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        330MW燃煤鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整淺析

        2016-07-26 06:56:04
        中文信息 2016年3期
        關(guān)鍵詞:風率制粉磨煤機

        (甘肅大唐國際連城發(fā)電有限責任公司,甘肅 蘭州 730332)

        引言

        某發(fā)電廠330MW機組所配1025噸/小時燃煤鍋爐,是由東方鍋爐有限責任公司制造的亞臨界參數(shù)自然循環(huán)汽包爐,采用中間一次再熱、四角切圓燃燒、平衡通風、固態(tài)排渣。“∏”形布置汽包鍋爐。燃用煤種屬高揮發(fā)份、中等發(fā)熱量的混合煙煤。該爐配有五臺HP-823中速磨煤機,制粉系統(tǒng)為冷一次風正壓直吹系統(tǒng),并配有兩臺三分倉豪頓華回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。自投產(chǎn)運行以來,受煤炭市場影響,所用煤種多元化、煤質(zhì)變化大,低位熱值逐年下降,偏離設(shè)計煤種,造成設(shè)備磨損嚴重,燃燒工況惡化,消耗增大。歷年低位熱值、磨煤機、制粉系統(tǒng)單耗統(tǒng)計如下表1:

        表1 歷年低位熱值、磨煤機、制粉系統(tǒng)單耗統(tǒng)計

        一、燃燒調(diào)整的目的和任務(wù)

        l.保證鍋爐參數(shù)穩(wěn)定在規(guī)定范圍并產(chǎn)生足夠數(shù)量的合格蒸汽以滿足外界負荷的需要;

        2.保證鍋爐運行安全可靠;

        3.盡量減少不完全燃燒損失,以提高鍋爐運行的經(jīng)濟性;

        4.使NOx,SOx及鍋爐各項排放指標控制在允許范圍內(nèi)。

        燃燒工況穩(wěn)定、良好,是保證鍋爐安全可靠運行的必要條件。燃燒過程不穩(wěn)定不但將引起蒸汽參數(shù)發(fā)生波動,而且還將引起未燃燼可燃物在尾部受熱面的沉積,以致給尾部煙道帶來再燃燒的威脅。爐膛溫度過低不但影響燃料的著火和正常燃燒,還容易造成爐膛熄火。爐膛溫度過高、燃燒室內(nèi)火焰充滿程度差或火焰中心偏斜等,將引起水冷壁局部結(jié)渣,或由于熱負荷分布不均勻而使水冷壁和過熱器、再熱器等受熱面的熱偏差增大,嚴重時甚至造成局部管壁超溫或過熱器爆管事故。

        二、制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)試

        制粉系統(tǒng)運行參數(shù)的合理與否,對鍋爐機組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行都有著直接的影響,因此,制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整是整個燃燒優(yōu)化工作的基礎(chǔ)所在,只有制粉系統(tǒng)處于較佳的運行工況,后續(xù)的燃燒優(yōu)化調(diào)整才能夠有效開展。

        制粉系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整包括:磨煤機出口溫度優(yōu)化、磨煤機通風量標定及一次風率優(yōu)化、一次風熱態(tài)調(diào)平、分離器擋板開度優(yōu)化、煤粉細度優(yōu)化以及磨煤機最大出力試驗等。

        三、磨煤機出口溫度優(yōu)化

        熱態(tài)調(diào)整前,運行人員把各臺磨出口溫度基本控制在80℃左右,并且有個別磨的冷風門在運行中保持一定的開度。對于這種冷一次風正壓直吹式制粉系統(tǒng),我們根據(jù)現(xiàn)有燃用煤質(zhì)及鍋爐運行情況,對磨煤機的出口溫度做出了調(diào)整,從80℃左右逐步提升到90~100℃以上,磨煤機運行穩(wěn)定,煤粉氣流著火較調(diào)整前明顯提前,爐膛出口煙溫正常。按目前的燃用煤種磨煤機出口溫度運行在90-100℃之間比較合理。

        磨煤機出口溫度的提升所帶來的好處是多方面的:

        首先,能夠有效提升磨煤機的干燥出力;其次,燃燒穩(wěn)定性提高;最后,磨煤機出口溫度的提高,對空預(yù)器的換熱效果也會增強。另外,提高一次風溫還能在低負荷時穩(wěn)定燃燒;值得注意的一點是:在提高磨煤機出口運行溫度以后,要求在停磨時,將磨內(nèi)余粉吹掃干凈,防止由于磨內(nèi)存留余粉而引起自燃。

        四、磨煤機通風量標定及一次風率優(yōu)化

        一次風率對煤粉氣流著火速度和著火穩(wěn)定性有著直接的影響,因此,保持合理的一次風率顯得非常重要。調(diào)整前磨煤機的實際通風量相比表盤通風量有明顯的偏離,表盤顯示通風量偏小,這樣給運行人員的判斷帶來很大困難,在平時運行過程中運行人員無法對鍋爐燃燒狀況做出較為準確的調(diào)整,只有放大磨煤機通風量來調(diào)整。

        一次風率過大對鍋爐燃燒造成如下不利:

        1.一次風率過大時,噴口一次風速較高,煤粉氣流的剛性較大,著火推遲,焦炭顆粒在爐內(nèi)的停留時間縮短,燃燒效率降低;

        2.一次風率過大時,煤粉濃度也隨著降低,煤粉氣流的著火的穩(wěn)定性降低;

        3.在同樣的爐膛出口過量空氣系數(shù)條件下,一次風率升高就會導(dǎo)致二次風率的下降,這樣,一方面造成進入爐內(nèi)的有效熱空氣量減少,另一方面,由于二次風率的下降,各二次風噴口的二次風動量也相應(yīng)降低,不但影響到爐內(nèi)燃燒組織,而且影響到燃燒后期的湍動混合,致使鍋爐燃燒效率下降,飛灰、爐渣可燃物含碳量上升。

        4.過高的一次風率對制粉系統(tǒng)的磨損加劇也是一個不可忽視的問題;從2011年9月噴燃器磨損圖片(下圖):

        顯示出煤粉噴口周圍磨損比較嚴重,高溫造成噴口四周燒毀變形,箱體部分已被磨穿。

        表2 不同給煤量下的風煤比

        值得注意的是:磨煤機的最低出力要保證額定值的40%~50%以上,否則過低的給煤量、磨盤上過薄的煤層會造成磨輥的強烈磨損和振動。磨煤機的最小通風量盡量控制在45T以上,否則過低的通風量會造成一次粉管內(nèi)煤粉的沉積和磨煤機風環(huán)風速的降低,從而造成石子煤排放量的驟增。

        五、二次風配風優(yōu)化試驗

        配風方式不僅影響燃燒穩(wěn)定性和燃燒效率,還關(guān)系到結(jié)渣、火焰中心高度的變化、爐膛出口煙溫的控制。對于燃燒器采用四角、逆時針、雙切圓布置,兩個假想切圓的直徑分別為Φ548mm和Φ1032mm。每角燃燒器分上下兩組,上組燃燒器有6層噴口,下組燃燒器有7層噴口。所有燃燒器噴口都能上下擺動±30°,燃燒器為水平濃淡燃燒器。這種燃燒器在設(shè)計上考慮了防渣和低氮功能。因此,在配風方式上不能有很大的隨意性。

        一方面,得出在不同負荷工況、不同磨煤機組合方式下,提出相對合理的配風方式;另一方面,與運行人員進行廣泛的交流,以期能夠形成相對統(tǒng)一的配風思想,以利在以后的運行過程中較好的進行爐內(nèi)燃燒組織。

        在運行中,二次風箱差壓處于較低的水平,低負荷時差壓低于0.2KPa,這會導(dǎo)致二次風速度偏低,對于爐內(nèi)燃燒組織非常不利。其主要因素:一是一次風率偏大;二是各二次小風門調(diào)節(jié)性太差。二次小風門從表盤顯示的指令和反饋來看,差別過大,這將影響到二次風箱壓力的保持。為了讓主力二次風速度盡可能的達到設(shè)計值水平,必須要保持二次風箱與爐膛的差壓,因為二次風是在煤粉氣流著火后混入的,由于高溫火焰的粘度很大,二次風必須以很高的速度才能穿透火焰,以增強空氣與焦碳粒子表面的接觸和混合;才能有力的穿透煤粉火焰達到補氧托粉的目的。

        二次風配風方式,受到煤質(zhì)狀況、鍋爐負荷、磨煤機運行方式以及工質(zhì)參數(shù)等諸多方面的影響,需要在平時運行過程中根據(jù)實際情況,做出實時調(diào)整。

        四角二次風小風門只能層操,不能單操。另外,二次風門的可調(diào)節(jié)性非常差,從表我們可以看出,指令和反饋偏差很大。由于小二次風門存在以上問題和不足,容易造成爐膛出口煙溫偏差,也容易引起爐內(nèi)燃燒組織混亂。給燃燒調(diào)整帶來很大的困難,尤其對于調(diào)整煙溫偏差缺少了必要的手段。因此,司建議對二次風小風門的執(zhí)行機構(gòu)以及控制系統(tǒng)進行改造,并增加單操功能。

        六、爐膛出口過??諝庀禂?shù)優(yōu)化

        通過改變爐膛出口過量空氣系數(shù),跟蹤飛灰、爐渣可燃物含碳量變化、工質(zhì)參數(shù)變化,并綜合考慮送吸風機電耗等因素,確定較佳的爐膛出口過量空氣系數(shù)。

        在滿負荷工況下,爐膛出口氧量保持在3.5%左右相對合理。當負荷較低時,為保證爐內(nèi)燃燒組織,可適當增大爐膛出口氧量。制粉系統(tǒng)進行了優(yōu)化,由于設(shè)備自身的原因,制粉系統(tǒng)的運行還沒有處于最佳工況下運行,其中煤粉細度偏粗是最大影響因素。如果爐膛出口氧量保持較低,鍋爐燃燒效率將會下降,導(dǎo)致飛灰可燃物含碳量上升。

        七、結(jié)束語

        通過燃燒優(yōu)化調(diào)整,制粉系統(tǒng)運行狀況相比燃燒調(diào)試之前得以改善(溫度、風量、風速、煤粉細度等),經(jīng)濟效益也十分明顯,爐內(nèi)燃燒組織得到優(yōu)化,一次風率得以改善,二次風配比趨于合理,鍋爐的飛灰、爐渣含碳量降幅較大,其中飛灰含碳量控制在1%內(nèi),鍋爐三大風機電耗、磨煤機電耗、制粉單耗、飛灰、爐渣含碳量較調(diào)整前有了大幅度的下降,如下表所示:

        表3

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