韓曉明 黃健 馮志強 李海友
(柳州鋼鐵股份有限公司燒結(jié)廠 廣西柳州市 545002)
燒結(jié)機節(jié)能提效改造后料場保供的生產(chǎn)實踐
韓曉明 黃健 馮志強 李海友
(柳州鋼鐵股份有限公司燒結(jié)廠 廣西柳州市 545002)
為了實現(xiàn)3#360m2燒結(jié)機節(jié)能提效改造后料場保供生產(chǎn)任務(wù)的順利完成,柳鋼燒結(jié)廠中和車間對與3#360m2燒結(jié)機配套的卸礦生產(chǎn)線、一次料場、二次料場及預(yù)配料生產(chǎn)線等工藝及生產(chǎn)操作進行優(yōu)化,使得料場相關(guān)設(shè)備的作業(yè)效率得到顯著提升,很好的確保了3#360m2燒結(jié)機節(jié)能提效改造后料場保供生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。
節(jié)能提效;保供;卸礦生產(chǎn)線;一次料場;二次料場;預(yù)配料生產(chǎn)線;優(yōu)化;作業(yè)效率
3#360m2燒結(jié)機配套原料場是在原83m2燒結(jié)機配套原料場基礎(chǔ)上改造后投產(chǎn)運行的,由1#、2#、3#一次料場及4#、5#二次料場組成,主要設(shè)備有1#、4#堆取料機,1#堆料機,1#、2#取料機以及相應(yīng)的1#預(yù)配料系統(tǒng)及1#翻車機排料系統(tǒng),因受老區(qū)發(fā)展空間限制,在生產(chǎn)設(shè)計之初庫存容量偏小就一直困擾著原料場的建設(shè),同時利用舊的1#翻車機及排料系統(tǒng)的設(shè)備和設(shè)施,更加局限了其進一步發(fā)展提升的能力。而3#360m2燒結(jié)機節(jié)能提效改造后,產(chǎn)能在原有基礎(chǔ)上增加了近40萬t/年,中和平鋪礦消耗由原來的3000t/班增至4000t/班,給料場的堆、取料平鋪生產(chǎn)帶來嚴峻的考驗。本攻關(guān)主要對3#360m2燒結(jié)機配套的工藝及生產(chǎn)操作進行優(yōu)化,提升料場的產(chǎn)能和設(shè)備作業(yè)效率,由2015年上半年的76.92%提升到2015年下半年的86.53%,從而確保料場順利完成3#360m2燒結(jié)機節(jié)能提效改造后保供生產(chǎn)任務(wù)。主要工藝流程圖為圖1~2。
圖1
圖2
2.1 料場的設(shè)計局限性影響
為3#360m2燒結(jié)機服務(wù)的4#、5#二次料場,每堆中和平鋪礦容量為10.5萬t。由于受1#堆料機設(shè)備參數(shù)及工藝參數(shù)限制(確保中和平鋪礦質(zhì)量的穩(wěn)定),堆滿一堆中和平鋪礦最少要7.5d的時間,而一堆中和平鋪礦3#360m2燒結(jié)機的使用時間為8.5d時間,生產(chǎn)時間極為緊湊,料場設(shè)備根本沒有時間安排進行設(shè)備的檢修和維護。從而影響到設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)和生產(chǎn)組織工作。
2.2 翻車機及排料系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)能力的影響
與3#360m2燒結(jié)機配套的火車翻卸設(shè)備為1989年投產(chǎn)的燒結(jié)廠中和車間1#翻車機及排料系統(tǒng)設(shè)備,其機械自動化程度較低(還是采取火車頭對位卸車),產(chǎn)能較少,輸送能力只有700t/h。占用了與排料系統(tǒng)設(shè)備配套的1#、4#堆取料機大部分的作業(yè)時間進行堆料作業(yè),給1#、4#堆取料機的取料作業(yè)生產(chǎn)帶來較大影響。
2.3 礦石物流站工程的影響
公司礦石物流站在施工過程中,需要占據(jù)3#360m2燒結(jié)機配套原料場1#、2#一次料場北面近30m的距離,進一步收縮了一次料場的庫存容量。
3.1 規(guī)范預(yù)配料生產(chǎn)指標(biāo),執(zhí)行班產(chǎn)考核制度
根據(jù)料場的工藝要求和生產(chǎn)過程具體的實際情況,采取有組織、有科學(xué)的生產(chǎn)措施。
(1)中和料場是以露天作業(yè)為主,受氣候影響比較大,根據(jù)氣候的特點,在生產(chǎn)組織管理方面采取相應(yīng)的不同措施,避免出現(xiàn)大的崩料和塌料現(xiàn)象,使得雨季的生產(chǎn)工作能順利的開展。
(2)平鋪礦的生產(chǎn)中,控制料堆的高度和寬度既要滿足生產(chǎn)和工藝要求,也要保證質(zhì)量。
(3)在卸車管理中,充分利用門卸機、翻車機和兩臺堆取料機等現(xiàn)有卸料和排料設(shè)備,合理協(xié)調(diào)組織生產(chǎn),規(guī)定各班在正常生產(chǎn)時,必須遵守先卸料排料,后混均平鋪生產(chǎn)和送料的原則,合理兼顧,減少車皮的積壓。
(4)加強兩臺堆取料機在堆料與取料的生產(chǎn)協(xié)調(diào),合理調(diào)節(jié)兩套混均配料系統(tǒng)平鋪礦的生產(chǎn)作業(yè),使平鋪礦的生產(chǎn)得以連續(xù)進行,以保證給燒結(jié)車間提供充足的中和精料。
3.2 執(zhí)行料場設(shè)備計劃檢修制度,提升設(shè)備使用率
要保證生產(chǎn)任務(wù)的完成,設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)是一個關(guān)鍵的前提。中和料場的設(shè)備大多處于露天狀況,隨著使用年限的增加,設(shè)備老化和故障較多的現(xiàn)象相當(dāng)突出。保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)和生產(chǎn)順利進行,采取以下措施:
(1)重新制定設(shè)備管理的要求和維護工作,明確責(zé)任到班組和個人。堅持每月組織值班工長、技術(shù)員對全車間的設(shè)備、衛(wèi)生、安全進行檢查,把檢查結(jié)果及時公布,好的給予表揚和獎勵,差的按章考核,這樣,即可以及時發(fā)現(xiàn)各班在設(shè)備維護管理上存在的不足,又可以督促職工搞好設(shè)備維護工作。
(2)做好設(shè)備的檢修計劃:除加強設(shè)備維護外,定期進行檢修是提高設(shè)備完好率的必要措施,改變過去設(shè)備存在故障后,才安排檢修的做法,而是根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏,合理安排設(shè)備檢修。這樣既不影響生產(chǎn),設(shè)備也得到檢修,滿足生產(chǎn)需要。
3.3 對1#翻車機排料系統(tǒng)改造,減少卸礦堆料時間
對燒結(jié)廠中和車間1#翻車機排料系統(tǒng)部分皮帶電機、減速機及電纜和控制系統(tǒng)進行更新及改進,改善1#翻車機排料系統(tǒng)生產(chǎn)能力不足的現(xiàn)狀,以及新增聲光報警系統(tǒng)解決連鎖生產(chǎn)過程中存在的安全聯(lián)保不到位等隱患,通過以上措施的實施,1#翻車機排料系統(tǒng)生產(chǎn)現(xiàn)狀得到較大的改善,安全生產(chǎn)得到有力的保障,生產(chǎn)能力也得到大幅度提升,排料流量由原來的700t/h增加至1000t/h,很好的改善了中和新料場的存儲不足和二燒原料供應(yīng)緊張等現(xiàn)狀。
極大的提高了卸礦、排料效率,堆料時間的縮短便于靈活利用1#、4#堆取料機取料作業(yè),更加保證預(yù)配料每天的生產(chǎn)產(chǎn)量。
對料場現(xiàn)存問題的解決,確保3#360m2燒結(jié)機在2015年4月份完成節(jié)能提效改造后保供生產(chǎn)任務(wù)的順利完成,實現(xiàn)2015年4~11月份約241萬t中和平鋪礦的穩(wěn)定供應(yīng)。生產(chǎn)實踐表明,料場的精細化管理工作的實施,是提升料場生產(chǎn)效率和穩(wěn)定生產(chǎn)的基礎(chǔ)。
TF046
A
1004-7344(2016)06-0221-01
2016-2-10