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        玻璃窯爐高溫煙道膨脹節(jié)在線改造

        2016-07-25 02:16:01曹世蘭科立視材料科技有限公司福建福州350000
        中國新技術新產(chǎn)品 2016年11期

        曹世蘭(科立視材料科技有限公司,福建 福州 350000)

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        玻璃窯爐高溫煙道膨脹節(jié)在線改造

        曹世蘭
        (科立視材料科技有限公司,福建 福州 350000)

        摘 要:科立視材料科技有限公司玻璃窯爐高溫煙道膨脹節(jié)在2013年5月投入使用至2014年11月,發(fā)現(xiàn)膨脹節(jié)已經(jīng)完全腐蝕,經(jīng)過對膨脹節(jié)損壞原因、設計要求及膨脹節(jié)的作用分析,采取了同鋼煙道同材質(zhì)同壁厚直管段在線更換措施,運行到2016年3月還保持完好,避免定期在線更換膨脹節(jié)影響爐壓波動,從而造成對生產(chǎn)影響,取得預期效果。

        關鍵詞:玻璃窯爐;高溫煙道膨脹節(jié);在線改造

        1 高溫煙道膨脹節(jié)損壞基本情況

        該膨脹節(jié)于2013年3月安裝,5月投入運行,經(jīng)過18個月的運行,已經(jīng)完全腐蝕,煙道變形嚴重,影響煙道的安全平穩(wěn)運行,如圖1所示。

        2 膨脹節(jié)的設計參數(shù)

        該膨脹節(jié)設計壓力0.2MPa,介質(zhì)溫度為800℃,波數(shù)6、層數(shù)1、波紋管厚度1mm、直徑450mm、長度450mm、法蘭厚度10mm,波紋管及法蘭材質(zhì)均為SUS316L不銹鋼,軸向最大補償量70mm,剛度100N/mm。

        3 膨脹節(jié)腐蝕原因分析

        該膨脹節(jié)使用場合(如圖2所示)為玻璃窯爐高溫煙氣,煙氣溫度設計為800℃,由于現(xiàn)場調(diào)節(jié)的不可避免時而達到850℃,煙氣含有NOx、NaO等酸堿性腐蝕性物質(zhì),在高溫下容易對鋼煙道及膨脹節(jié)腐蝕。由于該膨脹節(jié)靠近窯爐出口,后段長度2.63m,升溫800℃膨脹量約40mm,如波紋管厚度加厚,壽命可以延長,但在膨脹節(jié)長度有限情況下,膨脹節(jié)的剛度將提高,膨脹時對窯爐出口處的磚面形成很大的反作用力,可能破壞出口處的磚結構,引起倒塌,膨脹節(jié)波紋管厚度通過測算最佳選擇取1mm。以上各不利因素不可避免,如本次還使用膨脹節(jié)進行更換,后期只能定期被動對膨脹節(jié)實施更換作業(yè),影響生產(chǎn)的穩(wěn)定性。

        圖1

        4 膨脹節(jié)腐蝕損壞改進措施

        4.1 膨脹節(jié)更換難度分析

        由于窯爐運行后無法停機,高溫煙氣無法停止,必須在線更換,這給定期更換膨脹節(jié)增加很大難度,表現(xiàn)為以下幾點:

        (1)拆除難度

        如圖2所示:膨脹節(jié)波紋管已經(jīng)完全腐蝕,法蘭及螺栓雖沒有完全腐蝕,但在高溫環(huán)境下已無法拆除,只能在高溫下實施危險切割作業(yè)。

        (2)安裝難度

        切割原法蘭后,必須制作新法蘭且在線焊接,由于管道溫度采取降溫措施后預計還達650℃,在這種環(huán)境下嚴重影響焊接質(zhì)量,焊接時間。

        (3)影響生產(chǎn)時間

        以8人(2班作業(yè),每班4人,高溫環(huán)境交替作業(yè))測算:拆除原管道保溫棉,切割法蘭、安裝法蘭、安裝保溫需10h,影響窯爐正常運行達12h,破壞原來生產(chǎn)線的各工藝參數(shù),影響生產(chǎn)時間將達24h(工藝參數(shù)的恢復穩(wěn)定等需很長時間)

        4.2 膨脹節(jié)替代品的設計分析

        膨脹節(jié)損壞后,若還用新膨脹節(jié)更換,壽命還是小于煙道壽命,在鋼煙道壽命前還需更換,且更換難度逐步加大、影響生產(chǎn)時間加長,故擬取消膨脹節(jié),直接用和煙道同材質(zhì)、同壁厚的316L不銹鋼直管段替代,靠窯爐一端和原管件焊接,一端預留伸縮縫并安裝支架,這樣壽命就有條件達到煙道的壽命,再不會出現(xiàn)因更換膨脹節(jié)而影響生產(chǎn)的事情,下面就可行性進行分析。

        (1)該膨脹節(jié)的作用

        (a)補償鋼煙道溫度變化(從常溫到800℃)的軸向熱膨脹量,且補償軸向力小于一定值,避免對窯爐磚結構產(chǎn)生破壞。

        (b)避免煙氣外泄或漏風。

        (2)膨脹量計算

        膨脹量δ=材料熱膨脹系數(shù)×長度×溫度變化值

        該膨脹節(jié)后段316L鋼煙道長度為2.63m,使用溫度800℃,升溫前溫度設為20℃,316L不銹鋼在800℃時線膨脹系數(shù)取19×10-6/℃,膨脹量δ=19×10-6× 2630× 780≈39mm。

        現(xiàn)場情況:由于鋼煙道已運行在800℃情況下在線更換膨脹節(jié),更換時由于該段煙氣為負壓,拆除時會有外氣吸入,后段溫度經(jīng)預估將降低到650℃,故更換安裝保溫后溫度只提高150℃,這個時候的安裝膨脹量δ=19×10-6×2630×150≈7.5mm。

        圖2

        圖3

        (3)煙道通氣量計算分析

        煙道抽煙風機的運行頻率:更換時運行頻率為32Hz,最大可達50Hz,功率為37kW,煙道抽煙風機的抽煙量:50Hz時3.5Nm3/s,在32Hz時抽氣量可近似取為:2.24Nm3/h。

        (a)預留膨脹縫的必要性及對煙道抽煙風機運行及爐壓的影響:

        考慮到極限情況,窯爐煙道煙氣冷卻風機損壞時,窯爐排氣溫度可達1000℃,這個時候為保證(由于沒有膨脹節(jié)補償)增加的膨脹量對窯爐磚結構造成反作用力而破壞,故須預留膨脹縫且膨脹縫預留量要大于從800℃~1000℃情況下的新增膨脹量。

        預留膨脹縫δ=19×10-6×(2630+374)×(1000-800)=11.4mm(374來源見后)

        預留膨脹縫的通氣面積A1=π×D× δ=3.14×450×11.4= 16108mm2

        煙道通氣面積A=π×D2/4=3.14× 4502/4≈158961mm2

        預留膨脹縫通氣面積占煙道通氣面積比為A1/A×100%≈10%,若沒有加保溫棉阻止漏氣(經(jīng)測試該段煙氣壓力約為-10Pa)風機頻率將會提高10%達35.2Hz(風機運行頻率和抽風量線性近似計算),在未加保溫棉裸露情況下,預留膨脹縫影響抽煙量問題可以接受,不會影響爐壓。

        (b)保溫棉的通氣能力測試(部分數(shù)據(jù)模擬現(xiàn)場)

        如圖3所示,壓力表量程為0~60Pa,氣體溫度21℃,管道及氣管接頭體積V0約為286132mm3,保溫棉(ISOWOOL1000)尺寸為100mm×100mm×50mm,以厚度方向堵?。▔壕o力約為2kg)內(nèi)孔Φ27的鋼管,檢查其它無漏氣情況下,進過10次簡易測試,壓力表值從30Pa減到10Pa用時1.5s,根據(jù)理想氣體動態(tài)方程P0V0/T0=P1V1/T1.,設P0為101325+30(Pa),V0為286132mm3,T0、T1均為273+21(k),P1為101325+10 (Pa),則V1=286188mm3,漏氣量V漏=V1-V0=286188-286132=56mm3。則堵口處單位漏氣量V單=56/(堵口面積572.3×時間1.5)=0.065mm3/mm2×s= 0.06Nmm3/mm2×s。

        結論:每平方毫米孔洞在20Pa氣壓2kg壓緊力下每秒通過ISOWOOL1000尺寸100mm×100mm×50mm保溫棉流量為0.06Nmm3。

        (c)加保溫棉后預留膨脹縫對煙道通氣的最終影響

        預留膨脹縫的面積為A1=16108mm2,按測試條件加保溫棉后通氣量為0.06×16108=966mm3,由于現(xiàn)場保溫棉加2層(模擬測試1層),現(xiàn)場壓差10Pa(模擬測試20Pa),故現(xiàn)場預留膨脹縫加保溫棉后漏氣量將會小于966mm3,而煙道抽煙風機頻率每變化1Hz的抽風量為70000mm3/s,對煙道抽煙風機的頻率影響甚微,可忽略不計,因此預留膨脹縫加ISOWOOL1000保溫棉防止漏風方案可行。

        4.3 膨脹節(jié)替代品——直管段的設計

        (1)直管段的長度確定

        由于煙道上原膨脹節(jié)長度為450mm,扣除沒有腐蝕的法蘭20mm,煙道800℃情況下膨脹量39mm,實際原膨脹節(jié)拆除后空段長度為:450-20-39=391mm,設直管段的長度為L,則:

        直管段長度L+直管段長度L800℃情況下的膨脹量=391-預留膨脹縫

        L+19×10-6×L×780=391-19× 10-6×(2630+L)×(1000-800)

        L≈374mm

        實際設計時,考慮到原膨脹節(jié)法蘭螺栓腐蝕不嚴重,為安裝方便必須查找原膨脹節(jié)圖紙,預留法蘭螺栓突起部分40mm,實際設計時長度應為2段組成,主段長度L主=391-40=351mm,輔段長度L輔=374-351+現(xiàn)場焊接重合長度27=50mm

        (2)直管段的外徑確定

        考慮到原煙道直徑為450mm,可以取直徑450mm。

        (3)直管段材料及厚度的確定

        為保證同原煙道的壽命相同,材料選擇為316L不銹鋼,厚度為5mm。

        (4)直管段支架確定

        由于膨脹節(jié)損壞后,靠近窯爐磚結構端變形段(方孔變圓孔)只靠塞進窯爐磚結構連接部支撐,長期可能導致磚結構變形,為安全起見,直管段一端和原變形段焊接,在直管段下部安裝隔熱可調(diào)整支撐架。

        (5)設計圖(如圖4所示)。

        4.4 現(xiàn)場安裝情況(如圖5所示)

        圖4

        圖5

        5 用直管段替代膨脹節(jié)在線施工注意事項

        5.1 在拆除工作前,協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門,認真研究施工方案及施工過程可能存在的問題,做好必要的預防措施和事前準備,如生產(chǎn)工藝參數(shù)調(diào)整,人員安全防護、防火措施等。

        5.2 拆除時緩慢進行,注意人員燙傷、窯爐爐壓變化、煙道抽風風機的運行情況,確認無問題后,方可繼續(xù)施工。

        5.3 安裝時直管段逐步推進,到位時調(diào)整角度、高度達要求后,先和窯爐端的變形段焊接加固。

        5.4 待直管段升溫穩(wěn)定后,測量直管段及后段的溫度,計算升溫到800℃時產(chǎn)生的膨脹量,加上預留膨脹縫,調(diào)整直管段的輔段位置并焊接。

        5.5 安裝保溫棉,注意預留膨脹縫處不能塞進保溫棉,保溫棉固定后,再裝保溫棉的外層。

        5.6 觀察煙道抽風風機的運行頻率、爐壓變化情況、直管段支架的溫度,待穩(wěn)定且達要求后,方可整理工具收工。

        5.7 做好施工總結

        結語

        本次改造通過對膨脹節(jié)損壞原因、設計要求及膨脹節(jié)的作用分析,采取了同鋼煙道同材質(zhì)同壁厚直管段在線更換措施,從2014年12月改造完成后運行到2016 年3月共27個月一直保持完好,避免定期在線更換膨脹節(jié)影響爐壓波動,從而造成對生產(chǎn)影響,取得預期效果。

        參考文獻

        [1]張可偉.催化裝置高溫煙道膨脹節(jié)開裂分析及改進[J].煉油技術與工程,2014,44 (6):30-33.

        中圖分類號:TQ171

        文獻標識碼:A

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