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        300MW汽輪機(jī)臥式主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密原因分析與處理

        2016-08-12 05:42:17賈慧鑫云河發(fā)電有限公司
        低碳世界 2016年19期
        關(guān)鍵詞:閥蓋汽門(mén)主閥

        賈慧鑫(云河發(fā)電有限公司)

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        300MW汽輪機(jī)臥式主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密原因分析與處理

        賈慧鑫(云河發(fā)電有限公司)

        介紹了300MW汽輪機(jī)臥式主汽門(mén)工作原理與結(jié)構(gòu)特性,對(duì)某廠#6機(jī)B側(cè)高壓主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密的原因進(jìn)行了分析,提出了解決處理方案,收到了良好效果,對(duì)解決同類(lèi)型機(jī)組臥式主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密具有重要的參考價(jià)值。

        主汽門(mén);嚴(yán)密;分析;處理

        前言

        某廠#6機(jī)組為上海汽輪機(jī)廠產(chǎn)亞臨界、單軸、一次中間再熱、雙缸雙排汽、凝汽式汽輪機(jī)組,型號(hào)為N300-16.7/538/ 538,該機(jī)組引進(jìn)美國(guó)西屋技術(shù)。#6機(jī)組B側(cè)高壓主汽門(mén)2013年卡澀檢修后,高壓主汽門(mén)存在關(guān)閉不嚴(yán)密漏汽情況。機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)過(guò)程中,高壓主汽門(mén)后壓力升高,蒸汽漏入汽輪機(jī),出現(xiàn)汽機(jī)盤(pán)車(chē)脫扣情況,造成機(jī)組啟動(dòng)困難;機(jī)組在熱態(tài)啟動(dòng)時(shí),冷水冷汽漏入汽缸造成調(diào)節(jié)級(jí)溫度急劇下降,金屬收縮不均引起汽缸變形;機(jī)組停機(jī)后,主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密漏汽造成轉(zhuǎn)子惰走時(shí)間長(zhǎng),冷水冷氣漏入汽缸造成汽缸變形,動(dòng)、靜部分摩擦,汽封磨損,機(jī)組經(jīng)濟(jì)型降低,嚴(yán)重時(shí)打閘彎曲。

        針對(duì)主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密故障,逐步分析找出了主要原因,提出解決方法,對(duì)解決同類(lèi)型機(jī)組臥式主汽門(mén)的泄漏故障具有重要的參考價(jià)值。

        1 高壓主汽門(mén)工作原理

        臥式主汽門(mén)結(jié)構(gòu)如圖1所示,主汽閥靠液壓開(kāi)啟,彈簧關(guān)閉,在任何時(shí)候,壓縮彈簧都有一關(guān)閉力作用于閥門(mén),主汽門(mén)在關(guān)閉位置,進(jìn)汽壓力和壓縮彈簧的載荷將兩只閥碟同時(shí)壓在其閥座上。小閥碟1(即預(yù)啟閥)由兩個(gè)部件組成,以使閥碟與閥桿間成撓性連接,當(dāng)主汽閥關(guān)閉時(shí),小閥碟密封面在主閥碟內(nèi)能自行對(duì)中,且此時(shí)閥碟落座于閥座。而當(dāng)閥桿被伺服油動(dòng)機(jī)朝開(kāi)啟方向移動(dòng)時(shí),小閥碟首先開(kāi)到行程極限位置,背向落座緊抵著“X座”,而后帶動(dòng)主閥頭繼續(xù)開(kāi)啟,當(dāng)主閥碟開(kāi)到行程極限位置,背面落座于“Z座”(這就是通常所稱(chēng)的“反閥座”結(jié)構(gòu))。這種全開(kāi)和關(guān)閉時(shí)都有“后座”的結(jié)構(gòu),使閥門(mén)的漏汽減少到最低限度(見(jiàn)圖1)。

        2 高壓主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密分析

        根據(jù)上述結(jié)構(gòu)原理,高壓主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密有幾種原因,對(duì)其進(jìn)行了排查處理。

        2.1高壓主汽門(mén)兩個(gè)蝶閥密封面接觸不好

        圖1 臥室高壓主汽門(mén)結(jié)構(gòu)圖

        根據(jù)高壓主汽門(mén)結(jié)構(gòu),主蝶閥與預(yù)啟蝶閥密封面接觸不好,密封線斷線易造成汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密而漏汽。圖2為2014年大修#6機(jī)B側(cè)高壓主汽門(mén)解體照片,主閥碟密封面約1/4未接觸,判斷此為主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密原因。大修時(shí)委托專(zhuān)業(yè)廠家制作研磨胎具對(duì)閥座與閥碟進(jìn)行研磨,最后印紅丹粉檢查主蝶閥、預(yù)啟蝶閥密封線連續(xù)均勻,100%連續(xù)接觸,線寬≯3mm。

        圖2 主汽門(mén)接觸情況

        經(jīng)過(guò)上述處理后,2015年1月機(jī)組大修后開(kāi)機(jī),檢查#6 機(jī)B側(cè)主汽門(mén)前就地壓力4.5MPa,主汽門(mén)后就地壓力為0MPa,做主汽門(mén)嚴(yán)密性試驗(yàn)合格。

        但2015年4月停機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)B側(cè)主汽門(mén)前就地壓力4.2MPa,主汽門(mén)后就地壓力同樣為4.2MPa,且轉(zhuǎn)子惰走時(shí)間比正常值要長(zhǎng),說(shuō)明B側(cè)主汽門(mén)再次關(guān)閉不嚴(yán)。初步判斷機(jī)組運(yùn)行一段時(shí)間后主汽門(mén)閥座與閥碟密封線產(chǎn)生氧化皮造成密封不嚴(yán)密,再次解體主汽門(mén)檢查密封面情況,清理氧化皮后將蝶閥圓周方向按120°分成三等分,分三次裝配檢查密封面都接觸良好,裝配后開(kāi)機(jī)檢查主汽門(mén)關(guān)閉嚴(yán)密,停機(jī)后再次出現(xiàn)不嚴(yán)密現(xiàn)象,判斷還有其他原因未查到。

        2.2彈簧失效

        由主汽門(mén)結(jié)構(gòu)可知,汽輪機(jī)主汽門(mén)關(guān)閉時(shí),彈簧力通過(guò)導(dǎo)桿作用在主汽門(mén)閥桿上,當(dāng)彈簧發(fā)生蠕變失效或預(yù)緊力不足時(shí),主閥碟未關(guān)閉嚴(yán)密而處于飄浮狀態(tài),此種情況下主汽門(mén)關(guān)閉主要依靠閥前蒸汽壓力實(shí)現(xiàn)密封,機(jī)組啟動(dòng)升壓初期或打閘后,蒸汽壓力不足以將主閥碟推到關(guān)閉嚴(yán)密位置,造成主汽閥泄漏。2015年7月檢查彈簧及彈簧座未見(jiàn)異常,裝復(fù)后開(kāi)機(jī)檢查主汽門(mén)后無(wú)壓力,停機(jī)后B側(cè)主汽門(mén)前壓力1.5MPa,門(mén)后壓力1MPa,5h后B側(cè)主汽門(mén)前壓力1.0MPa,門(mén)后無(wú)壓力。證實(shí)真正原因尚未找到。

        2.3主汽門(mén)臥式布置和裝配的影響

        主汽門(mén)采用臥式布置,主汽門(mén)出廠時(shí)密封線檢測(cè)采用立式安裝檢查,立式裝配時(shí)主汽門(mén)組件由于重力和彈簧力作用,主汽門(mén)主閥和預(yù)啟蝶閥很容易對(duì)中實(shí)現(xiàn)密封嚴(yán)密?,F(xiàn)場(chǎng)采用臥式安裝,主汽門(mén)組件重力造成閥碟下垂,影響密封面對(duì)中,造成密封不嚴(yán)密。

        查詢廠家圖紙,主汽門(mén)主閥碟與襯套間隙為 0.28~0.34mm,考慮到閥桿彎曲,可推算出主汽門(mén)閥碟最大下垂度為0.58mm,由于閥座與主汽閥密封面為球面,接觸面大,此下垂量在汽門(mén)設(shè)計(jì)范圍內(nèi),對(duì)主汽門(mén)關(guān)閉嚴(yán)密沒(méi)有影響。

        檢查閥蓋止口外圓面3(見(jiàn)圖3)配合間隙達(dá)到0.60mm,遠(yuǎn)超過(guò)圖紙要求標(biāo)準(zhǔn)值0.06~0.26mm,閥蓋結(jié)合面端面1較端面2高出0.20mm左右,且端面1跳動(dòng)達(dá)到0.20。根據(jù)廠家圖紙,可推算出這些綜合因素造成閥碟中心線與閥座中心線最大偏差超過(guò)1mm,造成主閥碟不能完全落座,印紅丹檢查出的密封線如圖3所示。

        圖3 閥蓋加工圖

        3 主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密處理

        找出了主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密原因,制定出加工修復(fù)的處理方案。

        3.1閥蓋止口外圓面3噴涂修復(fù)

        首先對(duì)閥蓋止口修復(fù)位置(寬24mm)進(jìn)行噴砂粗化,表面達(dá)到Sa3噴砂等級(jí),然后按噴涂標(biāo)準(zhǔn)工藝對(duì)處理位進(jìn)行熱噴涂,材料為耐高溫的硬質(zhì)合金,預(yù)留0.30~0.40mm加工余量,最后用金剛石砂帶拋磨加工噴涂位,修復(fù)后閥蓋止口外圓尺寸符合加工圖紙要求。

        3.2閥蓋結(jié)合面端面1找平加工

        以閥蓋結(jié)合面端面2和止口前的精加工面為基準(zhǔn),進(jìn)行找正,對(duì)閥蓋結(jié)合面端面1找平加工,確保端面1較端面2低0.10~0.20mm且跳動(dòng)不大于0.02mm。

        修復(fù)后裝復(fù)檢查密封線接觸良好,經(jīng)過(guò)多次開(kāi)機(jī)檢查沖轉(zhuǎn)前主汽門(mén)后無(wú)壓力,停機(jī)后主汽門(mén)后無(wú)壓力且惰走時(shí)間正常。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密?chē)?yán)重影響機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密時(shí)應(yīng)找出原因及時(shí)進(jìn)行處理。造成#6機(jī)組B側(cè)主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密原因的查找耗費(fèi)了一個(gè)長(zhǎng)時(shí)間過(guò)程,對(duì)解決同類(lèi)型機(jī)組臥式主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密具有重要的參考價(jià)值。

        (1)#6機(jī)組B側(cè)主汽門(mén)閥蓋止口外圓面配合間隙及閥蓋結(jié)合面端面1在機(jī)組安裝時(shí)符合廠家圖紙技術(shù)要求,在2013年主汽門(mén)卡澀處理時(shí),由于閥蓋頂絲加工誤差比較大,主汽門(mén)頂出較為困難,檢修人員用鏨子敲打閥蓋結(jié)合面端面1,造成變形及圓周方向凹凸不平,裝復(fù)時(shí)擔(dān)心閥蓋組件進(jìn)入困難,檢修人員用砂輪機(jī)打磨止口外圓面,造成配合間隙超標(biāo)嚴(yán)重。今后檢修應(yīng)規(guī)范檢修工藝,加強(qiáng)對(duì)重要配合面保護(hù)。

        (2)在主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密原因查找過(guò)程中,每次處理后當(dāng)次開(kāi)機(jī)主汽門(mén)均能關(guān)閉嚴(yán)密,主要是因?yàn)闉楸M可能減小重力造成主閥碟偏離中心線的影響,裝配時(shí)盡量將閥蓋組件往上提,通過(guò)螺栓的預(yù)緊力來(lái)保持此位置,同時(shí)螺栓的預(yù)緊力減小了閥蓋結(jié)合面1端面跳動(dòng)造成的閥碟中心線偏差的影響。運(yùn)行一段時(shí)間后,螺栓應(yīng)力松弛,主閥碟較閥座中心線偏差超過(guò)接觸面,主汽門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)密。

        [1]戴義平,張俊杰,李磊,等.臥式布置主汽門(mén)關(guān)閉特性研究.汽輪機(jī)技術(shù),2009,51(4):241~244.

        [2]游利國(guó).汽輪機(jī)臥式主汽門(mén)泄漏與處理.2011,12.

        [3]主汽門(mén)圖紙K156.30.41上海汽輪機(jī)廠.

        2016-6-20

        TK267

        A

        2095-2066(2016)19-0076-02

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