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        露天爆破大塊產(chǎn)生的原因分析及解決措施

        2016-08-15 07:42:59麥宗華郎啟富
        現(xiàn)代礦業(yè) 2016年7期
        關(guān)鍵詞:孔距孔深大塊

        麥宗華 郎啟富

        (玉溪大紅山礦業(yè)有限公司)

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        露天爆破大塊產(chǎn)生的原因分析及解決措施

        麥宗華郎啟富

        (玉溪大紅山礦業(yè)有限公司)

        摘要爆破作業(yè)是露天采礦的重要組成部分,爆破效果的好壞直接影響挖掘運輸作業(yè),爆破效果不好,產(chǎn)生根底和大塊,增加二次爆破與機械破碎工作量,導(dǎo)致采礦生產(chǎn)成本增高。因此,控制露天爆破大塊率與避免根底的產(chǎn)生,對提高生產(chǎn)效率,節(jié)約采礦成本,保證生產(chǎn)安全意義重大。

        關(guān)鍵詞露天爆破大塊率對策

        露天采場爆破大塊率是衡量爆破效果好壞的重要指標(biāo)。2011年,玉溪大紅山礦業(yè)公司380萬t/a的露天采場出現(xiàn)了爆破大塊超標(biāo)的問題,為此,對該露天采場910~895m平臺的A33~A34線爆破進行了深入研究。通過收集相關(guān)回采、爆破參數(shù),并根據(jù)生產(chǎn)實際進行分析,制定相關(guān)措施,以解決大塊率過高的問題。

        1 地質(zhì)概況

        該采礦爆破巖石為白云石大理巖、變質(zhì)鈉熔巖、凝灰?guī)r、綠泥輝長輝綠巖、角礫石,礦石為低品位熔巖鐵礦。該區(qū)域礦巖節(jié)理裂隙發(fā)育程度一般,f=8~10,屬中等穩(wěn)固和穩(wěn)固礦巖,具有良好的可爆性。但由于該區(qū)域有民采空區(qū)和前次爆破后沖破壞,下部是空洞和裂隙發(fā)育,且臺階表層1~2m較破碎,不利于穿孔和裝藥爆破,可爆性不好。

        2 爆 破

        爆破范圍:910~895m臺階,A33~A34剖面線,頂板實際標(biāo)高908~910m,底板實際標(biāo)高895m。設(shè)計爆破排數(shù)5排,爆破孔數(shù)48個,爆破方量18 240m3,總孔深808.5m,總裝藥量8 206kg。經(jīng)實測爆區(qū)長54.5m,寬23.1m,臺階高14m,計算爆破實際方量為17 625.3m3,與設(shè)計爆破方量相差638.7m3,爆落礦巖總量與設(shè)計爆破總方量基本吻合。

        2.1爆破參數(shù)設(shè)計

        本次爆破共有5排炮孔,炮孔成三角形布置,爆破孔數(shù)總共48個,孔徑165mm,單孔深16.5m,設(shè)計總孔深808.5m,堵塞長度第一排7.4m,第2~第5排為7.2,7.6,5.3m,堵塞總長320.7m,裝藥長度約487.8m,炮孔利用率約60.3%,設(shè)計總裝藥量約8 206kg,炸藥單耗0.45m3。其中:①第一排10個孔,底盤抵抗線W=5m,孔距a=4.5m,炮孔密集系數(shù)M=0.9;②第二排~前四孔,第四排前6孔、第五排前5個孔排距b=4m,孔距a=5.5m,M=1.38;③其余孔排距b=5,孔距a=6,M=1.2。根據(jù)相關(guān)公式計算,以上炮孔堵塞長度、底盤抵抗線、排距、孔距等各參數(shù)設(shè)計合理[1]。

        2.2炮孔施工實測分析

        經(jīng)過現(xiàn)場實測,爆破參數(shù)發(fā)生了較大變化,爆破排數(shù)仍為5排,受反沖裂隙和采空區(qū)的影響,各排炮孔數(shù)都有所變化,分別為10,12,6,10,11個,局部排距和孔距與設(shè)計有一定出入,孔網(wǎng)參數(shù)較設(shè)計小,炮孔基本呈三角形布置;爆破總孔數(shù)為49個(含一個廢孔),30個孔底受采空區(qū)的影響,20個不合格(孔深與設(shè)計出入2m以上,包含8個孔底受采空舊巷影響),合格孔數(shù)7個,炮孔合格率14.5%;炮孔孔徑165mm,孔深平均13.8m,總施工孔深676.1m,較設(shè)計808.5m減少132.4m。由于大部份炮孔孔底為采空區(qū),炮孔裝藥深度較設(shè)計大幅縮短,實裝炸藥5 040kg,設(shè)計裝藥量8 068kg,經(jīng)換算,裝藥孔深約305.5m,炮孔利用率約45.2%。炸藥單耗0.29kg/m3,較設(shè)計低0.16kg/m3[2-3]。

        (1)第一排共10個孔,4個孔深不合格,與設(shè)計出入2m以上,7個孔底存有空區(qū)(含2個孔深不合格),合格孔數(shù)為1個,炮孔合格率為10%;孔深為9~17m,平均孔深14.4m,較設(shè)計17m少2.6m;底盤抵抗線約4.7m,較設(shè)計5m少0.3m;孔距平均a=4.8m,較設(shè)計4.5m大0.3m;炮孔密集系數(shù)M=1.02,比設(shè)計0.9大0.12;實裝炸藥1 125kg,較設(shè)計1 590kg少465kg??自龆幧?,其原因為受孔底采空區(qū)影響,部份炮孔裝藥長度縮短;排距和裝藥量較設(shè)計減少,炸藥單耗減小。

        (2)第二排12個孔,較設(shè)計增加3個孔,6個孔深不合格,與設(shè)計出入2m以上,其中6個孔底有空區(qū)(含兩個孔深不合格),合格孔數(shù)為2個,炮孔合格率為16.7%;孔深在5.5~17m,平均孔深12.2m,較設(shè)計16.9m少4.7m;排距平均4.4m,較設(shè)計4.6m少0.2m;孔距平均5.6m,較設(shè)計5.8m少0.2m;炮孔密集系數(shù)M=1.27,較設(shè)計大0.01;實裝炸藥945kg,較設(shè)計2 123kg少1 178kg。分析原因是受孔底采空區(qū)及裂隙影響,炮孔裝藥長度縮短;排距雖較設(shè)計增加,但裝藥量較設(shè)計減少量大,炸藥單耗總體減小。

        (3)第三排6個孔,較設(shè)計減少3個孔,1個不合格孔??咨钋吩O(shè)計孔深2m以上,5個孔底存有采空區(qū),合格孔數(shù)為0個,炮孔合格率為0??咨钤?6~17.3m,平均孔深16.1m,較設(shè)計16.8m少0.7m;排距平均5m,較設(shè)計4.5m多0.5m;孔距平均a=6m,較設(shè)計5.8m多0.2m,炮孔密集系數(shù)M=1.20,較設(shè)計1.29小0.09。實裝炸藥840kg,較設(shè)計959kg少裝119kg。原因是受孔底采空區(qū)和裂隙影響,炮孔裝藥長度縮短,排距雖較設(shè)計增加,但裝藥量較設(shè)計減少量大,炸藥單耗總體減小。

        (4)第四排10個孔與設(shè)計相符,4個不合格孔,孔深與設(shè)計出入2m以上,7個孔底存有空區(qū)(含兩個孔深不合格孔),合格孔數(shù)為1個,炮孔合格率為10%。孔深在4.6~18m,平均孔深14.1m,較設(shè)計16.7m少3.6m;排距平均4.5m,較設(shè)計4.3m多0.2m;孔距平均a=5.7m,與設(shè)計相符,炮孔密集系數(shù)M=1.26,較設(shè)計1.31少0.5。實裝炸藥1 170kg,較設(shè)計1 676kg少裝506kg。分析原因是受孔底采空區(qū)及裂隙影響,部分炮孔裝藥長度縮短;排距雖較設(shè)計增加,但裝藥量較設(shè)計減少較多,炸藥單耗總體減小。

        (5)第五排11個孔,5個不合格孔(孔深欠設(shè)計2m以上),5個孔底存有空區(qū)(含兩個孔深不合格),合格孔數(shù)3個,炮孔合格率27%。孔深在6~17.4m,平均孔深13.5m,較設(shè)計16.8m少3.3m;排距平均4.55m,較設(shè)計4.5m多0.05m;孔距平均a=5.75m,較設(shè)計5.45m少0.3m,炮孔密集系數(shù)M=1.20,較設(shè)計1.27小0.07;實裝炸藥960kg,較設(shè)計1 914kg少裝954kg。分析原因是受孔底采空區(qū)及裂隙影響,部分炮孔裝藥長度縮短;排距雖較設(shè)計增加,但裝藥量較設(shè)計減少量大,炸藥單耗總體減小。

        總觀本次爆破,炮孔排距、孔距已基本達到設(shè)計要求,但爆破區(qū)域穿孔及裝藥爆破受采空區(qū)和爆破反沖破壞形成的裂隙影響較大,大部分中深孔不能穿到設(shè)計位置,不能按設(shè)計布置方式布孔,裝藥長度達不到設(shè)計長度,炮孔合格率低,裝藥量及炸藥單耗少于設(shè)計量,爆破效果難以控制。

        2.3裝藥及起爆方式

        采用連續(xù)裝藥與間隔裝藥的方式,孔深達到設(shè)計值且不受空區(qū)、舊巷道與裂隙影響,炮孔裝藥段長的采用間隔裝藥;炮孔受空區(qū)、舊巷道與裂隙影響,炮孔裝藥段不足的采用連續(xù)裝藥[4]。

        圖1 炮孔裝藥結(jié)構(gòu)

        2.4起爆方式

        采用排間微差起爆方式,炮孔連線見圖2。

        圖2 炮孔連線

        3 爆破效果

        本次爆破礦巖總量約17 625.3m3,爆破前臺階邊緣參差不齊,底盤抵抗線為3~10m;臺階平面高低起伏3m左右,主要由于上次爆破松動后過度出礦所致。本次爆破由于前排排面不規(guī)整,臺階平面凸凹不平,又受空區(qū)和裝藥的影響,爆破能量釋放不均勻,爆破效果較差,大塊較多,塌落邊界不規(guī)整,空區(qū)處塌落量大[5]。

        爆破前的臺階情況如圖3所示。爆破后效果見圖4。

        圖3 爆破前臺階情況 (臺階坡頂線不規(guī)整,超挖嚴(yán)重)

        圖4 爆破后爆堆 (大塊新鮮斷面較少,多為黃褐色原生面)

        4 爆破大塊產(chǎn)生原因

        (1)穿孔參數(shù)及施工質(zhì)量。根據(jù)炮孔直徑、臺階高度和礦巖性質(zhì)布置炮孔,炮孔孔、排距過大,礦巖不能充分破碎,產(chǎn)生大塊。

        (2)礦巖性質(zhì)。破碎地質(zhì)裂隙發(fā)育、夾層巖石較多的地段,爆轟氣體從礦巖裂隙中泄露,體積較大的塊狀巖得不到有效破碎而形成大塊,在爆堆大塊中??煽匆婞S褐色的原生面(如圖4),而不是礦巖爆破后產(chǎn)生的新鮮斷面;硬軟巖分界面相當(dāng)于自由面,對應(yīng)力波起到卸載作用,加上巖石軟硬程度的變化,使其碰撞破碎效應(yīng)減弱,因而產(chǎn)生較多大塊。

        (3)炸藥單耗。不合理的炸藥單耗也是大塊產(chǎn)生的原因之一,特別是在炸藥單耗過低的情況下,大塊率明顯提升。

        (4)生產(chǎn)過程中各個工序的相互影響。生產(chǎn)過程中穿孔、裝藥、爆破、鏟裝、運輸各個工序都需要密切的配合,超深過多、鏟裝不及時或超挖,都會導(dǎo)致臺階坡頂線、坡底線不規(guī)則,導(dǎo)致大塊產(chǎn)生。

        (5)采空舊巷和空區(qū)。采空舊巷和空區(qū)的存在增加了穿孔作業(yè)的難度,使得炮孔質(zhì)量低,欠深、超深問題嚴(yán)重,導(dǎo)致爆破效果差;采空舊巷和空區(qū)范圍、形狀的不確定性也給爆破炸藥量的確定帶來了難度,給設(shè)計和施工帶來困難[6]。

        5 對 策

        (1)確定合理的爆破參數(shù)。結(jié)合礦巖性質(zhì)及現(xiàn)場實際情況,確定合理的炮孔直徑、孔距、排距、裝藥量、炸藥單耗、填塞方式、裝藥方式、起爆方式等,才能有效降低大塊率。

        (2)加強生產(chǎn)過程中各個工序的配合,為下一生產(chǎn)工序創(chuàng)造有利條件。在最后一排孔實行預(yù)裂爆破,保護下一爆破區(qū)域臺階坡面的完整性;嚴(yán)格控制超深過多、超挖現(xiàn)象,保護好下一臺階坡面及頂部礦巖不被破壞。

        (3)盡量采用孔內(nèi)間隔裝藥方式。連續(xù)裝藥的方式炸藥能量多集中于臺階中下部,臺階上部受爆破作用小。間隔裝藥可以使炸藥能量均勻作用于巖體上,有效地提高炸藥利用率,減少大塊產(chǎn)生。

        (4)采用大孔距,小排距方式布孔。增大孔距可以防止炮孔過早被撕裂,延長爆破能量在巖體中的作用時間,增加破碎效果。

        (5)加強采空舊巷和空區(qū)探查工作。采空區(qū)及民采舊巷道是影響穿孔質(zhì)量的最大因素,從技術(shù)上很難克服,但可通過摸清采空舊巷和空區(qū)的形狀、位置,為穿孔爆破設(shè)計及作業(yè)提供可靠依據(jù),降低施工難度,提高作業(yè)效率及爆破效果。

        參考文獻

        [1]林德余.礦山爆破工程[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1993.

        [2]中國力學(xué)學(xué)會工程爆破專業(yè)委員會.爆破工程[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1992.

        [3]李保祥.金屬礦床露天開采[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1992.

        [4]李景環(huán).論露天礦深孔爆破礦石塊度優(yōu)化的途徑[J].金屬礦山,1992(4):15-21.

        [5]裴峰.降低爆破大塊及根底的技術(shù)措拖[J].礦業(yè)快報,2000(16):18-21.

        [6]稅承慧.露天爆破生產(chǎn)大塊和根底的原因及對策[J].礦業(yè)快報,2003(3):11-13.

        (收稿日期2016-05-06)

        麥宗華(1988—),男,工程師,653405 云南省玉溪市新平縣嘎灑鎮(zhèn)。

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