■韓敬學(xué)
(柳州市污水治理有限責(zé)任公司廣西柳州545002)
關(guān)于BOT污水處理廠的電耗分析與控制
■韓敬學(xué)
(柳州市污水治理有限責(zé)任公司廣西柳州545002)
以某BOT污水處理廠為例,根據(jù)該廠的工藝與設(shè)備特點(diǎn),對其電耗組成進(jìn)行了分析,在保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)的前提下,通過部分項(xiàng)目改造、耗電設(shè)備運(yùn)行優(yōu)化以及加強(qiáng)運(yùn)電管理等措施,實(shí)現(xiàn)了電耗的有效控制,每噸污水電耗由最初的0.43kW﹒h/m3降低到現(xiàn)在的0.30 kW·h/m3,取得了良好的節(jié)電效果。
污水處理 節(jié)電 電耗
在BOT污水處理廠項(xiàng)目建設(shè)中,在投資總額、稅收、特許經(jīng)營期限以及運(yùn)營服務(wù)費(fèi)等商務(wù)條件通過既定協(xié)議的情況下,運(yùn)行費(fèi)用是決定某污水處理廠利潤大小的關(guān)鍵因素。很明顯,在保證處理能力達(dá)到要求的前提下,必須考慮運(yùn)行費(fèi)用的最優(yōu)化,才能獲取最大利潤。目前,采用BOT模式建設(shè)的污水處理廠越來越多,但普遍存在運(yùn)行費(fèi)用偏高問題,其中主要原因是電耗大,一般約占整個(gè)運(yùn)行費(fèi)用的50%[1~5]。某污水處理廠與政府采取BOT協(xié)議形式運(yùn)營,協(xié)議運(yùn)營時(shí)間為20年。針對該污水處理廠的電耗狀況,結(jié)合國內(nèi)常見污水處理工藝的能耗特點(diǎn),以及污水處理廠常用設(shè)備裝置和工藝的能耗水平,分析研究污水處理廠電耗的構(gòu)成、電耗偏大的原因以及各個(gè)環(huán)節(jié)的影響因素,提出具體可行的電耗控制途徑。
1.1工藝流程
該污水處理廠一期設(shè)計(jì)處理規(guī)模為1.5×104 m3/d,遠(yuǎn)期為3.0×104 m3/d。進(jìn)水主要為工業(yè)園區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)廢水,主要包括電子信息、塑料制品、汽車配件、機(jī)械裝備業(yè)以及少數(shù)食品行業(yè)生產(chǎn)廢水。設(shè)計(jì)工藝流程見圖1。
1.2電耗分析
污水廠的電耗按用途可分為生產(chǎn)性用電和非生產(chǎn)性用電,該BOT污水處理廠各主要設(shè)備的實(shí)際耗電量在總生產(chǎn)性用電中的比例(月均值)見圖2。由圖2可知,該廠用于生物處理過程的電耗最高,占全廠生產(chǎn)性用電的65%(曝氣為37%,推流為28%);其次為提升泵,電耗為17%;回流污泥泵電耗占9%,污泥脫水、預(yù)處理及深度處理設(shè)備的電耗約占9%。節(jié)電重點(diǎn)應(yīng)為控制生物處理過程以及污水和污泥提升的電耗。
該廠節(jié)電主要從三個(gè)方面著手:一是結(jié)合實(shí)際進(jìn)水情況,對工藝中存在的電耗過大設(shè)施進(jìn)行改造:二是根據(jù)工藝的實(shí)際運(yùn)情況,優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)節(jié)電降耗;三是從抓基礎(chǔ)管理入手,加強(qiáng)用電管理。
2.1項(xiàng)目節(jié)電改造
(1)更換回流污泥泵。該廠原設(shè)計(jì)回流污泥泵一用一備(工頻),單臺(tái)流量為626 m3/h,揚(yáng)程為53.7kpa,功率為15kW。在運(yùn)行過程中,由于實(shí)際進(jìn)水量僅為設(shè)計(jì)水量的60%左右,為保證污泥外回流量在合理的范圍內(nèi),只有通過調(diào)小回流泵的出口閥門來控制回流量,在此過程中存在嚴(yán)重的電耗浪費(fèi)??紤]到近期甚至未來一段時(shí)間內(nèi),近水流量不會(huì)增加太多,為了減少電耗浪費(fèi),對其中的一臺(tái)回流污泥泵進(jìn)行了更換,更換后的回流污泥泵流量為350 m3/h,揚(yáng)程為60 kpa,功率為7.5 kW。更換回流污泥泵后,不僅滿足了污泥外回流量的優(yōu)化控制,而且每月可節(jié)省電耗5400kW﹒h。(2)氧化溝節(jié)電改造。氧化溝中設(shè)計(jì)配有五臺(tái)表曝機(jī)(單臺(tái)功率為37 kW),以實(shí)現(xiàn)溝內(nèi)水體的推流、混合和充氧,系統(tǒng)內(nèi)的供氧量可以通過控制溝內(nèi)的表曝機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)。另外,在氧化溝的外溝道段安裝有兩臺(tái)水下推流器,用于保證混合液具有一定的流速,并防止污泥發(fā)生沉積。但在實(shí)際運(yùn)行過程中,由于進(jìn)水量偏小且進(jìn)水BOD5含量較低,溝道內(nèi)的流速偏低,導(dǎo)致部分氧化溝道內(nèi)污泥沉積現(xiàn)象。在最初的運(yùn)行過程中,通過加大或多開表曝機(jī)來提高溝道內(nèi)的流速,該措施不僅使得氧化溝內(nèi)的溶解氧值較高,而且電耗浪費(fèi)也非常嚴(yán)重,不能從根本上解決氧化溝內(nèi)污泥沉積的現(xiàn)象。針對以上情況,通過反復(fù)分析和論證,決定在氧化溝的中間廊道內(nèi)加裝兩臺(tái)高速推流器(功率為5 kW),改造方案平面圖見圖3。改造完成后,高速推流器的配置使表曝機(jī)從眾多的功能中獨(dú)立出來,以充氧功能為主,混合推動(dòng)則由高速推流器來承擔(dān),表曝機(jī)可根據(jù)不同目的靈活應(yīng)用。表曝機(jī)和高速推流器的合理配置,不僅解決了氧化溝內(nèi)污泥沉積的問題,而且節(jié)約了大量電能,平均每月可節(jié)約電耗約19440 kW﹒h。
2.2設(shè)備允許優(yōu)化
(1)進(jìn)水泵。進(jìn)水泵采用功率為30 kW的潛污泵,兩用一備,安裝有變頻器,節(jié)電效果較好,但在運(yùn)行過程中為進(jìn)一步節(jié)約電耗還應(yīng)注意:應(yīng)避免進(jìn)水泵頻繁開啟,不僅節(jié)能而且也可減少對后續(xù)單元的沖擊;盡量保證水泵在高水位運(yùn)行;水泵運(yùn)行時(shí)盡可能保持在高效區(qū)間內(nèi)。(2)潛水推流器。改良氧化溝分厭氧池、缺氧池和好氧池,缺氧池內(nèi)裝有低速潛水推流器四臺(tái),單臺(tái)功率為5.5 kW,主要作用是使活性污泥處于懸浮狀態(tài),同時(shí)保證池內(nèi)溶解氧﹤0.5mg/L。通過不斷嘗試,在保證脫氧效果比較理想的情況下,可停開一臺(tái)潛水推流器。照此運(yùn)行,每月可節(jié)約電耗3960 kW﹒h。(3)表曝機(jī)。經(jīng)實(shí)測,表曝機(jī)不同頻率下的運(yùn)行電流見圖4。由圖4可知,表曝機(jī)不同頻率下的運(yùn)行電流呈指數(shù)變化,也就是說,當(dāng)表曝機(jī)處于低頻率運(yùn)行時(shí)較為省電。在滿足相同溶解氧需求的前提下,通過對五臺(tái)表曝機(jī)的不同運(yùn)行工況進(jìn)行比較發(fā)現(xiàn),開啟低頻臺(tái)數(shù)越多越省電,如開兩臺(tái)25Hz的表曝機(jī)要比開一臺(tái)50Hz的表曝機(jī)要省電得多。因此,運(yùn)行過程中,在滿足溶解氧需求的前提下,應(yīng)盡量保證所有表曝機(jī)處于低頻率運(yùn)行狀態(tài),以實(shí)現(xiàn)節(jié)電運(yùn)行。
2.3加強(qiáng)用電管理
(1)耗電定額管理。由運(yùn)營部、技術(shù)部,會(huì)同財(cái)務(wù)部門,根據(jù)設(shè)計(jì)指標(biāo),結(jié)合實(shí)際運(yùn)營平均消耗,以及行業(yè)先進(jìn)水平,制定電力消耗定額,按定額控制電力的消耗。(2)健全計(jì)量工作。要執(zhí)行計(jì)量制度,在各構(gòu)筑物單元配備電力計(jì)量儀表,分單元核算實(shí)際電力消耗量,根據(jù)各單元的耗電量,有的放矢地進(jìn)行節(jié)電優(yōu)化控制。(3)加強(qiáng)技術(shù)管理。通過對電力使用情況的分析和耗電設(shè)備、供電線路的技術(shù)管理,總結(jié)和推廣科學(xué)、合理、節(jié)約用電的經(jīng)驗(yàn),督促各部門采取措施加以改進(jìn)。(4)合理調(diào)配運(yùn)行時(shí)間。根據(jù)尖、峰、平、谷的電價(jià)差異,合理調(diào)整設(shè)備運(yùn)行時(shí)間,最大限度降低電費(fèi)。
實(shí)施以上節(jié)電措施后,該廠的噸污水電耗由最初的0.43 kW﹒h/m3降低到現(xiàn)在的0.30 kW·h/m3,取得了良好的節(jié)電效果。
針對該污水處理廠的電耗狀況,對電耗的構(gòu)成進(jìn)行了分析,并在保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)的前提下,根據(jù)該廠自身的工藝條件,通過部分項(xiàng)目改造、耗電設(shè)備運(yùn)行優(yōu)化以及技術(shù)和管理手段,實(shí)現(xiàn)了電耗的有效控制,噸污水電耗由最初的0.43 kW﹒h/m3降低到現(xiàn)在的0.30 kW·h/m3,取得了良好的節(jié)電效果。
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