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        航天爐粉煤氣化運(yùn)行總結(jié)

        2016-08-01 07:36:11
        氮肥與合成氣 2016年6期
        關(guān)鍵詞:粉煤灰水氣化爐

        孫 建

        (滄州正元化肥有限公司 河北滄州061108 )

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        航天爐粉煤氣化運(yùn)行總結(jié)

        孫建

        (滄州正元化肥有限公司河北滄州061108 )

        0前言

        滄州正元化肥有限公司是河北陽煤正元化工集團(tuán)公司根據(jù)陽煤集團(tuán)總體發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃投資新建的大型煤化工企業(yè),一期工程生產(chǎn)規(guī)模是合成氨600 kt/a、尿素800 kt/a。采用航天(HT-L)粉煤加壓氣化技術(shù),配置2套(A套和B套)Φ3 200 mm/Φ3 800 mm航天爐系統(tǒng),單爐設(shè)計(jì)日投煤量均為1 500 t 、合成氣產(chǎn)能(干氣)為99 982 m3/h(標(biāo)態(tài)),設(shè)計(jì)煤種為神華煤∶陽煤煤為1∶1;但試車至今仍采用神華煤,該煤種較為優(yōu)良,同時(shí)渣水系統(tǒng)補(bǔ)水全部采用脫鹽水,對于改善渣水系統(tǒng)水質(zhì)具有明顯的優(yōu)勢。航天爐粉煤氣化系統(tǒng)共分為5個單元,分別為磨煤與干燥單元、粉煤加壓與輸送單元、氣化與合成氣洗滌單元、渣及灰水單元、公用工程單元。其中,磨煤與干燥單元將粒度20~30 mm的塊煤碾磨至5~90 μm的粉煤,并干燥至粉煤中含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)<2%;粉煤加壓與輸送單元利用粉煤鎖斗充壓、卸壓過程,將粉煤從常壓的粉煤貯罐輸送至穩(wěn)壓的粉煤給料罐中,粉煤給料罐與氣化爐保持穩(wěn)定壓差,從而將粉煤穩(wěn)定地輸送至氣化爐中;氣化與合成氣洗滌單元將粉煤與純氧發(fā)生氣化反應(yīng)所生成粗煤氣送至洗滌塔中,經(jīng)洗滌后相對干凈的粗煤氣送至變換系統(tǒng);渣及灰水單元對氣化爐及洗滌塔產(chǎn)生的黑水進(jìn)行絮凝沉降,產(chǎn)生相對干凈的灰水經(jīng)分散處理后循環(huán)利用。

        1氣化爐運(yùn)行情況

        A套航天爐2015年3月7日23:50點(diǎn)火成功,3月8日03:52投煤成功。B套航天爐4月11日22:20點(diǎn)火試驗(yàn)成功,4月12日00:39 投煤成功。2套航天爐投料成功后經(jīng)過6~8 h穩(wěn)定掛渣后逐漸趨于穩(wěn)定,目前爐況比較穩(wěn)定,單爐日投煤量為1 200 t左右,干氣產(chǎn)量為90 000~95 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),粗煤氣中有效氣體(CO+H2)體積分?jǐn)?shù)為84%~89%,CH4體積分?jǐn)?shù)為(400~700)×10-6。從開車至今,2套氣化爐運(yùn)行情況(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間從2015年3月8日至6月9日為止,A套氣化爐最后開車時(shí)間是2015年5月8 日15:50、B套氣化爐最后開車時(shí)間2015年5月20日21:45)見表1。

        表1 2套氣化爐運(yùn)行情況

        從表1可看出:2套氣化爐共停車9次,6次為外部原因,其中因?yàn)槎趸級嚎s機(jī)原因造成的停車有5次;氣化爐本身造成的停車有3次,全部都是因?yàn)榛宜捕雀叨斐蛇B鎖反應(yīng)。

        經(jīng)過對2套氣化爐系統(tǒng)的氧煤比調(diào)整和灰水系統(tǒng)的改進(jìn),目前灰水有關(guān)指標(biāo)(硬度、pH等)得到了有效控制,排水量由原來的150 m3/h降至100 m3/h,渣水系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。

        2存在的問題與技術(shù)改造

        2.1磨煤系統(tǒng)堵煤

        原料煤的品質(zhì)決定了磨煤系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定情況,原煤的粒度分布、含水量及雜質(zhì)均對原煤倉的下料穩(wěn)定性造成一定的影響。為此,嚴(yán)格把關(guān)原料煤,先后進(jìn)行一系列改進(jìn)。

        (1) 原料煤皮帶輸送機(jī)增加用于除雜的耙子。從現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行來看,原料煤在運(yùn)輸過程中經(jīng)常夾雜(塑料袋、纖維繩等雜物),這些雜物在振動料斗處堆積,造成下煤不暢,甚至堵煤,故在原料煤皮帶輸送機(jī)上增設(shè)移動式耙子,不但能有效去除原煤中雜物,而且使用方便、安全。

        (2) 嚴(yán)格控制入廠原料煤中水含量。如果原料煤中含水水量超標(biāo),在振動料斗處易發(fā)生堵煤,輕者造成氣化爐生產(chǎn)負(fù)荷降低,重者造成氣化爐斷煤、跳車,故入廠原料煤中含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)應(yīng)嚴(yán)格控制在<10%,嚴(yán)禁將水含量不合格的原料煤送入原煤倉。

        (3) 給煤機(jī)入口側(cè)增加通煤孔。為了在發(fā)生堵煤事故時(shí)能夠進(jìn)行有效疏通和減少員工的工作量,同時(shí)降低系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)給煤機(jī)入口振動料斗內(nèi)部結(jié)構(gòu)增設(shè)了若干個通煤孔。發(fā)生堵煤時(shí),打開通煤孔可直接進(jìn)行疏通,避免了其他現(xiàn)場被迫停磨疏通的困境。實(shí)踐證明,這些通煤孔使用效果良好。

        2.2給料罐頂部過濾器濾棒損壞

        在氣化系統(tǒng)開、停車過程中,發(fā)現(xiàn)粉煤給料罐處于高壓狀態(tài)下,粉煤貯罐質(zhì)量不斷上升且給料罐連續(xù)料位計(jì)緩慢下降。經(jīng)計(jì)算,粉煤貯罐的粉煤流量約為20 t/h,判斷為給料罐頂部過濾器濾棒損壞,導(dǎo)致粉煤外漏至粉煤貯罐。通過對全過程進(jìn)行分析,應(yīng)該是給料罐連續(xù)料位計(jì)測量不準(zhǔn)確導(dǎo)致給料罐內(nèi)料位過高,充壓時(shí)沒有緩沖空間所致。為防止類似事故發(fā)生,嚴(yán)格控制粉煤給料罐內(nèi)的料位(<100 t),同時(shí)要求操作人員密切注意給料罐頂部過濾器進(jìn)、出口濾棒的壓差,一旦其壓差>2 kPa,應(yīng)立即通過人為操作降低給料罐內(nèi)料位。目前,過濾器進(jìn)、出口濾棒壓差在正常范圍(<20 kPa)內(nèi),過濾器沒有發(fā)生類似超壓事故。

        2.3粉煤管線堵塞

        在氣化爐運(yùn)行過程中,粉煤管線曾出現(xiàn)過幾次輕微的堵塞現(xiàn)象。3根粉煤管線投煤不均勻,對氣化爐存在很大的危害性,尤其是在氣化爐高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下,因?yàn)楹教鞝t燒嘴內(nèi)的3根粉煤管線出來的粉煤經(jīng)均勻混合后從燒嘴噴出與氧氣混合,一旦3根粉煤管線的粉煤流量偏差較大,會導(dǎo)致粉煤混合不均勻,混合不均勻的粉煤經(jīng)燒嘴噴出后會影響粉煤的流場,使燒嘴偏燒,進(jìn)而造成燒嘴頭部受損,從而影響燒嘴使用壽命,而且會引起氣化爐局部超溫,威脅氣化爐盤管運(yùn)行安全,同時(shí)影響氣化爐的運(yùn)行負(fù)荷。

        一般出現(xiàn)該問題時(shí),首先應(yīng)降低入爐氧氣氣量,防止氧煤比超標(biāo)對氣化爐造成損害,然后對粉煤管線進(jìn)行正吹和反吹。整個過程要求快速完成,防止粉煤管線發(fā)生回火爆炸。

        2.4灰水系統(tǒng)結(jié)垢

        航天爐運(yùn)行至今,因自身原因?qū)е峦\嚨氖鹿示怯苫宜到y(tǒng)結(jié)垢造成的,可以說灰水系統(tǒng)是制約氣化爐長期運(yùn)行的瓶頸。氣化爐初步投料時(shí),因后工序沒有正常運(yùn)行,輸煤采用高壓氮?dú)?,灰水中pH較高,最高時(shí)達(dá)9.6;再加上當(dāng)時(shí)灰水中硬度偏高,最高達(dá)2 000 mg/m3,灰水系統(tǒng)很快顯現(xiàn)出結(jié)垢傾向。此結(jié)垢傾向主要體現(xiàn)在高壓灰水泵打量不足、低壓灰水至除氧器打量不足、文丘里洗滌器阻力高?,F(xiàn)場運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),一旦提高高壓灰水泵打量,高壓灰水泵進(jìn)、出口管道便出現(xiàn)劇烈的振動,據(jù)此判斷其進(jìn)口堵塞造成高壓灰水泵發(fā)生嚴(yán)重汽蝕。為此,一方面增加洗滌塔補(bǔ)水量、降低高壓灰水泵;另一方面從除氧水泵出口配置臨時(shí)管線至高壓灰水泵進(jìn)口處,高壓灰水泵打量恢復(fù)正常。

        由于汽提塔進(jìn)水量減少,導(dǎo)致高壓閃蒸罐的閃蒸汽得不到充分冷卻,換熱器換熱負(fù)荷大,循環(huán)水管道發(fā)生振動,通過打開高壓閃蒸罐頂部安全閥副線,以降低換熱器負(fù)荷,此問題得到解決。

        3結(jié)語

        對于航天爐粉煤加壓氣化裝置,粉煤的粒度及含水量(外水)直接影響了粉煤輸送穩(wěn)定性及粉煤的氣化效率。一般要求粉煤含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)<2%,粒度在5~90 μm的粉煤質(zhì)量分?jǐn)?shù)>90%。若粉煤含水量偏高、粉煤粒度過細(xì),則粉煤易架橋,不利于輸送,而且粉煤粒度過細(xì)會加劇磨煤機(jī)磨輥的磨損,增加能耗;同時(shí),粉煤燃燒后形成的煤灰難以沉降,將給渣水系統(tǒng)的處理增加難度。若粉煤含水偏低,則磨煤機(jī)的出口溫度需控制得較高,除浪費(fèi)燃料氣外,一旦磨煤機(jī)給煤量出現(xiàn)大幅波動,很容易造成過濾器濾袋超溫?fù)p壞。若粉煤粒度偏大,則粉煤在氣化爐內(nèi)的燃燒效果不好,粉煤的氣化效率將降低。對于以上幾點(diǎn),粉煤輸送的穩(wěn)定性加上煤質(zhì)的穩(wěn)定性保證了氣化爐爐況的穩(wěn)定性,粉煤的氣化效率直接影響了整個裝置的經(jīng)濟(jì)性,渣水系統(tǒng)的水質(zhì)控制影響了整個裝置的運(yùn)行周期。

        煤氣化的運(yùn)行過程中存在諸多其他因素,這些因素主要來源于設(shè)備原因、儀表測量、工藝操作、原料煤變化等。設(shè)備的本身質(zhì)量和后期維護(hù)是氣化爐運(yùn)行的基本要素,由于自動化程度高、安全聯(lián)鎖多,故對儀器儀表的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性提出了很高的要求,同時(shí)對儀表工也是很大的挑戰(zhàn)。工藝操作是系統(tǒng)安全、高效、穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵,這就需要對煤氣化工藝技術(shù)逐步加深認(rèn)識和思索;煤質(zhì)的變化需要操作人員在實(shí)踐中摸索并進(jìn)行相應(yīng)微調(diào)工藝操作。

        (收到修改稿日期2015-09-10)

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