李波,許德忠,趙亮,范瑞波
(中廣核工程有限公司 設(shè)備采購與成套中心,廣東 深圳518124)
三相鼠籠式感應(yīng)電動機結(jié)構(gòu)如圖1所示,采用3套軸承定位、支承。驅(qū)動端布置1套深溝球軸承6222/C3,起軸向定位作用,1套圓柱滾子軸承NU222/C3,承擔(dān)徑向力;非驅(qū)動端布置1套圓柱滾子軸承NU218/C3,承擔(dān)徑向力;軸承設(shè)有不停機注排油裝置,油脂采用SKF LGWA2。軸承內(nèi)外端蓋、甩油盤及軸承套材料為鑄鋼,軸承理論計算壽命大于105h。電動機參數(shù)見表1。
表1 電動機參數(shù)Tab.1 Data ofmotor
圖1 閉式冷卻水泵電動機結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Structure of SRImotor
電動機在運行期間,驅(qū)動端軸承噪聲偏大并伴有異響,具體表現(xiàn)為電動機空載時驅(qū)動端軸承發(fā)出間斷性、類似哨子的聲響,加油時暫時停止,隔一段時間又出現(xiàn),異響無規(guī)律性。
現(xiàn)場對軸承進行拆解檢查,發(fā)現(xiàn)圓柱滾子軸承的滾子工作表面、內(nèi)圈滾道面存在一定程度磨損,油脂發(fā)黑變色(圖2)。
圖2 軸承滾子及內(nèi)圈滾道工作面磨損、油脂變色情況Fig.2 Wear of working surfaces of rollers and inner rings,grease discoloration
為分析上述軸承異響問題,建立了軸承噪聲原因分析故障樹,如圖3所示。經(jīng)核查軸承質(zhì)量文件及油脂添加記錄,將X2及X4這2個因素排除。對于剩余的6個可能因素進行分析。
圖3 軸承噪聲原因分析故障樹Fig.3 RCA tree of bearing abnormal noise
軸承的工作游隙受多個因素影響,各游隙之間的關(guān)系如圖4所示[1],圖中:A為軸承的理論游隙;B為軸承外圈與外殼配合產(chǎn)生的游隙減少量;C為軸承的安裝游隙;D為軸承內(nèi)圈與軸配合產(chǎn)生的游隙減少量;E為溫差膨脹產(chǎn)生的軸承游隙減少量;F為軸承的工作游隙;G為工作載荷引起的軸承游隙增加量;H為軸承的有效游隙(理論游隙減去有效過盈量引起的軸承游隙變化量,再減去由于軸承溫升等因素引起的軸承游隙變化量)。
圖4 軸承游隙關(guān)系圖Fig.4 Relation diagram of bearing clearance
軸承工作游隙過大,會使軸承振動和噪聲增大;游隙過小,容易引發(fā)軸承過熱甚至抱軸等問題。因此,軸承工作過程中存在一個最佳工作游隙,使得軸承既能滿足正常運轉(zhuǎn)的需要,又不會產(chǎn)生較大的振動和噪聲。文獻[1]采用6σ準(zhǔn)則建立了計算軸承工作游隙的理論計算模型,為軸承最佳預(yù)緊力的確定提供了思路;文獻[2]分析了有效過盈量、溫度、離心力等因素對軸承工作游隙的影響,并通過編程計算,倒推出軸承初始理論游隙;文獻[3]對65臺電動機進行對比試驗,通過將軸承端蓋內(nèi)孔尺寸由φ200+0.020mm擴大為φ200+0.040+0.015mm,解決了軸承過熱和運轉(zhuǎn)噪聲過大的問題。
以驅(qū)動端軸承為例,電動機采用球軸承、滾子軸承聯(lián)合的雙軸承結(jié)構(gòu),軸承均為大游隙(C3組)。經(jīng)查SKF軸承手冊,NU222圓柱滾子軸承的普通組(CN)徑向游隙為0.050~0.090 mm,C3組徑向游隙為0.085~0.125 mm;6222深溝球軸承的普通組(CN)徑向游隙為0.015~0.041 mm,C3組徑向游隙為0.036~0.066 mm。采用文獻[2]中的計算方法,對該電動機驅(qū)動端的軸承游隙(X3)進行了校核分析。
1)計算有效過盈量對軸承游隙di的影響,對轉(zhuǎn)速引起的內(nèi)徑及軸頸配合直徑的增量及軸承溫度引起的內(nèi)圈配合過盈量Ii(軸承溫度T從30~60℃取值)進行計算,結(jié)果如圖5所示。由圖可知,有效過盈量對圓柱滾子軸承的游隙影響較大,計算的軸承游隙為0.155 mm;有效過盈量對深溝球軸承的游隙影響較小,計算的軸承游隙為0.077 mm。
圖5 有效過盈量對軸承游隙的影響Fig.5 Influence of effective interference on bearing clearance
2)計算軸承溫升ΔT對軸承游隙di的影響,結(jié)果如圖6所示。由圖可知,隨著軸承溫升的增加,軸承游隙減小量增大,當(dāng)深溝球軸承溫升為60℃時,軸承游隙減小量約是軸承溫升為30℃時軸承游隙減小量的2倍,變化比較明顯。
圖6 軸承溫升對軸承游隙的影響Fig.6 Influence of bearing temperature rising on bearing clearance
3)計算電動機轉(zhuǎn)速n對軸承工作游隙的影響,結(jié)果如圖7所示。由圖可知,電動機不同轉(zhuǎn)速下,軸承游隙的變化幅值在0.14~0.15μm之間,因此轉(zhuǎn)速對游隙影響較小。
圖7 不同轉(zhuǎn)速對軸承游隙的影響Fig.7 Influence of speed on bearing clearance
在上述校核計算的基礎(chǔ)上,將軸承的理論計算游隙與目前使用的NU222/C3及6222/C3軸承的游隙進行對比,結(jié)果如圖8所示。由圖可知,深溝球軸承的理論計算游隙正好在所使用的范圍內(nèi),但圓柱滾子軸承的理論計算游隙明顯小于所采用的軸承游隙。圓柱滾子軸承游隙選擇偏大(X3),會使軸承運轉(zhuǎn)噪聲增大。
圖8 軸承游隙理論計算結(jié)果與實際值對比圖Fig.8 Comparison of bearing clearances calculated and being used
常見的異步電動機有雙球軸承結(jié)構(gòu)、三軸承結(jié)構(gòu)、球柱聯(lián)合的雙軸承結(jié)構(gòu)等[4],電動機驅(qū)動端軸承結(jié)構(gòu)如圖9所示。文獻[5]通過對比不同廠家軸承安裝結(jié)構(gòu)設(shè)計的特點,分析了不同因素對軸承運行的影響。
圖9 電動機驅(qū)動端軸承結(jié)構(gòu)(X7)Fig.9 Structure of drive end bearing ofmotor(X7)
由圖9可知,軸承的擋油結(jié)構(gòu)是設(shè)置在電動機軸上的甩油盤(X8),在電動機運轉(zhuǎn)過程中,甩油盤隨軸旋轉(zhuǎn),軸承內(nèi)部排出的舊油脂一旦運動到甩油盤上,會被甩油盤的離心力甩出,進入積油盒中。
有分析認為,只有甩油盤的設(shè)計可能導(dǎo)致軸承內(nèi)部的油脂快速流失,從而引起軸承噪聲過大及過熱等問題。為此,對同類型其他電機軸承的運轉(zhuǎn)情況進行核查,發(fā)現(xiàn)同類型其他電動機已運轉(zhuǎn)2×104h以上,運轉(zhuǎn)情況良好,未出現(xiàn)軸承異響及過熱等問題。
鑒于此,對該電動機驅(qū)動端軸承室結(jié)構(gòu)進行改造,改造后結(jié)構(gòu)如圖10所示。
圖10 改造后的電動機驅(qū)動端軸承結(jié)構(gòu)Fig.10 Structure of drive end bearing ofmotor after transformation
將甩油盤結(jié)構(gòu)改為擋油盤和甩油盤相結(jié)合的結(jié)構(gòu),理論上該軸承室結(jié)構(gòu)的存油能力將優(yōu)于原結(jié)構(gòu),保持其他因素及參數(shù)不變進行試驗,結(jié)果表明軸承異響并未消除(排除X7/X8)。但軸承室儲油空間增大后,可以往軸承室注入更多的油脂,并因此可防止外部異物進入軸承內(nèi)腔(X6)。
文獻[6-9]研究了油脂基礎(chǔ)油種類、基礎(chǔ)油黏度、氧化劣化等因素對軸承噪聲、振動的影響,結(jié)果表明:同等條件下天然礦物油的降噪性能最優(yōu);提高油脂基礎(chǔ)油的黏度可以提高油脂的低噪聲壽命和抗微動磨損能力;油脂氧化劣化后生成的含羰基物質(zhì)是導(dǎo)致軸承噪聲增大的主要原因;軸承噪聲對油脂內(nèi)部異物有較強的敏感性,需特別關(guān)注。
電動機采用的油脂是以礦物油為基礎(chǔ)油的復(fù)合鋰基油脂,在軸承中應(yīng)用較廣,從未有軸承異響方面的質(zhì)量問題。對于電動機異響問題,油脂可疑因素包括油脂錯用或混用、油脂變質(zhì)及油脂中混入雜質(zhì)等,但經(jīng)對軸承內(nèi)油脂的觀察,排除了油脂的錯用或混用以及油脂變質(zhì)的可能(排除X4/X5)。
對軸承做進一步檢查發(fā)現(xiàn),NU222/C3軸承內(nèi)圈滾道面既存在沿套圈回轉(zhuǎn)方向的劃痕,又存在不規(guī)則的壓痕(圖11);滾子表面有沿圓周方向更加明顯的劃痕(圖12)。
圖11 內(nèi)圈滾道面劃傷及壓痕Fig.11 Scratch and indentation of Inner ring working surface
圖12 滾子表面劃痕Fig.12 Scratch of roller working surface
綜合推斷,軸承內(nèi)腔混入了硬態(tài)顆粒狀雜質(zhì)(X1),劃痕和壓痕的寬度反映了雜質(zhì)在某一維度的尺寸。軸承套圈和滾子產(chǎn)生劃痕后,將不可避免地引起軸承振動噪聲升高、甚至產(chǎn)生異響。
通過以上分析,確認導(dǎo)致該軸承異響的主要原因有:1)圓柱滾子軸承工作游隙偏大(X3);2)電動機軸承室的儲油空間太小,沒有利用油脂的密封功能,外部異物容易侵入軸承內(nèi)腔(X6);3)電機軸承內(nèi)部混入硬態(tài)雜質(zhì)(X1)。
根據(jù)該電動機異響問題的原因分析,制定了相應(yīng)的改進措施:
1)將驅(qū)動端的圓柱滾子軸承游隙由C3組改為CN組;
2)對整個油腔的體積進行核算后,將油脂加注量由原來的1.65×105mm3增大至5.3×105mm3,將整個軸承室內(nèi)部充滿油脂,使油脂在履行潤滑功能的同時起到一定的防塵功能。但隨著油脂加注量的增加,可能導(dǎo)致軸承溫升過快,需加強對軸承溫度的監(jiān)測;
3)對軸承室進行清潔,確保內(nèi)部無異物,重新加注新油脂。
采取上述措施后,軸承運轉(zhuǎn)噪聲明顯降低且不再發(fā)生無規(guī)律的異響,軸承溫度未超出報警值,證明對異響的原因分析正確,改進措施有效。