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        雙進(jìn)雙出正壓直吹式制粉系統(tǒng)優(yōu)化改造

        2016-07-12 07:53:40鄧超勤
        大科技 2016年20期
        關(guān)鍵詞:給煤機(jī)制粉減速機(jī)

        鄧超勤

        (湖南華電長(zhǎng)沙發(fā)電有限公司 湖南長(zhǎng)沙 410203)

        雙進(jìn)雙出正壓直吹式制粉系統(tǒng)優(yōu)化改造

        鄧超勤

        (湖南華電長(zhǎng)沙發(fā)電有限公司 湖南長(zhǎng)沙 410203)

        華電長(zhǎng)沙電廠一期兩臺(tái)600MW機(jī)組超臨界燃煤機(jī)組。制粉系統(tǒng)采用雙進(jìn)雙出正壓直吹式制粉系統(tǒng)。磨煤機(jī)為上海重型機(jī)械廠生產(chǎn)的BBD4060低速鋼球磨,給煤機(jī)為沈陽(yáng)施道克電力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的EG2490電子稱重式給煤機(jī)。一臺(tái)機(jī)組配備6臺(tái)磨煤機(jī),12臺(tái)給煤機(jī)。設(shè)計(jì)燃用山西潞安礦業(yè)集團(tuán)有限公司貧煤。因?qū)嶋H使用的燃煤與設(shè)計(jì)煤種存在較大差異,制粉系統(tǒng)負(fù)荷較高,在運(yùn)行中出現(xiàn)了一系列的問(wèn)題,威脅制粉系統(tǒng)的安全及穩(wěn)定運(yùn)行,長(zhǎng)沙電廠通過(guò)兩年時(shí)間的治理和優(yōu)化,取得了明顯的成效,制粉系統(tǒng)安全可靠性明顯提升。

        制粉系統(tǒng);雙進(jìn)雙出鋼球磨;改造

        引言

        長(zhǎng)沙電廠于2007年年底建成投廠,制粉系統(tǒng)原設(shè)計(jì)用煤為山西潞安礦業(yè)集團(tuán)有限公司的貧煤。實(shí)際來(lái)煤中存在各種貧煤及高揮發(fā)分煤,與原設(shè)計(jì)煤種存在較大偏離,制粉系統(tǒng)在設(shè)計(jì)、設(shè)備選型等方面也存在一些問(wèn)題導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行四五年后逐漸暴露了一些問(wèn)題。

        1 存在問(wèn)題

        1.1 分離器易堵塞、檢修困難

        分離器為BBD4060低速磨煤機(jī)配套雷蒙式徑向分離器,主要由內(nèi)、外錐體、軸向分離葉片、錐型帽、進(jìn)出口管、回粉管等組成,該分離器為徑向分離器。實(shí)際運(yùn)行中軸向擋板及內(nèi)錐擋板內(nèi)易堆積雜物,造成分離器堵塞,出力降低。分離器上部檢修門(mén)為弧形不規(guī)格檢修門(mén),靠16顆M12的普通螺栓緊固,實(shí)際檢修過(guò)程中拆卸螺栓非常麻煩,檢修門(mén)重復(fù)拆卸易造成螺紋滑絲,造成密封不嚴(yán)、分離器跑粉。

        1.2 加球裝置故障

        磨煤機(jī)原設(shè)計(jì)有加球裝置,由于設(shè)計(jì)不合理,加球管徑過(guò)小,容易堵球,加球裝置承球閥故障等因素造成加球裝置基本棄用。實(shí)際加鋼球從原煤斗上部與煤混合進(jìn)行原煤倉(cāng),通過(guò)給煤機(jī)再進(jìn)入磨煤機(jī)。該種加球方式經(jīng)常造成給煤機(jī)清掃鏈卡澀,增加了磨煤機(jī)螺旋推進(jìn)器的負(fù)荷,易造成螺旋推進(jìn)器螺旋片及支撐棒斷裂。

        1.3 磨煤機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)故障

        1.3.1 減速機(jī)故障

        磨煤機(jī)配備的減速機(jī)為H2SH17型弗蘭德減速機(jī)。減速機(jī)運(yùn)行中故障頻發(fā),2012年間出現(xiàn)多次減速機(jī)斷齒、軸承損壞、減速機(jī)端蓋損壞等故障。

        1.3.2 聯(lián)軸器故障

        減速機(jī)高速軸及低速軸聯(lián)軸器為??松咝螐椈陕?lián)軸器。該種聯(lián)軸器蛇形彈簧需定期油脂,但即便是在正常加油脂的情況下蛇形彈簧也容易磨損,聯(lián)軸器罩為鑄鋼材料,韌性較差,運(yùn)行中高速軸聯(lián)軸器蛇形彈簧斷裂或聯(lián)軸器外罩裂開(kāi)事故時(shí)有發(fā)生。

        1.3.3 螺旋推進(jìn)器支撐桿斷裂

        磨煤機(jī)驅(qū)動(dòng)端及非驅(qū)動(dòng)端螺旋推進(jìn)器各有四根M64×710支撐桿,通過(guò)端襯板和支撐棒力的傳遞,帶動(dòng)絞籠轉(zhuǎn)動(dòng)向磨煤機(jī)內(nèi)輸送煤粉。絞籠支撐棒工作環(huán)境相當(dāng)惡劣,始終承受拉伸、剪切、沖擊、擠壓等力的聯(lián)合作用,對(duì)絞籠支撐棒在選材和結(jié)構(gòu)上要求較高,運(yùn)行中由于支撐桿設(shè)計(jì)太小,強(qiáng)度不足導(dǎo)致支撐桿斷裂故障頻發(fā)。

        1.4 惰化蒸汽系統(tǒng)存在缺陷

        制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)有惰化蒸汽系統(tǒng),用于防止磨煤機(jī)及分離器內(nèi)部著火事故。惰化蒸汽設(shè)計(jì)存在問(wèn)題,每臺(tái)磨煤機(jī)系統(tǒng)未設(shè)計(jì)單獨(dú)的隔離門(mén),有缺陷時(shí)無(wú)法單獨(dú)隔離檢修;磨煤機(jī)分離器管道布置過(guò)低,易存水及堵塞。

        1.5 工業(yè)水系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在缺陷

        磨煤機(jī)工業(yè)水系統(tǒng)原設(shè)計(jì)為埋地管道,單臺(tái)磨煤機(jī)總閥裝設(shè)于磨煤機(jī)油站旁閥門(mén)井內(nèi),空間狹小,有故障時(shí)無(wú)法更換。大瓦及冷卻水支管道從埋地分支管引出,根部出現(xiàn)腐蝕情況,難以檢修,威脅磨煤機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        1.6 油系統(tǒng)污染

        (1)低速磨煤機(jī)中空軸與中空管之間存在間隙,正常情況下靠密封風(fēng)壓阻止磨內(nèi)煤粉通過(guò)中空軸與中空管之間的間隙跑出。磨煤機(jī)料位不準(zhǔn)或運(yùn)行人員未注意監(jiān)盤(pán)時(shí)易造成磨煤機(jī)內(nèi)料位高,往往容易在磨煤機(jī)兩端跑粉,煤粉從中空軸與瓦座間隙進(jìn)行潤(rùn)滑油系統(tǒng)造成油污染。

        (2)磨煤機(jī)大瓦冷卻水進(jìn)水、回水均用橡膠管與大瓦瓦座聯(lián)接,橡膠管及接頭易破損、漏水,造成潤(rùn)滑油中進(jìn)水。

        1.7 制粉系統(tǒng)爆燃事故頻發(fā)

        因燃用高揮發(fā)分印尼煤,制粉系統(tǒng)爆燃事故時(shí)有發(fā)生,2011~2014年累計(jì)發(fā)生制粉系統(tǒng)爆燃事故十幾起。造成磨煤機(jī)管道膨脹節(jié)、風(fēng)門(mén)破損甚至損壞燃燒器,影響鍋爐出力,引起電量損失及經(jīng)濟(jì)損失。

        2 改造及優(yōu)化

        2.1 分離器改造

        由于原徑向分離器存在諸多缺陷。后將分離器均改造為軸向分離器,軸向型雙擋板煤粉分離器結(jié)構(gòu)包括煤粉分配器、軸向可調(diào)節(jié)擋板(雙級(jí))、外圓柱體、內(nèi)圓柱體、內(nèi)錐體、外錐體、二次攜帶導(dǎo)流器、回粉桶及回粉鎖氣裝置。

        分離器改造后分離器內(nèi)部基本無(wú)堵塞現(xiàn)象,避免了堵塞而影響磨煤機(jī)出力的現(xiàn)象。由于布置有快關(guān)門(mén),檢修勞動(dòng)強(qiáng)度也大大降低。

        2.2 加球裝置改造

        對(duì)加球裝置進(jìn)行改造。將加球管改為φ325無(wú)縫鋼管,管道系統(tǒng)分別裝設(shè)有加球蓋板閥、氣動(dòng)承球閥、氣動(dòng)密封閥,加球時(shí)先關(guān)閉承球閥,打開(kāi)加球蓋板閥,將鋼球倒入加球斗內(nèi),再關(guān)閉加球蓋,打開(kāi)密封閥,再打開(kāi)了在承球閥往磨煤機(jī)內(nèi)加球,球鋼進(jìn)入熱風(fēng)盒內(nèi)與煤一起被螺旋推進(jìn)器旋入磨煤機(jī)內(nèi)。

        該套加球裝置需按加球規(guī)范操作??杀WC順利加鋼球,不會(huì)對(duì)螺旋推進(jìn)器螺旋片產(chǎn)生影響,可保證螺旋推進(jìn)器的安全運(yùn)行。也避免了在煤斗內(nèi)加鋼球產(chǎn)生的危害。

        2.3 磨煤機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)優(yōu)化

        2.3.1 減速機(jī)優(yōu)化

        針對(duì)減速機(jī)故障產(chǎn)生的原因,作詳細(xì)分析。制定檢修工藝卡,嚴(yán)格按照檢修工藝卡執(zhí)行,各端軸向間隙及徑向間接控制在合格范圍內(nèi);嚴(yán)格控制減速機(jī)備件的質(zhì)量,特別是軸承,需驗(yàn)證是進(jìn)口正品軸承(SKF或FAG),方可使用,減速機(jī)骨架油封,需使用耐高溫氟化橡膠骨架油封,保證耐高溫性能;避免使用有缺陷的軸承或齒輪,以及將舊齒輪與新齒輪搭配使用,易產(chǎn)生嚙合不良而引起振動(dòng),另若減速機(jī)發(fā)生故障也容易傷及新齒輪;保證潤(rùn)滑和冷卻。潤(rùn)滑油美孚VG460閉式齒輪油,避免與其他潤(rùn)滑油混用,油位加至高速軸軸承1/3位置,確保減速機(jī)冷卻水流量及水壓。正常運(yùn)行減速機(jī)溫度低于80℃。

        2.3.2 聯(lián)軸器改造

        弗蘭德磨煤機(jī)高、低速軸聯(lián)軸器均為福克蛇形彈簧減速機(jī),易于維護(hù)。但聯(lián)軸器蛇形彈簧容易磨損甚至斷裂(特別是高速軸側(cè)),可靠性差且費(fèi)用高。后逐步將高速軸聯(lián)軸器福克聯(lián)軸器改造為齒式棒銷(xiāo)聯(lián)軸器,無(wú)需維護(hù),也未出現(xiàn)過(guò)斷裂異常,安全穩(wěn)定性大為提高。

        2.3.3 螺旋推進(jìn)器棒銷(xiāo)改造。

        對(duì)絞籠支撐棒及對(duì)應(yīng)角襯板進(jìn)行改造,將絞籠支撐棒改粗(M80× 710),優(yōu)化對(duì)應(yīng)端襯板結(jié)構(gòu),并規(guī)范安裝工藝,保證螺旋推進(jìn)器中心,支持棒兩端均可靠焊接。運(yùn)行后基本無(wú)斷裂現(xiàn)象產(chǎn)生,使用情況較好。

        2.4 惰化蒸汽系統(tǒng)改造

        鍋爐輔汽從汽機(jī)側(cè)引入后,經(jīng)給煤機(jī)平臺(tái)疏水減壓站后沿#1至#6磨給煤機(jī)布置,分設(shè)各支管并從給煤機(jī)平臺(tái)引至相對(duì)應(yīng)的磨煤機(jī),各分支管裝設(shè)一臺(tái)氣動(dòng)門(mén)、一臺(tái)手動(dòng)門(mén)用于隔離檢修。惰化蒸汽各支管引至13.7m給煤平臺(tái)下方,再增加分支管分別引至驅(qū)動(dòng)端、非驅(qū)動(dòng)端分離器及熱風(fēng)盒。優(yōu)化管道支撐、增加坡度,避免管道振動(dòng)且保證疏水。改造后各磨煤機(jī)惰化蒸汽可正常使用及隔離。消除了無(wú)法單獨(dú)隔離及惰化蒸汽管道易堵塞的問(wèn)題。

        2.5 工業(yè)水改造

        制粉系統(tǒng)工業(yè)水因設(shè)計(jì)存在缺陷,對(duì)其進(jìn)行改造。改造后管道架空布置且設(shè)置單臺(tái)爐隔離總門(mén)及單臺(tái)磨煤機(jī)隔離門(mén),通過(guò)φ89支管道將工業(yè)水引至各臺(tái)磨煤機(jī),用于大瓦潤(rùn)滑油、減速機(jī)及油站冷卻,既能保證冷卻效果,又解決了埋地管道、閥門(mén)無(wú)法隔離檢修的問(wèn)題。

        2.6 油系統(tǒng)優(yōu)化

        (1)為解決跑粉時(shí)易污染油系統(tǒng)的問(wèn)題,對(duì)磨煤機(jī)中空軸密封裝置進(jìn)行優(yōu)化。在磨煤機(jī)中空軸與大瓦座之前增加整圈橡膠油擋,減小中空軸與大瓦座之間的間隙,且可以改變外部煤粉進(jìn)入大瓦密室的線路,防止其直接沖刷密封結(jié)合處而進(jìn)入大瓦密室。

        (2)將磨煤機(jī)大瓦冷卻橡膠管均替換為金屬軟管,增加了強(qiáng)度,有效的降低了管道裂,潤(rùn)滑油系統(tǒng)進(jìn)水的風(fēng)險(xiǎn)。

        2.7 制粉系統(tǒng)增加防爆門(mén)

        由于燃燒高揮發(fā)份印尼煤,制粉系統(tǒng)爆燃事故常有發(fā)生。為降低事故危害、減少損失,先后為各磨煤機(jī)增加防爆門(mén)。磨煤機(jī)防爆門(mén)裝設(shè)在容易風(fēng)管,驅(qū)動(dòng)端與非驅(qū)動(dòng)端各裝置一只自閉式防爆門(mén),在每臺(tái)分離器出口粉管上分離裝設(shè)一只膜片式防爆門(mén)。每個(gè)防爆門(mén)上均安裝有阻火網(wǎng)。當(dāng)磨煤機(jī)發(fā)生爆燃事故時(shí),各防爆門(mén)均能可靠動(dòng)作、釋壓。風(fēng)門(mén)、膨脹節(jié)損壞程度大幅降低,保護(hù)燃燒器不損壞。大大的降低了制粉系統(tǒng)爆燃事故造成的經(jīng)濟(jì)損失。

        3 結(jié)語(yǔ)

        長(zhǎng)沙電廠雙進(jìn)雙出直吹式制粉系統(tǒng)出現(xiàn)一系列的問(wèn)題,也進(jìn)行了諸多改造和優(yōu)化,提升了制粉系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性,為機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行創(chuàng)造了有利條件,為實(shí)際年度生產(chǎn)目標(biāo)打了了堅(jiān)實(shí)了基礎(chǔ)。

        [1]《鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)》.

        TK223

        A

        1004-7344(2016)20-0219-02

        2016-7-1

        鄧超勤(1987-),男,助理工程師,本科,主要從事火力發(fā)電廠鍋爐檢修工作。

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