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        第一循環(huán)水場裝置改造總結(jié)

        2016-08-16 07:31:22周文爭
        河南化工 2016年7期
        關(guān)鍵詞:水器揚程冷卻塔

        周文爭

        (中國石化 洛陽分公司 , 河南 洛陽 471012)

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        ?生產(chǎn)與實踐?

        第一循環(huán)水場裝置改造總結(jié)

        周文爭

        (中國石化 洛陽分公司 , 河南 洛陽471012)

        闡述了水務(wù)中心煉油循環(huán)水裝置第一循環(huán)水場整體優(yōu)化項目實施情況,在節(jié)能降耗方面取得了成效,并針對目前存在的問題提出了對策。

        循環(huán)水機泵 ; 冷卻塔 ; 風(fēng)機 ; 優(yōu)化改造 ; 耗電量

        中國石化洛陽分公司水務(wù)中心煉油循環(huán)水裝置第一循環(huán)水場(包括煉油及發(fā)電循環(huán)水系統(tǒng))擔(dān)負(fù)著為洛陽石化分公司煉油生產(chǎn)裝置、罐區(qū)及輔助系統(tǒng)提供循環(huán)冷卻水的任務(wù)。由于設(shè)備及水處理設(shè)施陳舊老化,運行效率低,導(dǎo)致循環(huán)水系統(tǒng)耗電量居高不下。2014年,循環(huán)水單位的電耗為5.89×10-3kW/m3,高于水務(wù)中心循環(huán)水系統(tǒng)4.756×10-3kW/m3的平均水平。為了降低生產(chǎn)成本,減少用電消耗, 2015年對水務(wù)中心煉油循環(huán)水裝置第一循環(huán)水場實施優(yōu)化改造。

        1 循環(huán)水裝置優(yōu)化改造

        1.1循環(huán)水泵優(yōu)化改造

        第一循環(huán)水場104#、105#、106#、201#、204#、205#循環(huán)水泵的型號為KPS60-500,該型號泵葉輪水力模型的額定揚程為60 m,要達(dá)到水泵銘牌標(biāo)識的52 m額定揚程,需要對葉輪實施較大量的切削,導(dǎo)致上述6臺運行效率下降,高效區(qū)變窄,泵平均運行效率<81%。西安格睿公司基于“三維CAD-CFD聯(lián)合的葉片泵整體優(yōu)化技術(shù)”,加工定制了高性能葉輪。自2015年3月至10月底,分期對上述6臺循環(huán)水泵的葉輪實施了更換,對100A、100B及103共計三臺離心泵實施了整體更新,循環(huán)水機泵改造內(nèi)容見表1、表2。經(jīng)過更新、改造后,循環(huán)水泵運行效率由原來的81%提高至86%以上。

        1.1.1增加循環(huán)水泵流量配置規(guī)格

        優(yōu)化改造前,第一循環(huán)水場循環(huán)水泵有3 170、3 600、4 000 m3/h三種流量規(guī)格,流量相差較小。當(dāng)系統(tǒng)流量需求不是以上三種流量的組合倍數(shù)時,水泵性能曲線就無法和系統(tǒng)需求相吻合,就會出現(xiàn)不增開泵,供水量不足,循環(huán)水總管壓力低;若增開一臺泵,循環(huán)水流量過大、需通過關(guān)小泵出口閥控制總管壓力,出現(xiàn)泵憋壓,能耗升高、運行效率降低等現(xiàn)象。通過實施葉輪或循環(huán)水泵整體更換,增加了循環(huán)水泵流量配置規(guī)格,拉大了循環(huán)水泵流量的檔次,水泵流量有原來三種規(guī)格增加到 2 300、3 000、3 170、3 500 、3 600、 4 000、4 500 m3/h共7種規(guī)格,不僅便于循環(huán)水泵的調(diào)整與組合,同時,可降低泵運行能耗、提高工作效率。

        表1 改造內(nèi)容

        表2 循環(huán)水機泵改造內(nèi)容及改造前后監(jiān)測數(shù)據(jù)

        1.1.2降低泵揚程

        優(yōu)化改造以前,循環(huán)水泵的額定揚程為52 m,循環(huán)水總管壓力只需控制在0.35 MPa左右,就能夠滿足生產(chǎn)裝置的需求。泵實際運行揚程偏離額定揚程17 m左右,導(dǎo)致泵運行效率降低,電耗增大。通過更新改造,循環(huán)水泵的額定揚程由原來的52 m降至35 m左右。

        1.2優(yōu)化循環(huán)水泵的電機配置

        104#、105#二臺泵更換葉輪后,循環(huán)水泵的流量由原來的3 600 m3/h降至2 300 m3/h,且揚程下降幅度較大,將其電機由630 kW更換為315 kW的新電機。由于原來100A、100B的電機屬于明文淘汰高能耗電機,100B泵更換葉輪后,流量不變,但由于其揚程由原來的55 m降低至35 m,為此,將其800 kW電機更換為630 kW原105#電機,而100A電機利用原來的104#電機。其它5臺實施更新、改造的循環(huán)水泵,由于循環(huán)水泵額定揚程降低,泵的軸功率小于原有泵的軸功率,其電機仍采用原來的電機。

        1.3更新泵出口單向閥

        利用2015年大檢修停工之際,對9臺實施更新、改造的循環(huán)水泵的出口單向閥進(jìn)行更換,由原來的水力多功能控制閥更換為設(shè)計定制的微阻止回閥,使單向閥流體阻力由6 m降至0.9 m;泵出口與循環(huán)水總管之間的壓力差<0.01 MPa,且有效控制水錘問題的發(fā)生。

        1.4增加循環(huán)水泵自啟動功能

        經(jīng)過優(yōu)化改造后,循環(huán)水泵的揚程將大幅下降,雖然能滿足生產(chǎn)裝置對循環(huán)水壓力的需求,但相對于改造前,循環(huán)水系統(tǒng)安全富裕量減小。在水泵故障突然停運,或者用戶突然大幅度增加循環(huán)水用量時,安全保障能力相對減弱。為此,此次優(yōu)化改造,增加循環(huán)水泵自啟動功能。當(dāng)由于某種原因,導(dǎo)致循環(huán)水壓力<0.31 MPa控制下限時,壓力信號傳遞給控制系統(tǒng),觸動低壓控制繼電器, 10 s后開啟202#循環(huán)水泵,若循環(huán)水壓力仍然低于控制下限或202#循環(huán)水泵沒有啟動,20 s后開啟203#循環(huán)水泵;若循環(huán)水壓力仍然低于控制下限或203#循環(huán)水泵沒有啟動,30 s后開啟100A#循環(huán)水泵;若循環(huán)水壓力仍然低于控制下限或100A#循環(huán)水泵沒有啟動,40 s后自動開啟100B#循環(huán)水泵。

        1.5機泵節(jié)能改造效果

        循環(huán)水機泵改造前后監(jiān)測數(shù)據(jù)及節(jié)能效果如表3所示。

        2 對冷卻塔實施優(yōu)化改造

        2.1對一循3#冷卻塔實施更新改造

        一循3#冷卻塔使用已久,塔內(nèi)淋水填料、收水器、配水系統(tǒng)老化、損壞較多。同時,隨著生產(chǎn)裝置運行到后期,生產(chǎn)裝置換熱設(shè)備泄漏頻次增加,一聯(lián)合常壓減渣及柴油泄漏到循環(huán)水系統(tǒng),導(dǎo)致冷卻塔配水管及填料發(fā)生嚴(yán)重堵塞,嚴(yán)重影響冷卻塔的冷卻效率。2015年4-6月,對一循3#冷卻塔實施了更新改造。

        表3 循環(huán)水機泵改造前后監(jiān)測數(shù)據(jù)及節(jié)能效果

        改造內(nèi)容:拆除3#冷卻塔第7、8、9間塔內(nèi)的淋水填料、收水器、配水管線及噴頭;對配水管內(nèi)堵塞的減渣、油泥等雜質(zhì)疏通、清理;將配水管線在原來的基礎(chǔ)上抬高0.6 m;將配水噴頭由原來的蓮蓬上噴式改為均濺下噴式,使噴灑的水滴更加均勻細(xì)小。將淋水填料更換為高效PVC填料;將收水器更新為MWDP型多波雙功能收水器。

        冷卻塔實施改造后,增加了冷卻塔的處理能力,提高了冷卻效果。在相同條件下,冷卻塔的出水溫度較原來降低1 ℃以上。生產(chǎn)裝置在相同負(fù)荷下,對循環(huán)水的需求量下降,從而降低了循環(huán)水泵的運行負(fù)荷,減少了運行設(shè)備的耗電量。

        2.2對一循4#冷卻塔收水器實施更新改造

        由于發(fā)電循環(huán)水系統(tǒng)熱負(fù)荷大,導(dǎo)致一循4#冷卻塔收水器變形,收水效果大幅度降低。2015年4月,對一循4#冷卻塔收水器實施了更新改造。收水器更新為MWDP型多波雙功能收水器后,收水效果大幅度提升,冷卻塔的飄滴損失率由原來的0.5%減小到0.01%以下,預(yù)計每年可減少新鮮水消耗量15.77萬t。

        2.3對冷卻塔風(fēng)機實施節(jié)能改造

        為提高生產(chǎn)裝置換熱設(shè)備的冷卻效果,滿足生產(chǎn)裝置對循環(huán)水溫度的需求,在氣溫較高時,冷卻塔崗位需要運行多臺軸流風(fēng)機來對循環(huán)水實施冷卻。由于軸流風(fēng)機均為大流量、大功率設(shè)備,因此,風(fēng)機運行需要消耗大量電能。為了降低風(fēng)機的運行電耗,2015年1月,江蘇中金環(huán)??萍加邢薰緦Φ谝谎h(huán)水場110#軸流風(fēng)機實施改造,對輪轂進(jìn)行更新,葉片更換為機翼型風(fēng)機葉片。該葉片因斷面與機翼相同而得名,采用CFRP碳纖維+FRP玻璃鋼復(fù)合材料,運用空氣動力學(xué)原理及彎、扭、掠等三維造型技術(shù),大幅度降低了風(fēng)葉運行阻力。同時,為了提高風(fēng)量,將風(fēng)機葉片的安裝角度由原來的11°增加為15°,確保風(fēng)機運行效率達(dá)到85%以上。2015年4月,改造后的110#風(fēng)機運行后,不僅風(fēng)量增大3.63%,而且耗電量下降33.33%,具體見表4。

        表4 一循110#Φ9.14 m風(fēng)機節(jié)能改造前后對比效果

        鑒于第一循環(huán)水場冷卻塔110#風(fēng)機改造后,節(jié)電效果明顯。2015年6月至2016年4月份,分期對第一循環(huán)水場冷卻塔103、106、107、108、109、111共計6臺冷卻塔風(fēng)機實施節(jié)能改造。從目前投入運行的風(fēng)機來看,節(jié)電效果顯著。

        一循風(fēng)機節(jié)能改造前后對比效果見表5。

        表5 一循風(fēng)機節(jié)能改造前后對比效果

        3 對過濾設(shè)施更新改造

        第一循環(huán)水場虹吸濾池罐使用年限長,故障率高。由于真空系統(tǒng)故障,8間虹吸濾池中有5間無法正常運行。反沖洗操作為手動控制,作業(yè)過程復(fù)雜,過濾效果差,嚴(yán)重影響循環(huán)水質(zhì)量。為了提高過濾設(shè)施處理效果,減少職工勞動強度,將第一循環(huán)水場虹吸濾池更新為三組共6個無閥濾罐,處理水量為600 t/h。

        虹吸濾池更新無閥濾罐后,提高了過濾效果,反沖洗操作由原來的手動操作調(diào)整為自動控制 ,反沖洗頻次由原來的每天一次變?yōu)閮商煲淮?,減少了反沖洗期間循環(huán)水排放量,預(yù)計每年減少新鮮水消耗量5.58萬t。同時,省略了濾池反沖洗期間,需要開真空泵的操作環(huán)節(jié),預(yù)計每年減少耗電量1.46萬kW·h。

        4 優(yōu)化生產(chǎn)運行方案

        一循整體優(yōu)化項目投用后,節(jié)電效果顯著。與2014年同期相比,2016年一季度,節(jié)約電量262.61萬kW·h,若工業(yè)電價按0.60元/(kW·h),2016年一季度,可節(jié)電費157.57萬元。整體優(yōu)化項目投用后產(chǎn)生的效益如表6所示。

        表6 整體優(yōu)化項目投用后產(chǎn)生的效益

        5 存在問題及對策

        5.1循環(huán)水壓力控制較低

        優(yōu)化改造后,循環(huán)水壓力控制較低,由于某種原因,導(dǎo)致循環(huán)水壓力低于0.31 MPa控制下限時,會導(dǎo)致202、203、100A及100B泵依次自啟動。由于現(xiàn)場沒有設(shè)置泵連鎖啟動“手動”與“自動”切換按鈕,泵自啟動時,可能會對正在實施盤車或清掃的人員造成傷害,導(dǎo)致機械傷害事故的發(fā)生。

        對策:在操作現(xiàn)場或控制室的DCS上,增上泵連鎖啟動“自動”與“手動”切換按鈕,當(dāng)班人員在對202、203、100A、100B泵進(jìn)行盤車或清掃前,將泵連鎖啟動按鈕打在“手動”位置,防止盤車或清掃期間,由于泵自啟動而出現(xiàn)的機械傷害事故。

        5.2額定流量及揚塵下降

        一循204#、205#循環(huán)水泵實施葉輪更換后,額定流量及揚程均出現(xiàn)了不同程度的下降,而電機仍采用原電機,存在著大馬拉小車的現(xiàn)象。

        對策:依據(jù)循環(huán)水額定流量及揚程變化情況,配置功率較小的電機。

        2016-05-11

        周文爭(1965-),男,工程師,從事循環(huán)水處理及管理工作,電話:13837908837。

        TQ050.7

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        1003-3467(2016)07-0029-04

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