袁俊華(華菱漣源鋼鐵股份有限公司,湖南 婁底 417009)
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某鋼廠3200m3高爐爐前除塵改造實踐
袁俊華(華菱漣源鋼鐵股份有限公司,湖南 婁底 417009)
本文介紹了南方某鋼廠3200m3高爐爐前除塵的整治手段及效果,并提出了爐前除塵的管理思路與規(guī)范。
爐前除塵;環(huán)保;節(jié)能;改造;標準化
高爐出鐵場作為煉鐵廠環(huán)境的主要污染源,其除塵節(jié)能環(huán)保的意義重大。
南方某鋼廠3200m3高爐投產(chǎn)于2009年10月,采用雙矩形出鐵場,設有4個出鐵口。高爐出鐵場除塵采用2臺長袋低壓脈沖袋式除塵器,每臺布袋除塵器的處理煙氣量1,000,000m3/h,濾袋數(shù)量5712條,有效過濾面積14000m2;除塵風機采用離心式引風機,共2臺,雙吸雙支撐結(jié)構,風機的機殼設置了隔聲包覆,可將風機的噪聲控制在85dB(A)以下,風機電機功率2240kW,電壓10kV。單臺風機每年的電耗費用在700萬元左右,消耗巨大。
高爐自投產(chǎn)以來,由于設計、施工方面等原因,出鐵場除塵沒有達到設計預想的效果。原設計除塵風機日常只需開一臺運行,只有在兩個鐵口同時出鐵才開兩臺。但由于除塵效果不理想,實際上是2臺除塵風機24h不間斷運行,能耗巨大,即使2臺這么大風量的風機同時運行,除塵效果仍不理想。因此,對其改造迫在眉睫。
工藝操作參數(shù)為:
(1)日產(chǎn)量(t/d):7360;
(2)日出鐵次數(shù)(次/d):15;
(3)兩次出鐵間隔(min):96;
(4)一次出鐵時間(min):90;
(5)塵源點:鐵口、砂口、擺動流嘴、鐵溝、渣溝及爐頂上料皮帶頭部卸料點。
出鐵場除塵系統(tǒng)主要捕集高爐開鐵口、出鐵、堵鐵口及鐵水澆鑄等整個過程所產(chǎn)生的煙氣,以改善出鐵場勞動條件和附近區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生,防止大氣污染。
按高爐工藝布置,高爐出鐵場成90°角對稱布置4個出鐵口。每個鐵口都有一條主溝、一個砂口、一條鐵溝、一個擺動流嘴和一條渣溝。設置在風口平臺下鐵口頂部和側(cè)面的吸風罩,排除鐵口、主溝區(qū)域散發(fā)出的煙塵;砂口、擺動流嘴和渣溝處,采用密閉式吸風罩進行抽風,有效地控制煙塵。
根據(jù)矩形出鐵場的特點、出鐵次序以及塵源點所處的位置,并根據(jù)同類高爐出鐵場除塵系統(tǒng)設計經(jīng)驗及運行使用情況,本出鐵場除塵設計兩套除塵系統(tǒng),編號為C-1、C-2。兩套除塵系統(tǒng)由帶電液動蝶閥的管路連通,根據(jù)4個鐵口輪流出鐵(一般呈對角線)次序,當某一鐵口出鐵但交錯兩個鐵口未重疊出鐵時,可使用一套除塵系統(tǒng)來完成其對應的兩個鐵口的塵源捕集及除塵工作;當高爐出鐵出現(xiàn)高峰期,交錯兩個出鐵口重疊出鐵時,兩套除塵系統(tǒng)同時啟用。爐頂上料皮帶頭部的抽塵管路分為兩路接入2套除塵系統(tǒng),可保證其中任何一套除塵系統(tǒng)運行時,都能對爐頂上料皮帶頭部塵源進行除塵。
每一個鐵口在出鐵定點前10min開始開鐵口,鐵口抽塵點開始工作。鐵口打開后,打開該組其它各抽風點全部進行抽風。一次鐵出完用泥炮堵住鐵口。堵口后,鐵口頂抽塵和砂口、渣鐵溝、擺動溜嘴各點延時5min停止抽風;鐵口處側(cè)抽風點則在堵口后延時30min(泥炮退出鐵口后)后停止抽風,這一組的除塵點全部結(jié)束作業(yè)。
2.1 煙氣量
出鐵口頂:24×104m3/h
出鐵口側(cè):12×104m3/h
砂口(含鐵溝):8×104m3/h
擺動流嘴:26×104m3/h
渣溝:2×104m3/h
爐頂:6×104m3/h
小計:78×104m3/h
做泥套:12×104m3/h
合計:90×104m3/h
2.2 煙氣溫度
鐵口:150℃
砂口:130℃
擺動流嘴:70℃
渣溝:120℃
爐頂:40℃
根據(jù)設計參數(shù),吸塵點所需風量為78×104m3/h,及時加上做泥套一共需要的風量為90×104m3/h,而單臺風機的風量為100×104m3/h,考慮10%的漏風率也還是足夠的,但實際效果不行主要是如下幾個方面:
3.1 鐵口頂吸罩設計不合理
其結(jié)構如圖1,不能完全罩住鐵口煙塵發(fā)生點,面積與結(jié)構不合理,不能將高爐出鐵產(chǎn)生的煙塵收集起來抽走,需要進行改造。
圖1 頂吸罩(改造前)
3.2 擺動流嘴吸風口設計不合理
其結(jié)構如圖2,設計此處風量26×104m3/h,實際只有 2個800mm×800mm對角有吸風口,吸風口面積過小,達不到設計的風量分配要求,出鐵經(jīng)常性的冒黃煙污染環(huán)境,尤其是擺動流嘴擺動時更是造成半個爐臺都被黃煙籠罩。
3.3 擺動流嘴下方與鐵水罐距離過遠
擺動流嘴的方框下部進風面積過大,需在擺嘴下部安裝封閉裝置,盡可能做到方框與下面鐵路上的鐵水灌無縫接合,以達到最大限度利用此處風量負壓及盡量避免受“橫風”的影響。改造之前的結(jié)構見圖3。
圖2 擺動流嘴吸風口(改造前)
圖3 擺動流嘴的方框(改造前)
3.4 爐前溝蓋板缺失
由于開爐初期溝蓋板設計缺陷,使用壽命短,燒損后沒有及時恢復,導致出鐵時渣鐵溝大部分都是敞開的,沒有將煙塵捕捉在風道內(nèi),導致煙塵外溢嚴重,整個爐臺煙霧繚繞。
3.5 除塵管磨穿漏風
高爐投產(chǎn)兩年后的除塵管磨穿后沒有及時修補或更換而到處漏風,特別是管道彎頭部位磨損厲害,造成風量巨大的損失與浪費。
3.6除塵布袋未及時更換
2臺布袋除塵器在線共有布袋11424條,全部更換一輪需要費用210萬元左右。由于費用等原因,除塵布袋出現(xiàn)破損、“灌腸”后未及時更換,多個箱體因此離線,過濾面積大幅減少,整個除塵系統(tǒng)運行在非正常狀態(tài)下。
3.7布袋反吹系統(tǒng)維護沒跟上
布袋除塵器設計是采取離線清灰的方式,而設計中離線閥的開關信號是虛擬信號,不能正確反映離線閥的實際狀態(tài),由于維保人員的技術素養(yǎng)及責任心,在離線閥檢修后有大量的離線閥氣管接反,導致多個箱體非正常離線,也造成布袋除塵過濾面積大幅減少。
離線閥軸承在一次設備隱患排查中發(fā)現(xiàn)有112個軸承需要更換,設備維護沒有按標準進行點檢維護,導致除塵器被人為的削減了其除塵能力。
3.8未按操作規(guī)程操作
原設計中出鐵場除塵系統(tǒng)在高爐的4個出鐵口分組設置電液動閥門,通過爐前控制,根據(jù)出鐵情況進行切換,以實現(xiàn)對出鐵期的出鐵口進行抽風除塵。實際爐前工經(jīng)常將未出鐵的鐵口蝶閥打開而忘記關閉,導致風量大量浪費。特別是一個鐵口在出鐵,另外一個鐵口在做完泥套后而忘記關頂吸和側(cè)吸的蝶閥,僅此“遺忘”就損失36×104m3/h的風量。所以規(guī)范操作,培養(yǎng)爐前工良好習慣是當務之急。
4.1 4個鐵口頂吸罩的改造
針對存在的問題改造如圖4~5。
圖4 頂吸罩(改造后)
圖5 頂吸罩(改造后)
將頂吸吸口調(diào)整,寬度變?yōu)樵瓉淼?/3,并在兩側(cè)增加三角形導流槽。
4.2 擺動流嘴吸風口改造
改后如圖6,由原來的對角兩個吸口變成四個吸口,并增加吸塵面積,以達到設計中的風量分配要求,使其最大程度的契合設計要求。
圖6 擺動流嘴吸風口(改造后)
4.3 擺嘴流嘴方框改造
改后如圖7,吸風口進行了密封,下沿離鐵水罐口只有100mm左右,最大程度的避免了抽野風,也最大限度的避免“橫風”對除塵的影響。
圖7 擺動流嘴方框(改造后)
4.4 不惜成本,補齊溝蓋板
共投資200萬左右采購并重新設計溝蓋板,并規(guī)定爐前出鐵前按規(guī)定將溝蓋板蓋嚴,將煙塵通過溝蓋板下的密閉空間形成的風道導入吸塵點抽走,不使煙塵外溢。
4.5 對磨穿的除塵管道進行修補或更換
首先對所有的除塵管道進行一次測厚排查,將磨損量超過1/3的管道進行更換,彎頭部位進行耐磨處理以提高其使用壽命。
4.6 有計劃的對布袋進行檢查及更換
建立布袋定期更換制度,每兩年整體更換一輪,確保布袋完好。
4.7 對離線閥一個一個的排查,將接反的氣缸軟管恢復,并對卡死的離線閥軸承進行更換。
4.8 制定嚴格的管理制度,規(guī)范操作
高爐車間根據(jù)改造后的除塵系統(tǒng)重新擬定了操作規(guī)程并下發(fā)班組學習,由主控室監(jiān)督考核,確保爐前標準化操作執(zhí)行到位。
經(jīng)過上文所述一系列改造,爐前除塵現(xiàn)只需開一臺風機就可以達到效果,電費每年節(jié)省700萬元左右;煙囪煙氣含塵量達到國家環(huán)保要求的排放標準。
事實證明,爐前除塵改造成功是設備標準化管理的結(jié)果,解決問題我們也要有系統(tǒng)的思維,只有通盤考慮,將每一個影響因素都予以消除,最后達到預想的結(jié)果就是水到渠成之事。
袁俊華(1981-),男,工程師,本科,主要從事設備管理等工作。
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2095-2066(2016)07-0213-02
2016-2-20