥,干燥后及時篩灰后給予氮保,以防長時間暴露空氣中使觸媒氧化而影響活性。
3.3清洗注意事項
(1)配堿時需保證堿液濃度在5%左右,否則,堿濃度過高會影響觸媒活性,過低則清洗不徹底。
(2)每次配好堿需作分析,堿液合格后再清洗。
清洗后的觸媒可正常使用2個月后再行清洗,一般情況清洗后的觸媒仍能正常使用2個月,清洗3次后觸媒才完全失效,失去活性,按此方案一槽觸媒清洗3次,可以延長6個月的使用壽命。
一槽鐵鉬加氫觸媒的價格為38.4萬元,按不清洗之前3個月就需更換,然而清洗后還可延長6個月的使用壽命,那么每年可為公司節(jié)約生產(chǎn)成本76.8萬元。
該問題的解決,我們曾想到在源頭進行根除,即增加活性炭過濾器,以提高氣體的凈化度,然而,治標不治本,即使增加過濾器,但頑固性成分仍會通過過濾器進入鐵鉬加氫槽。
同時,我們也利用停車時間對過濾器至鐵鉬加氫槽之間的管道、設備進行清洗,然而,這種清洗必須借助停車的機會才能完成,沒有可選性。如果非要清洗就必須系統(tǒng)停車。
因此,通過各種方案的對比,我們認為在線堿洗觸媒的方法簡單而不影響生產(chǎn),并且能從根本上解決問題的所在,為公司的安全生產(chǎn)及生產(chǎn)成本的控制都有著相當大的作用。
孟慶剛(1984—),男,寧夏中衛(wèi)人,???,助理工程師,寧夏慶華煤化集團有限公司。主要研究加氫觸媒的再利用。