葛玲(西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責(zé)任公司 克拉瑪依 834025)
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紅外碳硫分析儀的氣路故障及處理方法
葛玲
(西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責(zé)任公司克拉瑪依834025)
摘要介紹了紅外碳硫分析儀氣路原理和故障,并對(duì)故障的處理進(jìn)行了探討。
關(guān)鍵詞紅外碳硫分析儀氣路故障
DOI∶10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2016.01.035
細(xì)菌氧化-氰化提金工藝的引進(jìn),碳硫的分析成為日常分析工作的重要內(nèi)容。2008年化驗(yàn)室購(gòu)進(jìn)了CS-901B/K高頻紅外碳硫分析儀。隨著使用年限的延長(zhǎng),在使用過(guò)程中出現(xiàn)的故障也隨之增加,氣路故障是導(dǎo)致紅外碳硫分析不穩(wěn)定的主要因素之一,本文對(duì)日常工作中碳硫儀氣路出現(xiàn)的故障及處理方法進(jìn)行了總結(jié)。
氧氣經(jīng)氧氣瓶上端的減壓閥,調(diào)節(jié)壓力為0.18~0.2 MPa送入紅外碳硫高速分析儀,供燃燒用,動(dòng)力氣一般采用氮?dú)饣驂嚎s空氣,供動(dòng)力用。動(dòng)力氣一路經(jīng)壓緊閥將排灰管壓緊。一路通過(guò)紅外碳硫高速分析儀自動(dòng)清掃閥供自動(dòng)清掃裝置清掃石英管,一路通過(guò)紅外碳硫高速分析儀的升降閥供氣缸升降。燃燒用氣通過(guò)總氧閥經(jīng)紅外碳硫高速分析儀的凈化爐凈化干燥后分二路供儀器:一路經(jīng)紅外碳硫高速分析儀的0~3 L/min流量計(jì)調(diào)節(jié)一定期流量后供頂吹氧。清洗過(guò)濾網(wǎng)時(shí)經(jīng)清洗閥供除塵。一路經(jīng)紅外碳硫高速分析儀的定值器調(diào)節(jié),供載氣用使用定值器的目的是為了使燃燒室內(nèi)保持定壓。樣品通過(guò)紅外碳硫高速分析儀的高頻爐加熱通氧燃燒后產(chǎn)生的混合氣體經(jīng)脫脂棉除去粉塵,干燥劑除去水份,經(jīng)紅外碳硫高速分析儀的氣室入口閥進(jìn)入硫池,再經(jīng)0~5 L/ min流量計(jì)進(jìn)入碳池,最后經(jīng)0~5 L/min流量計(jì)確定實(shí)際流量后經(jīng)氣室出口閥放空。
3.1漏氣
3.1.1首先檢漏
在分析界面上點(diǎn)“診斷”-“吹氧”,爐頭壓力表指示為0.08 MPa時(shí),再次點(diǎn)“吹氧”取消“∨”,觀察爐頭壓力表指針是否不動(dòng),如停在0.07 MPa左右不動(dòng)或下降小于0.01 MPa/min,視為不漏氣,否則漏氣。
圖1 紅外碳硫儀的氣路原理圖
如不能直觀查找到漏氣點(diǎn),那就將整個(gè)氣路系統(tǒng)分為前后兩大部分,分別判斷:取下分析氣小干燥管,用手按住下端口,檢漏看壓力表指針是否正常?如漏氣,則是爐頭的前半部分漏氣。
3.1.2氣路后半部分漏氣
逐段將后半部分的管子拔下,依次檢漏,直到找到漏氣部位,常見(jiàn)后半部分漏氣多見(jiàn)于氣室靠近光源端的幾個(gè)接頭和密封圈,做相應(yīng)更換處理(氣室部分檢漏可能將氣室取出,光源及電路板均取下,先通上氣再將氣室浸入水中,觀察漏氣之處,注意一定要先通氣,再浸水,完畢取出后應(yīng)先將水擦干,整個(gè)過(guò)程保證氣室內(nèi)部不能進(jìn)水。)。通常儀器內(nèi)部氣路漏氣的可能性較小,重點(diǎn)應(yīng)放在外部管路的連接處。
3.1.3氣路前半部分漏氣
⑴載氧:用手按住坩堝托下端載氧出氣口,檢漏;如漏氣,查看載氧管與爐底的接頭和管路濾塵器兩端接頭,濾塵器蓋松或密封圈老化,也有可能漏。
⑵與爐頭相關(guān)的有:①排灰管及壓緊閥處;②載氣接頭;③托架與石英管間;④爐頭與石英管間密封圈;⑤石英管壞;⑥吹氧蓋與爐頭之間密封圈;⑦清掃氣缸與爐頭間接頭等;⑨其他如四通接頭處等。
⑶如將爐頭上的吹氧口用一根管子接上,堵住管口,不漏氣,那就是吹氧一路漏氣,主要檢查流量計(jì)和吹氧閥出口的幾個(gè)接頭。
還有一種漏氣現(xiàn)象:診斷—吹氧時(shí)不漏氣,分析時(shí)漏氣可能的原因。
⑴動(dòng)力氣壓低,或是共用氧氣時(shí),出口壓力低,氣路長(zhǎng)造成壓力損耗大,鼓形帽擰的太緊致使氣路管內(nèi)徑變小,氣流不暢等,造成在分析時(shí)壓緊閥不能充分壓緊里面已經(jīng)有氣的排灰管,形成大漏。
⑵過(guò)濾網(wǎng)堵塞也是造成這種漏氣的原因,大量氣體不能在壓緊關(guān)閉時(shí)順利變成正吹,排灰管里的氣壓大,壓緊閥不能快速壓緊排灰管。
⑶清掃氣缸上的動(dòng)力氣接反,分析時(shí)吹氧嘴頂?shù)搅僳釄?,托不能上升到位,造成爐頭下端漏氣。
3.2氣路不暢
氣路不暢主要表現(xiàn)為分析時(shí)間偏長(zhǎng),吸收峰形拖尾和氣路流量偏小,分析結(jié)果不穩(wěn)定。出現(xiàn)這一故障時(shí)可將裝有高效變色干燥劑的干燥管取下,檢查干燥劑是否結(jié)塊,如有結(jié)塊馬上更換干燥劑。爐頭過(guò)濾篩網(wǎng)的網(wǎng)眼大約為10目,非常細(xì)小,在分樣礦石樣品時(shí),由于礦石樣品雜質(zhì)含量很高,容易生成大量的灰渣吸附在爐頭內(nèi)過(guò)濾網(wǎng)的表面,造成篩網(wǎng)堵塞。
氣路因素主要包括爐頭、試劑、泄漏與堵塞、氧槍流量等。
4.1爐頭
紅外碳硫分析儀樣品在燃燒過(guò)程中,會(huì)產(chǎn)生大量的灰塵,污染爐頭和過(guò)濾網(wǎng)罩,這很容易就影響到碳,特別是硫元素的分析精度。因此在分析樣品的過(guò)程中,每分析30~40個(gè)樣品就對(duì)爐頭進(jìn)行清理,使用完成后徹底清潔。
4.2氧槍流量
氧槍流量的大小決定著樣品釋放的難易程度。一般流量應(yīng)在1.0 L/Min左右,如果氧槍流量偏低,一個(gè)明顯的現(xiàn)象就是硫的分析時(shí)間偏長(zhǎng)。導(dǎo)致氧槍流量過(guò)低通常的原因主要是氣路中氧槍前的限流閥,其網(wǎng)眼較小,因而很容易積聚氣路中的灰塵,形成堵塞??梢杂酶邏簹獯迪矗屑捎贸暡▋x清洗(如用超聲波儀清洗,很容易使微粒進(jìn)入網(wǎng)眼,造成更嚴(yán)重的堵塞。
4.3試劑
采用高效變色干燥劑吸收水分,堿石棉吸收二氧化碳,對(duì)于超低碳、硫的分析,可采用超純氧氣凈化裝置。高效變色干燥劑、堿石棉使用一定時(shí)間后,它的凈化效果會(huì)降低,水和二氧化碳將無(wú)法除盡,另外干燥劑和堿石棉吸水后會(huì)結(jié)塊、堵塞氣路,造成燃燒供氧不足,造成碳、硫結(jié)果不穩(wěn)。氧氣中的二氧化碳將直接影響碳的結(jié)果,水蒸汽會(huì)影響硫的結(jié)果。對(duì)于變色干燥劑一有變色立即更換,堿石棉在使用一定期限更換一次,才能確保碳硫結(jié)果的準(zhǔn)確性。
4.4泄漏與堵塞
在日常使用的過(guò)程中,要時(shí)常檢查各處的密封圈是否腐蝕,并及時(shí)更換,載氣壓力控制在0.1 MPa以內(nèi),防止壓力過(guò)大,氣路管會(huì)爆炸。動(dòng)力氣為壓縮空氣,壓力控制在0.4~0.6 MPa,防止由于壓縮空氣的壓力大于0.6 MPa時(shí)氣路漏氣。
通過(guò)對(duì)日常工作中紅外碳硫儀氣路故障和處理方法進(jìn)行總結(jié),方便對(duì)氣路進(jìn)行更加細(xì)致的日常維護(hù),減少故障為生產(chǎn)及時(shí)提供分析數(shù)據(jù)。
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收稿:2016-01-21