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        淺談CPR1000新建機組安全殼日常泄漏率異常頻發(fā)原因及預(yù)防措施

        2016-07-12 11:29:16梁斌王雷韓正
        科技視界 2016年6期
        關(guān)鍵詞:安全殼

        梁斌 王雷 韓正

        【摘 要】安全殼作為核電站第三道安全屏障,其密封性在事故工況和日常運行期間都必須得到保證,以包容放射性物質(zhì),達到保護公眾和環(huán)境的目的。近年來國內(nèi)新建CPR1000機組在首次臨界后發(fā)生了幾起安全殼日常泄漏率超過或接近第一安全限值的異常情況,本文主要分析CPR1000新建機組安全殼日常泄漏率異常頻發(fā)的原因及預(yù)防措施。

        【關(guān)鍵詞】安全殼;泄漏率;CPR1000新建機

        0 背景

        CPR1000機組的安全殼是一個外徑38.8m,高56.68m,壁厚約0.9m,自由體積49400m3內(nèi)附鋼內(nèi)襯的圓柱形預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土構(gòu)筑物,其筒體上開有幾百個供流體、信號、電源傳輸?shù)呢灤┘瑱C組建設(shè)期間通過安全殼試驗(CTT),驗證安全殼在LOCA工況下能夠包容放射性物質(zhì)。機組啟動后,通過安全殼日常泄漏率在線監(jiān)測系統(tǒng),每日監(jiān)測安全殼的泄漏率,保證運行期間放射性物質(zhì)對環(huán)境的釋放在允許范圍內(nèi)。

        1)安全殼日常泄漏率監(jiān)測原理

        CPR1000機組正常運行期間安全殼內(nèi)部壓力在-40-+60mbar.g之間循環(huán),安全殼日常泄漏率是監(jiān)測安全殼在60mbar.a時對環(huán)境的釋放泄漏率。因安全殼內(nèi)的壓力是一個循環(huán)過程,所以通過監(jiān)測安全殼每日對應(yīng)壓差△P下的泄漏率QId,然后換算到60mbar.a的泄漏率QI60。

        2)泄漏限值要求

        核電站運行技術(shù)規(guī)范對安全殼日常泄漏率有兩個限制,第一限值為5Nm3/h,第二限值為10Nm3/h,具體的要求為:

        QI60≤5Nm3/h,正常運行;

        5Nm3/h

        QI60≥10Nm3/h時,后撤時間只有3天。

        1 影響安全殼日常泄漏率的因素

        1.1 機械貫穿件隔離閥的密封性

        CPR1000機組約有84組機械貫穿件隔離閥需進行密封性試驗,試驗結(jié)果直接影響安全殼的日常泄漏率。

        1.2 B類貫穿件的密封性

        B類貫穿件主要包括電氣貫穿件、人員閘門、設(shè)備閘門、燃料傳輸通道。這部分設(shè)備的等效直徑大,且通過軟質(zhì)密封圈密封,經(jīng)常開關(guān)導(dǎo)致密封圈磨損后會發(fā)生泄漏。

        1.3 正常運行期間常開隔離閥所在系統(tǒng)功能完整性

        機組正常運行期間貫穿件隔離閥為開狀態(tài)的系統(tǒng)在安全殼內(nèi)大氣和殼外大氣的隔離功能是否完整,對安全殼的泄漏率有影響。

        2 新建機組存在的問題

        2.1 建設(shè)周期長

        新建機組貫穿件隔離閥密封性調(diào)試試驗從冷試前開始到CTT前完成,持續(xù)5個月左右,第1個貫穿件試驗完成到機組裝料間隔約10個月時間,期間隔離閥所在系統(tǒng)并非一直處于運行狀態(tài),閥門密封性能會發(fā)生改變(圖1)。

        2.2 施工環(huán)境差

        工程建設(shè)期間,RX廠房內(nèi)存在大量打磨切割作業(yè),產(chǎn)生大量的煙塵,建設(shè)期間遺留的建筑灰塵,雖在CTT前進行工業(yè)清潔,但仍遺留少量灰塵,CTT排氣階段以及機組建設(shè)后期RX廠房通風(fēng)投運后,灰塵會隨空氣進入通風(fēng)系統(tǒng),對通風(fēng)系統(tǒng)的貫穿件隔離閥密封面產(chǎn)生影響。

        目前,國內(nèi)核電站基本建在沿海,濕度大,尤其在RX廠房通風(fēng)不可用階段,極易導(dǎo)致部分碳鋼管道腐蝕生銹,影響隔離閥門密封性。

        2.3 設(shè)備缺陷多

        閥門檢修:在CTT后到機組裝料的4個月時間內(nèi),陸續(xù)有隔離閥進行解體檢修,如不進行密封性再鑒定,將存在泄漏率超標(biāo)的較大隱患。

        系統(tǒng)故障:部分運行期間安全殼隔離閥為開的系統(tǒng),由于個別閥門或系統(tǒng)連接件的密封性能下降,導(dǎo)致RX廠房內(nèi)氣體與環(huán)境相通。

        3 預(yù)防措施

        通過對近年新建機組安全殼日常泄漏率異常事件的原因分析,總結(jié)出幾項預(yù)防措施,并在2臺新建機組上實施,效果良好,可供同行從業(yè)人員參考執(zhí)行。

        3.1 安全殼隔離閥密封性再鑒定

        3.1.1 檢修安全殼隔離閥密封性再鑒定

        工程建設(shè)期間,CTT后由于安全殼隔離閥故障等原因,導(dǎo)致閥門檢修,準(zhǔn)確梳理隔離閥檢修清單,及時評價密封性試驗必要性及實施密封性再鑒定試驗尤為重要。

        建議在CTT后可召集工程調(diào)試、安裝、計劃以及電廠維修、計劃進行討論,確定CTT后閥門維修信息的通報規(guī)則,由電廠維修、技術(shù)專業(yè)評價閥門密封性再鑒定的必要性,在裝料前按照調(diào)試驗收準(zhǔn)則完成所有需密封性試驗的隔離閥再鑒定工作。

        3.1.2 大管徑貫穿件隔離閥密封性再驗證

        可在裝料前針對是管徑較大的通風(fēng)系統(tǒng)貫穿件,以及閥門結(jié)構(gòu)特殊對介質(zhì)(如灰塵)的敏感度較高的隔離閥進行密封性再鑒定試驗。通過在兩臺新機組的幾次試驗,均發(fā)現(xiàn)部分閥門存在泄漏率超標(biāo)情況。

        3.2 裝料后B類貫穿件密封性試驗

        由于機組裝料會打開燃料傳輸通道運輸燃料,以及打開設(shè)備艙門運輸大型設(shè)備,在燃料傳輸通道和設(shè)備艙最終關(guān)閉后需重新進行密封性試驗。

        因裝料到機組臨界,0/8米人員閘門都處于經(jīng)常動作的狀態(tài),其密封圈可能會受到磨損,在機組離開MCS(冷停堆維修模式)前,應(yīng)完成0/8米人員閘門的密封性試驗。

        3.3 泄漏率監(jiān)測與預(yù)判,發(fā)現(xiàn)問題及時處理

        3.3.1 安全殼內(nèi)的壓力監(jiān)測

        新建機組首次臨界后啟動安全殼日常泄漏率監(jiān)測系統(tǒng),因泄漏率監(jiān)測系統(tǒng)需至少5日進行初始化后才能計算出第1個安全殼泄漏率值,故需要每日監(jiān)測安全殼壓力上漲情況。

        如安全殼壓力連續(xù)2日不上升,則需立即進行泄漏查找。

        若安全殼壓力上升,根據(jù)理想氣態(tài)方程和質(zhì)量守恒,將進入RX廠房的壓縮空氣流量QSAR,換算成安全殼內(nèi)部壓力變化數(shù)值,與對應(yīng)時間內(nèi)的安全殼內(nèi)實際壓力變化進行比較,同時也可結(jié)合當(dāng)日QId,進行綜合判斷。

        計算過程如下:

        對QSAR使用理想氣態(tài)方程P0V0=mRT0

        對安全殼內(nèi)的氣體變化使用理想氣態(tài)方程?駐PLVL=?駐mRTL

        假設(shè)安全殼不泄漏,QSAR進入RX廠房的氣體質(zhì)量與安全殼內(nèi)氣體質(zhì)量變化相等,即m=?駐m,令V0=QSAR·t,則上述兩式聯(lián)解:

        其中:

        PL為安全殼內(nèi)由于SAR進入導(dǎo)致的壓力上升;

        P0為SAR氣體對應(yīng)的壓力101325Pa;

        T0為SAR氣體對應(yīng)的溫度273K;

        TL為t對應(yīng)的安全殼內(nèi)的平均溫度;

        VL為安全殼內(nèi)部自由體積;

        t為時間。

        3.3.2 泄漏率預(yù)判

        通過分析安全殼日常泄漏率在線監(jiān)測系統(tǒng)在機組臨界后前3-4日的半小時數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進行篩選,剔除異常數(shù)據(jù),根據(jù)每日的(QId,△P)初步計算QI60,如已大于5Nm3/h,應(yīng)做進一步詳細分析確認(rèn)。

        【參考文獻】

        [1]RCC-G 86版[Z].

        [2]內(nèi)部文件:機組運行技術(shù)規(guī)范[S].

        [責(zé)任編輯:王楠]

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