尹 釗 孟 斌 杜清源
(河南龍宇煤化工有限公司 河南永城476600)
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工業(yè)循環(huán)水排污及旁路系統(tǒng)的改造
尹釗孟斌杜清源
(河南龍宇煤化工有限公司河南永城476600)
在工業(yè)生產(chǎn)過程中,冷熱溫度的交換是一道十分重要的工序。冷卻水在系統(tǒng)中不斷循環(huán)使用,由于水溫升高、流速變化、蒸發(fā)、各種無機離子和有機物質(zhì)的濃縮,冷卻塔和冷卻水池在室外受到陽光照射、風吹雨淋、灰塵雜物的進入以及設備材料老化等多種因素的綜合作用,會產(chǎn)生比直流系統(tǒng)更為嚴重的沉積物附著、設備腐蝕和微生物大量滋生,形成的黏泥污垢進而堵塞管道。
1排污系統(tǒng)改造
河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇公司)循環(huán)水系統(tǒng)采用組合型鋼混結(jié)構(gòu)機械通風逆流模式,塔體框架采用混凝土材質(zhì),塔體圍護板采用玻璃鋼材質(zhì)。熱水經(jīng)進水管流入塔內(nèi),先流入配水管系,再經(jīng)支管上的噴嘴均勻地噴灑到下部的淋水填料上,水在此處以水滴或水膜的形式向下運動。冷空氣經(jīng)下部進水口進入塔內(nèi),與熱水在淋水填料中以逆流的形式進行傳熱和傳質(zhì),以降低水溫,吸收了熱量的濕熱空氣由風機經(jīng)風筒抽出塔外,氣流夾帶的小水滴經(jīng)分離后返回塔內(nèi),冷水便流入下部集水池(即循環(huán)水池)。在循環(huán)水池內(nèi)部,為了便于循環(huán)水泵抽吸、降低循環(huán)水池水平高度以及避免循環(huán)水泵氣蝕,專門設置了吸水池(較循環(huán)水池水平面低2 m);然而,排污口設在循環(huán)水池內(nèi),作為最低點吸水池同時又是所有沉積物集中的區(qū)域,起不到任何作用,該排污口只能用來調(diào)整循環(huán)水含鹽量和濃縮倍率,因此,龍宇公司結(jié)合生產(chǎn)實際改造出了“千足蟲”排污系統(tǒng)。利用原排放口作為排放總管,直接引入2條支管進入吸水池,在每個支管每隔1 m處交叉配置分支管(共配由320個分支管),并在每個分支管配置直徑Ф 400 mm、高100 mm的圓筒凹槽,利用循環(huán)水池的液位差直接將吸水池內(nèi)的懸浮物排出,有效改善了循環(huán)水水質(zhì),避免了大量黏泥進入各換熱設備而影響換熱效果,也為旁路系統(tǒng)的改造和長周期運行提供了最佳條件。循環(huán)水排污系統(tǒng)改造示意見圖1。
圖1 循環(huán)水排污系統(tǒng)改造示意
2旁路系統(tǒng)改造
一般細菌形成的黏泥、被殺死細菌尸體以及剝離下來的生物黏泥有70%以上是通過旁濾器排出循環(huán)水系統(tǒng)。一般流量大于10 000 t/h的循環(huán)水系統(tǒng)設計要求旁濾量不低于循環(huán)量的5%。實踐證明,中速過濾器濾除效果優(yōu)于無閥濾池,但人工強度略大,對于存在化學泄漏的循環(huán)水系統(tǒng)一般建議旁漏量在7%以上為宜;并定時、定人進行反洗,應做好旁濾器維護工作。該循環(huán)水旁路系統(tǒng)采用高效纖維束過濾器,結(jié)合該過濾器在實際運行中的情況,并根據(jù)循環(huán)水排污系統(tǒng)一起分析,將纖維束過濾器改成砂濾,使循環(huán)水水質(zhì)更優(yōu)及運行周期更長。本次改造將纖維束過濾器內(nèi)部全部拆解,利用纖維束過濾器內(nèi)部的布水裝置、布氣裝置、反洗水裝置和氣洗裝置,并在過濾器內(nèi)部布設粒徑大小不一的石英砂,下層為粒徑大的石英砂作為承托層,上部為粒徑小的石英砂作為過濾層,裝填至濾罐2/3高度,直接投用即可。
2.1纖維束過濾器的結(jié)構(gòu)與特點
纖維束過濾器由固定多孔板、活動多孔板、纖維束濾料及布氣裝置等組成。活動多孔板可上下移動,過濾時在水力作用下,濾料順水流方向空隙由大逐漸變小,纖維密度變大,形成理想的過濾層面,其過濾過程既有縱向深層過濾,又有橫向深層過濾,可有效提高過濾精度和過濾速度。清洗時,纖維束達到疏松狀態(tài);同時,采用氣水合洗的方法,在氣泡聚散和水力沖洗過程中,纖維束處于不斷抖動狀態(tài),在水力和上升氣泡的作用下,反沖洗濾料使其再生。
纖維束過濾器的優(yōu)點:①過濾精度高,水中懸浮物去除率高達100%,經(jīng)混凝處理天然水的濁度為20 NTU時,過濾出水濁度控制在5 NTU以下;②過濾速度快,一般為30 m/h,是傳統(tǒng)過濾器的3~5倍;③截污容量大,一般為5~10 kg/m3,是傳統(tǒng)過濾器的2~4倍。
存在的不足:①運行周期短,由于循環(huán)水水質(zhì)波動大,尤其在沖擊性投加殺菌劑后,循環(huán)水濁度能夠達到30 NTU以上,而加入殺菌劑后各換熱器附帶的黏泥、各類雜物進入循環(huán)水系統(tǒng),通過旁路系統(tǒng)過濾,致使很多黏泥進入,造成纖維束形成了天然的掛片,通過日常的水洗、氣洗無法清洗掉,日積月累,會影響其過濾效果;②由于運行周期短,一旦出現(xiàn)起不到過濾作用就要拆開檢查,甚至化學清洗,因內(nèi)部結(jié)構(gòu)較砂濾復雜,加之內(nèi)部由成千上萬條纖維束,維修成本高且時間長;③因纖維束過濾器每次反洗、氣洗、正洗時間達到2 h,造成電耗和水耗偏高。
2.2砂濾的特點
(1)砂介質(zhì)過濾器過濾精度高,可增加多層過濾介質(zhì),過濾面積大,壓力損失小,可實現(xiàn)大流量、高精度過濾,傳統(tǒng)過濾器卻很難實現(xiàn)。
(2)排污控制方式多樣,有自動控制、壓差控制、手動控制。
(3)砂濾器維修、維護方便,可設置檢修工位,更換過濾介質(zhì)方便。
(4)控制系統(tǒng)先進,控制系統(tǒng)可根據(jù)不同水質(zhì)調(diào)整其工作模式和運行狀態(tài),能適應各種水質(zhì)能力。
(5)反洗用水量少,電耗低,由于該砂濾反洗、氣洗、正洗時間共耗時30 min,較纖維束過濾器水耗、電耗明顯降低。
(6)運行周期長,該裝置自2013年12月投用以來,一直處于較好運行狀態(tài)。
3效益分析
3.1循環(huán)系統(tǒng)加藥后水質(zhì)變換情況
因循環(huán)水系統(tǒng)每半個月需要沖擊性投加殺菌劑,致使在此期間循環(huán)水的濁度最高上升至35 NTU,而正常生產(chǎn)時循環(huán)水濁度<10 NTU,在排污系統(tǒng)和旁路系統(tǒng)未改造前將循環(huán)水濁度降至正常值需要30 h以上,而改造后時間減半,對整個生產(chǎn)系統(tǒng)更有利。
3.2消耗對比
纖維束過濾器反洗、氣洗同步進行用時1 h(反洗水量為100 m3/h),正洗20 min(正洗水量為200 m3/h)。砂濾反洗、氣洗同步進行需用時20 min,正洗10 min,其正洗、反洗用水量與纖維束過濾器相同。纖維束過濾器和砂濾清洗周期均為24 h,該套循環(huán)水系統(tǒng)配10臺過濾器,按年運行330 d、水價2元/t計,則每年共節(jié)水330 kt,即每年因清洗過濾器共節(jié)省費用66萬元左右。該氣洗裝置均用羅茨風機(功率為40 kW)作為氣源,按電費0.725元/(kW·h)計,則每年共節(jié)省電費63 800元。合計每年節(jié)省費用72萬元左右,經(jīng)濟效益明顯。
(收稿日期2016-02-01)