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        催化裂化裝置一氧化碳鍋爐蒸發(fā)器的改造

        2016-08-01 15:27:02魏建麗
        人間 2016年21期
        關(guān)鍵詞:省煤器催化裂化蒸發(fā)器

        魏建麗

        (中國石化南陽能源化工有限公司,河南 南陽 473132)

        催化裂化裝置一氧化碳鍋爐蒸發(fā)器的改造

        魏建麗

        (中國石化南陽能源化工有限公司,河南 南陽 473132)

        中國石化股份有限公司南陽能源化工有限公司催化裂化裝置CO鍋爐自2006年6月建成投用至2013年9月,l段蒸發(fā)器取熱管累計發(fā)生破裂5次,整體更換l段蒸發(fā)器2次,嚴重影響了裝置的經(jīng)濟效益。經(jīng)過分析,認為是原循環(huán)熱水流程存在缺陷導(dǎo)致l段蒸發(fā)器“干燒”。經(jīng)過對循環(huán)熱水工藝流程的優(yōu)化和取熱管材質(zhì)升級,使該鍋爐運行平穩(wěn),降低了裝置生產(chǎn)能耗。

        催化裂化;CO鍋爐;蒸發(fā)器;改造

        中國石化股份有限公司南陽能源化工有限公司(以下簡稱南陽能源)0.2 Mt/a催化裂化裝置由四川石油勘察設(shè)計院設(shè)計,于1992 年12月建成投產(chǎn)。1994年12月由華東勘察設(shè)計院改造為0.25 Mt/a高低并列式重油催化裂化裝置,新增燒焦罐和第二再生器(以下簡稱二再),再生方式為兩段再生,第一再生器(以下簡稱一再)為貧氧再生,二再為富氧再生。一再煙氣和二再煙氣分別進入兩臺余熱鍋爐發(fā)生蒸汽后進入煙囪。這種方式無法回收煙氣中的化學(xué)能,造成能源浪費。為充分回收煙氣中的化學(xué)能,于2006年6月取消兩臺余熱鍋爐,新增臥式CO焚燒式鍋爐[1],CO含量較高的一再煙氣和O2含量較高的二再煙氣分別進入CO鍋爐爐膛內(nèi)混合后燃燒,880℃的高溫?zé)煔庖来谓?jīng)過過熱器、Ⅰ段蒸發(fā)器、Ⅱ段蒸發(fā)器、高溫省煤器、低溫省煤器,溫度降至250℃排入煙囪。設(shè)計負荷為13.5t/h蒸汽。但是自2006年6月建成投用至2013年9月,Ⅰ段蒸發(fā)器取熱管累計破裂5次,整體更換Ⅰ段蒸發(fā)器2次,每次都進行搶修,嚴重影響了裝置的經(jīng)濟效益。而且CO鍋爐系統(tǒng)在裝置不停工搶修時,煙道系統(tǒng)加裝盲板十分困難,存在安全風(fēng)險。

        一、Ⅰ段蒸發(fā)器取熱管破裂原因分析

        CO鍋爐煙氣流程是:一再煙氣和二再煙氣分別進入CO鍋爐爐膛內(nèi)混合后在長明瓦斯火的引燃下燃燒,880℃的高溫?zé)煔庖来谓?jīng)過過熱器、Ⅰ段蒸發(fā)器、Ⅱ段蒸發(fā)器、高溫省煤器、低溫省煤器,溫度降至250℃排入煙囪。循環(huán)熱水的主流程是:103℃、5MPa的除氧水進入給水預(yù)熱器后,依次通過低溫省煤器、高溫省煤器進入汽包。汽包內(nèi)熱水由循環(huán)熱水泵P501(P501有三臺,兩臺并聯(lián)運行,另一臺備用)抽出,分成兩路分別進入Ⅰ段蒸發(fā)器、Ⅱ段蒸發(fā)器,與高溫?zé)煔鈸Q熱后,汽水分別返回汽包進行汽水分離。1.15MPa飽和蒸汽由汽包頂部出來,和外取熱器及油漿蒸汽發(fā)生器來的飽和蒸汽一起進入過熱器加熱成過熱蒸汽,再經(jīng)過噴水減溫器降溫至250℃并入裝置內(nèi)動力蒸汽管網(wǎng)。由于Ⅰ段蒸發(fā)器入口煙氣溫度達到767℃,高于Ⅱ段蒸發(fā)器入口煙氣溫度的446℃,使Ⅰ段蒸發(fā)器蒸汽發(fā)生量遠高于Ⅱ段蒸發(fā)器的蒸汽發(fā)生量,Ⅰ段蒸發(fā)器取熱管內(nèi)管路阻力變大,循環(huán)熱水偏流,Ⅰ段蒸發(fā)器取熱管來水因此減少,形成“干燒”現(xiàn)象,取熱管局部長期超溫強度下降,最終導(dǎo)致瞬時過熱爆管。取熱爐管管徑過小,汽水流通不暢,也加劇了“干燒”現(xiàn)象?,F(xiàn)實操作中,采用了關(guān)小循環(huán)熱水進入Ⅱ段蒸發(fā)器閥門,強迫循環(huán)熱水進入Ⅰ段蒸發(fā)器的非正常操作方式,使總的熱水循環(huán)量無法提高。

        另外,原取熱管為20G/GB5310、φ38×4的螺旋翅片管,進出口集箱為同種材質(zhì)的φ133×12無縫鋼管,在再生煙氣含催化劑細粉和含硫的情況下,證明材質(zhì)選用偏低。

        二、技術(shù)改造方案

        (一)工藝流程優(yōu)化。

        優(yōu)化Ⅰ段蒸發(fā)器、Ⅱ段蒸發(fā)器的管程工藝流程。由原來兩臺循環(huán)熱水泵并聯(lián)供水,從泵出口集合管匯合后,再分兩路分別進入Ⅰ段蒸發(fā)器、Ⅱ段蒸發(fā)器的熱水循環(huán)方式,改造為Ⅰ段蒸發(fā)器由循環(huán)熱水泵P501/1供水、Ⅱ段蒸發(fā)器由P501/3供水,P501/2做為公用備用泵,以保證Ⅰ段蒸發(fā)器的可靠供水。

        (二)改變材料材質(zhì)、規(guī)格型號。

        原Ⅰ段蒸發(fā)器取熱管為20G/GB5310、φ38×4的螺旋翅片管,進出口集箱為同種材質(zhì)的φ133×12無縫鋼管,實際使用情況證明材質(zhì)選用偏低,按照爐管設(shè)計材質(zhì)就高不就低的原則[2],現(xiàn)分別更換為12Cr1MoVG/GB5310、φ51×4螺旋翅片管和20G、φ219×16無縫鋼管,以增加取熱管的耐熱強度??紤]到盡量減少管路阻力以利于熱水循環(huán),將蒸發(fā)器循環(huán)熱水進出口管徑由DN100增大至DN150,進口和出口分別設(shè)置2個,進出口自前面進出,在中部集合。

        (三)安裝。

        蒸發(fā)器采用積木式模塊化箱體設(shè)計,在鍋爐廠制造完成。

        1.根據(jù)CO鍋爐系統(tǒng)的實際情況,保護拆除Ⅰ段蒸發(fā)器下部煙道,并解列Ⅰ段蒸發(fā)器上部煙道,對原Ⅰ段蒸發(fā)器汽水進出口管路局部拆除,方便Ⅰ段蒸發(fā)器從側(cè)面進出。

        2.將原Ⅰ段蒸發(fā)器整體橫向移出,并吊裝移入新設(shè)計的蒸發(fā)器。

        3.新Ⅰ段蒸發(fā)器吊裝就位后,下部煙道焊接恢復(fù)煙道密封。

        4.改造Ⅰ段蒸發(fā)器、Ⅱ段蒸發(fā)器的熱水循環(huán)方式,使Ⅰ段蒸發(fā)器由循環(huán)熱水泵P501/1供水、Ⅱ段蒸發(fā)器由P501/3供水,P501/2做為公用備用泵。蒸發(fā)器循環(huán)熱水進出口管徑由DN100增大至DN150。

        5.煙道局部隔熱襯里和耐磨襯里恢復(fù)和修復(fù)。

        三、運行效果

        通過流程優(yōu)化和技術(shù)改造,提高了Ⅰ段蒸發(fā)器運行穩(wěn)定性。Ⅰ段蒸發(fā)器、Ⅱ段蒸發(fā)器的循環(huán)熱水流量基本上穩(wěn)定在69.7t/h、63.4t/h。CO鍋爐蒸汽產(chǎn)量由以前的平均12.9t/h上升到14.2t/h,煙氣排煙溫度由250.2℃降低到168.9℃。爐水水質(zhì)更易控制。裝置生產(chǎn)能耗下降。改造后CO鍋爐運行2年來沒有發(fā)生取熱管破裂現(xiàn)象。

        四、結(jié)束語

        通過對CO鍋爐汽水系統(tǒng)工藝流程優(yōu)化及Ⅰ段蒸發(fā)器材料材質(zhì)更換、升級,避免了Ⅰ段蒸發(fā)器水量偏小造成的“干燒”現(xiàn)象,提高了鍋爐的運行效率,蒸汽發(fā)生量略有增加,排煙溫度降低,煙氣能量得到有效利用,裝置生產(chǎn)能耗下降,經(jīng)濟效益顯著。

        [1]王東麗.催化裂化裝置CO余熱鍋爐的節(jié)能改造[C].中國石化催化裂化裝置生產(chǎn)技術(shù)交流論文集,2013:223~231.

        [2]王寶功,艾建波.重油催化裂化裝置CO余熱鍋爐的改造[J].石油化工設(shè)備技術(shù),2002(3):42~44.

        TK2221

        A

        1671-864X(2016)07-0161-01

        魏建麗(1974- ),女,助理工程師,1995年參加工作,主要從事催化裂化工藝管理。

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