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        0.9Mt/a柴油加氫改質(zhì)裝置的設(shè)計與標定

        2016-07-10 09:28:45王佩瑜董佳鑫孫嫚
        當(dāng)代化工 2016年8期
        關(guān)鍵詞:改質(zhì)加熱爐柴油

        王佩瑜 董佳鑫 孫嫚

        摘 要:對國內(nèi)某煉廠0.9 Mt/a柴油加氫改質(zhì)裝置的工程設(shè)計與工業(yè)標定進行了總結(jié),介紹了該裝置工藝及工程技術(shù)特點,并對裝置的工業(yè)運轉(zhuǎn)標定結(jié)果作出分析。結(jié)果表明,柴油加氫改質(zhì)催化劑FF-20和加氫精制催化劑FF-36效果良好,柴油產(chǎn)品硫含量、凝點、十六烷指數(shù)均達到了設(shè)計值要求。

        關(guān) 鍵 詞:柴油加氫改質(zhì); 工程設(shè)計; 工業(yè)標定

        中圖分類號:TE 624 文獻標識碼: A 文章編號: 1671-0460(2016)08-1811-03

        Abstract: The engineering design and industry calibration of a 0.9 Mt/a diesel hydroupgrading unit were summarized, process flow and technology features were introduced, and industry calibration result was analyzed. The results indicate that the performances of catalyst FF-20 and FF-36 are excellent; sulfur content, condensation point and cetane index of diesel product can reach the design requirements.

        Key words: diesel hydroupgrading; engineering design; industry calibration

        國內(nèi)某煉廠為滿足新國標,對原0.9 Mt/a柴油加氫改質(zhì)裝置進行了改造。該裝置以催化裂化裝置產(chǎn)出的催化柴油為原料,使用撫順石油化工研究院(FRIPP)開發(fā)的FZC系列加氫保護劑、FF-36加氫精制催化劑、FC-20加氫改質(zhì)催化劑,生產(chǎn)滿足國Ⅳ排放標準的精制柴油。該裝置于2010年8月開工建設(shè),2012年6月順利投產(chǎn)。為了掌握新建裝置在正常生產(chǎn)負荷下的物料平衡、技術(shù)指標、裝置能耗、設(shè)備運行狀況、裝置操作條件以及加熱爐熱效率等,于2013年9月16日10:00-2013年9月18日22:00進行了為期60 h的標定。本次標定因為原料不足,未按照100%負荷進行標定,負荷最高到84.4%,最低到71.6%,標定負荷偏低可能對標定結(jié)果有一定的影響。

        1 工藝流程及技術(shù)特點

        裝置由反應(yīng)部分(包括新氫壓縮機、循環(huán)氫壓縮機)、分餾部分、低分氣脫硫部分和相應(yīng)的公用工程部分等四部分組成。本裝置共有兩臺反應(yīng)器,第一臺反應(yīng)器裝填FF-36[1-3]型加氫精制催化劑,第二臺反應(yīng)器裝填FC-20[4,5]型加氫改質(zhì)催化劑及FF-36加氫精制催化劑。第一反應(yīng)器入口壓力8.99 MPa,第二反應(yīng)器入口壓力8.83 MPa。工藝流程簡圖如圖1所示。

        本裝置流程具有以下特點:①原料油緩沖罐采用燃料氣進行氣封,以避免原料油與空氣接觸,降低裝置操作風(fēng)險;②設(shè)置自動反沖洗過濾器,以防止固體雜質(zhì)沉積于催化劑表面,避免長周期操作條件下反應(yīng)器壓降增大;③原料與循環(huán)氫在加熱爐前進行混合、采用冷高壓分離流程,該流程操較簡便,流程簡練;④在反應(yīng)產(chǎn)物空冷器上游設(shè)置注水點,防止加氫過程中生成的銨鹽在空冷器管束中凝結(jié),造成管道設(shè)備的腐蝕;⑤分餾部分采用先蒸汽汽提后分餾的雙塔流程,分餾塔底設(shè)置一臺重沸爐,生產(chǎn)無水柴油;⑥在汽提塔塔頂設(shè)置注緩蝕劑流程,在一定程度上減輕塔頂流出物中硫化氫對汽提塔頂系統(tǒng)的腐蝕;⑦采用雙殼程高壓換熱器,提高換熱器傳熱效率,進一步提高反應(yīng)進料加熱爐入口溫度,從而降低加熱爐負荷,達到節(jié)能減排的目的;⑧為確保催化劑、高壓設(shè)備及操作人員的安全,設(shè)置0.7 MPa/min緊急泄壓系統(tǒng);⑨在加熱爐內(nèi)設(shè)置空氣預(yù)熱器,回收煙氣余熱,降低排煙溫度,從而提高加熱爐效率;⑩催化劑采用器外再生方式。

        2 工業(yè)標定

        裝置2012年6月投產(chǎn),于2013年9月16日10:00-2013年9月18日22:00進行了60 h的夏季工況標定,為掌握裝置在正常負荷生產(chǎn)下的物料平衡、技術(shù)指標、裝置能耗、設(shè)備運行狀況、裝置操作條件和加熱爐熱效率,進一步優(yōu)化操作、改進技術(shù)提供了可靠依據(jù)。

        2.1 裝置物料平衡

        本裝置設(shè)計與標定期間的物料平衡對比如表1及表2所示。從表中可以看出,氫耗遠大于設(shè)計值,石腦油收率明顯高于設(shè)計值,精制柴油收率未達到設(shè)計值。產(chǎn)品中石腦油收率偏高,有較多的原料裂解為輕質(zhì)油品和氣體,造成氫耗增加。

        2.2 原料與產(chǎn)品性質(zhì)

        設(shè)計與標定期間新氫組成及原料油性質(zhì)、產(chǎn)品性質(zhì)分別如表3及表4所示。從表中可以看出,標定原料大部分性質(zhì)指標要優(yōu)于或接近于設(shè)計值:標定原料的硫含量最高為1 389×10-6,低于設(shè)計值2 000×10-6;氮含量與設(shè)計值接近,凝點和十六烷指數(shù)高于設(shè)計值。

        設(shè)計氫氣為純氫,標定用氫氣的氫純度沒有達到設(shè)計值要求,氫氣中含有少量的O2和N2,CH4含量未分析。新氫純度降低將會導(dǎo)致循環(huán)氫純度的降低,降低反應(yīng)氫分壓。

        標定石腦油產(chǎn)品硫含量最高為4.3×10-6,氮含量小于0.5×10-6,達到了設(shè)計值的要求;標定柴油的硫含量、凝點、十六烷指數(shù)均達到了設(shè)計值要求,蒸餾數(shù)據(jù)基本一致。

        2.3 主要操作條件

        因本次標定原料不足,未按照100%負荷進行標定,標定負荷偏低可能對標定結(jié)果有一定的影響。標定期間加氫精制反應(yīng)器和加氫改質(zhì)反應(yīng)器的各床層溫度均低于設(shè)計值,加氫精制反應(yīng)器的床層總溫升與設(shè)計值較接近,加氫改質(zhì)反應(yīng)器的床層總溫升比設(shè)計值偏高較多,在原料油硫、氮含量均比設(shè)計值低的情況下,加氫改質(zhì)反應(yīng)溫升偏高,說明改質(zhì)反應(yīng)的深度高,這也是氫耗偏高的原因。

        標定期間高壓分離器壓力比設(shè)計值低。標定用氫氣純度未達到設(shè)計值要求,導(dǎo)致循環(huán)氫純度降低,故標定期間反應(yīng)氫分壓比設(shè)計值偏低。

        標定期間脫硫化氫汽提塔塔頂溫度比設(shè)計值偏低,但不影響脫硫化氫汽提塔的正常操作。產(chǎn)品分餾塔進料溫度比設(shè)計值偏低。因低分氣脫硫塔低分氣管線上溫度表損壞,根據(jù)高壓分離器溫度,低分氣和貧胺液溫差偏小,貧胺液溫度未達到設(shè)計值,將影響到低分氣脫硫塔的脫硫化氫效果。

        2.4 裝置能耗

        本裝置設(shè)計與標定期間,裝置標定期間的能耗為11.18 kg標準油/t原料,比設(shè)計能耗低1.47 kg標準油/t原料(夏季工況),主要是因為標定期間操作壓力和操作溫度均比設(shè)計值低,占能耗比例最大的電、燃料消耗均比設(shè)計值低。

        標定用電量單耗為22.14 kW·h/t,比設(shè)計值低4.40 kW·h/t原料,主要原因是標定時反應(yīng)系統(tǒng)壓力低,反應(yīng)進料泵、壓縮機等主要用電設(shè)備用電量降低。標定燃料單耗為4.64 kg/t原料,比設(shè)計值低0.75 kg/t原料,主要原因是標定是反應(yīng)器入口溫度低,反應(yīng)進料加熱爐熱負荷低,并且產(chǎn)品分餾塔底重沸爐熱負荷也比設(shè)計值偏低。

        3 結(jié) 論

        通過本次標定可以得出以下結(jié)論:

        (1)在標定工況下(夏季生產(chǎn)方案,反應(yīng)進料92.79 t/h,反應(yīng)器入口溫度280 ℃,反應(yīng)器入口壓力8.99 MPa(g),氫油比790),裝置三生產(chǎn)操作平穩(wěn),工藝指標受控,原料柴油經(jīng)加氫精制效果明顯,硫含量由加氫前的1 279×10-6降至加氫的1.9×10-6,脫硫率達到99.8%,達到了原設(shè)計保證值;

        (2)裝置設(shè)計能耗為12.92 kg標準油/t原料(夏季工況),在標定工況下裝置實際能耗為11.18 kg標準油/t原料,低于設(shè)計能耗。主要是因為標定期間操作壓力和操作溫度均比設(shè)計值低,占能耗比例最大的電、燃料消耗均比設(shè)計值低;

        (3)裝置標定期間氫耗為1.96%,遠大于設(shè)計值;石腦油收率為3.75%,遠遠高于石腦油收率設(shè)計值;精制柴油收率為93.28%,未達到設(shè)計值精制柴油收率,說明柴油在加氫改質(zhì)反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生了部分裂解反應(yīng),加氫改質(zhì)反應(yīng)器的入口溫度可在一定程度上進一步降低,以避免在夏季操作時,柴油在反應(yīng)器中發(fā)生裂解反應(yīng),從而既增加了柴油收率,

        參考文獻:

        [1] 劉星火,付堯,李高峰. 加氫催化劑FF-36與FC-50的工業(yè)應(yīng)用[J]. 煉油技術(shù)與工程,2014(8):53-56.

        [2] 邵同培,李高峰. FF-36、FC-50催化劑在柴油加氫改質(zhì)裝置的工業(yè)應(yīng)用[J]. 中外能源,2014,5(19):67-71.

        [3] 魏登凌,彭紹忠,王剛,姜虹. FF-36加氫裂化預(yù)處理催化劑的研制[J]. 石油煉制與化工,2006,11(37):40-43.

        [4] 溫德榮,石友良,姜虹,王繼鋒. FF-20加氫裂化預(yù)處理催化劑的研制[J]. 石油煉制與化工,2008,1(39):12-16.

        [5] 曹均豐,郝文月,劉昶,杜艷澤. 減壓蠟油加氫裂化產(chǎn)品性質(zhì)的預(yù)測[J]. 當(dāng)代化工,2016(01):27-30.

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