劉占永
我公司于2009年5月引進(jìn)兩臺(tái)雙倍徑滾筒單張紙單色凹印機(jī)。購(gòu)買(mǎi)時(shí),該設(shè)備是生產(chǎn)廠家剛研制不久的新產(chǎn)品,某些機(jī)構(gòu)在結(jié)構(gòu)上不是十分完美。隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),一些設(shè)計(jì)上的不足慢慢顯示出來(lái)。
該設(shè)備的印版滾筒支撐是偏心滾筒軸套,在偏心套的內(nèi)部,A面是3個(gè)6213深溝球軸承,B面是2個(gè)6213深溝球軸承,各有1個(gè)內(nèi)外間隔套組成。動(dòng)力傳遞是通過(guò)膠皮滾筒零級(jí)齒輪完成的。A面的軸頭裝零級(jí)齒輪由端蓋通過(guò)6條M12螺釘固定,B面由端蓋通過(guò)3條M10螺釘固定。此結(jié)構(gòu)的滾筒軸向間隙完全由軸承和間隔套來(lái)消除,而隨著設(shè)備運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),軸承和間隔套的磨損,特別是軸承間隙的增大,直接導(dǎo)致印版滾筒軸向間隙增大,左右運(yùn)動(dòng)量增大,從而導(dǎo)致印品圖文在承印物上的左右位移變化,造成圖文時(shí)左時(shí)右往復(fù)運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)量多時(shí)可達(dá)0.3~0.5mm,同時(shí)還出現(xiàn)了車(chē)速低時(shí)運(yùn)動(dòng)量小而車(chē)速高時(shí)運(yùn)動(dòng)量大的現(xiàn)象, 到后來(lái)印刷速度只能控制在5000張/小時(shí)左右,直接導(dǎo)致設(shè)備工作效率低下,一度出現(xiàn)設(shè)備無(wú)法正常運(yùn)行的情況。這嚴(yán)重影響了生產(chǎn)進(jìn)度及印刷產(chǎn)品質(zhì)量。
在此情況下,我公司機(jī)臺(tái)人員對(duì)該設(shè)備進(jìn)行了認(rèn)真的分析、研究、測(cè)量和計(jì)算,經(jīng)過(guò)試驗(yàn)、論證,最后得出一個(gè)改造方案。即A面結(jié)構(gòu)不變,對(duì)B面結(jié)構(gòu)加以改造,具體做法如下:去掉偏心軸套內(nèi)部的3個(gè)6213深溝球軸承和內(nèi)外間隔套,換上2個(gè)錐形推力滾子軸承;改造B面印版滾筒軸頭,在軸頭的B端端頭套上外絲;去掉軸頭的固定端蓋,改用帶內(nèi)絲的圓形鎖緊箍套在軸頭端頭的外絲上進(jìn)行固定。這樣一來(lái),可以通過(guò)圓形鎖緊箍調(diào)節(jié)印版滾筒的軸向運(yùn)動(dòng)量,使印版滾筒的軸向運(yùn)動(dòng)量減至最小,甚至消除。
改造后,該設(shè)備運(yùn)行至今已有兩年多,非常平穩(wěn),印刷速度也能提高到6500~7000張/小時(shí),不僅大大提高了生產(chǎn)效率,還改善了印刷產(chǎn)品質(zhì)量。