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        邏輯插裝技術(shù)新型調(diào)速器在水電廠的應用

        2016-07-20 08:03:06吳正良鄭賢喜新安江水力發(fā)電廠浙江建德311608
        水電站機電技術(shù) 2016年6期
        關鍵詞:調(diào)速器試驗

        吳正良,鄭賢喜(新安江水力發(fā)電廠,浙江 建德 311608)

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        邏輯插裝技術(shù)新型調(diào)速器在水電廠的應用

        吳正良,鄭賢喜
        (新安江水力發(fā)電廠,浙江 建德 311608)

        摘要:在調(diào)速器技術(shù)改造中采用邏輯插裝技術(shù)的新型調(diào)速器,突破了傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)模式的調(diào)速器結(jié)構(gòu),使調(diào)速器產(chǎn)品的設計、制作與生產(chǎn)發(fā)生了根本性的變化。本文對該調(diào)速器的結(jié)構(gòu)、特點以及調(diào)試和運行情況進行介紹,表明該調(diào)速器穩(wěn)定可靠,調(diào)節(jié)性能優(yōu)良,節(jié)能效果明顯。

        關鍵詞:調(diào)速器;高速開關閥;邏輯插裝閥;試驗

        1電廠概況

        新安江水電廠位于浙江省建德市境內(nèi),是我國自己設計、自制設備、自己施工建設的第一座大型水力發(fā)電站,裝有5臺72.5 MW和4臺75 MW的水輪發(fā)電機組,總裝機容量662.5 MW,1960年第一臺機組投產(chǎn)發(fā)電,是華東電網(wǎng)第一調(diào)頻廠,擔負電網(wǎng)調(diào)頻、調(diào)峰、事故備用的任務。電廠于1999年開始進行機組增容改造,機組單機容量由75 MW(72.5 MW)增至95 MW,全廠總裝機容量提升至850 MW。

        2調(diào)速系統(tǒng)現(xiàn)狀及改造原因

        在機組增容改造的同時,對調(diào)速系統(tǒng)也同步進行了改造,調(diào)速器選用武漢能達通用電氣股份公司的WBDT-100型步進式調(diào)速器。調(diào)速器電氣部分采用的是三菱A系列可編程控制器;機械部分電液轉(zhuǎn)換采用步進電機絲桿轉(zhuǎn)換機構(gòu),絲桿的直線位移通過杠桿作用于引導閥,機械反饋通過回復軸實現(xiàn)。該套調(diào)節(jié)系統(tǒng)投運以來運行穩(wěn)定可靠,但隨著華東區(qū)域發(fā)電廠并網(wǎng)運行管理實施細則和華東區(qū)域并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務管理實施細則的實行,對并網(wǎng)發(fā)電廠造成實際發(fā)電曲線偏離電力調(diào)度交易機構(gòu)下達的發(fā)電計劃曲線,偏離量超過允許偏差、一次調(diào)頻投入率、響應時間、調(diào)節(jié)量進行考核,對調(diào)速器的調(diào)節(jié)性能提出了更高的要求。由于WBDT-100型步進式調(diào)速器屬二級系統(tǒng),運行中過調(diào)量、調(diào)節(jié)死區(qū)均偏大,已不能滿足電網(wǎng)運行的需要,電廠于2012年對該調(diào)速器進行更新。

        3新型調(diào)速器的選型和特點

        隨著科學技術(shù)的進步和科技工作者的不懈努力,我國水輪機調(diào)節(jié)技術(shù)近年來已取得了長足的進步,各主要生產(chǎn)廠生產(chǎn)的可編程調(diào)速器的技術(shù)性能、功能和工藝水平已全面達到國際先進水平,各種新型電液轉(zhuǎn)換技術(shù)也都有了成熟的應用[1]。結(jié)合我廠對調(diào)速系統(tǒng)的要求和現(xiàn)有產(chǎn)品的性能特點,選用了由中水科水電科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)的CVT-100型數(shù)字式水輪機調(diào)速器。其特點是采用邏輯插裝技術(shù),它揚棄了傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)模式的調(diào)速器結(jié)構(gòu),無主配壓閥,突破了一成不變的電氣-機械/液壓轉(zhuǎn)換元件(電液轉(zhuǎn)換器或微型電機帶引導閥等)+主配壓閥的經(jīng)典形式、以及制造工藝與結(jié)構(gòu)布置等方面的種種制約,使調(diào)速器產(chǎn)品的設計、制作與生產(chǎn)發(fā)生了根本性的變化。由邏輯插裝閥組件實現(xiàn)主級放大元件-主配壓閥的功能,而作為先導級的液壓控制元件,則由快速開關閥組件實現(xiàn);系統(tǒng)的調(diào)節(jié)、控制無需由“中間位置”與機械反饋來保證。另一特點是事故配壓閥也采用插裝閥,與調(diào)速器控制插裝閥組成上、下一體結(jié)構(gòu),大大簡化了調(diào)速液壓系統(tǒng)油管路配置。

        4系統(tǒng)配置和設計改進

        CVT-100型數(shù)字式調(diào)速器由電氣控制部分、液壓隨動系統(tǒng)兩大部分構(gòu)成,機電合柜布置,各部分的

        4.1電氣控制部分

        調(diào)速器電氣控制部分以奧地利貝加萊單臺PCC可編程控制器及其系列模板作為硬件核心,配以10.4寸彩色液晶觸摸屏,具有自動調(diào)節(jié)和控制功能,容錯功能,故障診斷和監(jiān)控功能。其基本調(diào)節(jié)模式可分為功率調(diào)節(jié)模式、開度調(diào)節(jié)模式和頻率調(diào)節(jié)模式3種,頻率調(diào)節(jié)模式采用適應式變參數(shù)PID調(diào)節(jié)規(guī)律,開度和功率調(diào)節(jié)模式采用PI調(diào)節(jié)規(guī)律。調(diào)速器具有遠方和就地控制功能,并有相應接點輸出,與計算機監(jiān)控系統(tǒng)進行數(shù)字、模擬信號以及開關量輸入/輸出信號的通訊和數(shù)據(jù)交換。

        4.2機械液壓部分

        機械液壓系統(tǒng)特點是由組合結(jié)構(gòu)的邏輯插裝控制閥單元取代主配壓閥實現(xiàn)調(diào)節(jié)與控制功能,并與事故配壓閥組成一體化結(jié)構(gòu)。由高速開關閥、邏輯插裝閥、開停機脈沖閥、緊急停機閥、油過濾器、流量調(diào)節(jié)閥、手動操作閥等部件組成。主要部件結(jié)構(gòu)及工作原理:

        (1)高速開關閥

        高速開關閥起到從電氣脈沖量到液壓量轉(zhuǎn)換的作用,即“電-液轉(zhuǎn)換”的作用,從而驅(qū)動末級液壓放大系統(tǒng),實現(xiàn)對水輪發(fā)電機組的調(diào)節(jié)任務。它是由閥套、電磁鐵、控制閥芯以及閥芯端部的復位彈簧等組成的封裝件。高速開關閥屬于脈沖式流體控制,只有開/關兩個狀態(tài),響應時間約為0.5~3 ms,通過對高速開關閥的通斷信號進行脈沖頻率和頻率寬度等調(diào)制,就可以實現(xiàn)對流量和壓力接近連續(xù)的控制。高速開關閥采用3通道冗余結(jié)構(gòu),某一個通道失靈,可自行切換,由正常通道來維持系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

        工作原理:高速開關閥是通過電磁鐵推桿控制閥芯在閥體內(nèi)作軸向運動,使相應的油路導通或斷開的。它是一個具有多段環(huán)形槽的圓柱體,閥芯帶有工作錐體或鋼球,而閥套(襯套)內(nèi)有若干條沉割槽,每條沉割槽都通過相應的孔道與外部聯(lián)接。高速開關閥只有2個工作位置,當電磁鐵斷電時,閥芯在下端彈簧推力的作用下向上移動,此時油口P與控制口K導通,而回油T與控制口K之間是截止的。當電磁鐵通電時,閥芯受電磁鐵推桿推力的作用向下移動,其閥位狀態(tài)如圖1所示,此時油口P與控制口K之間截至,而回油T與控制口K導通。

        圖1高速開關閥通電狀態(tài)

        (2)主控閥

        主控閥即邏輯插裝閥,如圖2所示。插件的工作狀態(tài)由作用在閥芯上的合力大小和方向決定,當合力大于零,閥芯關閉;當合力小于零,閥芯開啟;當合力等于零,閥芯停留于某一平衡位置,通過對控制腔K壓力的改變來實現(xiàn)對邏輯插裝閥的控制。邏輯插裝閥是實現(xiàn)調(diào)速器主級位置隨動控制的關鍵部件,功能是接收來自高速開關閥先導油路的壓力/流量信號,使主閥芯產(chǎn)生相應動作,進而控制通向主接力器主控工作油路液流的變化,以控制主接力器的位移量。其組成為閥芯、閥套及附屬的彈簧、密封件等。當微機調(diào)節(jié)器輸出調(diào)節(jié)信號時,信號經(jīng)轉(zhuǎn)換放大后作用于高速開關閥,液流經(jīng)過高速開關閥的調(diào)節(jié)后,作用于邏輯插裝閥控制腔,通過插裝閥放大后的液流最終進入主接力器,使其跟隨調(diào)節(jié)器控制信號的變化,直至調(diào)節(jié)過程結(jié)束。

        圖2主控閥

        4.3設計改進

        CVT-100型數(shù)字式調(diào)速器設計時面板按鈕、指示燈偏多,面板比較雜亂。通過優(yōu)化面板,只保持手/自動切換開關、現(xiàn)地/遠方開關、導葉增/減開關和緊急停機按鈕以及導葉開度表和頻率表、故障和事故指示燈。

        緊急停機電磁閥原設計采用DC 24 V電源,改進后采用DC 220 V電源,并從調(diào)速器直流220 V電源開關上樁頭接入,提高緊急停機電磁閥電源及動作地可靠性,在調(diào)速器失去交、直流電源情況下可手動確保安全運行。

        增加頻率、開度、功率運行模式和孤網(wǎng)運行遠方投退功能;軟件部分增加機組帶主變零升程序,程序?qū)崿F(xiàn)方法:在主變開關拉開情況下,機組開機后發(fā)電機開關合上,調(diào)速器電開限仍保持空載開度,PID使用空載調(diào)節(jié)參數(shù),頻率給定在49.5~50.5 Hz之間,遠方可以調(diào)節(jié)。

        5調(diào)速器的現(xiàn)場調(diào)試及運行

        我廠在2號機大修中更新了此型號調(diào)速器,經(jīng)過無水、帶水調(diào)試,完成了調(diào)試大綱所要求的調(diào)試項目。動水調(diào)試主要項目如下:

        (1)手動開、停機試驗

        調(diào)速器控制方式切為手動方式,電手動和手操手動分別進行機組開機、停機。開機過程中,殘壓機頻、齒盤機頻測量信號正常,開、停機過程無異常現(xiàn)象。

        (2)140%Ne過速試驗

        調(diào)速器控制方式切為手動方式,電手動開機。機組轉(zhuǎn)速升至額定穩(wěn)定運行5min后,繼續(xù)升至140%Ne,保護能正確動作,調(diào)速器緊急停機電磁閥動作正確,迅速將導葉關至零。

        (3)自動開、停機試驗

        上位機發(fā)開機令,導葉先開到加速開度,經(jīng)數(shù)秒后,當Fj>45 Hz時導葉開度關至空載開度以下,機組到空載狀態(tài),記錄開機過程曲線,計算機組轉(zhuǎn)速超調(diào)量和開機時間。機組穩(wěn)定運行后,檢查各部正常,上位機發(fā)停機令,機組進入停機過程至停機等待狀態(tài),記錄停機過程曲線,計算停機時間。

        現(xiàn)地LCU進行機組自動開、停機試驗,能滿足監(jiān)控流程要求,自動開、停機過程正常。

        (4)空載擾動試驗

        機組自動起動到空載狀態(tài),改變頻率給定,使機組頻率在48~52 Hz之間擾動。頻率給定改變過程為50 Hz→52 Hz→48 Hz,48 Hz→52 Hz→50 Hz。分別設置3組不同的KP、Ki、Kd數(shù)值,記錄空載擾動波形,取超調(diào)量和調(diào)整時間最優(yōu)的一組參數(shù)見表1。

        表1空載擾動參數(shù)

        (5)空載擺動試驗

        設置bp、bt、Td、Tn(KP、Ki、Kd)為最佳空擾試驗運行參數(shù),F(xiàn)g=50 Hz。機組在空載自動狀況下運行。記錄機組頻率在3 min的波形曲線,計算頻率擺動值,連續(xù)測量3次,取3次平均值,結(jié)果見表2。

        表2空載擺動參數(shù)

        (6)帶主變零升試驗

        單元主變壓器開關斷開,機組自動開機,機組開關根據(jù)監(jiān)控流程控制在額定轉(zhuǎn)速90%自動合上。勵磁電壓從零手動增至額定,檢查調(diào)速器運行的穩(wěn)定性。試驗結(jié)果,調(diào)速器帶主變壓器小系統(tǒng)能穩(wěn)定運行。

        (7)帶負荷試驗

        機組自動開機并網(wǎng),發(fā)電運行穩(wěn)定,無任何異?,F(xiàn)象。在“開度模式”下,通過上位機(LCU)發(fā)“增、減負荷”命令,改變機組有功功率。在負荷增減過程中,機組能穩(wěn)定運行,負荷波動不超過2%,接力器無來回擺動現(xiàn)象。在“功率模式”下,通過上位機(LCU)發(fā)“增、減負荷”命令,改變機組有功功率。在負荷增減過程中,機組能穩(wěn)定運行,負荷波動不超過2%,接力器無來回擺動現(xiàn)象。

        (8)手/自動切換試驗

        機組自動開機并網(wǎng)帶有功30MW、60MW、90 MW,調(diào)速器進行自動切手動、手動切自動,有功功率無波動。

        (9)運行模式切換試驗

        機組自動開機并網(wǎng)帶有功30MW、60MW、90MW,調(diào)速器運行模式在開度模式、功率模式、頻率模式之間轉(zhuǎn)換,然后進行上位機3種運行模式投、切試驗,有功功率無波動。

        (10)事故低油壓試驗

        機組自動開機并網(wǎng)帶滿負荷,調(diào)速系統(tǒng)油壓降至事故低油壓值時,調(diào)速器緊急停機能正確動作,導葉可靠關閉,自動停機過程正常。

        (11)甩負荷試驗

        機組并網(wǎng)按額定負荷的25%、50%、75%、100% 分4次進行甩負荷試驗。觀察并記錄每次甩負荷波形,分析每次的最高頻率、調(diào)整時間和蝸殼壓力上升率,核對開關機時間是否滿足調(diào)保計算要求。

        經(jīng)過4次甩負荷試驗,調(diào)速器能正確動作并保持機組空載狀態(tài),轉(zhuǎn)速上升率和水壓上升率均滿足規(guī)程要求。甩100%(93.6 MW)結(jié)果見表3。

        表3甩100%負荷參數(shù)

        (12)一次調(diào)頻試驗

        機組帶負荷工況下,將導葉開到40%的開度,以50 Hz為基準頻率,分別進行一次調(diào)頻正負死區(qū)模擬測量和一次調(diào)頻響應測試。

        一次調(diào)頻正負死區(qū)模擬測量:使仿真試驗儀頻率分別按 0.045 Hz、0.046 Hz、0.047 Hz、0.048 Hz、0.049 Hz、0.050 Hz、0.051 Hz、0.052 Hz、0.053 Hz正方向階躍,觀察導葉動作情況,導葉明顯動作時,則該階躍頻率量為一次調(diào)頻正方向死區(qū)。反之,頻率向負方向階躍,測量一次調(diào)頻負方向死區(qū)。

        一次調(diào)頻響應行為測驗:以50 Hz為基值,由仿真試驗儀階躍輸出頻率低于基值0.1~0.25 Hz的頻率信號,觀察導葉動作和機組功率動作情況;然后,由仿真試驗儀階躍輸出頻率高于基值0.1~0.25 Hz的頻率信號,觀察導葉動作和機組功率動作情況。

        通過以上兩步試驗得出,一次調(diào)頻響應滯后時間Thx<1.5 s,一次調(diào)頻上升時間T0.9<6 s,穩(wěn)定時間Ts<9 s。

        (13)運行情況

        CVT-100型調(diào)速器2012年2月應用于我廠2號機組,運行4年多來狀況穩(wěn)定,調(diào)節(jié)性能優(yōu)良。由于電液轉(zhuǎn)換部分高速開關閥采用了硬質(zhì)陶瓷合金,具有足夠硬度、耐沖擊、長壽命、對油質(zhì)無任何特殊要求、抗污能力強的特點[2],投運以來無發(fā)卡、拒動情況發(fā)生。

        調(diào)速器采用的主控閥克服了普通滑閥徑向間隙泄漏的特點,閥座主級系“線密封”,相比主配壓閥泄漏小,效率高,因此,延長了油泵及電機的壽命,節(jié)省了油源和廠用電的消耗[2]。對CVT-100型調(diào)速器投入運行后機組壓油泵啟動次數(shù)和缺陷進行統(tǒng)計,壓油泵啟動次數(shù)少,缺陷沒有發(fā)生,相應檢修維護工作量減小。

        6結(jié)語

        我廠2號機CVT-100型調(diào)速器投產(chǎn)4年多來的運行情況表明,該調(diào)速器穩(wěn)定可靠,調(diào)節(jié)性能優(yōu)良,節(jié)能效果明顯。目前,除閥組模塊組合面有少許滲油外,未曾出現(xiàn)過故障,基本達到了免檢修、免維護的要求,調(diào)速器的技術(shù)改造達到了預定的目標。

        參考文獻:

        [1]孫富根.比例閥控制可編程調(diào)速器在丹江口水電站的應用[J].水電站機電技術(shù),2008,31(1):24-26.

        [2]王遠飛.兩代調(diào)速器性能對比分析及應用[J].中國水電站,2013(增刊):98-100.

        中圖分類號:TK730.4+1

        文獻標識碼:B

        文章編號:1672-5387(2016)06-0030-04

        DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2016.06.011

        收稿日期:2016-02-18

        作者簡介:吳正良(1965-),男,高級工程師,從事電廠運行技術(shù)管理工作。組成大體如下。

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