艾達(dá)高
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600MW鍋爐褐煤(印尼煤、蒙煤)摻燒應(yīng)用與分析
艾達(dá)高
褐煤(褐煤、蒙煤)是一種高揮發(fā)分、高水分、中高熱值、低灰分、低硫分、難磨、極易著火和燃盡、易自燃、低流動(dòng)性的煤,灰熔點(diǎn)一般低于1200℃,易結(jié)焦。通過(guò)試驗(yàn)摸清褐煤與煤種按不同比例摻配后,對(duì)鍋爐燃燒的安全性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性以及對(duì)環(huán)保設(shè)備運(yùn)行影響程度,并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果初步判斷“前、后墻對(duì)沖燃燒”機(jī)組鍋爐及環(huán)保設(shè)備對(duì)褐煤的適應(yīng)性,掌握褐煤與煤種的最佳摻配比例、不同比例下磨煤機(jī)的最大出力、對(duì)鍋爐及環(huán)保設(shè)備的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響。
褐煤;爆炸;揮發(fā)份;摻燒
煤炭市場(chǎng)的急劇變化,鍋爐入爐煤種將不僅限于設(shè)計(jì)煤種,入爐煤的多樣性已成為火電廠燃煤的一種趨勢(shì),且隨著火電廠的燃煤成本不斷增加,為響應(yīng)廠部節(jié)約燃料成本的思路,拓寬進(jìn)煤渠道,針對(duì)不同入爐煤種,必須通過(guò)燃煤摻燒試驗(yàn)來(lái)確定其對(duì)鍋爐燃燒的穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性、安全性的影響程度。
600MW超臨界機(jī)組鍋爐為東方鍋爐廠引進(jìn)技術(shù)制造的國(guó)產(chǎn)超臨界參數(shù)、變壓、直流、本生型鍋爐;鍋爐設(shè)計(jì)燃用山西省晉城貧煤與河南省平頂山煙煤的混煤;采用雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng)。褐煤為不適爐煤種。
3.1制粉系統(tǒng)易自燃、爆炸
(1)應(yīng)加強(qiáng)入爐煤揮發(fā)分的監(jiān)控,入爐煤分析基揮發(fā)分不超過(guò)20%。
(2)嚴(yán)格控制制粉系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)溫,磨煤機(jī)(分離器)出口溫度在80℃以內(nèi),必要時(shí)開(kāi)啟冷風(fēng)門(mén)控制風(fēng)溫。
(3)600MW鍋爐制粉系統(tǒng)啟、停時(shí)應(yīng)控制分離器出口溫度在規(guī)定范圍內(nèi),應(yīng)重點(diǎn)注意磨煤機(jī)內(nèi)溫度,防止發(fā)生磨煤機(jī)內(nèi)爆事件。
(4)運(yùn)行中發(fā)生給煤機(jī)斷煤或卡澀等故障時(shí),應(yīng)特別注意控制磨煤機(jī)(分離器)出口溫度,若采取措施磨煤機(jī)出口溫度仍不能控制,應(yīng)停運(yùn)對(duì)應(yīng)磨煤機(jī)運(yùn)行,在處理過(guò)程中嚴(yán)格控制分離器出口溫度不超限,處理好后再投入磨煤機(jī)運(yùn)行。
(5)停止制粉系統(tǒng)前,確認(rèn)給煤機(jī)上插板關(guān)閉嚴(yán)密,磨煤機(jī)停運(yùn)前必須抽凈磨內(nèi)存粉,并控制分離器出口溫度低于80℃。
(6)制粉系統(tǒng)停運(yùn)后,應(yīng)監(jiān)視熱一次風(fēng)壓和風(fēng)溫,發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)的進(jìn)口熱風(fēng)電動(dòng)門(mén)關(guān)不嚴(yán),應(yīng)手動(dòng)搖緊熱風(fēng)門(mén);并加強(qiáng)對(duì)分離器出口溫度的監(jiān)視,若分離器出口溫度高于100℃,應(yīng)采取相應(yīng)措施進(jìn)行控制。
(7)600MW鍋爐制粉系統(tǒng)的惰化蒸汽系統(tǒng)應(yīng)能正常備用。
(8)運(yùn)行中磨煤機(jī)料位不許低于400mm。
(9)對(duì)于已進(jìn)褐煤的制粉系統(tǒng),連續(xù)停運(yùn)時(shí)間應(yīng)小于8h,超過(guò)8h應(yīng)輪換啟動(dòng)對(duì)應(yīng)制粉系統(tǒng)運(yùn)行,以防原煤倉(cāng)自燃。
3.2預(yù)防粉管、燃燒器燒損
(1)控制燃燒器運(yùn)行溫度:600MW鍋爐控制燃燒器入口粉管風(fēng)溫在80℃以內(nèi)。
(2)加強(qiáng)燃燒器和粉管運(yùn)行狀況監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)粉管、燃燒器磨損漏粉或自燃,應(yīng)立即退出對(duì)應(yīng)粉管、燃燒器進(jìn)行搶修。
(3)加強(qiáng)各一次風(fēng)速監(jiān)控,維持一次風(fēng)速在21m/s以上。
(4)600MW鍋爐將燃燒器的三次風(fēng)調(diào)整至60%,減小旋流強(qiáng)度,防止著火提前損壞燃燒器。
(5)嚴(yán)防發(fā)生一次粉管堵塞異常。
3.3因褐煤水分高,流動(dòng)性差,給煤機(jī)易斷煤,原煤倉(cāng)易掛壁
(1)燃用褐煤時(shí),增加1~2名敲煤人員,專門(mén)負(fù)責(zé)處理褐煤磨煤機(jī)的斷煤工作。
(2)燃運(yùn)部每白班檢查該煤斗的掛壁情況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)當(dāng)班值長(zhǎng),根據(jù)掛壁情況安排進(jìn)行一次降煤位,敲打原煤斗處理掛壁煤工作。
3.4防止?fàn)t膛結(jié)焦
(1)控制爐膛氧量在3%以上運(yùn)行,杜絕缺氧運(yùn)行。
(2)控制入爐煤含硫在1.5%以內(nèi)。
(3)加強(qiáng)對(duì)撈渣機(jī)及爐渣樣的巡查,發(fā)現(xiàn)有結(jié)焦現(xiàn)象,及時(shí)進(jìn)行煤質(zhì)調(diào)整。
3.5褐煤摻配不均勻,爐膛熱負(fù)荷波動(dòng)大
值班人員應(yīng)根據(jù)運(yùn)行參數(shù)及時(shí)調(diào)整試驗(yàn)?zāi)コ隽?,盡可能穩(wěn)定鍋爐壓力及機(jī)組負(fù)荷。
3.6褐煤試燒期間,氮氧化物的排放可能會(huì)超標(biāo)
試驗(yàn)期間爐膛出口氧量按正常運(yùn)行控制,如氮氧化物超標(biāo)應(yīng)適當(dāng)降低機(jī)組負(fù)荷運(yùn)行。
為了摸清褐煤與煤種按不同比例摻配后,對(duì)鍋爐燃燒的安全性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性以及對(duì)環(huán)保設(shè)備運(yùn)行影響程度,組織了褐煤摻燒試驗(yàn),具體試驗(yàn)情況如下:
4.1褐煤工業(yè)分析
燃管部按煤取樣制樣標(biāo)準(zhǔn)要求在煤場(chǎng)對(duì)褐煤進(jìn)行工業(yè)分析,將化驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)試驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)小組。
4.2摻混褐煤工業(yè)分析
預(yù)計(jì)褐煤的混煤已經(jīng)進(jìn)入磨煤機(jī)后,取煤粉樣,由化學(xué)進(jìn)行一次摻混煤的工業(yè)分析。
4.3試驗(yàn)工況
4.3.1分磨摻燒試驗(yàn)
(1)第一工況試驗(yàn):同時(shí)在 #4C、#4E磨煤機(jī)進(jìn)行摻燒試驗(yàn);試驗(yàn)時(shí)間:2~3d。
(2)確認(rèn)第一工況摻燒試驗(yàn)對(duì)機(jī)組運(yùn)行沒(méi)有明顯影響的情況下,進(jìn)行第二工況試驗(yàn):#4爐全爐配摻。
4.3.2如燃運(yùn)不能實(shí)現(xiàn)分磨摻燒,則直接進(jìn)行全爐摻燒試驗(yàn)
(1)第一工況:褐煤摻燒比例為20%,摻混煤的分析基揮發(fā)份控制在11~20%;試驗(yàn)時(shí)間:2~3d。
(2)確認(rèn)第一工況摻燒試驗(yàn)對(duì)機(jī)組運(yùn)行沒(méi)有明顯影響的情況下,進(jìn)行第二工況試驗(yàn):褐煤摻燒比例為30%,摻混煤的分析基揮發(fā)份控制在11~20%;試驗(yàn)時(shí)間:2~3d。
4.3.3試驗(yàn)方法
(1)預(yù)計(jì)褐煤的混煤已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入磨煤機(jī)作為試驗(yàn)工況的開(kāi)始時(shí)間。實(shí)驗(yàn)前調(diào)試人員應(yīng)將磨煤機(jī)分離器下、上擋板分別置于75%、35%位置。
(2)各試驗(yàn)工況條件下,磨煤機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)飛灰可燃物、爐渣可燃物、煤粉進(jìn)行取樣,同時(shí)觀察燃燒穩(wěn)定性,結(jié)焦,煙氣含硫,NOx含量、石膏漿液等的變化。
(3)每個(gè)試驗(yàn)工況下持續(xù)時(shí)間暫定為8h,即上午8:00~下午17:00止,根據(jù)試驗(yàn)情況可適當(dāng)延長(zhǎng)試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間。
(4)試驗(yàn)期間利用SIS數(shù)據(jù),進(jìn)行相關(guān)參數(shù)的分析比較。
(5)試驗(yàn)期間,應(yīng)保持其他磨煤質(zhì)相對(duì)穩(wěn)定。
(6)試驗(yàn)結(jié)束后對(duì)機(jī)組負(fù)荷、總給煤量、煙氣二氧化硫、脫硫系統(tǒng)漿液、制粉出力、鍋爐效率等參數(shù)進(jìn)行分析。
(1)2012年2月開(kāi)始摻燒褐煤工作,褐煤的含水量達(dá)20~30%,具有易自燃、易爆炸、流動(dòng)性較差的特點(diǎn),且蒙煤的可磨性較差,褐煤煤質(zhì)數(shù)據(jù)如表1。
表1
(2)褐煤主要進(jìn)600MW鍋爐,褐煤的摻燒比例為20~25%左右,摻燒情況如表2。
表2
(3)#3鍋爐摻燒褐煤的試驗(yàn)數(shù)據(jù)(如表3)。
表3
(4)#4摻燒褐煤的試驗(yàn)數(shù)據(jù)(如表4)。
(5)褐煤摻燒數(shù)據(jù)分析:
褐煤在600MW機(jī)組可以適當(dāng)比例摻配入爐(摻配比例不宜大于40%),在300MW機(jī)組無(wú)法摻配入爐(300MW鍋爐為中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)熱風(fēng)送粉),但褐煤摻配入爐后對(duì)鍋爐經(jīng)濟(jì)性和安全性有一定影響,具體如下:
表4
①對(duì)飛灰和爐渣的影響。因水分高,摻燒褐煤后磨煤機(jī)出口溫度由80℃下降至60℃,下降幅度約 20℃,導(dǎo)致煤粉入爐后由于溫度下降煤粉著火困難,燃燒滯后,飛灰含碳和爐渣含碳上升,特別是褐煤與無(wú)煙煤種混摻時(shí)由于褐煤提前燃燒搶走氧量,導(dǎo)致煤粉更難燃盡,飛灰和爐渣上升尤為明顯。根據(jù)摻燒對(duì)比分析,當(dāng)全煙煤入爐時(shí)飛灰能控制在1.5%內(nèi);當(dāng)按30%比例摻燒褐煤時(shí)飛灰上升至2.6~3%左右,能取得較好的效果;當(dāng)增加經(jīng)營(yíng)公司煤種15%時(shí),由于含有無(wú)煙煤,飛灰上升2.5%以上。
②對(duì)磨煤機(jī)出力影響。因磨煤機(jī)出口溫度下降20℃,影響磨煤機(jī)干燥出力。鍋爐制粉總出力下降約30t/h,機(jī)組帶負(fù)荷能力下降明顯。
③由于低熔點(diǎn),極易造成鍋爐結(jié)焦,頻繁掉大焦,影響鍋爐安全運(yùn)行。
④由于高水分,鍋爐煙氣中的水汽含量較高,空預(yù)器的低溫腐蝕、受潮的灰份對(duì)空預(yù)器受熱面堵塞可能加劇。
⑤由于高揮發(fā)分,在啟、停制粉系統(tǒng)、給煤機(jī)斷煤等變工況時(shí),其煤粉濃度發(fā)生變化、磨煤機(jī)出口溫度升高,易落入煤粉爆燃的區(qū)域。
⑥在煤場(chǎng)易發(fā)生自燃,影響煤場(chǎng)和輸煤系統(tǒng)安全,造成熱值損失。
褐煤(印尼煤、蒙煤)在600MW機(jī)組鍋爐為可入爐煤種,但不是適爐煤種;因褐煤具有易燃易爆的特性,在摻燒過(guò)程中有較大的安全隱患,為響應(yīng)節(jié)約燃料成本的思路,2012年進(jìn)行了大量褐煤摻燒試驗(yàn)工作,并制定了“褐煤摻燒運(yùn)行技術(shù)措施”,在保證機(jī)組安全摻燒褐煤前提下,現(xiàn)600MW機(jī)組褐煤摻燒比例最大達(dá)40%。
2016-3-8
TM621.2
A
2095-2066(2016)11-0216-02