周文爭
(中國石化 洛陽分公司 , 河南 洛陽 471012)
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?生產(chǎn)與實(shí)踐?
第一循環(huán)水場(chǎng)裝置改造總結(jié)
周文爭
(中國石化 洛陽分公司 , 河南 洛陽471012)
闡述了水務(wù)中心煉油循環(huán)水裝置第一循環(huán)水場(chǎng)整體優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施情況,在節(jié)能降耗方面取得了成效,并針對(duì)目前存在的問題提出了對(duì)策。
循環(huán)水機(jī)泵 ; 冷卻塔 ; 風(fēng)機(jī) ; 優(yōu)化改造 ; 耗電量
中國石化洛陽分公司水務(wù)中心煉油循環(huán)水裝置第一循環(huán)水場(chǎng)(包括煉油及發(fā)電循環(huán)水系統(tǒng))擔(dān)負(fù)著為洛陽石化分公司煉油生產(chǎn)裝置、罐區(qū)及輔助系統(tǒng)提供循環(huán)冷卻水的任務(wù)。由于設(shè)備及水處理設(shè)施陳舊老化,運(yùn)行效率低,導(dǎo)致循環(huán)水系統(tǒng)耗電量居高不下。2014年,循環(huán)水單位的電耗為5.89×10-3kW/m3,高于水務(wù)中心循環(huán)水系統(tǒng)4.756×10-3kW/m3的平均水平。為了降低生產(chǎn)成本,減少用電消耗, 2015年對(duì)水務(wù)中心煉油循環(huán)水裝置第一循環(huán)水場(chǎng)實(shí)施優(yōu)化改造。
1.1循環(huán)水泵優(yōu)化改造
第一循環(huán)水場(chǎng)104#、105#、106#、201#、204#、205#循環(huán)水泵的型號(hào)為KPS60-500,該型號(hào)泵葉輪水力模型的額定揚(yáng)程為60 m,要達(dá)到水泵銘牌標(biāo)識(shí)的52 m額定揚(yáng)程,需要對(duì)葉輪實(shí)施較大量的切削,導(dǎo)致上述6臺(tái)運(yùn)行效率下降,高效區(qū)變窄,泵平均運(yùn)行效率<81%。西安格睿公司基于“三維CAD-CFD聯(lián)合的葉片泵整體優(yōu)化技術(shù)”,加工定制了高性能葉輪。自2015年3月至10月底,分期對(duì)上述6臺(tái)循環(huán)水泵的葉輪實(shí)施了更換,對(duì)100A、100B及103共計(jì)三臺(tái)離心泵實(shí)施了整體更新,循環(huán)水機(jī)泵改造內(nèi)容見表1、表2。經(jīng)過更新、改造后,循環(huán)水泵運(yùn)行效率由原來的81%提高至86%以上。
1.1.1增加循環(huán)水泵流量配置規(guī)格
優(yōu)化改造前,第一循環(huán)水場(chǎng)循環(huán)水泵有3 170、3 600、4 000 m3/h三種流量規(guī)格,流量相差較小。當(dāng)系統(tǒng)流量需求不是以上三種流量的組合倍數(shù)時(shí),水泵性能曲線就無法和系統(tǒng)需求相吻合,就會(huì)出現(xiàn)不增開泵,供水量不足,循環(huán)水總管壓力低;若增開一臺(tái)泵,循環(huán)水流量過大、需通過關(guān)小泵出口閥控制總管壓力,出現(xiàn)泵憋壓,能耗升高、運(yùn)行效率降低等現(xiàn)象。通過實(shí)施葉輪或循環(huán)水泵整體更換,增加了循環(huán)水泵流量配置規(guī)格,拉大了循環(huán)水泵流量的檔次,水泵流量有原來三種規(guī)格增加到 2 300、3 000、3 170、3 500 、3 600、 4 000、4 500 m3/h共7種規(guī)格,不僅便于循環(huán)水泵的調(diào)整與組合,同時(shí),可降低泵運(yùn)行能耗、提高工作效率。
表1 改造內(nèi)容
表2 循環(huán)水機(jī)泵改造內(nèi)容及改造前后監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
1.1.2降低泵揚(yáng)程
優(yōu)化改造以前,循環(huán)水泵的額定揚(yáng)程為52 m,循環(huán)水總管壓力只需控制在0.35 MPa左右,就能夠滿足生產(chǎn)裝置的需求。泵實(shí)際運(yùn)行揚(yáng)程偏離額定揚(yáng)程17 m左右,導(dǎo)致泵運(yùn)行效率降低,電耗增大。通過更新改造,循環(huán)水泵的額定揚(yáng)程由原來的52 m降至35 m左右。
1.2優(yōu)化循環(huán)水泵的電機(jī)配置
104#、105#二臺(tái)泵更換葉輪后,循環(huán)水泵的流量由原來的3 600 m3/h降至2 300 m3/h,且揚(yáng)程下降幅度較大,將其電機(jī)由630 kW更換為315 kW的新電機(jī)。由于原來100A、100B的電機(jī)屬于明文淘汰高能耗電機(jī),100B泵更換葉輪后,流量不變,但由于其揚(yáng)程由原來的55 m降低至35 m,為此,將其800 kW電機(jī)更換為630 kW原105#電機(jī),而100A電機(jī)利用原來的104#電機(jī)。其它5臺(tái)實(shí)施更新、改造的循環(huán)水泵,由于循環(huán)水泵額定揚(yáng)程降低,泵的軸功率小于原有泵的軸功率,其電機(jī)仍采用原來的電機(jī)。
1.3更新泵出口單向閥
利用2015年大檢修停工之際,對(duì)9臺(tái)實(shí)施更新、改造的循環(huán)水泵的出口單向閥進(jìn)行更換,由原來的水力多功能控制閥更換為設(shè)計(jì)定制的微阻止回閥,使單向閥流體阻力由6 m降至0.9 m;泵出口與循環(huán)水總管之間的壓力差<0.01 MPa,且有效控制水錘問題的發(fā)生。
1.4增加循環(huán)水泵自啟動(dòng)功能
經(jīng)過優(yōu)化改造后,循環(huán)水泵的揚(yáng)程將大幅下降,雖然能滿足生產(chǎn)裝置對(duì)循環(huán)水壓力的需求,但相對(duì)于改造前,循環(huán)水系統(tǒng)安全富裕量減小。在水泵故障突然停運(yùn),或者用戶突然大幅度增加循環(huán)水用量時(shí),安全保障能力相對(duì)減弱。為此,此次優(yōu)化改造,增加循環(huán)水泵自啟動(dòng)功能。當(dāng)由于某種原因,導(dǎo)致循環(huán)水壓力<0.31 MPa控制下限時(shí),壓力信號(hào)傳遞給控制系統(tǒng),觸動(dòng)低壓控制繼電器, 10 s后開啟202#循環(huán)水泵,若循環(huán)水壓力仍然低于控制下限或202#循環(huán)水泵沒有啟動(dòng),20 s后開啟203#循環(huán)水泵;若循環(huán)水壓力仍然低于控制下限或203#循環(huán)水泵沒有啟動(dòng),30 s后開啟100A#循環(huán)水泵;若循環(huán)水壓力仍然低于控制下限或100A#循環(huán)水泵沒有啟動(dòng),40 s后自動(dòng)開啟100B#循環(huán)水泵。
1.5機(jī)泵節(jié)能改造效果
循環(huán)水機(jī)泵改造前后監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及節(jié)能效果如表3所示。
2.1對(duì)一循3#冷卻塔實(shí)施更新改造
一循3#冷卻塔使用已久,塔內(nèi)淋水填料、收水器、配水系統(tǒng)老化、損壞較多。同時(shí),隨著生產(chǎn)裝置運(yùn)行到后期,生產(chǎn)裝置換熱設(shè)備泄漏頻次增加,一聯(lián)合常壓減渣及柴油泄漏到循環(huán)水系統(tǒng),導(dǎo)致冷卻塔配水管及填料發(fā)生嚴(yán)重堵塞,嚴(yán)重影響冷卻塔的冷卻效率。2015年4-6月,對(duì)一循3#冷卻塔實(shí)施了更新改造。
表3 循環(huán)水機(jī)泵改造前后監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及節(jié)能效果
改造內(nèi)容:拆除3#冷卻塔第7、8、9間塔內(nèi)的淋水填料、收水器、配水管線及噴頭;對(duì)配水管內(nèi)堵塞的減渣、油泥等雜質(zhì)疏通、清理;將配水管線在原來的基礎(chǔ)上抬高0.6 m;將配水噴頭由原來的蓮蓬上噴式改為均濺下噴式,使噴灑的水滴更加均勻細(xì)小。將淋水填料更換為高效PVC填料;將收水器更新為MWDP型多波雙功能收水器。
冷卻塔實(shí)施改造后,增加了冷卻塔的處理能力,提高了冷卻效果。在相同條件下,冷卻塔的出水溫度較原來降低1 ℃以上。生產(chǎn)裝置在相同負(fù)荷下,對(duì)循環(huán)水的需求量下降,從而降低了循環(huán)水泵的運(yùn)行負(fù)荷,減少了運(yùn)行設(shè)備的耗電量。
2.2對(duì)一循4#冷卻塔收水器實(shí)施更新改造
由于發(fā)電循環(huán)水系統(tǒng)熱負(fù)荷大,導(dǎo)致一循4#冷卻塔收水器變形,收水效果大幅度降低。2015年4月,對(duì)一循4#冷卻塔收水器實(shí)施了更新改造。收水器更新為MWDP型多波雙功能收水器后,收水效果大幅度提升,冷卻塔的飄滴損失率由原來的0.5%減小到0.01%以下,預(yù)計(jì)每年可減少新鮮水消耗量15.77萬t。
2.3對(duì)冷卻塔風(fēng)機(jī)實(shí)施節(jié)能改造
為提高生產(chǎn)裝置換熱設(shè)備的冷卻效果,滿足生產(chǎn)裝置對(duì)循環(huán)水溫度的需求,在氣溫較高時(shí),冷卻塔崗位需要運(yùn)行多臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)來對(duì)循環(huán)水實(shí)施冷卻。由于軸流風(fēng)機(jī)均為大流量、大功率設(shè)備,因此,風(fēng)機(jī)運(yùn)行需要消耗大量電能。為了降低風(fēng)機(jī)的運(yùn)行電耗,2015年1月,江蘇中金環(huán)保科技有限公司對(duì)第一循環(huán)水場(chǎng)110#軸流風(fēng)機(jī)實(shí)施改造,對(duì)輪轂進(jìn)行更新,葉片更換為機(jī)翼型風(fēng)機(jī)葉片。該葉片因斷面與機(jī)翼相同而得名,采用CFRP碳纖維+FRP玻璃鋼復(fù)合材料,運(yùn)用空氣動(dòng)力學(xué)原理及彎、扭、掠等三維造型技術(shù),大幅度降低了風(fēng)葉運(yùn)行阻力。同時(shí),為了提高風(fēng)量,將風(fēng)機(jī)葉片的安裝角度由原來的11°增加為15°,確保風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率達(dá)到85%以上。2015年4月,改造后的110#風(fēng)機(jī)運(yùn)行后,不僅風(fēng)量增大3.63%,而且耗電量下降33.33%,具體見表4。
表4 一循110#Φ9.14 m風(fēng)機(jī)節(jié)能改造前后對(duì)比效果
鑒于第一循環(huán)水場(chǎng)冷卻塔110#風(fēng)機(jī)改造后,節(jié)電效果明顯。2015年6月至2016年4月份,分期對(duì)第一循環(huán)水場(chǎng)冷卻塔103、106、107、108、109、111共計(jì)6臺(tái)冷卻塔風(fēng)機(jī)實(shí)施節(jié)能改造。從目前投入運(yùn)行的風(fēng)機(jī)來看,節(jié)電效果顯著。
一循風(fēng)機(jī)節(jié)能改造前后對(duì)比效果見表5。
表5 一循風(fēng)機(jī)節(jié)能改造前后對(duì)比效果
第一循環(huán)水場(chǎng)虹吸濾池罐使用年限長,故障率高。由于真空系統(tǒng)故障,8間虹吸濾池中有5間無法正常運(yùn)行。反沖洗操作為手動(dòng)控制,作業(yè)過程復(fù)雜,過濾效果差,嚴(yán)重影響循環(huán)水質(zhì)量。為了提高過濾設(shè)施處理效果,減少職工勞動(dòng)強(qiáng)度,將第一循環(huán)水場(chǎng)虹吸濾池更新為三組共6個(gè)無閥濾罐,處理水量為600 t/h。
虹吸濾池更新無閥濾罐后,提高了過濾效果,反沖洗操作由原來的手動(dòng)操作調(diào)整為自動(dòng)控制 ,反沖洗頻次由原來的每天一次變?yōu)閮商煲淮危瑴p少了反沖洗期間循環(huán)水排放量,預(yù)計(jì)每年減少新鮮水消耗量5.58萬t。同時(shí),省略了濾池反沖洗期間,需要開真空泵的操作環(huán)節(jié),預(yù)計(jì)每年減少耗電量1.46萬kW·h。
一循整體優(yōu)化項(xiàng)目投用后,節(jié)電效果顯著。與2014年同期相比,2016年一季度,節(jié)約電量262.61萬kW·h,若工業(yè)電價(jià)按0.60元/(kW·h),2016年一季度,可節(jié)電費(fèi)157.57萬元。整體優(yōu)化項(xiàng)目投用后產(chǎn)生的效益如表6所示。
表6 整體優(yōu)化項(xiàng)目投用后產(chǎn)生的效益
5.1循環(huán)水壓力控制較低
優(yōu)化改造后,循環(huán)水壓力控制較低,由于某種原因,導(dǎo)致循環(huán)水壓力低于0.31 MPa控制下限時(shí),會(huì)導(dǎo)致202、203、100A及100B泵依次自啟動(dòng)。由于現(xiàn)場(chǎng)沒有設(shè)置泵連鎖啟動(dòng)“手動(dòng)”與“自動(dòng)”切換按鈕,泵自啟動(dòng)時(shí),可能會(huì)對(duì)正在實(shí)施盤車或清掃的人員造成傷害,導(dǎo)致機(jī)械傷害事故的發(fā)生。
對(duì)策:在操作現(xiàn)場(chǎng)或控制室的DCS上,增上泵連鎖啟動(dòng)“自動(dòng)”與“手動(dòng)”切換按鈕,當(dāng)班人員在對(duì)202、203、100A、100B泵進(jìn)行盤車或清掃前,將泵連鎖啟動(dòng)按鈕打在“手動(dòng)”位置,防止盤車或清掃期間,由于泵自啟動(dòng)而出現(xiàn)的機(jī)械傷害事故。
5.2額定流量及揚(yáng)塵下降
一循204#、205#循環(huán)水泵實(shí)施葉輪更換后,額定流量及揚(yáng)程均出現(xiàn)了不同程度的下降,而電機(jī)仍采用原電機(jī),存在著大馬拉小車的現(xiàn)象。
對(duì)策:依據(jù)循環(huán)水額定流量及揚(yáng)程變化情況,配置功率較小的電機(jī)。
2016-05-11
周文爭(1965-),男,工程師,從事循環(huán)水處理及管理工作,電話:13837908837。
TQ050.7
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1003-3467(2016)07-0029-04