周富誠 黃體興 余正方 王進華
(玉溪大紅山礦業(yè)有限公司)
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深井施工中反井鉆機導井與深孔擴刷成井工藝應用探討
周富誠黃體興余正方王進華
(玉溪大紅山礦業(yè)有限公司)
摘要玉溪大紅山礦業(yè)有限公司(下稱大紅山鐵礦)已形成多個采區(qū)同步開采的局面,采區(qū)通風系統(tǒng)、溜礦系統(tǒng)均涉及到深井施工。目前,礦山采用的掘井方法已不能適用于深井施工,為此,結合反井鉆機施工與深孔爆破技術的優(yōu)點,提出在深井施工中反井鉆機導井與深孔擴刷成井工藝,并應用于西上進風井的施工中,取得了良好的效果。
關鍵詞反井鉆機深孔爆破導井擴刷高溜(天)井
目前,國內地下金屬礦山溜(天) 井的施工方法主要有: 普通天井掘進法、深孔爆破成井法、天井吊罐法、天井爬罐法、鉆機掘進法[1]。根據(jù)掘進斷面、掘進工藝、施工順序的不同,在選擇開挖方法時有全斷面法、導坑擴挖法、中心擴孔法等[2]。大紅山鐵礦各采區(qū)在開采過程中,采場礦石主要通過溜井下放至采區(qū)底部運輸中段,通過有軌電機車或汽車倒運,將礦石運送至溜破系統(tǒng)集中破碎后,通過膠帶或箕斗豎井將礦石提升至地表,各采區(qū)累計溜井建設約120條,溜井高度20~220 m。當溜井高度小于20 m時,采用技術含量較低、易于組織的普通法施工。該方法每一個掘進循環(huán)都要采用錨桿吊掛法重新架設鑿巖工作平臺,隨著掘進高度的增大,每隔6~8 m需向上移動安全棚,施工過程中要安裝梯子間與放巖間,并接好風、水、電管纜。該方法作業(yè)條件差、工期長、勞動強度大、效率低[3],通風效果差,易引起炮煙中毒事故,因此,常用于高度不大于20 m 的豎井施工中;當溜井高度大于20 m時,采用反井鉆機掘進φ1.4 m小井,吊罐法擴刷,吊罐提升設備為礦用提升機、提升絞車等。
2013年9月6日,國家安全監(jiān)管總局發(fā)布“金屬非金屬礦山禁止使用的設備及工藝目錄(第一批)”,將φ1.2 m以下(不含φ1.2 m)用于升降人員的提升絞車等礦井提升設備強制淘汰。為確保施工安全,大紅山鐵礦開展了反井鉆機施工導井,后期擴井采用深孔爆破成井的方法,即將深孔爆破成井法與鉆機掘進法相結合。該方法施工中,首先由反井鉆機掘進φ1.4 m導井,為深孔一次光面爆破提供良好的自由面和充足的補償空間;再用HT150潛孔鉆機自上而下或自下而上一次性沿溜(天)井斷面全高鉆鑿平行深孔,一次或分次爆破完成溜(天)井。該方法能夠很好的利用反井鉆機連續(xù)掘進、成井速度快的優(yōu)點,并發(fā)揮深孔爆破作業(yè)條件好、安全、勞動強度低、成本低等優(yōu)點,避免了深孔爆破成井法技術要求高、掘井成功率低的問題。
1.1爆破補償空間
西上進風井(標高340~200 m)位于大紅山鐵礦西上采區(qū)西端,設計井筒直徑2.8 m,主要承擔西上采區(qū)各個分段采場進風。按照爆破后巖石松散系數(shù)1.3計算,井筒內補償空間達33.33%,符合爆破設計要求,可有效避免因補償空間不足造成的過擠壓現(xiàn)象,保證單次爆破成井效果。井筒尺寸見表1。
表1 井筒尺寸參數(shù)
1.2裝藥不耦合系數(shù)
為了實現(xiàn)光面裂縫面,采用不耦合裝藥結構。要求作用在炮孔壁上的壓力小于巖石的抗壓強度σc,但大于巖石的抗拉強度σt。
(1)
式中,p2為爆炸作用于炮孔壁上的壓力,MPa;σc為巖石抗壓強度,輝長輝綠巖取160 MPa;kb為體積應力狀態(tài)下的巖石強度提高系數(shù),kb=10。
沿炮孔全場不耦合裝藥,有
(2)
式中,n為爆炸沖擊波炮孔壁引起的壓力增大系數(shù),取n=8~11,本次爆破取n=8;ρ0為炸藥密度,本次爆破所使用的2#巖石乳化炸藥(φ35 mm,L=28 cm,m=0.3 kg),炸藥密度為1 114.19 kg/m3;D為炸藥爆速,取D=4.2×103m/s;dc、db分別為裝藥直徑和炮孔直徑,dc=35 mm,db=102 mm。
裝藥不耦合系數(shù)kd
(3)
代入各值,計算得kd=1.52,符合光面爆破(kd=2~4)要求。
1.3炮孔間距
參照井巷工程光面爆破孔距公式:
(4)
式中,a為孔距,m;Wn光面層厚度,m。
計算得a=0.42~0.56 m.
本次爆破孔徑為102 mm,孔距為0.67 m,采用13孔布置形式,孔間間隔裝藥方式。炮孔布置見圖1。
圖1 炮孔布置平面(單位:mm)
1.4裝藥量計算
本次爆破巖體為輝長輝綠巖,巖石堅固性系數(shù)f=8,炸藥單耗取0.56 kg/m3[4],工程實際中情況有所差異。本次“導孔+中深孔爆破擴刷”方案在大紅山鐵礦尚屬首次應用,炸藥單耗應合理提高,確保爆破能夠達到目的。為此,本次爆破選取炸藥單耗1.61 kg/m3,線裝藥密度0.6 kg/m,空氣柱間隔長度0.44 m/m,裝藥長度0.56 m/m。
本次爆破單炮孔長度36 m,采用上下炮泥堵孔,每頭堵孔長度0.8 m,兩頭各綁扎3卷藥卷作為首要卷,其余僅為單節(jié)藥卷。單孔裝藥量為22.2 kg,總裝藥量288.6 kg。炸藥參數(shù)見表2。
表2 炸藥參數(shù)選取
1.5裝藥結構
為避免炮孔局部過載而出現(xiàn)壓碎,或局部受載不足,影響光爆層巖石的破壞,使得后期出現(xiàn)無法清除的浮石隱患,應盡可能使炮孔全長范圍內巖石受到的爆炸載荷趨于合理均勻。同時,還要求光面爆破的裝藥結構不能過于復雜,以免增加施工難度。本設計采用不耦合空氣柱間隔裝藥,如圖2所示。
1.6起爆網(wǎng)路
為確保爆破順利實施,本次采用單孔雙導爆索并聯(lián)網(wǎng)絡起爆方式,磁電雷管采用反向起爆連接。連線過程中務必做好綁扎操作(見圖3)。
1.7爆破耗材表
爆破耗材見表3。
(1)掘井施工工藝。本次施工采用BMC300反井鉆機,于井筒上方的340 m分段直接鉆鑿形成導井φ1.4 m,鉆孔偏斜率控制在1%以內,施工效率為8~10m/d。導井施工后,將底部積渣清除干凈,再選用深孔鑿巖臺車進行深孔施工。此次施工中由于風井底部為進風聯(lián)道,巷道尺寸為4.2 m×3.8 m,選用CK150潛孔鉆機,鉆鑿最大深度超過100 m,且垂直孔的偏斜率較低。施工過程中,嚴格按照深孔設計的機高、方位、傾角、孔深進行施工,機心合格率100%,傾角誤差不得超過±2°,保證深孔合格、井筒成型良好。裝藥時,必須保證藥卷間距、堵孔長度、連線等均符合設計要求,確保爆破效果良好。此次爆破耗材見表3。
圖2 裝藥結構示意(單位:mm)
圖3 起爆網(wǎng)絡示意圖
(2)掘井效果。爆破后一次成井2.8 m,井筒成型良好,塊度均勻,達到設計目的;該工程施工工期僅為10 d,大大縮短了施工工期,為西上采區(qū)通風系統(tǒng)的建立創(chuàng)造了良好條件。
表3 本次爆破耗材
(1)采用深井施工工藝,為大紅山鐵礦或類似的地下金屬礦山深溜(天)井施工提供了解決方案,該方案具有安全、高效、低成本的特點,值得推廣應用。
(2)通過本次探索,基本掌握了深溜(天)井的反井鉆機導井與深孔擴刷成井技術,但炮孔、炸藥單耗等爆破參數(shù)仍可進一步優(yōu)化調整,取得最佳爆破效果。
(3)本方案僅是反井鉆機導井與單排深孔組合的擴刷成井工藝,是建立在補償空間足夠的前提下的組合,在更大直徑井筒中應用此方案則必須進一步增加擴井深孔排數(shù),并分段爆破,所涉及的補償空間計算和選取、爆破參數(shù)調整等問題將更加復雜,仍需進一步探討和試驗。
參考文獻
[1]張炳奏.高溜(天)井施工與應用的有關問題探討[J].采礦工程,2012,33(2):27-28.
[2]李曉峰.反井鉆機在豎井工程施工中的應用[J].公路交通技術,2009(4):4-5.
[3]張建威.深孔爆破法掘進天井在天(溜)井施工中的應用[J].中國高新技術企業(yè),2015(22):52-53.
[4]戴俊.爆破工程[M].北京:機械工業(yè)出版社,2007.
(收稿日期2016-04-26)
周富誠(1989—),男,助理工程師,653405 云南省玉溪市新平縣戛灑鎮(zhèn)。