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        火電廠煙氣脫硝裝置對鍋爐運(yùn)行的影響

        2016-08-09 00:57:34吳鴻飛
        大科技 2016年21期
        關(guān)鍵詞:預(yù)器省煤器水冷壁

        吳鴻飛

        (貴州粵黔電力有限責(zé)任公司 貴州盤縣 553505)

        火電廠煙氣脫硝裝置對鍋爐運(yùn)行的影響

        吳鴻飛

        (貴州粵黔電力有限責(zé)任公司 貴州盤縣 553505)

        現(xiàn)階段我國發(fā)電廠大多以燃煤發(fā)電為主,本文以火電廠的SCR煙氣脫硝系統(tǒng)為例,對火電廠煙氣脫硝裝置的使用對于鍋爐運(yùn)行的影響進(jìn)行分析,供相關(guān)人士參考。

        火電廠;煙氣脫硝;運(yùn)行影響

        1 引言

        近些年,經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛,我國大型火力燃煤電廠大量興建,無論是國家環(huán)保機(jī)構(gòu),還是各發(fā)電集團(tuán)都越來越重視發(fā)電廠的煙氣脫硫處理。火電廠的SCR煙氣脫硝系統(tǒng)的應(yīng)用,使火電廠煙氣SCR脫硝系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效的運(yùn)行,降低NOx排放的措施,以達(dá)到國家的排放標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)減少NOx的排污費(fèi),避免煙氣再加熱消耗能量,節(jié)約了所需能量,降低了生產(chǎn)成本,適合推廣應(yīng)用。

        2 火電廠的SCR煙氣脫硝系統(tǒng)結(jié)構(gòu)介紹

        火電廠的SCR煙氣脫硝系統(tǒng),包括鍋爐和省煤器,所述鍋爐的出口連接有省煤器,所述省煤器的出口連接脫硝器,所述脫硝器連接空預(yù)器,所述空預(yù)器的出口通過除塵器連接脫硫裝置,所述脫硫裝置的出口連接煙囪;所述空預(yù)器的空冷入口上連接有送風(fēng)機(jī),所述空預(yù)器的空冷出口連接至鍋爐;所述省煤器與脫硝器間的管路上連接有液氨存儲及卸料系統(tǒng)、以及監(jiān)控系統(tǒng)。由于采用了上述結(jié)構(gòu),增設(shè)的脫硝器,可對鍋爐排除的煙氣進(jìn)行脫硝處理,從而使得鍋爐排除的煙氣在催化劑的作用下,還原劑(液氨)與煙氣中的氮氧化物反應(yīng)生成無害的氮和水,從而去除煙氣中的NOx。SCR煙氣脫硝系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        3 對SCR脫硝法產(chǎn)生影響的性能因素分析

        3.1 脫硝催化劑

        在SCR脫硝法中,脫硝催化劑最為重要,它在整體脫硝裝置中的投資成本要占到總投資的40%以上。為火電廠鍋爐配備的一般為高溫催化劑,它的催化載體為TiO2,其中的主要成分包括了WO3、V2O5等金屬氧化物,它們占據(jù)了催化劑95%以上的成分比例。之所以選擇高溫催化劑是因?yàn)樗母呙撓跣屎透叻磻?yīng)溫度(400℃),對大型火電廠鍋爐而言,高溫催化劑幾乎是必不可少的脫硝反應(yīng)元素。為了達(dá)到高溫催化劑的反應(yīng)需求,要將SCR脫硝反應(yīng)器安置于鍋爐的高溫空氣預(yù)熱器以及省煤器中間。如此設(shè)計(jì)的另一個(gè)原因還在于高溫空氣預(yù)熱器與省煤器所處區(qū)域也是煙氣含塵量最大的區(qū)域,所以為了避免粉塵對于催化劑性能的負(fù)面影響,一定要在此區(qū)域配備脫硝反應(yīng)器以保護(hù)催化劑的脫硝性能。

        圖1 SCR系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

        3.2 煙氣的溫度

        在SCR脫硝過程中,煙氣的溫度決定了催化還原反應(yīng)的速率,對催化劑的活性也有很大影響。如果煙氣溫度能維持在350~390℃,那么催化劑的活性將達(dá)到最高水平。待到煙氣溫度下降到硫酸氫銨的露點(diǎn)溫度230℃時(shí),所加入的NH3還原劑與煙氣中的SO2反應(yīng)生成新的硫酸氫銨,它會被冷凝于催化劑中,此時(shí)的催化劑就會暫時(shí)失去活性。而如果煙氣溫度過高高于400℃時(shí),NH3還原劑就會與O2反應(yīng)最終生成NOx,這樣不利于脫硝效果的發(fā)揮。所以在火電廠鍋爐的燃用設(shè)計(jì)方面,必須將入口煙氣的溫度控制在320~390℃之間。

        3.3 SO2與SO3之間的轉(zhuǎn)化率

        SO2與SO3之間的轉(zhuǎn)化率是指當(dāng)煙氣流經(jīng)脫硝裝置被處理后,煙氣中兩種物質(zhì)的轉(zhuǎn)化比率。在轉(zhuǎn)化過程中,V2O5催化劑是最關(guān)鍵的活性物質(zhì),它能表現(xiàn)出較為出色的脫硝效率。從化學(xué)轉(zhuǎn)化角度講,兩種氣體之間的轉(zhuǎn)化率與溫度相關(guān),如果煙氣溫度降至220℃以下,而且附著水蒸氣,SO3就會與NH3還原劑反應(yīng)生成硫酸氫銨,硫酸氫銨在經(jīng)過沉積附著于催化劑表面后就會造成催化劑的堵塞。所以不但要保證煙氣脫硝反應(yīng)過程中對溫度的控制(220~390℃),還要使SO2與SO3之間的轉(zhuǎn)化率小于1%。

        4 實(shí)例探析SCR聯(lián)合脫硝裝置對鍋爐運(yùn)行的影響

        該鍋爐型號為HG-410/9.8-YW15,采用中間倉儲式制粉系統(tǒng)、單汽包自然循環(huán)、固態(tài)排渣、四角切圓噴燃、Π型布置,四周布置膜式水冷壁。鍋爐爐膛為正方形,尺寸為9980mm×9980mm,頂棚管標(biāo)高39000mm,汽包中心線標(biāo)高42600mm。

        4.1 對冷灰斗的影響

        該鍋爐配套有兩個(gè)冷灰斗,灰渣通過撈渣機(jī)、碎渣機(jī)進(jìn)入灰溝,經(jīng)沖灰噴嘴送入渣漿池,再通過渣漿泵打到脫水倉,經(jīng)脫水后運(yùn)到灰場。SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)運(yùn)行1a多后,在渣斗附近有較濃的氨味,冷灰斗與密封水接觸的邊緣有大量的積灰。SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)采用的是墻式氣力霧化噴槍,稀釋后的尿素溶液經(jīng)霧化后高速噴入爐膛,高速噴入的尿素液滴對爐膛內(nèi)的局部煙氣形成較強(qiáng)的擾動(dòng)和沖擊,從而加快了煙氣中飛灰的碰撞,促使飛灰間大顆粒的形成,同時(shí)由于噴入的尿素液滴溫度較低,液滴蒸發(fā)和尿素?zé)峤膺^程均降低了煙氣接觸的溫度,部分來不及熱解的尿素晶體被飛灰包裹落入灰斗中,在灰斗遇到水后再慢慢溶解于水封水中。此外,由于沖灰水采用循環(huán)利用方式,補(bǔ)充水為循環(huán)水和部分工業(yè)水,從而導(dǎo)致水封用水的尿素溶液濃度逐漸升高,氨味也隨之越來越重。對冷灰斗與密封水接觸邊緣的積灰進(jìn)行物相分析可知,積灰的主要成分是CaSO4和Ca(SO4)(H2O)2。由于飛灰之間碰撞的增加及局部煙溫的下降,為煙氣中SO2與CaO的反應(yīng)提供了重要的條件,更多的CaSO4生成,落入灰斗的CaSO4增加,CaSO4在水中的溶解度很低,形成大量的結(jié)晶體,結(jié)晶體附在冷灰斗表面從而增加冷灰斗表面的粘附能力,使得越來越多的積灰形成,若不及時(shí)清理,最終會導(dǎo)致冷灰斗被徹底封死,鍋爐排渣功能失效。

        4.2 對水冷壁的影響

        SCR聯(lián)合系統(tǒng)連續(xù)投運(yùn)半年后,發(fā)現(xiàn)在墻式氣力霧化噴嘴的下方水冷壁彎管的位置出現(xiàn)泄漏,影響鍋爐的安全生產(chǎn)。發(fā)生泄漏的水冷壁管表面有不規(guī)則的貝殼或橢圓形狀的大小坑,呈現(xiàn)潰瘍狀,但并沒有腐蝕產(chǎn)物的聚集,其表面顯現(xiàn)光滑狀。墻式噴槍的前進(jìn)與退出主要由其配套的步進(jìn)電機(jī)來控制,為了避免噴嘴的燒壞,在設(shè)計(jì)中采用噴嘴剛好與水冷壁平齊。墻式噴嘴的噴孔為扇形,水平布置,即噴射的角度與旋轉(zhuǎn)上升的煙氣垂直,由于步進(jìn)電機(jī)的重量較大,導(dǎo)致墻式噴嘴的重心偏向電機(jī)一側(cè),從而造成墻式噴槍略為上翹。若噴嘴出口附近有液滴,在重力的作用下液滴將沿著噴槍外壁面回流,最終滴漏到噴嘴下方的水冷壁管面上。與高溫的煙氣相比,噴槍表面的溫度低的多,液滴的蒸發(fā)相對較慢,當(dāng)液滴慢慢聚集成大液滴時(shí),在重力作用下,就沿著壁管回流從而滴漏到下方的水冷壁管壁面。尿素在高溫下分解生成NH3和HNCO,氰酸根(NCO-)是一種還原性酸根,對水冷壁管表面的鈍化膜會產(chǎn)生活化腐蝕從而破壞活化膜。尿素液滴在水冷壁上會吸收煙氣中的SO2、SO3以及飛灰中氯化物,使得水冷壁上尿素液滴中硫酸根離子和氯離子濃度升高,進(jìn)一步破壞水冷壁表面上的保護(hù)膜,對鋼材產(chǎn)生腐蝕。此外尿素溶液液滴不斷滴漏蒸發(fā),避免了尿素液滴中鐵離子濃度過高而導(dǎo)致水冷壁表面形成雙電層,不斷地從鋼材陰極吸引電子,從而使陽極不斷有電子向陰極移動(dòng),而陽極上的鐵離子也就不斷移入液滴中,腐蝕不斷加劇,最終導(dǎo)致管壁破裂而發(fā)生泄漏。因此要避免尿素溶液附著在水冷壁上,以免對鍋爐運(yùn)行帶來隱患。

        4.3 對空預(yù)器的影響

        鍋爐采用立式、管式空氣預(yù)熱器,分兩級與省煤器交叉布置,上級為1個(gè)行程,下級為3個(gè)行程,管材為考登鋼。SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)連續(xù)投運(yùn)1a后,在檢修期間,對低溫空預(yù)器進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)煙道緊臨外包墻的區(qū)域,低溫段末級空預(yù)器腐蝕較為嚴(yán)重,而遠(yuǎn)離外包墻區(qū)域的管段則腐蝕較為輕微。對管段內(nèi)壁的垢樣進(jìn)行分析,結(jié)果表明垢樣主要含有硫酸根、硝酸根、氯離子、銅離子、鐵離子、鈣離子、銨根離子等。離子分析結(jié)果如圖2所示。

        圖2 腐蝕垢樣離子分析

        從圖2可以看出,陽離子以NH4+和Ca2+所占比例最高,陰離子中以SO42-和Cl-所占比例最高。從前面的分析可知,當(dāng)NOx控制在100mg/m3以下時(shí),NH3逃逸在5mL/m3以內(nèi)。逃逸的NH3能與煙氣中的SO3發(fā)生反應(yīng)生成硫酸銨和硫酸氫銨,反應(yīng)如下:

        在空預(yù)器的運(yùn)行溫度范圍內(nèi)硫酸氫銨為干燥固體粉末,對空預(yù)器的影響較小,但其粘性很強(qiáng),容易在空預(yù)器的冷端沉積,因此垢樣中有銨根離子。由于鍋爐燃料為低硫煤且SCR催化劑的用量不多(GHSV約為4200h-1),煙氣中的SO3含量較低,生成的硫酸氫銨并不多,因此測得的銨根離子濃度遠(yuǎn)低于硫酸根離子的濃度。垢樣檢測中,硫酸根的含量最高,約占59%,其腐蝕嚴(yán)重的部位位于緊靠包墻的區(qū)域,由于散熱的影響,這部分區(qū)域的溫度較低,且為空預(yù)器冷端(進(jìn)風(fēng)口一側(cè)),更容易發(fā)生低溫腐蝕。一方面由于SO3的含量增加,酸露點(diǎn)溫度升高,另一方面由于SCR系統(tǒng)投運(yùn)時(shí)噴入更多的水汽,水蒸氣的分壓力增加,也導(dǎo)致煙氣中的酸露點(diǎn)升高。大量的硫酸鹽、亞硫酸鹽的生成,使得積灰變得越來越緊密,積灰與管子內(nèi)壁反應(yīng)生成硫酸鐵和亞硫酸鐵,從而對管壁造成腐蝕。SCR系統(tǒng)的投運(yùn)進(jìn)一步加劇了空預(yù)器的腐蝕,因此需要加強(qiáng)吹灰并盡量控制NH3的逃逸。

        5 結(jié)束語

        現(xiàn)階段我國發(fā)電廠大多以燃煤發(fā)電為主,文章介紹了一種火電廠的SCR煙氣脫硝系統(tǒng)。可對各個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行精確有效的控制,使火電廠煙氣SCR脫硝系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效的運(yùn)行,降低NOx排放的措施,以達(dá)到國家的排放標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)減少NOx的排污費(fèi),避免煙氣再加熱消耗能量,節(jié)約了所需能量,降低了生產(chǎn)成本,適合推廣應(yīng)用。

        [1]李波波.火電廠鍋爐脫硝裝置全負(fù)荷運(yùn)行技改實(shí)踐探討[J].工程技術(shù):全文版,2016(12):00241.

        [2]朱晨曦,鄭迎九,周昊.SNCR+SCR煙氣聯(lián)合脫硝工藝在電站鍋爐中的應(yīng)用[J].中國電力,2016,48(2):164~169.

        [3]姚宣,鄭鵬,鄭偉.SCR脫硝系統(tǒng)最低連續(xù)噴氨溫度的研究[J].中國電力,2016,49(1):146~150.

        X773

        A

        1004-7344(2016)21-0096-02

        2016-7-6

        吳鴻飛(1974-),男,侗族,貴州盤縣人,助理工程師,大專,主要從事工作和研究方向?yàn)榛痣姲l(fā)電廠發(fā)電運(yùn)行及600MW火電機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,脫硫,脫銷,除塵環(huán)保運(yùn)行方面。

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