張艷飛
摘 要:本文分析了某火電廠#4鍋爐節(jié)能改造措施以及其對鍋爐經(jīng)濟(jì)性的影響,對現(xiàn)有鍋爐增容提高參數(shù)將出現(xiàn)的問題進(jìn)行了分析,提出解決增容提高參數(shù)所帶來的問題所采取的措施,并對改造后經(jīng)濟(jì)性評估進(jìn)行了闡述。
關(guān)鍵詞:節(jié)能改造;提高參數(shù);增容;經(jīng)濟(jì)性
1 前言
某火電廠鍋爐在維持主蒸汽壓力不變的條件下,將主蒸汽和再熱蒸汽溫度由541℃分別提升至571℃和569℃,配合汽輪機(jī)側(cè)參數(shù)從16.67MPa/538℃/538℃提升為16.67MPa/566℃/566℃,同步考慮機(jī)組增容至620MW。本文針對機(jī)組增容提高參數(shù)后鍋爐所需關(guān)注的相關(guān)問題進(jìn)行分析并提出相應(yīng)的解決思路。
2 現(xiàn)有鍋爐增容提高參數(shù)將出現(xiàn)的問題分析
若#4機(jī)組提高主、再熱蒸汽溫度后,對其將出現(xiàn)的問題分析如下:
(1)鍋爐計算效率較鍋爐原設(shè)計偏低。在THA工況下鍋爐計算效率為92.65%,略低于鍋爐原設(shè)計值94.07%。
(2)鍋爐過熱蒸汽減溫水量較鍋爐原設(shè)計值略高。在THA工況下,過熱器減溫水溫度為180℃,過熱器減溫水量約為68.8噸/h,略高于鍋爐原設(shè)計值,但明顯低于鍋爐實際運行值。該現(xiàn)狀說明在燃用現(xiàn)有煤種時,鍋爐蒸發(fā)吸熱和過熱吸熱的比例相比原設(shè)計發(fā)生變化,但提高主、再熱蒸汽參數(shù)后,鍋爐過熱器減溫水及再熱器事故噴水計算值均在合理范圍內(nèi)。
(3)鍋爐二級過熱器以及高溫再熱器管組超溫。鍋爐主、再熱蒸汽溫度分別提高至571℃、569℃,主、再熱蒸汽溫度提高幅度較大,造成鍋爐屏式過熱器、二級過熱器以及高溫再熱器管組超溫,甚至某些材料超過其最高許用溫度,嚴(yán)重影響鍋爐運行的安全性。
(4)部分集箱、高溫再熱器出口延伸段管道以及二級過熱器出口延伸段管道強度不足。鍋爐主、再熱蒸汽溫度分別提高至571℃、569℃,主、再熱蒸汽溫度提高幅度較大,造成屏式過熱器出口集箱、二級過熱器入口管組出口分集箱、二級過熱器出口管組入口分集箱、二級過熱器出口集箱、高溫再熱器出口集箱、高溫再熱器出口延伸段管道以及二級過熱器出口延伸段管道的設(shè)計溫度大幅度提高,從而導(dǎo)致它們的強度不足。
(5)安全閥及PCV閥安全性。鍋爐主、再熱蒸汽溫度分別提高至571℃、569℃,末級過熱器出口及高溫再熱器出口處安全閥、過熱器出口PCV閥及相應(yīng)的排汽管道材質(zhì)需升級。
(6)汽包分離能力校核。鍋爐增容提高參數(shù)后,主蒸汽流量由原設(shè)計2028噸/小時降低至1968噸/小時,同時主蒸汽壓力保持不變。
綜上所述,#4鍋爐若在現(xiàn)有條件下進(jìn)行通流改造后將嚴(yán)重影響鍋爐運行經(jīng)濟(jì)性及安全性,需對現(xiàn)有鍋爐受熱面、集箱管道、安全閥及輔機(jī)設(shè)備等做相應(yīng)改造,以改善鍋爐運行狀況,提高機(jī)組運行的經(jīng)濟(jì)性及安全性。
3 增容提高參數(shù)所帶來的問題需采取的措施
綜合現(xiàn)有#4機(jī)組增容提高主、再熱蒸汽溫度可能出現(xiàn)的問題,為了使機(jī)組達(dá)到較高的經(jīng)濟(jì)性,建議相應(yīng)的改造措施如下:
(1)對空氣預(yù)熱器進(jìn)行相應(yīng)升級改造。通過空預(yù)器升級改造,降低鍋爐排煙溫度,提高鍋爐效率。
(2)增加低溫省煤器。在現(xiàn)有空預(yù)器換熱效率下,若不進(jìn)行空預(yù)器升級改造,勢必會造成鍋爐排煙溫度較高,鍋爐排煙熱損失增加。建議在鍋爐尾部煙道加裝低溫省煤器,回收鍋爐煙氣余熱,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。
(3)更換部分集箱、高溫再熱器出口延伸段管道以及二級過熱器出口延伸段管道。鍋爐主、再熱蒸汽溫度分別提高至571℃、569℃,主、再熱蒸汽溫度提高幅度較大,造成部分集箱、高溫再熱器出口延伸段管道以及二級過熱器出口延伸段管道強度不足。需要更換屏式過熱器出口集箱、二級過熱器分集箱、二級過熱器出口集箱及高溫再熱器出口集箱,同時對高溫再熱器出口延伸段管道以及二級過熱器出口延伸段管道進(jìn)行強度升級改造,以滿足強度要求。
(4)對鍋爐屏式過熱器、二級過熱器以及高溫再熱器管組進(jìn)行材料升級改造。由于鍋爐主、再熱蒸汽溫度分別提高至571℃、569℃,主、再熱蒸汽溫度提高幅度較大,二級過熱器以及高溫再熱器管組超溫,甚至超出其材料最高許用溫度值,嚴(yán)重影響鍋爐運行的安全性,建議對其進(jìn)行材料升級改造,以保證機(jī)組運行安全性。
(5)更換末級過熱器出口及高溫再熱器出口處安全閥、過熱器出口PCV閥及相應(yīng)的排汽管道。由于鍋爐主、再熱蒸汽溫度分別提高至571℃、569℃,末級過熱器出口及高溫再熱器出口處安全閥、過熱器出口PCV閥及相應(yīng)的排汽管道材質(zhì)進(jìn)行強度升級。
4 改造后經(jīng)濟(jì)性評估
#4機(jī)組綜合節(jié)能改造前,600MW負(fù)荷下汽機(jī)熱耗8181kJ/kW·h,廠用電率為3.66%,鍋爐測試效率為91.65%,計算供電煤耗量為319.73g/kW·h;經(jīng)增容提參數(shù)改造,THA工況下汽機(jī)熱耗7780kJ/kW·h,鍋爐計算效率為92.65%,廠用電率按3.66%考慮,此時計算供電煤耗量為300.8g/kW·h,供電煤耗量共節(jié)約18.93g/kW·h。
同時,由于機(jī)組增容并提高主、再熱蒸汽溫度后,降低了過熱器減溫水噴水量以及再熱器事故噴水量,此次改造有如下幾點收益:
(1)過熱器減溫水量的降低在提高經(jīng)濟(jì)性的同時,可提高機(jī)組CCS調(diào)節(jié)穩(wěn)定特性和AGC負(fù)荷響應(yīng)速率,減少調(diào)度對AGC調(diào)節(jié)品質(zhì)的經(jīng)濟(jì)考核;
(2)大大改善機(jī)組變負(fù)荷時高溫過熱器及高溫再熱器金屬易超溫的問題,提高鍋爐安全性和經(jīng)濟(jì)性,延長鍋爐壽命;
(3)降低了再熱器事故噴水量,改善了鍋爐尾部煙道擋板調(diào)節(jié)范圍;
(4)機(jī)組增容至620MW,單臺機(jī)組年發(fā)電量增加3.3%。
5 結(jié)論
綜上所述,本文從受熱面改造后的性能指標(biāo)、載荷變化量、經(jīng)濟(jì)性分析,等方面均進(jìn)行了全面評估。計算和評估結(jié)果表明:按上述方案改造后,鍋爐性能得到明顯改善、結(jié)構(gòu)上可行、經(jīng)濟(jì)性得到提高、安全運行有保障,因此上述鍋爐增容至620MW節(jié)能改造方案是可行的。
參考文獻(xiàn)
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(作者單位:國家電投河南電力有限公司平頂山發(fā)電分公司)